葉家潮
(佛山市福能發(fā)電有限公司,廣東 佛山 528000)
燃機(jī)啟動(dòng)中的事故原因分析
葉家潮
(佛山市福能發(fā)電有限公司,廣東 佛山 528000)
介紹了某發(fā)電公司4號(hào)燃機(jī)某次事故的經(jīng)過和處理過程,分析了事故發(fā)生的原因及暴露的問題,從運(yùn)行部、維修部、交接過程3方面分析了事故的責(zé)任,并提出防范類似事故發(fā)生的對(duì)策措施,表明了安全管理在安全生產(chǎn)中的重要性。
安全管理;被迫停機(jī);事故處理;責(zé)任分析
安全管理實(shí)際上是在生產(chǎn)過程中對(duì)“人、物、環(huán)境”三要素的管理與控制。在生產(chǎn)過程中,安全管理對(duì)安全生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用。
某發(fā)電公司是總裝機(jī)容量為360 MW的天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電企業(yè),配置2套PG9171E型燃?xì)狻羝l(fā)電機(jī)組。下面以該企業(yè)的某個(gè)安全事故為例,就安全管理在事故調(diào)查中的應(yīng)用進(jìn)行分析。
2010-03-15T11:45,停機(jī)檢修3個(gè)月的4號(hào)發(fā)電機(jī)組向中調(diào)申請(qǐng)開機(jī)。
11:51,4號(hào)燃機(jī)下達(dá)啟動(dòng)命令,開始啟動(dòng)。
12:04,點(diǎn)火成功。
12:12,建立電壓,達(dá)到3 000 r/min額定轉(zhuǎn)速時(shí),檢查機(jī)組無異常,符合并網(wǎng)條件,投入同期裝置。
12:15,并網(wǎng)失敗。發(fā)現(xiàn)故障后,運(yùn)行維修人員對(duì)220 kV升壓站2204開關(guān)控制柜進(jìn)行檢查,面板上未發(fā)現(xiàn)有報(bào)警信號(hào),開關(guān)、刀閘及控制鎖匙在正確位置;在控制室DCS(分散控制系統(tǒng))上未發(fā)現(xiàn)報(bào)警信號(hào)。再次投入同期裝置,仍不能并網(wǎng)。
13:50,因未能消除故障,下達(dá)4號(hào)燃機(jī)停機(jī)命令,進(jìn)行停機(jī)檢查工作。
14:49,向中調(diào)申請(qǐng)將4號(hào)主變轉(zhuǎn)為冷備用,維修更換2204開關(guān)就地控制柜內(nèi)的216EB61板。
15:45,向中調(diào)申請(qǐng)將4號(hào)主變轉(zhuǎn)為熱備用并申請(qǐng)開機(jī)。
15:54,發(fā)4號(hào)燃機(jī)啟動(dòng)命令,重啟4號(hào)燃機(jī)。
16:08,4號(hào)燃機(jī)點(diǎn)火成功。
16:19,并網(wǎng)成功,但因2號(hào)防喘放氣閥信號(hào)故障跳機(jī)。
17:26,防喘放氣閥故障排除后,發(fā)4號(hào)燃機(jī)啟動(dòng)命令,重啟4號(hào)燃機(jī)。
17:39,4號(hào)燃機(jī)點(diǎn)火成功。
17:46,并網(wǎng)成功后,分時(shí)段分別預(yù)選15 MW,30 MW,50 MW,60 MW負(fù)荷進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,機(jī)組均正常。
19:00,4號(hào)燃機(jī)預(yù)選65 MW負(fù)荷,燃機(jī)崗值班員到現(xiàn)場(chǎng)巡檢,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端漏油,立即報(bào)告值長(zhǎng)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)查看確認(rèn)漏油嚴(yán)重并下達(dá)指令,申請(qǐng)停機(jī)。
19:16,向中調(diào)申請(qǐng)停機(jī)。經(jīng)中調(diào)同意后,發(fā)4號(hào)燃機(jī)停機(jī)令。
19:27,4號(hào)燃機(jī)解列。
19:35,4號(hào)燃機(jī)熄火,同時(shí)向中調(diào)申請(qǐng)4號(hào)主變由熱備用轉(zhuǎn)檢修。
事故發(fā)生后,維修人員對(duì)2204開關(guān)控制柜內(nèi)控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)REC216控制系統(tǒng)通訊板出現(xiàn)故障,導(dǎo)致不能并網(wǎng)。檢修人員發(fā)現(xiàn):下達(dá)同期命令后,保護(hù)柜、5號(hào)公共柜均能正常動(dòng)作,升壓站4號(hào)主變2204開關(guān)GIS控制柜未發(fā)合閘出口信號(hào)。更換2204開關(guān)合閘驅(qū)動(dòng)板A200后,故障未消除。
為處理故障,工作人員申請(qǐng)了停機(jī)。停機(jī)后由熱備用轉(zhuǎn)冷備用狀態(tài),手動(dòng)就地合開關(guān),REC216系統(tǒng)程序閉鎖導(dǎo)致開關(guān)無法合上。重啟REC216,故障未消除,二進(jìn)制輸出板216EB61報(bào)通信故障。之后更換2204開關(guān)就地控制柜內(nèi)216EB61通訊板后,報(bào)警消除。就地手動(dòng)2204開關(guān),試分、合閘正常,機(jī)組啟機(jī)并網(wǎng)發(fā)電,但因2號(hào)防喘放氣閥信號(hào)故障跳機(jī)。經(jīng)檢查,2號(hào)防喘放氣閥為行程開關(guān)信號(hào)故障引起燃機(jī)保護(hù)動(dòng)作導(dǎo)致跳閘停機(jī)。維修人員檢查確認(rèn)導(dǎo)致信號(hào)故障的原因后,對(duì)2號(hào)防喘放氣閥模擬信號(hào)強(qiáng)制,重新開機(jī),并對(duì)行程開關(guān)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。確認(rèn)多個(gè)行程開關(guān)因長(zhǎng)期處于高溫惡劣環(huán)境下,其可靠性已嚴(yán)重下降,不能確保防喘放氣閥的工作狀態(tài)正常。因此,更換了全部行程開關(guān)。
2號(hào)防喘放氣閥信號(hào)故障排除后,4號(hào)燃機(jī)重新啟機(jī)且并網(wǎng)成功。機(jī)組逐級(jí)遞增預(yù)選負(fù)荷,經(jīng)檢查,機(jī)組無異常。當(dāng)預(yù)選負(fù)荷為65 MW時(shí),燃機(jī)崗值班員現(xiàn)場(chǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端發(fā)生嚴(yán)重漏油事故,因此停機(jī)進(jìn)行處理。處理過程為:打開人孔,清除發(fā)電機(jī)內(nèi)殘油,調(diào)整抽油煙風(fēng)機(jī)排氣管閥門開度,使滑油系統(tǒng)負(fù)壓恢復(fù)至正常水平。2010-03-17T08:04,機(jī)組重新啟機(jī),并網(wǎng)發(fā)電成功。
3.1 事故原因
(1) REC216控制系統(tǒng)通訊非正常死機(jī),216EB61控制板不能正常工作,導(dǎo)致開關(guān)不能正常合閘。
(2) 因行程開關(guān)觸頭老化不能復(fù)位,2號(hào)防喘放氣閥無法反饋正確的位置信號(hào),導(dǎo)致燃機(jī)保護(hù)動(dòng)作跳閘。
(3) 由于抽油煙風(fēng)機(jī)排氣管上加裝的閥門未全打開(開度約為16°),導(dǎo)致4號(hào)燃機(jī)開機(jī)后,滑油負(fù)壓系統(tǒng)壓力隨著燃機(jī)負(fù)荷的升高由負(fù)壓逐漸變?yōu)?00 mm水柱的正壓,造成發(fā)電機(jī)軸承箱油汽從軸封處外溢。經(jīng)核實(shí),該閥門是維修部于2009-12-03機(jī)組全停期間對(duì)滑油系統(tǒng)改造時(shí)加裝的,截至2010-03-15,該機(jī)組一直處于停機(jī)狀態(tài)。
3.2 暴露問題
(1) 長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)期間,機(jī)電類設(shè)備防潮、保養(yǎng)不到位,且未進(jìn)行定期測(cè)試。
(2) 設(shè)備檢修改造管理不規(guī)范,缺乏嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的設(shè)備維修與運(yùn)行管理規(guī)程。工作票未體現(xiàn)工作終結(jié)時(shí)改造安裝閥門的狀態(tài),也無改造后經(jīng)調(diào)試認(rèn)可的設(shè)備交接書面記錄。
(3) 運(yùn)行部設(shè)備管理不到位,長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)檢修后,未設(shè)有針對(duì)改造后的設(shè)備的點(diǎn)檢和巡檢。
(4) 調(diào)查發(fā)現(xiàn),《運(yùn)行主管記錄本》中缺少2009-12-03—04的記錄。運(yùn)行值班記錄和《運(yùn)行主管記錄本》上未找到2009-12-03滑油負(fù)壓系統(tǒng)安裝排氣管閥門改造的記錄。這表明對(duì)《運(yùn)行主管記錄本》和運(yùn)行值班記錄的監(jiān)督檢查工作存在漏洞。
除了電氣控制板損壞、防喘放氣閥行程開關(guān)觸頭老化等設(shè)備原因,發(fā)電機(jī)軸承潤(rùn)滑回油負(fù)壓不足引起溢漏油也導(dǎo)致機(jī)組被迫停機(jī),存在管理漏洞等人為原因。
從事故原因所暴露出來的問題,并依據(jù)目前所掌握到的事實(shí),可將責(zé)任分為3個(gè)部分。
4.1 運(yùn)行部責(zé)任
運(yùn)行部運(yùn)行管理不規(guī)范,設(shè)備管理不到位。停機(jī)長(zhǎng)達(dá)3個(gè)多月,在發(fā)電機(jī)組設(shè)備開機(jī)前未仔細(xì)翻閱并核查檢修或改造過的設(shè)備歷史記錄,未檢查滑油排氣系統(tǒng)碟閥的實(shí)際狀態(tài),未對(duì)滑油排氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查。疏忽點(diǎn)檢和巡檢工作,導(dǎo)致滑油排氣系統(tǒng)隨燃機(jī)負(fù)荷變化導(dǎo)致負(fù)壓不足,這是造成本次溢漏油事故的直接原因。
因此,開機(jī)的當(dāng)班值長(zhǎng)和運(yùn)行主管應(yīng)對(duì)事故負(fù)主要責(zé)任,主管運(yùn)行主任應(yīng)負(fù)管理責(zé)任。
4.2 維修部責(zé)任
維修部對(duì)4號(hào)燃機(jī)滑油排氣系統(tǒng)加裝蝶閥,雖然貫徹了執(zhí)行程序,但缺少文字檔案記錄,存在設(shè)備管理上的漏洞,留下了設(shè)備安全隱患。在接到4號(hào)燃機(jī)的開機(jī)通知后,維修部未按檢修規(guī)程要求,未與運(yùn)行部進(jìn)行必要的溝通,未在開機(jī)前檢查該系統(tǒng)設(shè)備的情況,這也是導(dǎo)致事故發(fā)生的重要原因。
因此,本次設(shè)備改造工作票的簽發(fā)人也應(yīng)對(duì)本次事故的發(fā)生負(fù)管理責(zé)任。
4.3 交接責(zé)任
在改造工作結(jié)束,經(jīng)運(yùn)行部許可終結(jié)工作票后,運(yùn)行部即已接收該改造后的滑油排氣系統(tǒng)設(shè)備。但改造工作負(fù)責(zé)人和當(dāng)值工作票終結(jié)許可人未完全按照《安規(guī)》補(bǔ)充規(guī)定的要求,未嚴(yán)格按照第5.9.4條款做好工作票終結(jié)的設(shè)備交接工作。
經(jīng)調(diào)查,在工作終結(jié)時(shí),改造工作負(fù)責(zé)人口頭交代了當(dāng)值值長(zhǎng),運(yùn)行主管也見證了交接的過程,并在《運(yùn)行主管記錄本》上做了相關(guān)記錄。當(dāng)事人對(duì)該滑油排氣系統(tǒng)改造的狀況和閥門狀態(tài)基本上是清楚的,工作票上雖然未注明該蝶閥的開關(guān)狀態(tài),但事故調(diào)查筆錄表明:改造工作負(fù)責(zé)人已對(duì)閥門全開狀態(tài)的重要性做了必要的陳述,運(yùn)行部事實(shí)上也接受了設(shè)備的移交。
另外,在運(yùn)行部交班記錄本上查不到2009-12-03當(dāng)班值長(zhǎng)有過改造安裝閥門的相關(guān)交班記錄。該當(dāng)班值長(zhǎng)對(duì)設(shè)備的交接未盡到責(zé)任,是本次事故的次要原因。
(1) 在合開關(guān)前,在有條件的情況下可試分合開關(guān)(在冷備用)。要檢查REC216系統(tǒng)是否正常運(yùn)行,并整理出開關(guān)合閘路徑操作方案,以規(guī)范事故處理,節(jié)省事故處理時(shí)間。
(2) 完善程序軟件。目前燃機(jī)的MARK-Ⅴ控制軟件防喘放氣閥控制程序?yàn)?,?dāng)其他條件同時(shí)滿足時(shí), 4個(gè)防喘放氣閥中的任何一個(gè)開機(jī)有問題都會(huì)引起跳機(jī)。因此,要適當(dāng)縮短防喘放氣閥動(dòng)作時(shí)間、進(jìn)一步完善防喘放氣閥控制程序,同時(shí)注意加強(qiáng)潮濕天氣條件下對(duì)環(huán)境控制設(shè)備的專項(xiàng)檢查和維護(hù)保養(yǎng)。
(3) 注意滑油壓力的波動(dòng)狀況。針對(duì)目前發(fā)電機(jī)內(nèi)溢漏滑油的情況,檢修及運(yùn)行人員應(yīng)縮短更換呼吸器的時(shí)間及檢查的時(shí)間間隔。發(fā)電過程中要注意檢查發(fā)電機(jī)的繞組溫度是否異常,發(fā)電機(jī)的液位開關(guān)是否報(bào)警;定期清除漏油;定期對(duì)發(fā)電機(jī)外圍進(jìn)行巡視。
(4) 針對(duì)發(fā)電機(jī)滑油系統(tǒng)溢漏油事故的分析,依據(jù)目前所掌握的情況,提出如下整改措施。
① 嚴(yán)格執(zhí)行《安規(guī)》,規(guī)范和完善工作票終結(jié)的交接登記手續(xù),并記錄存檔,杜絕出現(xiàn)管理漏洞。運(yùn)行部應(yīng)存有檢修后設(shè)備狀況記錄,完善設(shè)備管理制度。
② 維修部應(yīng)從本次事故暴露的技術(shù)改造規(guī)范問題著手,完善技改審批程序和資料檔案的建立和管理,做到有章可循。
③ 運(yùn)行部應(yīng)加強(qiáng)運(yùn)行崗位培訓(xùn),提高運(yùn)行人員的崗位技能素質(zhì)。同時(shí)要不斷改進(jìn)完善運(yùn)行值班巡檢表等表格的內(nèi)容,進(jìn)一步做好技術(shù)參數(shù)標(biāo)定的規(guī)范管理工作。
(5) 各級(jí)都要嚴(yán)格遵從“四不放過”的原則,端正對(duì)事故調(diào)查處理的態(tài)度,反對(duì)弄虛作假、避重就輕,要實(shí)事求是地配合安監(jiān)部門的事故調(diào)查,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),杜絕事故的發(fā)生。
2014-01-09;
2014-03-24。
葉家潮(1954-),男,高級(jí)工程師,主要從事電廠安全管理工作,email:jc6633@126.com。