摘 要:石灰石-石膏濕法煙氣脫硫中,漿液pH值是影響脫硫系統(tǒng)性能的重要控制參數(shù),通過對pH計(jì)安裝位置進(jìn)行分析以及優(yōu)化排漿泵的運(yùn)行方式,達(dá)到脫硫裝置長時(shí)間、連續(xù)和高效運(yùn)行,并有效降低運(yùn)行能耗。
關(guān)鍵詞:濕法脫硫;pH值;pH計(jì);排漿泵;變頻
引言
目前,煙氣脫硫技術(shù)一般分為濕法、干法和半干法。濕法煙氣脫硫技術(shù)是最成熟,實(shí)際應(yīng)用最多,運(yùn)行狀況最穩(wěn)定的脫硫工藝,占脫硫裝機(jī)容量的85%以上。石灰石-石膏濕法煙氣脫硫以技術(shù)成熟、脫硫效率高、吸收劑廉價(jià)易得、煤種適應(yīng)范圍寬、能滿足大機(jī)組煙氣脫硫要求、脫硫副產(chǎn)品可資源化、對負(fù)荷變化的適應(yīng)性強(qiáng),適應(yīng)30~100%的負(fù)荷變化[1],并有較大幅度降低工程造價(jià)的可能性等顯著優(yōu)點(diǎn)成為世界上最成熟,應(yīng)用最廣泛的煙氣脫硫工藝。該工藝脫硫效率可以達(dá)到95%以上,因此在我國大、中型火電機(jī)組上廣泛采用。
脫硫效率是衡量煙氣脫硫裝置運(yùn)行效果的主要考核指標(biāo),從石灰石-石膏濕法脫硫工藝過程來看,脫硫效率的主要影響因素有吸收溫度,脫硫劑品質(zhì)、粒度,液氣比(L/G),鈣硫比(Ca/S),漿液pH值,煙氣流速和溫度,煙氣中的氧含量,漿池的持液量,石膏過飽和度等。對于采用特定工藝的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置,在其它影響因素在一定設(shè)計(jì)參數(shù)情況下,脫硫塔漿液pH值是影響脫硫效率最重要的控制參數(shù),漿液塔內(nèi)漿液pH值越高,傳質(zhì)系數(shù)越大,二氧化硫吸收快,但漿液容易結(jié)垢,堵塞泵和管道,影響副廠品石膏的品質(zhì),pH值過低,阻礙二氧化硫的吸收,降低脫硫效率,只有選擇合適的pH值,脫硫系統(tǒng)才能達(dá)到最佳的運(yùn)行效果[2]。吸收塔漿液pH值是連續(xù)變化的,吸收塔中漿液量很大,石灰石漿液給料量引起的pH值變化是一個(gè)復(fù)雜的,變化緩慢的化學(xué)反應(yīng)過程,即控制系統(tǒng)時(shí)滯性大,慣性大,參數(shù)時(shí)變的非線性該系統(tǒng)。
文章對大的石灰石-石膏濕法脫硫機(jī)組的pH值控制范圍進(jìn)行分析,并選擇合理 pH計(jì)的安裝位置,來保證pH值測量的準(zhǔn)確性和一致性,達(dá)到脫硫裝置長時(shí)間、連續(xù)和高效運(yùn)行。
1 pH值控制范圍
在石灰石-石膏脫硫系統(tǒng)中,由于化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的亞硫酸鈣在脫硫塔儲漿段的溶解度很低,特別容易達(dá)到過飽和狀態(tài)而發(fā)生結(jié)垢現(xiàn)象,容易堵塞脫硫塔及其它附屬設(shè)備,嚴(yán)重影響整個(gè)脫硫系統(tǒng)的高效性和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。實(shí)際上,不同漿液pH值,脫硫塔漿液的HSO3-和SO32-離子所占的體積分?jǐn)?shù)不同,它們的關(guān)系如圖1。
由圖1 可以看出,當(dāng)pH 值處于4.8~ 5.6 之間時(shí),HSO3-的體積分?jǐn)?shù)很高,說明脫硫產(chǎn)物主要是亞硫酸氫鈣,其溶解度遠(yuǎn)大于亞硫酸鈣的溶解度,從而降低了過飽和結(jié)垢的程度;結(jié)合CaCO3溶解的最高pH值,該脫硫系統(tǒng)的操作pH值應(yīng)控制在4.8~5.48之間從而有利于SO2的吸收和CaCO3的溶解,因此,對于石灰石濕法煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中,操作pH 值盡量控制在這個(gè)范圍。
為保證脫硫塔內(nèi)漿液pH值控制在合理的范圍之內(nèi),需合理布置脫硫塔系統(tǒng)的pH計(jì)安裝位置。
2 pH計(jì)安裝、分析
pH值的合理控制對脫硫效率具有重要作用,并影響整個(gè)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)型和安全性。一般情況下,石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)中安裝一臺pH計(jì)。應(yīng)該將脫硫塔漿液pH值控制在4.8~5.48之間,控制系統(tǒng)將自動(dòng)比較設(shè)定值和所設(shè)pH值的大小,通過測量值與設(shè)定值的比較來控制石灰石漿液的加入量,當(dāng)差值為正時(shí),減小石灰石漿液的加入量;當(dāng)差值為負(fù)時(shí),加大石灰石漿液的加入量,因此pH值的準(zhǔn)確測量至關(guān)重要,pH計(jì)的安裝位置是影響其準(zhǔn)確測量的重要因素。
2.1 pH計(jì)安裝位置比較
pH計(jì)的安裝位置見圖2。
位置①是將pH計(jì)安裝在石膏排出泵的出口位置,與漿液密度計(jì)串接。當(dāng)石膏密度未達(dá)到設(shè)定值時(shí),漿液返回脫硫塔,當(dāng)石膏密度達(dá)到設(shè)定值時(shí),關(guān)閉返回脫硫塔管路,漿液進(jìn)入石膏脫水系統(tǒng)。
位置②是將pH計(jì)安裝在脫硫塔本體上,為防止?jié){液堵塞管道,pH計(jì)管道與塔體之間角度大于45°,當(dāng)漿液密度達(dá)到設(shè)定值時(shí),漿液送至石膏脫水系統(tǒng)。
位置③是將pH計(jì)安裝在循環(huán)泵出口管道上,并與密度計(jì)串接,嚴(yán)格控制循環(huán)漿液的pH值,當(dāng)石膏漿液密度未達(dá)到設(shè)定值時(shí),石膏排漿泵不運(yùn)行,當(dāng)密度達(dá)到設(shè)定值時(shí),開啟排漿泵,石膏進(jìn)入脫水系統(tǒng)。
①②③表示不同的安裝位置
pH計(jì)不同安裝位置比較:
位置①是工程實(shí)踐中普遍采用的安裝形式,由于該方式中石膏漿液始終處于流動(dòng)狀態(tài),可以很好的監(jiān)測漿液pH值,有效的控制脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行。但由于在漿液密度未達(dá)到設(shè)定值的狀態(tài)下,石膏漿液需要通過泵出口反塔管路返回至脫硫塔,石膏排漿泵需要連續(xù)運(yùn)行,能耗較大;同時(shí)在一般脫硫裝置中,石膏脫水設(shè)備距離脫硫排漿泵位置較遠(yuǎn),在確定石膏排漿泵揚(yáng)程時(shí),需要考慮石膏水力旋流器進(jìn)口壓力要求(一般0.1~0.2MPa)和漿液管路阻力,當(dāng)石膏排漿泵出口反塔管路運(yùn)行時(shí),由于管路的阻力很小,排漿泵經(jīng)常不在特性曲線的最佳工作點(diǎn)下運(yùn)行,造成泵的電機(jī)超功率,甚至?xí)p壞電機(jī)。
將pH計(jì)安裝在位置②和③時(shí),在石膏漿液未達(dá)到設(shè)定的密度值時(shí),可以停運(yùn)石膏排漿泵,降低系統(tǒng)能耗。一般情況下,連續(xù)運(yùn)行的脫硫裝置,每天石膏排漿泵的運(yùn)行時(shí)間僅為8個(gè)小時(shí),這兩種安裝方式可以降低排漿泵2/3的電耗。
在安裝位置②中,雖然脫硫塔底部安裝有攪拌裝置,但局部可能會(huì)有漿液攪拌不均勻,或者在某個(gè)運(yùn)行時(shí)間內(nèi),儲漿段的漿液流動(dòng)性差,影響pH值測量的準(zhǔn)確性,這樣會(huì)造成石灰石漿液加入量的階段性波動(dòng),從而影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
在通常情況下,脫硫裝置中石灰石漿液從循環(huán)泵入口加入,而在安裝位置③中,pH計(jì)安裝在循環(huán)泵的出口管路上,在管路內(nèi)石灰石與SO2未完全反應(yīng),也會(huì)造成pH值測量的不準(zhǔn)確,從而影響石灰石漿液的加入量,影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行。endprint
2.2 pH計(jì)安裝位置確定
根據(jù)上述三個(gè)pH計(jì)安裝位置的比較,位置②和③在脫硫塔內(nèi)石膏漿液的密度未達(dá)到設(shè)定密度值時(shí),排漿泵不需要運(yùn)行,排漿泵的運(yùn)行能耗較低了2/3,但由于受到塔內(nèi)石膏漿液的流動(dòng)行及石灰石漿液的加入位置的影響,pH值測量的準(zhǔn)確性和一致性受到較大的影響,不利于脫硫系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行,而在位置①中,石膏漿液始終處于流動(dòng)狀態(tài),不但有利于對塔內(nèi)石膏漿液pH變化的實(shí)時(shí)監(jiān)測,而且克服了因脫硫塔漿液池的大容量造成的pH值測量的非線性和遲滯行性等問題,因此采用位置①作為pH計(jì)的安裝位置,才能保證pH計(jì)測量值的準(zhǔn)確性。
在選用位置①作為pH計(jì)布置方式時(shí),需要優(yōu)化排漿泵的運(yùn)行方式來降低系統(tǒng)能耗,并減少該布置位置對系統(tǒng)的不利影響。
3 排漿泵運(yùn)行方式分析及優(yōu)化
3.1 排漿泵的選型及運(yùn)行方式分析
在脫硫裝置中,主要依據(jù)脫硫系統(tǒng)處理煙氣量、煙氣中SO2的含量、脫硫效率、石膏漿液密度等參數(shù)來確定排漿泵流量,用排漿泵出口與脫水設(shè)備之間的距離、管路阻力以及脫水設(shè)備進(jìn)口的壓力要求等參數(shù)來確定泵的揚(yáng)程,因此排漿泵選型為在脫硫系統(tǒng)BMCR運(yùn)行工況下確定的,一般選擇工頻電機(jī)。
對于安裝在位置①的pH計(jì)布置形式,最大的問題就是由于排漿泵連續(xù)運(yùn)行造成的能耗增加以及在反塔管路運(yùn)行時(shí),排漿泵電機(jī)超功率運(yùn)行對電機(jī)的不利影響,因此需要在泵的出口反塔管路上安裝節(jié)流孔板來增加管路阻力。在脫硫裝置中,漿液對管路的沖刷、腐蝕較嚴(yán)重,需采用陶瓷孔板,才能保證長時(shí)間、連續(xù)的運(yùn)行。
3.2 排漿泵運(yùn)行方式優(yōu)化
改變離心泵特性曲線的方式包括:出口閥調(diào)節(jié),旁路調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)節(jié),切割葉輪外徑等方式,根據(jù)脫硫裝置中石膏漿液的特性和排漿泵的運(yùn)行方式,采用變頻調(diào)速的方式不但降低脫硫系統(tǒng)的能耗,而且完全滿足pH計(jì)對脫硫漿液流動(dòng)性的要求。
在排漿至石膏后處理系統(tǒng)時(shí),排漿泵采用工頻運(yùn)行,同時(shí)可以根據(jù)脫硫系統(tǒng)的負(fù)荷對流量進(jìn)行調(diào)整。在漿液返回脫硫塔時(shí),由于系統(tǒng)管路阻力大大降低,根據(jù)整個(gè)管路系統(tǒng)壓降的最高要求,將排漿泵的流量調(diào)整至合理的范圍,不但完全保證pH值測量的準(zhǔn)確性,且降低了排漿泵的運(yùn)行能耗。
可見,泵的負(fù)荷的顯著特點(diǎn)是其負(fù)荷轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。
在天津石化熱電部脫硫6、7#脫硫裝置改造項(xiàng)目中,根據(jù)石膏漿液生成量及系統(tǒng)物料平衡,排漿泵參數(shù)為流量:30m3/h,揚(yáng)程:50m,功率:22kW,采用工頻電機(jī),在泵不外排漿液的工況下,漿液反塔管路上孔板磨損嚴(yán)重,并造成電機(jī)超功率運(yùn)行而發(fā)生電機(jī)損毀。當(dāng)更換為變頻電機(jī)后,排漿泵出口需要的揚(yáng)程為15m,根據(jù)功率、揚(yáng)程和轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系,此時(shí)泵的運(yùn)行功率僅為電機(jī)軸功率的30%,而且管路上可以不用孔板,進(jìn)一步保證裝置的長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行。
4 結(jié)束語
脫硫塔pH值控制是石灰石-石膏煙氣脫硫裝置最重要的控制參數(shù),而pH計(jì)的安裝位置以及排漿泵的運(yùn)行方式是脫硫裝置高效、長連續(xù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的保證。
(1)將pH計(jì)布置在排漿泵出口大大增加了石膏漿液的流動(dòng)性,克服了脫硫塔漿液池的大容量造成的測量值的遲滯性、慣性和參數(shù)時(shí)變的非線性變化,是準(zhǔn)確測量脫硫塔內(nèi)漿液pH值的可靠保證;
(2)排漿泵采用變頻電機(jī)可以大大降低泵的運(yùn)行能耗,延長設(shè)備和管路的運(yùn)行時(shí)間。
參考文獻(xiàn)
[1]劉煜.煙氣脫硫系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].江蘇機(jī)電工程,2005:24.
[2]丁寧,楊玉林,王關(guān)晴,等.濕法煙氣脫硫效率影響因素及調(diào)節(jié)方法研究[J].能源工程,2009,(2):39-41.
[3]鐘秦.燃煤煙氣脫離脫硝技術(shù)及工程實(shí)例[M].北京:北京化學(xué)工業(yè)出版社,2002
[4]焦嵩鳴,王彪,譚雨林 濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的pH值分析及pH計(jì)安裝位置[J].電力科學(xué)與工程,2012,28(12)25~28.
作者簡介:薛潤芝(1976-),男,遼寧沈陽人,1999年畢業(yè)于天津大學(xué)化工學(xué)院,工學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)在北京燕山玉龍石化工程有限公司工藝室,中級,長期從事化工、環(huán)保項(xiàng)目工作。endprint
2.2 pH計(jì)安裝位置確定
根據(jù)上述三個(gè)pH計(jì)安裝位置的比較,位置②和③在脫硫塔內(nèi)石膏漿液的密度未達(dá)到設(shè)定密度值時(shí),排漿泵不需要運(yùn)行,排漿泵的運(yùn)行能耗較低了2/3,但由于受到塔內(nèi)石膏漿液的流動(dòng)行及石灰石漿液的加入位置的影響,pH值測量的準(zhǔn)確性和一致性受到較大的影響,不利于脫硫系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行,而在位置①中,石膏漿液始終處于流動(dòng)狀態(tài),不但有利于對塔內(nèi)石膏漿液pH變化的實(shí)時(shí)監(jiān)測,而且克服了因脫硫塔漿液池的大容量造成的pH值測量的非線性和遲滯行性等問題,因此采用位置①作為pH計(jì)的安裝位置,才能保證pH計(jì)測量值的準(zhǔn)確性。
在選用位置①作為pH計(jì)布置方式時(shí),需要優(yōu)化排漿泵的運(yùn)行方式來降低系統(tǒng)能耗,并減少該布置位置對系統(tǒng)的不利影響。
3 排漿泵運(yùn)行方式分析及優(yōu)化
3.1 排漿泵的選型及運(yùn)行方式分析
在脫硫裝置中,主要依據(jù)脫硫系統(tǒng)處理煙氣量、煙氣中SO2的含量、脫硫效率、石膏漿液密度等參數(shù)來確定排漿泵流量,用排漿泵出口與脫水設(shè)備之間的距離、管路阻力以及脫水設(shè)備進(jìn)口的壓力要求等參數(shù)來確定泵的揚(yáng)程,因此排漿泵選型為在脫硫系統(tǒng)BMCR運(yùn)行工況下確定的,一般選擇工頻電機(jī)。
對于安裝在位置①的pH計(jì)布置形式,最大的問題就是由于排漿泵連續(xù)運(yùn)行造成的能耗增加以及在反塔管路運(yùn)行時(shí),排漿泵電機(jī)超功率運(yùn)行對電機(jī)的不利影響,因此需要在泵的出口反塔管路上安裝節(jié)流孔板來增加管路阻力。在脫硫裝置中,漿液對管路的沖刷、腐蝕較嚴(yán)重,需采用陶瓷孔板,才能保證長時(shí)間、連續(xù)的運(yùn)行。
3.2 排漿泵運(yùn)行方式優(yōu)化
改變離心泵特性曲線的方式包括:出口閥調(diào)節(jié),旁路調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)節(jié),切割葉輪外徑等方式,根據(jù)脫硫裝置中石膏漿液的特性和排漿泵的運(yùn)行方式,采用變頻調(diào)速的方式不但降低脫硫系統(tǒng)的能耗,而且完全滿足pH計(jì)對脫硫漿液流動(dòng)性的要求。
在排漿至石膏后處理系統(tǒng)時(shí),排漿泵采用工頻運(yùn)行,同時(shí)可以根據(jù)脫硫系統(tǒng)的負(fù)荷對流量進(jìn)行調(diào)整。在漿液返回脫硫塔時(shí),由于系統(tǒng)管路阻力大大降低,根據(jù)整個(gè)管路系統(tǒng)壓降的最高要求,將排漿泵的流量調(diào)整至合理的范圍,不但完全保證pH值測量的準(zhǔn)確性,且降低了排漿泵的運(yùn)行能耗。
可見,泵的負(fù)荷的顯著特點(diǎn)是其負(fù)荷轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。
在天津石化熱電部脫硫6、7#脫硫裝置改造項(xiàng)目中,根據(jù)石膏漿液生成量及系統(tǒng)物料平衡,排漿泵參數(shù)為流量:30m3/h,揚(yáng)程:50m,功率:22kW,采用工頻電機(jī),在泵不外排漿液的工況下,漿液反塔管路上孔板磨損嚴(yán)重,并造成電機(jī)超功率運(yùn)行而發(fā)生電機(jī)損毀。當(dāng)更換為變頻電機(jī)后,排漿泵出口需要的揚(yáng)程為15m,根據(jù)功率、揚(yáng)程和轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系,此時(shí)泵的運(yùn)行功率僅為電機(jī)軸功率的30%,而且管路上可以不用孔板,進(jìn)一步保證裝置的長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行。
4 結(jié)束語
脫硫塔pH值控制是石灰石-石膏煙氣脫硫裝置最重要的控制參數(shù),而pH計(jì)的安裝位置以及排漿泵的運(yùn)行方式是脫硫裝置高效、長連續(xù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的保證。
(1)將pH計(jì)布置在排漿泵出口大大增加了石膏漿液的流動(dòng)性,克服了脫硫塔漿液池的大容量造成的測量值的遲滯性、慣性和參數(shù)時(shí)變的非線性變化,是準(zhǔn)確測量脫硫塔內(nèi)漿液pH值的可靠保證;
(2)排漿泵采用變頻電機(jī)可以大大降低泵的運(yùn)行能耗,延長設(shè)備和管路的運(yùn)行時(shí)間。
參考文獻(xiàn)
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[4]焦嵩鳴,王彪,譚雨林 濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的pH值分析及pH計(jì)安裝位置[J].電力科學(xué)與工程,2012,28(12)25~28.
作者簡介:薛潤芝(1976-),男,遼寧沈陽人,1999年畢業(yè)于天津大學(xué)化工學(xué)院,工學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)在北京燕山玉龍石化工程有限公司工藝室,中級,長期從事化工、環(huán)保項(xiàng)目工作。endprint
2.2 pH計(jì)安裝位置確定
根據(jù)上述三個(gè)pH計(jì)安裝位置的比較,位置②和③在脫硫塔內(nèi)石膏漿液的密度未達(dá)到設(shè)定密度值時(shí),排漿泵不需要運(yùn)行,排漿泵的運(yùn)行能耗較低了2/3,但由于受到塔內(nèi)石膏漿液的流動(dòng)行及石灰石漿液的加入位置的影響,pH值測量的準(zhǔn)確性和一致性受到較大的影響,不利于脫硫系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行,而在位置①中,石膏漿液始終處于流動(dòng)狀態(tài),不但有利于對塔內(nèi)石膏漿液pH變化的實(shí)時(shí)監(jiān)測,而且克服了因脫硫塔漿液池的大容量造成的pH值測量的非線性和遲滯行性等問題,因此采用位置①作為pH計(jì)的安裝位置,才能保證pH計(jì)測量值的準(zhǔn)確性。
在選用位置①作為pH計(jì)布置方式時(shí),需要優(yōu)化排漿泵的運(yùn)行方式來降低系統(tǒng)能耗,并減少該布置位置對系統(tǒng)的不利影響。
3 排漿泵運(yùn)行方式分析及優(yōu)化
3.1 排漿泵的選型及運(yùn)行方式分析
在脫硫裝置中,主要依據(jù)脫硫系統(tǒng)處理煙氣量、煙氣中SO2的含量、脫硫效率、石膏漿液密度等參數(shù)來確定排漿泵流量,用排漿泵出口與脫水設(shè)備之間的距離、管路阻力以及脫水設(shè)備進(jìn)口的壓力要求等參數(shù)來確定泵的揚(yáng)程,因此排漿泵選型為在脫硫系統(tǒng)BMCR運(yùn)行工況下確定的,一般選擇工頻電機(jī)。
對于安裝在位置①的pH計(jì)布置形式,最大的問題就是由于排漿泵連續(xù)運(yùn)行造成的能耗增加以及在反塔管路運(yùn)行時(shí),排漿泵電機(jī)超功率運(yùn)行對電機(jī)的不利影響,因此需要在泵的出口反塔管路上安裝節(jié)流孔板來增加管路阻力。在脫硫裝置中,漿液對管路的沖刷、腐蝕較嚴(yán)重,需采用陶瓷孔板,才能保證長時(shí)間、連續(xù)的運(yùn)行。
3.2 排漿泵運(yùn)行方式優(yōu)化
改變離心泵特性曲線的方式包括:出口閥調(diào)節(jié),旁路調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)節(jié),切割葉輪外徑等方式,根據(jù)脫硫裝置中石膏漿液的特性和排漿泵的運(yùn)行方式,采用變頻調(diào)速的方式不但降低脫硫系統(tǒng)的能耗,而且完全滿足pH計(jì)對脫硫漿液流動(dòng)性的要求。
在排漿至石膏后處理系統(tǒng)時(shí),排漿泵采用工頻運(yùn)行,同時(shí)可以根據(jù)脫硫系統(tǒng)的負(fù)荷對流量進(jìn)行調(diào)整。在漿液返回脫硫塔時(shí),由于系統(tǒng)管路阻力大大降低,根據(jù)整個(gè)管路系統(tǒng)壓降的最高要求,將排漿泵的流量調(diào)整至合理的范圍,不但完全保證pH值測量的準(zhǔn)確性,且降低了排漿泵的運(yùn)行能耗。
可見,泵的負(fù)荷的顯著特點(diǎn)是其負(fù)荷轉(zhuǎn)矩與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比。
在天津石化熱電部脫硫6、7#脫硫裝置改造項(xiàng)目中,根據(jù)石膏漿液生成量及系統(tǒng)物料平衡,排漿泵參數(shù)為流量:30m3/h,揚(yáng)程:50m,功率:22kW,采用工頻電機(jī),在泵不外排漿液的工況下,漿液反塔管路上孔板磨損嚴(yán)重,并造成電機(jī)超功率運(yùn)行而發(fā)生電機(jī)損毀。當(dāng)更換為變頻電機(jī)后,排漿泵出口需要的揚(yáng)程為15m,根據(jù)功率、揚(yáng)程和轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系,此時(shí)泵的運(yùn)行功率僅為電機(jī)軸功率的30%,而且管路上可以不用孔板,進(jìn)一步保證裝置的長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行。
4 結(jié)束語
脫硫塔pH值控制是石灰石-石膏煙氣脫硫裝置最重要的控制參數(shù),而pH計(jì)的安裝位置以及排漿泵的運(yùn)行方式是脫硫裝置高效、長連續(xù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的保證。
(1)將pH計(jì)布置在排漿泵出口大大增加了石膏漿液的流動(dòng)性,克服了脫硫塔漿液池的大容量造成的測量值的遲滯性、慣性和參數(shù)時(shí)變的非線性變化,是準(zhǔn)確測量脫硫塔內(nèi)漿液pH值的可靠保證;
(2)排漿泵采用變頻電機(jī)可以大大降低泵的運(yùn)行能耗,延長設(shè)備和管路的運(yùn)行時(shí)間。
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作者簡介:薛潤芝(1976-),男,遼寧沈陽人,1999年畢業(yè)于天津大學(xué)化工學(xué)院,工學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)在北京燕山玉龍石化工程有限公司工藝室,中級,長期從事化工、環(huán)保項(xiàng)目工作。endprint