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      葉片在線加工對(duì)煙絲碎絲率影響的研究

      2014-03-28 02:28:36
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年21期
      關(guān)鍵詞:煙絲投料熱風(fēng)

      (湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司恩施卷煙廠,湖北 恩施 445000)

      葉片在線加工對(duì)煙絲碎絲率影響的研究

      秦興華

      (湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司恩施卷煙廠,湖北 恩施 445000)

      通過對(duì)葉片的加工過程中影響煙絲碎絲率的各種因素的研究和調(diào)控,降低煙絲碎絲率,提高卷煙質(zhì)量。

      碎絲率;卷煙質(zhì)量;降耗

      一、現(xiàn)狀描述

      (1)在線生產(chǎn)的煙絲,碎絲率常有突破5%的現(xiàn)象。

      (2)投入生產(chǎn)使用之前,對(duì)葉片結(jié)構(gòu)、碎片率和含水率等檢測(cè)不夠。

      (3)現(xiàn)有的工藝參數(shù)的科學(xué)性還需要論證。

      二、研究過程及方法

      本次研究是以葉片加工為對(duì)象。對(duì)比實(shí)驗(yàn)時(shí),逐項(xiàng)調(diào)整某一個(gè)參數(shù),研究其對(duì)煙絲碎絲率的影響。

      (一)因素分析

      以精品紅金龍為研究對(duì)象,按生產(chǎn)批次全程跟蹤,對(duì)各個(gè)檢測(cè)點(diǎn)檢測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄分析。

      1葉片結(jié)構(gòu)。投料前檢測(cè),小于6.35mm的碎片在原料占比達(dá)到15%以上,小于3mm的碎片達(dá)到1.5%左右,煙葉的碎片含量超標(biāo)。

      2葉片回潮?;爻焙螅瓉淼牡陀?mm的碎片得到膨脹,碎片煙葉占比明顯降低,篩分出來的碎片降至0.5%以下。

      3葉片加料。潤葉儲(chǔ)存后,葉片加溫加濕不均勻,煙葉與機(jī)械部位產(chǎn)生沖擊都會(huì)增加碎片。

      4葉片儲(chǔ)存。如果來料水分均勻,每批次投料量一致,存放環(huán)境的溫、濕度和存放時(shí)間,是影響葉片造碎的重要因素。

      (二)針對(duì)性實(shí)驗(yàn)與改進(jìn)

      通過對(duì)所采集的數(shù)據(jù)綜合分析,以精品紅金龍加工為研究對(duì)象,逐一查找各參數(shù)對(duì)造碎的影響規(guī)律。

      1投料的改善。投料按批次一次性投料,原料相對(duì)固定。考慮到煙葉在搬運(yùn)和投料過程中的造碎情況,重點(diǎn)從管理和操作上作改進(jìn):(1)提高緩存區(qū)相對(duì)濕度。即將投料的煙葉在濕度80-85%的環(huán)境中存放時(shí)間在24小時(shí)以上,使葉片吸收水分,表層煙葉的含水率提高到14%,增強(qiáng)煙葉的韌性,在相同的搬運(yùn)和投料過程中,造碎量每批次減少5.3kg。(2)規(guī)范操作,減少擠壓。細(xì)化操作規(guī)程,明確煙包的碼放高度,托盤搬運(yùn),準(zhǔn)確放置,盡量減少煙包與機(jī)械的碰撞和擠壓,通過精細(xì)化管理使每批次減少2kg的碎片。

      2潤葉工序的調(diào)整。由于復(fù)烤后的片煙采用壓包裝箱工藝,造成卷煙企業(yè)在投料生產(chǎn)中存在因煙塊壓實(shí)緊密而不易松散。在松散回潮工序中,將開箱后的煙塊先縱向三刀四塊分切后,再進(jìn)入滾筒式松散回潮機(jī)內(nèi)進(jìn)行高溫高濕處理,因而存在滾筒前后片煙造碎率較高的問題。在實(shí)驗(yàn)時(shí),保持穩(wěn)定的工藝條件:供蒸汽壓力0.85MPa;供水壓力0.2MPa;壓縮空氣壓力0.65MPa;滾筒的電機(jī)設(shè)定頻率為35Hz。分別改變噴頭蒸汽壓力、熱風(fēng)溫度和煙葉流量,研究它們的變化對(duì)煙葉回潮效果。通過反復(fù)試驗(yàn),如果流量為5000kg/h,則噴頭蒸汽壓力0.25MPa,熱風(fēng)溫度為65℃最為合適,可以比原來的正常生產(chǎn)中,平均每批次少產(chǎn)生6mm以下碎片32kg,而且葉片回潮效果達(dá)到最佳。

      3潤葉加料工序的改進(jìn)。葉片在加溫回潮后,進(jìn)入預(yù)混柜暫時(shí)儲(chǔ)存,經(jīng)過篩分和選雜后,進(jìn)入加料回潮工序。在對(duì)該工序進(jìn)行研究時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)煙葉未進(jìn)入滾筒時(shí),有提前加料、加水的情況發(fā)生,導(dǎo)致糖料和水的浪費(fèi);部分煙葉附著在筒壁上,結(jié)成煙團(tuán),造成加料機(jī)出口水分波動(dòng)大;在生產(chǎn)結(jié)束后筒壁上還留有未脫落的的煙葉,造成煙葉不必要的損耗。對(duì)此情況進(jìn)行如下改進(jìn):(1)改進(jìn)噴嘴構(gòu)造,提高加料噴嘴霧化效果。設(shè)計(jì)了雙元噴嘴,噴嘴由1.9mm改為2.0mm,并調(diào)整噴嘴的角度,提高霧化效果,使每批次減少了1.4kg的濕團(tuán)。(2)改進(jìn)管壁噴孔,保障對(duì)葉片的增溫、增濕效果。去掉近端多余的幾個(gè)孔,將增濕管移至滾筒下方,噴孔朝下,使蒸汽流由底部上翻,使管壁上方的碎葉片在氣流的帶動(dòng)下自動(dòng)脫落,此項(xiàng)改進(jìn)每批次煙葉減少了0.9公斤的濕團(tuán)。(3)改進(jìn)入口落料。降低落料高度,使葉片平穩(wěn)落進(jìn)滾筒,減少葉片落料時(shí)因機(jī)械沖擊而造成葉片破碎。

      在對(duì)以上三項(xiàng)做出改進(jìn)后,對(duì)熱風(fēng)溫度對(duì)潤葉加料的影響進(jìn)行測(cè)試,熱風(fēng)溫度達(dá)到70℃時(shí),葉片的潤葉效果達(dá)到最佳值。

      4儲(chǔ)葉工序改善。通過對(duì)比試驗(yàn),儲(chǔ)葉時(shí)間若低于4小時(shí),其物理性能改變不大,對(duì)葉片造碎的影響也非常小,但葉片水分不均勻,葉片溫度偏高,在切絲時(shí),有葉片裹切絲刀的現(xiàn)象,增加設(shè)備故障停機(jī)率,從而增加碎絲率;葉片儲(chǔ)存到4小時(shí)后,葉片含水率、溫度和水分均勻度已經(jīng)穩(wěn)定,增加儲(chǔ)存時(shí)間,葉片結(jié)構(gòu)和耐加工能力降低;儲(chǔ)柜內(nèi)表層葉片的水分隨儲(chǔ)存環(huán)境溫濕度的改變而變化,當(dāng)相對(duì)濕度低于65℃時(shí),表層葉片水分會(huì)散失一部分。

      (三)參數(shù)控制

      1來料控制。檢測(cè)投料前的煙葉,對(duì)在運(yùn)輸和搬運(yùn)過程中造成較大造碎的煙葉,通過人工篩選后才投入使用;對(duì)合格的葉片采取以下措施控制生產(chǎn):(1)增濕投料。將即將投料的煙葉,在濕度為80%的環(huán)境中預(yù)存24小時(shí)以上,使表層煙葉的含水率提高到14%左右,增強(qiáng)煙葉的韌性,減少在搬運(yùn)和投料過程中葉片的損傷。(2)規(guī)范操作。建立操作管理規(guī)程,嚴(yán)格規(guī)定操作行為,細(xì)致到具體動(dòng)作,減少煙包與機(jī)械的碰撞和擠壓,從而減少葉片在傳送過程中的造碎。(3)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)。對(duì)每天的生產(chǎn)做好精心安排,確保每批次都能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。

      2過程控制。一是通過規(guī)范管理、技術(shù)保障和精心操作,精準(zhǔn)地控制好生產(chǎn)的必要工藝條件,減少工藝參數(shù)的波動(dòng);二是對(duì)優(yōu)化后的參數(shù)進(jìn)行組合,生產(chǎn)始終控制在優(yōu)化的參數(shù)組合范圍內(nèi)。

      3精準(zhǔn)生產(chǎn)控制。精準(zhǔn)地編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,每班都按計(jì)劃實(shí)施,對(duì)每個(gè)批次的生產(chǎn)都按計(jì)劃時(shí)間精準(zhǔn)生產(chǎn)。同時(shí)嚴(yán)格要求車間注重過程監(jiān)控,對(duì)每周、日、班的計(jì)劃安排、生產(chǎn)組織和進(jìn)度情況,進(jìn)行全面分析和督查,確保準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn),確保各項(xiàng)工藝參數(shù)在要求的范圍內(nèi)。

      三、研究結(jié)果及效果驗(yàn)證

      經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn),在準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的條件下,葉片生產(chǎn)的最佳工藝參數(shù)組合為:葉片流量5000±100kg/h;回潮噴頭蒸汽壓力0.25-0.30MPa;回潮熱風(fēng)溫度60-65℃;加料噴頭蒸汽壓力0.20-0.25MPa;加料熱風(fēng)溫度70-75℃;儲(chǔ)葉時(shí)間4-6小時(shí);儲(chǔ)葉環(huán)境相對(duì)濕度70-75%。按照這個(gè)參數(shù)組合,在整個(gè)制絲車間生產(chǎn)中其它工藝參數(shù)和生產(chǎn)條件穩(wěn)定的條件下,生產(chǎn)出來的煙絲整絲率穩(wěn)定在81.6%以上;碎絲率平均值下降到1.3%以下;煙絲填充值保持在5.20±0.5cm3/g;卷包車間煙支單支質(zhì)量穩(wěn)定在0.87±0.3g;空頭率同比下降了4.6%。

      四、努力方向

      影響煙絲碎絲率的因數(shù)很多,本次研究只探究了葉片加工部分的因數(shù),還要在今后從切絲和煙絲儲(chǔ)存方面進(jìn)行研究。

      [1]程雷.卷煙在線均質(zhì)化加工技術(shù)研究[D].河南農(nóng)業(yè)大學(xué),2009.

      TS45

      A

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