張宏堅,朱 莉,孫英堂
(中化吉林長山化工有限公司,吉林 前郭 131109)
中化吉林長山化工有限公司尿素裝置采用水溶液全循環(huán)工藝,工藝落后,設(shè)備老舊,蒸汽消耗高,生產(chǎn)成本居高不下。隨著新建氮肥企業(yè)的不斷增加,市場競爭日趨激烈。為了應(yīng)對殘酷的市場競爭及自身的發(fā)展,公司決定于2012年7月對尿素裝置進(jìn)行節(jié)能改造,將一段系統(tǒng)改造為預(yù)分離-預(yù)蒸餾流程,解決蒸汽消耗偏高問題,并使裝置小幅增產(chǎn)(由500~550t/d增加至600t/d)。
(1)中壓分解系統(tǒng)增加一臺φ1 400mm的預(yù)分離器,由原預(yù)蒸餾流程改為預(yù)分離-預(yù)蒸餾流程。
(2)更換一臺F260m2一段分解加熱器。將原F193m2一段分解加熱器用作二段分解加熱器;原F99m2二段分解加熱器改為閃蒸加熱器,采用0.3MPa低壓膨脹蒸汽加熱。
(3)增加中壓蒸汽膨脹槽,將一段分解加熱器蒸汽冷凝液引入其中進(jìn)行膨脹,產(chǎn)生0.6MPa蒸汽,用于二段分解加熱器。
(4)更換一臺F300m2一吸外冷器,將原一吸外冷器改作二循一冷預(yù)冷器。
(5)一吸塔鼓泡段加長2m,更換為新型鼓泡分布器,并將原4層浮閥板割除,重新安裝4層DL-1型塔板,4層泡罩塔板。
(6)增加一套200kt/a(尿素產(chǎn)能)的水力噴射器裝置。此裝置與原蒸汽噴射器并聯(lián),在水力噴射器發(fā)生故障時可以切換到蒸汽噴射器,不影響生產(chǎn)。
技改工程結(jié)束后,經(jīng)過近三個月的生產(chǎn),系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。改造前汽耗為1 700kg(噸尿;下同),改造后汽耗為1 450kg(最佳汽耗為900kg),汽耗仍然偏高。
(1)此次技改增加了預(yù)分離器,可以減輕一段分解加熱器的負(fù)荷,從而降低汽耗。所以,用好預(yù)分離器是降低汽耗的關(guān)鍵所在。但在近三個月的生產(chǎn)中,預(yù)分離氣相大閥沒有全開,而且中壓系統(tǒng)壓力控制較高,液氨緩沖槽壓力在1.73 MPa,則預(yù)分離器壓力會更高,預(yù)分離效果下降。由此增加了一段分解加熱器的負(fù)荷,汽耗上升。
(2)閃蒸加熱器出口溫度偏低,一般在100℃(設(shè)計值105℃)。
(3)因CO2中含有有機(jī)物,對系統(tǒng)的影響較大。為了提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,合成塔的NH3/CO2控制在3.8,H2O/CO2控制在0.8。這必然造成CO2轉(zhuǎn)化率下降。此工藝要求CO2轉(zhuǎn)化率達(dá)到67%,才能達(dá)到最佳的分解及熱能回收效果。生產(chǎn)中因操作工業(yè)務(wù)能力不同,CO2轉(zhuǎn)化率在65%~69%之間波動;當(dāng)CO2轉(zhuǎn)化率小于67%時,也就增加了中、低壓系統(tǒng)的分解負(fù)荷,汽耗上升。
(4)二循一冷二甲液中CO2含量控制在12%~14%,這樣二甲液可以在一段蒸發(fā)熱能利用段吸收更多的CO2,放熱量增加,然而一段蒸發(fā)熱能利用段的換熱面積沒有增加,熱能回收不理想。
(1)用好預(yù)分離器。操作上,在系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行時,將預(yù)分離氣相閥全開,并降低中壓系統(tǒng)壓力,使預(yù)分離器壓力更接近設(shè)計值(1.70 MPa),充分發(fā)揮預(yù)分離器的作用,減輕一段分解加熱器負(fù)荷,使汽耗下降。
(2)優(yōu)化合成塔物料配比。因CO2中有機(jī)物的存在,H2O/CO2控制較高,NH3/CO2控制偏低。在不影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,適當(dāng)提高 NH3/CO2,降低 H2O/CO2,以提高 CO2轉(zhuǎn)化率,從而達(dá)到降低汽耗的目的。
(3)適當(dāng)提高閃蒸槽及一段蒸發(fā)真空度。一是降低閃蒸后尿液溫度,二是提高尿液在一段蒸發(fā)熱能利用段的流速。這樣可以增大尿液與一段蒸發(fā)熱能利用段殼程物料的溫差,充分利用反應(yīng)熱(甲銨生成熱),降低汽耗。同時,因提高了閃蒸槽及一段蒸發(fā)真空度,降低了二段蒸發(fā)負(fù)荷,二段蒸發(fā)蒸汽用量減少。
(1)改造前,高負(fù)荷時一吸塔溫度波動較大,需用大量的回流氨,控制一吸塔溫度,造成氨耗較高;否則一吸塔氣相超溫,CO2氣體上竄,堵塞氨冷器。改造后,一吸塔鼓泡段空間增大(塔筒體加長),同時,塔板改為DL型塔板,氣液吸收反應(yīng)較好,一吸塔溫度控制平穩(wěn),回流氨用量少,操作彈性大,氨耗低。
(2)改造前,CO2轉(zhuǎn)化率較低,需用過量的甲銨液加入合成塔才能保持系統(tǒng)平穩(wěn),這樣,合成塔的水碳比較高;否則,中壓系統(tǒng)形成惡性循環(huán),一吸塔甲銨液濃度增高,甲銨泵經(jīng)常跳車,系統(tǒng)無法連續(xù)運(yùn)行。改造后,一吸塔操作彈性增大,合成塔基本上可按理論值進(jìn)行物料的配比,氨碳比和水碳比可按正常指標(biāo)控制,CO2轉(zhuǎn)化率提高的同時,中壓系統(tǒng)運(yùn)行比較穩(wěn)定。
(3)改造前,單套尿素系統(tǒng)平均產(chǎn)量為540 t/d;改造后,在原料氨充足的情況下,單套尿素系統(tǒng)平均產(chǎn)量為600t/d左右,最高時為608 t/d,且系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),各項消耗指標(biāo)均達(dá)到較理想的水平。
(4)經(jīng)過對系統(tǒng)工藝指標(biāo)的調(diào)整與優(yōu)化,目前汽耗為1 350kg;系統(tǒng)穩(wěn)定后,在高負(fù)荷狀況下,氨耗處于較低水平。車間通過實施精益化管理,相信消耗會逐步降低,以實現(xiàn)較高的節(jié)能降耗目標(biāo)。