中國石化勝利油田分公司新春采油廠
孤東油田油水綜合處理試驗(yàn)
王勇中國石化勝利油田分公司新春采油廠
隨著孤東采油廠實(shí)施二元驅(qū)開發(fā)以及聚驅(qū)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,采出液成分較常規(guī)聚驅(qū)更加復(fù)雜,油水乳化特別嚴(yán)重。加工制造了一套150m3/d油水綜合處理設(shè)備,該設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)壓力分水、來液加熱、加藥、電脫水、重力沉降、氣浮除油、過濾除油等功能。試驗(yàn)結(jié)果表明,綜合處理劑+油水處理工藝是比較理想的化學(xué)驅(qū)采出液處理模式;壓力分水+兩級重力沉降+電脫水流程處理效果優(yōu)于壓力分水+三級重力沉降;處理液量350m3/d,三相分出口原油含水率平均為64.1%,工頻電脫水器能夠正常運(yùn)行,電脫后原油含水率平均為0.81%。
采出液;脫水;綜合處理;試驗(yàn)
近年來,隨著孤東采油廠實(shí)施二元驅(qū)開發(fā)以及聚驅(qū)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,采出液成分較常規(guī)聚驅(qū)更加復(fù)雜,油水乳化更加嚴(yán)重。為滿足生產(chǎn)需要,亟需增強(qiáng)地面系統(tǒng)的技術(shù)一體化程度,實(shí)現(xiàn)孤東油田化學(xué)驅(qū)采出液的油水一體化處理,達(dá)到油、水、注統(tǒng)籌兼顧的目標(biāo),為孤東油田提高采收率奠定基礎(chǔ)。
加工制造了一套150m3/d油水綜合處理設(shè)備,該設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)壓力分水、來液加熱、加藥、電脫水、重力沉降、氣浮除油、過濾除油等功能。
1.1 油氣集輸系統(tǒng)
針對井排來液,調(diào)試設(shè)備原油脫水橇裝模塊中的運(yùn)行參數(shù),使系統(tǒng)能夠在最優(yōu)條件下運(yùn)行壓力分水+重力沉降脫水流程、壓力分水+電脫水流程、壓力分水+重力沉降+電脫水流程。并與化學(xué)工藝相結(jié)合,驗(yàn)證綜合處理劑+工藝源頭處理東二聯(lián)化學(xué)驅(qū)采出液的處理效果。
1.2 污水處理系統(tǒng)
采用高梯度聚結(jié)氣浮+重力(混凝)沉降工藝進(jìn)行東二聯(lián)油系統(tǒng)橇塊來水現(xiàn)場試驗(yàn)。結(jié)合綜合處理劑,驗(yàn)證油水綜合處理設(shè)備高梯度聚結(jié)氣浮罐污水除油及聚合物保留試驗(yàn)效果。
在油系統(tǒng)橇塊來水含油量小于1500mg/L條件下,在運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化后穩(wěn)定試驗(yàn)階段,經(jīng)污水橇塊處理后出水含油量≤30mg/L,SS含量≤10mg/L。
2.1原油脫水工藝
分別進(jìn)行了壓力分水+二級重力沉降+電脫水和壓力分水+三級重力沉降脫水流程試驗(yàn)。優(yōu)化加藥濃度試驗(yàn)3個階段,加藥量從35mg/L降至25mg/L,原油含水升高。在工藝流程試驗(yàn)期間,為了排除加藥量影響,設(shè)定加藥濃度為27~29mg/L,進(jìn)行壓力分水+二級重力沉降+電脫水工藝流程試驗(yàn)時,外輸油含水率為0.60%;進(jìn)行壓力分水+三級重力沉降脫水工藝流程試驗(yàn)時,外輸油含水率為2.9%。
2.1.1 原油脫水技術(shù)應(yīng)用
(1)綜合處理劑。針對不同類型化學(xué)驅(qū)采出液,研發(fā)綜合處理劑,同步處理其復(fù)雜乳狀液。該處理劑可降低油中含水量,油水界面整齊,不產(chǎn)生老化油,實(shí)現(xiàn)污泥減量化,保留水中聚合物。
(2)三相分離器。優(yōu)選內(nèi)部聚結(jié)材料,針對化學(xué)驅(qū)采出液特性,采用優(yōu)化的油水分離構(gòu)件組合形式。
(3)電脫水器。采用交—直流雙電場供電方式,可控硅調(diào)壓控制供電。
2.1.2 壓力分水+二級重力沉降+電脫水流程
流程投運(yùn)后,三相分離器原油出口含水率平均為20.5%,一次沉降罐出口原油含水率平均為12.4%,二次沉降罐出口原油含水率平均為8.1%。
工頻電脫水器維持正常運(yùn)行,電脫溫度65℃,電脫水器出口原油含水率平均為0.77%,外輸油含水率平均為0.60%。
2.1.3 壓力分水+三級重力沉降脫水流程
三相分離器原油出口含水率平均為19.1%,一次沉降罐出口原油含水率平均為11.6%,二次沉降罐出口原油含水率平均為7.6%,外輸油含水率平均為2.9%。
2.2 污水處理工藝
污水處理橇塊接收原油處理橇塊處理后的污水,分別進(jìn)行了聚結(jié)除油+高梯度聚結(jié)氣浮和高梯度聚結(jié)氣?。劢Y(jié)除油工藝流程試驗(yàn),具體流程見圖1。
2.2.1 污水處理技術(shù)應(yīng)用
(1)高梯度聚結(jié)氣浮罐。根據(jù)氣浮除油、碰撞聚并機(jī)理,優(yōu)化液體流場流態(tài),加工制造了高梯度聚結(jié)氣浮罐。
圖1 污水處理流程
(2)過濾器采用石英砂濾料。
2.2.2 聚結(jié)除油+高梯度聚結(jié)氣浮流程試驗(yàn)
三相分離器出水總含油量平均為507.8mg/L,除油罐出水總含油量平均為192.2mg/L,高梯度聚結(jié)氣浮出水總含油量平均為29.9mg/L。三相分離器出水乳化含油量平均為69.8mg/L,除油罐出水乳化含油量平均為44.1mg/L,高梯度聚結(jié)氣浮出水乳化含油量平均為15.6mg/L。
2.2.3 高梯度聚結(jié)氣浮+聚結(jié)除油流程
三相分離器出水總含油量平均為501.6mg/L,高梯度聚結(jié)氣浮出水總含油量平均為49.9mg/L,除油罐出水總含油量平均為27.8mg/L。三相分離器出水乳化含油量平均為79.5mg/L,高梯度聚結(jié)氣浮出水乳化含油量平均為20.4mg/L,除油罐出水乳化含油量平均為15.5mg/L。
2.2.4 過濾器運(yùn)行效果
高梯度聚結(jié)氣浮+聚結(jié)除油流程投運(yùn)過濾器每天反沖洗一次,出水總含油量平均為9.3mg/L,乳化油量平均為6.9mg/L。過濾器能夠正常運(yùn)行。過濾器除油情況及過濾器除懸浮物情況見圖2和圖3。過濾器投運(yùn)前,聚結(jié)除油罐出水懸浮物含量平均為40.4mg/L,過濾器投運(yùn)后,出水懸浮物含量平均為18.0mg/L。
圖2 過濾器除油情況
圖3 過濾器除懸浮物情況
2.2.5 聚合物保留率
橇裝裝置來液聚合物含量平均為254.1mg/L,出水聚合物含量平均為242mg/L,聚合物保留率95.2%。
通過技術(shù)對比分析,綜合處理劑+油水處理工藝是比較理想的化學(xué)驅(qū)采出液處理模式。
(1)壓力分水+兩級重力沉降+電脫水流程處理效果優(yōu)于壓力分水+三級重力沉降。處理液量350m3/d,三相分出口原油含水率平均為64.1%,工頻電脫水器能夠正常運(yùn)行,電脫后原油含水率平均為0.81%。
(2)高梯度聚結(jié)氣浮+聚結(jié)除油+過濾流程處理效果優(yōu)于聚結(jié)除油+高梯度聚結(jié)氣浮+過濾流程,過濾器能夠正常運(yùn)行。外輸水含油量平均為9.3mg/L,懸浮物含量平均18.0mg/L。
(3)使用綜合處理劑能夠有效保留聚合物,保留率在95%以上,可從源頭上避免老化油和含聚油泥的產(chǎn)生。
(欄目主持 楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.014