王素榮
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司自動(dòng)化部,山東 萊蕪 271104)
轉(zhuǎn)爐合金稱量系統(tǒng)的精確控制改造
王素榮
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司自動(dòng)化部,山東 萊蕪 271104)
介紹了利用變頻調(diào)速技術(shù)實(shí)現(xiàn)合金自動(dòng)稱量系統(tǒng)的精確控制。
合金加料;自動(dòng)稱重;精確控制;變頻器
公司轉(zhuǎn)爐煉鋼合金自動(dòng)稱量系統(tǒng)在改造前采用汽缸控制、人工操作、噪聲大、不安全;改造后,利用變頻調(diào)速技術(shù)控制振料速度,保證了供料的精度,克服了沖擊力和預(yù)留物料質(zhì)量對(duì)精度的影響。
合金自動(dòng)稱量系統(tǒng)主要由料倉(cāng)、振動(dòng)給料機(jī)和稱量斗等構(gòu)成。其工藝流程如圖1所示。煉鋼所需合金料包括石灰、礦石、輕燒鎂塊、瑩石、白云石等按順序固定存放于料倉(cāng)內(nèi),并通過(guò)振動(dòng)給料機(jī)將合金釋放到稱量斗,稱重傳感器安裝于稱量斗底部用于檢測(cè)合金重量,合金料出稱量斗后再經(jīng)匯總斗投入到轉(zhuǎn)爐中完成整個(gè)投料功能。
合金自動(dòng)稱量系統(tǒng)由上位機(jī)、PLC、儀表及變頻器組成。PLC采用西門子S7-400,通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。檢測(cè)儀表及執(zhí)行元件直接連接到PLC的I/O模塊上。全線采用PLC程序控制,編程使用梯形圖,結(jié)合被控電氣外部特性進(jìn)行統(tǒng)一編程,實(shí)現(xiàn)順控、邏輯控制、聯(lián)動(dòng)和連鎖,手動(dòng)和自動(dòng)操作方式可切換。合金小車啟動(dòng)、停止互鎖。系統(tǒng)以全自動(dòng)操作方式運(yùn)行。上位機(jī)操作界面采用西門子專用人機(jī)接口軟件WINCC6.2,可靠性好、操作簡(jiǎn)單。所有操作皆可由鼠標(biāo)完成,可進(jìn)行參數(shù)顯示、修改、設(shè)定;可以方便制作出動(dòng)態(tài)工藝畫面、操作畫面以及歷史曲線和實(shí)時(shí)曲線等
多種功能畫面。 由PLC按程序控制小車的行駛方向、振料的啟動(dòng)、停止及振料速度,自動(dòng)誤差補(bǔ)償功能可實(shí)現(xiàn)合金自動(dòng)稱重的精確測(cè)量。
圖1
1.合金自動(dòng)稱量的變頻控制原理(圖2)
圖2 合金振料電氣控制圖
2.合金自動(dòng)稱量的精確控制
(1)稱重時(shí),稱量斗重量傳感器輸出4~20mA信號(hào)給PLC的模擬量輸入模塊,PLC將該信號(hào)作為合金重量的初始值信號(hào);當(dāng)振動(dòng)給料機(jī)停止時(shí),稱量斗的合金重量值已穩(wěn)定,PLC將此時(shí)的重量值信號(hào)作為合金下料重量的終止值信號(hào)。合金料重量初始值信號(hào)和終止值信號(hào)經(jīng)過(guò)PLC的數(shù)據(jù)處理,便得到稱量斗中合金料的實(shí)際加入重量值。
(2)振動(dòng)給料機(jī)主回路采用變頻器控制振速,輸出頻率0~50Hz,實(shí)現(xiàn)振動(dòng)給料機(jī)以不同的轉(zhuǎn)速運(yùn)行。振動(dòng)給料機(jī)的轉(zhuǎn)速可根據(jù)合金料流量的變化實(shí)時(shí)變化,以保證最佳脫水效果,其轉(zhuǎn)速一般控制在1 200r/min。由于合金料的流量無(wú)法直接測(cè)出,所以只能通過(guò)稱量值和設(shè)定量這2個(gè)變量間接反映量稱精度。將設(shè)定值和稱量值在程序中進(jìn)行比對(duì)運(yùn)算,并依運(yùn)算結(jié)果調(diào)節(jié)振料速度,控制合金料的流量由大到小,實(shí)現(xiàn)稱量準(zhǔn)確度。在振動(dòng)給料機(jī)停止的瞬間,合金的流量越小,越容易提高稱量的精確程度。
3.自動(dòng)誤差補(bǔ)償
改造前現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)加料過(guò)程中,由于振動(dòng)給料機(jī)的慣性和合金料的滑料現(xiàn)象不能準(zhǔn)確把握,即使采取提前停止振料,也不能完全消除加入量和設(shè)定值之間的誤差。因此在改造時(shí)采用迭代算法,克服了誤差補(bǔ)償不足、合金料加入不準(zhǔn)確的問(wèn)題,使系統(tǒng)加入量的控制精度得以改善。
對(duì)迭代過(guò)程進(jìn)行控制,首先確定迭代變量,再建立迭代關(guān)系式。在什么時(shí)候結(jié)束迭代過(guò)程是編寫迭代程序必須考慮的問(wèn)題。因此系統(tǒng)使用提前量C作為迭代變量,迭代關(guān)系式為C(本次加料的提前量)+W4(本次加料的實(shí)際重量)- A(本次加料的設(shè)定重量)=C (下一次加料的提前量)。該迭代過(guò)程每次加料執(zhí)行1次。稱量過(guò)程,由于程序中有提前量設(shè)定,且有自動(dòng)誤差補(bǔ)償功能,系統(tǒng)將會(huì)根據(jù)每次需振料的重量與上次的誤差及提前量等各參數(shù)自動(dòng)算出下次所需振料的重量,從而準(zhǔn)確停止振料機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)合金的自動(dòng)精確稱量。每批料間都進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償,超差報(bào)警并自動(dòng)修正補(bǔ)償量,零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤。首先在畫面上輸入合金料需要加入的量A(此次加料的設(shè)定重量),然后經(jīng)MPI網(wǎng)傳給PLC。通過(guò)使用LAD梯形語(yǔ)言把在編好的程序計(jì)算出B(重量設(shè)定值)=A-C(提前量),此時(shí)振動(dòng)給料機(jī)發(fā)出啟動(dòng)信號(hào),并且讀取稱量斗里合金加入料的重量W1(初始值),當(dāng)稱量斗合金料的重量W2=W1+B時(shí),繼電器控制柜發(fā)出指令信號(hào),振料機(jī)停止振料,延時(shí)10s鐘后,使合金料全部進(jìn)入稱量斗。PLC開始讀取稱量斗的合金料穩(wěn)定值W3,并計(jì)算出合金加入的實(shí)際重量W4=W3-W1和本次加料誤差△t=W4-Aa,并將本次加料誤差△t與提前量C相加得到新的提前量C,作為下次加料的提前量,延時(shí)20s,稱量斗插板閥自動(dòng)關(guān)閉,完成本次合金小車加料。
此合金小車加料系統(tǒng)經(jīng)誤差自動(dòng)補(bǔ)償后,在長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)中,累積誤差<5kg,(人為因素及設(shè)備故障除外)稱量時(shí)間≤60s,混配時(shí)間≤50s,且生產(chǎn)中如遇到卡料現(xiàn)象不會(huì)停機(jī),提高了經(jīng)濟(jì)效益。此外該系統(tǒng)還增加報(bào)警自動(dòng)解除、自動(dòng)延時(shí)配料功能。
改造后不僅實(shí)現(xiàn)配料系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制、集中控制,達(dá)到精準(zhǔn)配料的要求,還大大提高了管理水平,降低備件、維修、電能、消耗等費(fèi)用。高精度的稱量下料、全系統(tǒng)的自動(dòng)控制,不但穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量,減少了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且年綜合效益可觀。
[1] 李寶安,李行善.動(dòng)態(tài)稱重系統(tǒng)計(jì)量誤差的動(dòng)態(tài)校正[J].儀器儀表學(xué)報(bào),200l.
[2] 肖珊,魯五一.動(dòng)態(tài)稱重系統(tǒng)誤差修正算法研究[J].傳感器與微系統(tǒng),2007,26(6):80-83.
TP278
B
1671-0711(2014)03-0054-02
2014-01-03)