岔河集油田支環(huán)狀摻水集油工藝
耿玉廣 宋麗梅 劉???石惠寧 李新彩 劉福貴 吳宗武 吳天春
中國(guó)石油華北油田公司
岔河集油田南部區(qū)塊原油黏度高,凝固點(diǎn)高,含蠟量高,先導(dǎo)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多數(shù)井無(wú)法實(shí)施單管冷輸集油,因此地面系統(tǒng)簡(jiǎn)化改造時(shí)選用了摻水集油流程。為降低改造投資,便于摻水量的調(diào)控,設(shè)計(jì)了支環(huán)狀摻水集油工藝。應(yīng)用結(jié)果表明,與單井雙管摻水流程方案相比,支環(huán)狀摻水集油工藝可節(jié)約改造投資15%~20%,較改造前的三管伴熱流程年節(jié)省燃?xì)?8×104m3。
支環(huán)狀摻水采油;工藝;流程;溫度;壓力
岔河集油田是一個(gè)開(kāi)發(fā)30多年的老油田,其南部區(qū)塊原油相對(duì)密度為0.815~0.871,50℃時(shí)黏度為3~179mPa?s,凝固點(diǎn)為29~36℃,膠質(zhì)瀝青含量為7%~29%,含蠟量為16%~25%,析蠟點(diǎn)為52℃。簡(jiǎn)化改造前冷輸先導(dǎo)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),由于地面集輸管網(wǎng)內(nèi)原油凝固,多數(shù)油井的井口回壓上升很快,以至于憋刺抽油機(jī)采油井口盤(pán)根盒或發(fā)生地面管線被堵死問(wèn)題,無(wú)法整體實(shí)施單管冷輸,因此選擇了摻水集油工藝[1]。
為便于調(diào)控?fù)剿?,設(shè)計(jì)應(yīng)用了支環(huán)狀摻水集油工藝[2-3],如圖1所示。該工藝將幾口單井的出油管線串聯(lián)成環(huán)狀,環(huán)線的首、末端分別接至摻水閥組間的摻水管線和集油匯管。具體做法如下:
圖1 支環(huán)狀摻水工藝流程
(1)由于摻水管線壓力高于集油管線壓力,為防止穿孔,摻水干線全部為新建,而支環(huán)上的摻水線和集油線,只要原集油管線試壓合格,便盡可能利用,以減少改造工作量,降低投資。
(2)在原計(jì)量站內(nèi)新建1座小型簡(jiǎn)易摻水閥組間,控制3~4個(gè)摻水環(huán),每個(gè)環(huán)上串聯(lián)3~5口油井,可根據(jù)單井回壓大小調(diào)節(jié)每個(gè)環(huán)的摻水量,使油井回壓控制在設(shè)計(jì)允許的1.5MPa以下。一旦某個(gè)摻水環(huán)穿孔,可關(guān)閉閥組間的摻水閥,搶修期間不影響其他摻水集油環(huán)的生產(chǎn)。
(3)靠近集油干線的油井直接與干線串接,實(shí)施單管冷輸。摻水環(huán)上最后一口油井離集油干線比較近時(shí),也直接串干線,不再回到摻水閥組間。新打的加密井和調(diào)整井,根據(jù)其所處的位置,或直接插入集油環(huán),或直接串集油干線,不再單獨(dú)建摻水環(huán)。這樣做可大大減少集油系統(tǒng)改造投資,縮短建設(shè)時(shí)間。
(1)岔河集南部區(qū)塊采出水礦化度7122mg/L,Cl-含量3754mg/L,游離CO2含量24mg/L,pH值6.0,呈酸性。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),集油管線存在一定的腐蝕現(xiàn)象,且隨著油田含水的上升有加劇趨勢(shì)。為防止摻水干線腐蝕結(jié)垢,選用了柔性復(fù)合高壓輸送管,其額定壓力為4.0MPa,耐溫90℃,具有重量輕、強(qiáng)度高、彈性優(yōu)良、施工方便、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)[4]。
(2)如果在原計(jì)量間內(nèi)建摻水閥組需揭開(kāi)計(jì)量間房頂才能拆除計(jì)量分離器和集油閥組,特別是多數(shù)計(jì)量站已被周?chē)牡胤浇ㄖ?shù)木所包圍,無(wú)法上吊車(chē)拆建,而且拆建的工作量大、費(fèi)用高,所以在計(jì)量站內(nèi)用彩鋼板建設(shè)了1座簡(jiǎn)易摻水閥組間。
(3)為防止油井停抽、作業(yè)期間和集油環(huán)穿孔時(shí)其他油井的產(chǎn)出液倒灌,在每口單井或每個(gè)支環(huán)與集油管線連接處均安裝了單流閥和球閥。
(4)摻水取自岔南聯(lián)合站壓力沉降罐脫出的污水,溫度為40℃左右。為節(jié)省能耗,夏季摻水不加熱,只在冬季根據(jù)氣溫和井口回壓變化情況適當(dāng)升溫。由于目前多數(shù)油井含水率已達(dá)90%以上,故夏季時(shí)可關(guān)閉油井回壓較小的支環(huán)閥組間的摻水閥,實(shí)施自然冷輸生產(chǎn),以減少岔南聯(lián)合站脫水負(fù)荷。
現(xiàn)場(chǎng)建成3條摻水干線、16座摻水閥組間、42個(gè)摻水環(huán),對(duì)177口油井實(shí)施了支環(huán)狀摻水集油。加上直接串干線冷輸30口井,總井?dāng)?shù)達(dá)到207口。取得以下效果:①與單井雙管摻水流程改造方案相比,節(jié)約投資15%~20%;②閥組間各支環(huán)摻水量控制靈活簡(jiǎn)便,冬季最高摻水量與產(chǎn)出液比例為0.7∶1,夏季大部分井停止摻水,可以常溫冷輸生產(chǎn);③摻水集油井口油壓0.5~1.2MPa,低于設(shè)計(jì)的1.5MPa,系統(tǒng)運(yùn)行正常;④與改造前三管伴熱流程相比,年節(jié)約燃?xì)?8×104m3。
(1)岔河集油田南部區(qū)塊應(yīng)用支環(huán)狀摻水集油、閥組簡(jiǎn)控制工藝表明,該工藝在老油田簡(jiǎn)化中具有投資省、摻水量控制靈活、便于應(yīng)急搶修等優(yōu)點(diǎn)。
(2)摻水量和摻水溫度可根據(jù)支環(huán)上油井回壓變化及時(shí)調(diào)整,以防止因回壓過(guò)高誘發(fā)堵管問(wèn)題發(fā)生。
[1]耿玉廣,陶寶勝,楊建雨,等.岔河集油田地面集油系統(tǒng)簡(jiǎn)化技術(shù)及應(yīng)用[J].石油規(guī)劃設(shè)計(jì),2012,23(6):17-20.
[2]張國(guó)友.大慶外圍油田單管環(huán)狀摻水集油工藝參數(shù)試驗(yàn)研究[J].油氣田地面工程,2003,22(5):22-23.
[3]邱立錦.降溫集輸技術(shù)用于外圍環(huán)狀摻水集油工藝[J].油氣田地面工程,2008,27(4):20-21.
[4]魏艷麗,王繼紅,丁煒.氣田用高壓柔性復(fù)合管的施工方法[J].石油工程建設(shè),2010,36(4):36-38.
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.11.036