李守愛 , 邱紀香 , 黃 敏
(1.馬鋼(集團)控股有限公司 桃沖礦業(yè)公司, 安徽 蕪湖市 4241233;2.中南大學 高等教育研究所,湖南 長沙 410012;3.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012;4.金屬礦山安全技術國家重點實驗室, 湖南 長沙 410012)
合理回收不可再生礦產資源,對于穩(wěn)定礦山產量,延長礦山服務年限,提高礦山經濟效益,增加就業(yè)崗位都有著極其重要的研究意義[1]
馬鋼(集團)控股有限公司桃沖礦業(yè)公司桃沖鐵礦是個已經開采50余年的老礦山,根據礦體賦存條件及產狀,桃沖鐵礦采用地下開采方式,主要采用無底柱分段崩落法回采礦石。
目前,桃沖鐵礦井下開采受臨近幾家民營小礦山越界開采影響,在-44.5~69.5 m形成一個巨大的采空區(qū),長約100 m,寬約40 m,頂板高低不一,空區(qū)上下盤都是未開采的高品位礦石。空區(qū)的存在不僅給桃沖鐵礦的礦石回收帶來不便,而且給井下的安全生產帶來了巨大威脅,為保證井下安全生產并創(chuàng)造經濟效益,必須采取切實可以的技術方案回收民采空區(qū)內的殘留礦石,并對采空區(qū)進行綜合治理。
采用合適的回采方案使空區(qū)礦石得到安全回采,進一步延長礦山服務年限,為礦山創(chuàng)造經濟效益,必須針對礦山實際情況,進行殘礦回收方案的科學論證,得出最佳回采方案,才能保證殘礦回采在技術上可行、經經濟上合理、安全上可靠[2-3]。但是,目前回收民采空區(qū)礦石有以下技術難點:一是由于民采空區(qū)形態(tài)不一,部分空區(qū)相互貫通,嚴重破壞了礦體的連續(xù)性和穩(wěn)定性,在回采過程中容易出現地壓顯現等安全問題;二是如何合理研究回采方案與施工設計,將礦石資源在保證安全的前提下最大化回收。
目前,桃沖鐵礦隨著20#采空區(qū)的進一步揭露,從-57 m的2#穿脈(11#進路)北部揭露出來開始,相繼在-57 m的12#、13#、14#、16#進路北端直接與該采空區(qū)貫通,且空區(qū)存在大量積水,為治理空區(qū)水患及安全回采20#空區(qū)內的高品位礦石,桃沖礦業(yè)公司積極組織技術人員到現場進行工程調查與空區(qū)實測,經多方討論決定從-69.5 m的12#進路打放水孔治理20#空區(qū)內的積水,經過2個多月全部排干20#空區(qū)積水。在確定安全的前提下,把-69.5 m的12#進路與20#空區(qū)進行貫通。通過測量確定該采空區(qū)最大長度為78 m,最大寬度為29 m,空區(qū)暴露面積約1400 m2,采空區(qū)垂向位于-44.5~-69.5 m之間,高度8~14 m不等,空區(qū)體積約15000 m3。采空區(qū)為民間盜采形成,空區(qū)內仍堆積有部分爆破崩落的礦石。此外,采空區(qū)頂底板、中間礦柱和四周都賦存了大量高品位礦石。采空區(qū)礦巖除局部有些破碎外,總體穩(wěn)定性較好。20#采空區(qū)平面圖如圖1、圖2所示。
為盡快回收20#采空區(qū)周圍的高品位礦石,桃沖鐵礦于2012年4~6月在采空區(qū)下部安排了部分鉆探工程,在-69.5 m水平從9個不同部位往下施工18個鉆探孔,根據上部工程及下部探礦情況,測算采空區(qū)殘留礦石約15萬t。
圖1 -52 m水平切割巷道A及炮孔布置圖
圖2 -69.5 m水平切割巷道B、C及炮孔布置圖
借助DIMIME三維建模軟件,可以精確地建立復雜三維地質模型。綜合運用DIMINE數字礦山軟件以及圖形處理軟件AutoCAD等構建桃沖鐵礦20#采空區(qū)及周圍殘礦礦體的三維可視化模型如圖3所示。
圖3 20#采空區(qū)及殘礦礦體三維實體模型
殘礦回收是一項比較復雜的系統(tǒng)工程,特別對安全生產條件要求比較高。殘礦回采工作應遵守“安全第一、預防為主”的首要原則[4-6],其最佳回采方案的選擇,應根據礦床開采技術條件和殘礦的賦存特點,進行綜合考慮優(yōu)選[3]。
針對礦山實際情況,系統(tǒng)分析、認證后得出該部分殘礦礦體需分階段進行回采,并采用有底部結構電耙道進行回采,具體回采方案見圖4。
(1) 根據現場及鉆探孔情況,選擇圍巖相對穩(wěn)定且盡可能多回收殘留礦的-76 m水平設計底部結構,首先從-82 m 9#和11#進路各打人行井至-76 m,之后在-76 m掘進電耙道,施工如圖5所示。
(2) 在四條分耙道兩側每隔3.5 m左右掘進放礦漏斗回收礦石,在-52、-69.5 m進行中深孔爆破,崩落礦石至底部結構,運用電耙耙入礦石至分耙道端部的電耙溜井,再利用鏟運機運送至轉運天井?;夭身樞驈奈飨驏|,自上而下。
圖4 回采方案
圖5 回采施工
(3) -57 m的10#N~15#N進路均與20#采空區(qū)聯(lián)通,因此20#空區(qū)的頂部高度高低不等。根據現場情況,利用采空區(qū)南部的10#~15#進路,在-57 m的11#、13#進路分別掘進人行井至-52 m水平,并在-52 m水平施工一條3m×3 m的切割巷道A(見圖1),A巷道在上下分層上要保證不小于3.5 m的頂底板,以確保-44.5 m上的施工安全。掘進施工結束后根據現場的實際情況進行中深孔布置與施工,再按照采場整體回采順序進行爆破回采作業(yè)。
(4) 1#電耙道、2#電耙道與-69.5 m的10#、11#進路方位相差11°,對應于2#電耙道的-69.5 m以上,在民采時留有一個20 m×8 m的礦柱,并且在-69.5~-57 m留有20 m長的底板,因此需要在-69.5 m水平施工一條長20 m,規(guī)格為3 m×3 m的切割巷道B(見圖2)。
(5) 對應于4#電耙道的位置,在-69.5 m上方民采時遺留有20 m×13 m的底臺,并且還有不規(guī)則的礦柱,根據現場情況,確定在-69.5 m水平施工一條長20 m、規(guī)格3 m×3 m的切割巷道C(見圖2)至民采空區(qū)。
(6) 對于電耙道端部回收不到的礦石,為保證安全以及最大化回收礦產資源,可采取淺孔留礦法進行部分回收,而對局部空區(qū)的頂底板,根據現場情況可利用-69.5 m及-82 m的出礦進路進行正?;夭?。
為解決空區(qū)對井下的安全生產隱患,桃沖礦業(yè)公司技術人員多次到現場觀測,在保證安全的前提下深入空區(qū)進行實測,根據現場情況,綜合運用空場法電耙道有底部結構來解決回收空區(qū)殘留礦體難度大這一技術難題??請龇姲业阑厥湛諈^(qū)殘留礦體,施工工藝相對簡單,便于安全管理,回采率高,但在空區(qū)中進行中深孔爆破容易產生大塊,造成“卡漏”現象,使得桃沖礦二次爆破成本增加;目前礦山安全生產條件良好,空區(qū)殘礦回收工程有序進行,由于電耙道出礦效率較低,目前正結合鏟運機等新型出礦設備來提高出礦效率。
回收空區(qū)邊緣殘留礦體符合當前桃沖礦業(yè)公司資源日益枯竭的形勢,不僅解決了民采空區(qū)對井下的安全生產隱患,而且為桃沖礦業(yè)公司創(chuàng)造了大量的經濟效益。
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