蔡德忠,熊 鵬
(新疆中泰化學股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830009)
新疆華泰重化工有限責任公司裝置目前共有3套4條生產(chǎn)線的高電密自然循環(huán)離子膜電解裝置,1#裝置采用氯工程電解槽,產(chǎn)能11萬t/a(折百燒堿),2#裝置、3#裝置A、B系統(tǒng)為北化機電解槽,產(chǎn)能分別為11萬t/a(折百燒堿)、15.5萬t/a(折百燒堿)、15.5萬t/a(折百燒堿)。
離子膜電解裝置陽極室電解產(chǎn)物為氯氣,工作場所空氣中氯氣允許濃度為1 mg/m3。電解裝置正常生產(chǎn)時產(chǎn)生的少量廢氯氣以及裝置應急狀態(tài)或裝置停車時設備管線內(nèi)積存的氯氣都需要進行吸收處理,嚴禁直接排入大氣。利用氯氣與燒堿溶液反應生成次氯酸鈉的特性,可通過次鈉環(huán)保裝置來吸收廢氯、事故氯氣,并且計劃生產(chǎn)次氯酸鈉。因為該反應是一個放熱的過程,需要設計換熱器,通過冷凍水將反應產(chǎn)生的熱量帶走。反應化學方程式為2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+H2O+106 kJ。
1#次鈉環(huán)保裝置設計上采用2個罐、3臺堿液循環(huán)泵、1臺成品次鈉泵、2臺次鈉風機、2個塔和2臺列管式鈦冷卻器。二塔串聯(lián)設計,中間1臺循環(huán)泵給兩邊的2臺泵同時備用。原始設計尚有堿液高位槽,環(huán)保裝置相關機泵接有保安電源,換熱器出口管線可以互相切換,以備換熱器內(nèi)漏時切換使用。但如果閥門出現(xiàn)內(nèi)漏,會造成一個罐的循環(huán)吸收液通過內(nèi)漏的閥門進入另一個次鈉罐,造成配比失衡。液相主管線原始設計為UPVC管線,運行達到一定年限后,管線強度下降,帶壓運行時,存在泄漏噴濺的安全隱患。氯酸鹽分解槽氯氣管線原始設計為將氯氣送到次鈉環(huán)保裝置,這增加了次鈉裝置的負荷,且次鈉產(chǎn)量較大,影響生產(chǎn)平衡。
2#次鈉環(huán)保裝置設計上采用4個罐、4臺堿液循環(huán)泵、2臺次鈉風機、2個塔和2臺板式鈦換熱器,二塔串聯(lián)設計,但未設計堿液高位槽,動力電跳閘應急時,存在安全隱患;氯酸鹽分解槽氯氣管線設計為送往原氯,未設計到廢氯吸收裝置的管線,檢修置換存在難度;頭塔的堿液循環(huán)泵電機功率較高,未設計變頻,啟泵時,壓力太高可能造成法蘭墊片沖開,堿液噴濺,存在一定安全隱患;板式換熱器設計面積只有10 m2和1.7 m2,無法滿足大量通氯產(chǎn)次鈉時的工藝需要,溫度上升過快,有次鈉分解的風險;原始設計時,次鈉塔未考慮高氯次鈉對塔體的腐蝕,造成塔體強度不夠,已出現(xiàn)過泄漏情況。
3#裝置次鈉環(huán)保裝置設計上采用2個罐、2臺堿液循環(huán)泵、2臺次鈉風機、2個塔、2臺列管式鈦換熱器、二塔串聯(lián)設計,配套設計有堿液高位槽,且高位槽液相出口管線分2支分別加裝氣動閥至頭塔及尾塔噴淋,分別設置連鎖;氯酸鹽分解槽氯氣管線設計為送往廢氯吸收;成品次鈉泵只有1臺,未設計備用泵,該泵出現(xiàn)故障時,將影響及時往罐區(qū)交次鈉。
整體上來說,原始設計的次鈉環(huán)保裝置將生產(chǎn)應急與計劃產(chǎn)次鈉的功能合二為一了,沒有獨立的專門用于計劃生產(chǎn)次鈉的裝置,而且次鈉尾氣排空口原始設計上未設計氯氣檢測報警裝置,存在無法及時檢測的風險。
各套次鈉環(huán)保裝置頭塔相關設備主要參數(shù)見表1。
表1 頭塔相關設備的主要參數(shù)
1#次鈉環(huán)保裝置主管線目前已由UPVC管線更換為CPVC管線,管線強度大大提高,因此,裝置對因系統(tǒng)壓力抗泄漏情況的抵御能力增強。列管換熱器出口切換閥門已斷開,目前為每個塔單獨固定使用1臺換熱器,杜絕了液體互串對裝置運行的影響。氯酸鹽分解槽氯氣管線原始設計為將氯氣送到次鈉環(huán)保裝置,已增加去原氯的管線并可以互相切換,使裝置不再被動大量生產(chǎn)次鈉,可根據(jù)生產(chǎn)需要隨時調(diào)整氯氣通量。
2#次鈉環(huán)保裝置的最大缺陷是原始設計未配套堿液高位槽,現(xiàn)已完善了堿液高位槽和在堿液、工業(yè)水、壓縮空氣管線,下液管線上安裝氣動閥與次鈉堿液循環(huán)泵全停的信號設置連鎖,使工藝設計趨于完善。高位槽處加蓋彩板房,解決冬季防凍問題。原始設計的板換僅考慮開停車應急問題,換熱面積不足,通過測算,頭塔的板換并聯(lián)了1臺25 m2鈦板換,尾塔的板換并聯(lián)了1臺10 m2的板換,有效解決了在開停車及計劃產(chǎn)次鈉通氯量過大時換熱能力不足可能造成次鈉分解發(fā)生環(huán)保事故的隱患。因高氯次鈉含鹽量較高,造成次鈉罐底逐漸有鹽析出,板式換熱器板片間縫隙較小,通徑小于列管式換熱器,容易造成鹽堵塞板片,采取定期對次鈉罐底的鹽進行清罐的措施以保障環(huán)保裝置安全平穩(wěn)運行。
2#次鈉環(huán)保裝置頭塔的堿液循環(huán)泵電機功率為45 kW,啟動電機時,泵壓較高,存在出口墊片沖開、泄漏的風險,增加了變頻器,使啟泵操作更加安全。從本質安全化的角度考慮,對酸、堿、次鈉等介質管線均安裝了法蘭防護圈,確保操作人員和設備的安全。
2#次鈉塔原始設計材質為玻璃鋼。根據(jù)銷售需要,實際生產(chǎn)次鈉以高氯次鈉居多,有效氯含量為160~180 g/L,對玻璃鋼緩慢腐蝕,已造成塔體出現(xiàn)泄漏情況。對塔體進行改造,更換為PVC+玻璃鋼加強塔體,增加了塔體強度及抗腐蝕能力,避免有毒有害物質泄漏及影響正常生產(chǎn)。
2#氯酸鹽分解槽原始設計氯氣去原氯,現(xiàn)已增加去廢氯吸收裝置的管線及切換閥門,確保工藝設計完善及檢修時的氯氣合理去向。
3#成品次鈉泵無備用泵。已利用次鈉裝置改造機會,增加了備用泵,完善了環(huán)保裝置的工藝設計。
3套次鈉裝置風機排空口都在樓頂,但原始設計均無氯氣檢測探頭,目前已加裝氯氣檢測探頭,增加了系統(tǒng)安全系數(shù)。
針對原始設計上沒有獨立的專門用于計劃生產(chǎn)次鈉的裝置、每套次鈉裝置既作為應急裝置又用于計劃生產(chǎn)次鈉的問題,對現(xiàn)有次鈉裝置進行改造。依托3#裝置次鈉環(huán)保裝置,將3#次鈉裝置的氯氣通過增加新管線引至2#次鈉裝置頭塔的進口,使3#次鈉裝置具備割開管線進行工藝改造的施工條件,增加1臺氯氣吸收塔、1臺列管鈦換熱器、2臺循環(huán)堿液泵、1臺成品次鈉泵。將現(xiàn)有串聯(lián)的2臺氯氣吸收塔改為并聯(lián)的頭塔,將新增的氯氣吸收塔作為公共的尾塔,新增次鈉堿液循環(huán)泵將次鈉堿液送至列管換熱器冷卻后,進入新增的氯氣吸收塔,出塔的次鈉堿液分別配制可以去4個次鈉罐的管線并分別安裝閥門。從3#裝置正常生產(chǎn)時送來的氯氣由新管線送往2#裝置,加裝2道手動蝶閥,從而可以具備切換條件,正常情況下,3#裝置產(chǎn)生的廢氯送往2#裝置,3#裝置作為脫離生產(chǎn)裝置專門計劃生產(chǎn)次鈉的裝置;在2#裝置異常情況下及停車大檢修時,3#裝置產(chǎn)生的廢氯仍可切換送回3#次鈉裝置。增加從1#鹽酸、2#鹽酸送來的氯氣管線,分別增加氣動閥。改為并聯(lián)頭塔的2個塔的進口在來自鹽酸工序的管線上分別增加氣動閥,加上原有3#裝置鹽酸工序來的氯氣管線上有氣動閥,則每套裝置的氯氣都可以自控送往3#次鈉裝置。使改造后的3#裝置次鈉裝置具備完全計劃產(chǎn)次鈉的條件。
次鈉環(huán)保裝置技措改造后,能完成計劃產(chǎn)次鈉的流程中,氯氣氣相部分示意圖見圖1。
通過上述改造,次鈉環(huán)保裝置從工藝設計層面達到了安全環(huán)保設計規(guī)范的要求,無論是開停車及應急處理,還是正常生產(chǎn)時的計劃生產(chǎn)次鈉,都具備安全生產(chǎn)的條件。操作環(huán)境和工藝操作條件進一步改善,裝置穩(wěn)定性大大提高,同時,達到了安全環(huán)保部門對于次鈉裝置必須是應急裝置與計劃生產(chǎn)次鈉的裝置分開的要求。各套次鈉裝置的完善優(yōu)化在實現(xiàn)安全環(huán)保效益的同時,也產(chǎn)生了相應的經(jīng)濟效益。
圖1 次鈉環(huán)保裝置改造后氯氣氣相部分示意圖