翟軍華,蘇 通
(合肥京東方光電科技有限公司,安徽 合肥230011)
制造企業(yè)不同程度地進(jìn)行了企業(yè)信息化管理,提高制造過程中自動化能力,減少人力參與企業(yè)生產(chǎn)過程是一種必然趨勢[1]。液晶面板有著多品種、小批量,同時(shí)又需要按訂單設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的特點(diǎn)。顯示技術(shù)的多樣性和快速化發(fā)展,導(dǎo)致工序加工的繁冗復(fù)雜和多變,減少人員現(xiàn)場操作,實(shí)現(xiàn)信息流連續(xù)暢通的傳輸,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和縮短產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)制造周期是液晶面板企業(yè)發(fā)展的必然要求。研究和構(gòu)建一種高效的制造執(zhí)行系統(tǒng),是制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)敏捷化制造,提高其市場競爭力的重要手段[2-3]。
制造 執(zhí) 行 系 統(tǒng)(Manufacturing Execution System,MES)是由美國先進(jìn)制造研究機(jī)構(gòu)在20世紀(jì)90年代提出的。MES作為制造企業(yè)資源計(jì)劃層與底層控制層之間的執(zhí)行層,其強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的執(zhí)行和控制,通過MES 把上層計(jì)劃層與底層生產(chǎn)現(xiàn)場有機(jī)地集成起來[4-5]。
液晶面板的制造活動是一種典型的離散工業(yè)生產(chǎn)過程,其具有生產(chǎn)過程并行,設(shè)備冗余度大,控制信息相互關(guān)聯(lián),生產(chǎn)資源管理復(fù)雜等特性[6]。按照液晶面板的MES架構(gòu),可以將其分為以下4個(gè)環(huán)節(jié):①上層計(jì)劃層的計(jì)劃通過人員進(jìn)行柔性制定;②利用射頻識別技術(shù)對現(xiàn)場物流的自動搬送;③收集現(xiàn)場制品檢查結(jié)果形成制品品質(zhì)判定;④利用通信軟件將制品出貨到下一個(gè)主工序。
射頻 識 別(Radio Frequency Identification,RFID)是一種非接觸式的自動識別技術(shù),通過射頻信息自動識別目標(biāo)對象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。一個(gè)典型的RFID 系統(tǒng)主要由射頻標(biāo)簽、讀寫器、天線和應(yīng)用軟件系統(tǒng)4部分構(gòu)成[7-8]。
物料自動供給是自動化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)過程中重要的環(huán)節(jié)。由于制品的一些特殊性,直接采用人工與設(shè)備相結(jié)合的搬送方式,易導(dǎo)致制品的不良和要料的誤供給。采用在卡匣(制品裝載裝置)設(shè)置射頻標(biāo)簽來存儲卡匣中制品信息,結(jié)合AGV(自動有軌小車)、Stocker(自動化立體倉庫)和RFID 的讀寫器,MES輕易地實(shí)現(xiàn)了物料的自動搬送。
將射頻標(biāo)簽固定在各個(gè)卡匣中,在各個(gè)Line(加工生產(chǎn)線)的Loader(面板取出裝置)和Unloader(面板裝載裝置)將RFID 的讀寫器固定在Loader和Unloader合適的位置上。通過讀寫器和射頻標(biāo)簽來讀取或者寫入相應(yīng)卡匣中的制品信息,從而有效地控制制品在加工生產(chǎn)線中的流動,增加了對制品生產(chǎn)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)管控。其加工生產(chǎn)線控制方式如圖1所示。
圖1 加工生產(chǎn)線控制示意圖Fig.1 Line control chart
操作員在計(jì)劃制定終端電腦(計(jì)劃PC)上選中需要加工的卡匣制作成生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃PC 通過程序中SQL語句將計(jì)劃信息更新到制造執(zhí)行系統(tǒng)中相應(yīng)數(shù)據(jù)庫中。Line PC 利用在數(shù)據(jù)庫中檢索相應(yīng)的數(shù)據(jù)表格內(nèi)信息(即生產(chǎn)計(jì)劃)并保存到本地Line PC的數(shù)據(jù)庫中。
Line PC按照生產(chǎn)計(jì)劃的定制時(shí)間對各個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行優(yōu)先級排序。并通過NET-G 通信協(xié)議將生產(chǎn)計(jì)劃依次傳遞到設(shè)備的PLC 中。生產(chǎn)計(jì)劃信息包括:素材制品的批次號、即將加工的Line名等。其中批次號中包含了制品的加工類型,各設(shè)備根據(jù)加工類型在本設(shè)備存儲中選擇相應(yīng)的加工recipe。
Loader接收到生產(chǎn)計(jì)劃信息后,通過PLC將信息傳遞給Stocker控制PC,Stocker控制PC按照各個(gè)Line的Loader請求素材信息中的批次號和即將加工的Line 名在Stocker控制服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫中查找相關(guān)表格記錄,找到素材卡匣在Stocker的貨架位置,并生成相應(yīng)的搬送命令。
卡匣被搬送到相應(yīng)Loader后,由Loader上的無線射頻讀寫器讀取卡匣射頻標(biāo)簽。射頻標(biāo)簽中存儲了此卡匣在上一個(gè)Line加工后的批次號和即將投入的Line名。視頻標(biāo)簽的信息被讀取后,Loader將生產(chǎn)計(jì)劃中素材卡匣信息與讀取信息進(jìn)行對比,檢查卡匣搬送正確與否。若一致,則允許投入,否則,在Loader設(shè)備上提示搬送錯(cuò)誤。
制品在本加工生產(chǎn)線加工完成后,在Unloader存放空的卡匣裝載制品,裝載完畢后,由Unloader的無線射頻讀寫器將當(dāng)前制品的批次號和即將投入的Line 名等信息寫入到卡匣的射頻標(biāo)簽中。寫入完畢后,Unloader將寫入信息傳遞給Line PC并向自動化立體倉庫發(fā)送搬出請求。
Stocker接收卡匣后,將本Stocker內(nèi)的卡匣信息形成文本格式文件以文件傳輸協(xié)議(File Transfer Protocol,F(xiàn)TP)上傳到制造執(zhí)行系統(tǒng)中的文件服務(wù)器上,文件服務(wù)器將卡匣信息登錄到數(shù)據(jù)庫中,供其他客戶端查詢或者定制計(jì)劃。
液晶面板在加工過程中,會產(chǎn)生很多不良品。根據(jù)不良的分類,某些制品可以通過修復(fù)裝置對制品進(jìn)行修改,從而改變制品的判定。某些制品由于缺陷非常嚴(yán)重,無法修復(fù),需要對這些制品進(jìn)行及時(shí)分揀處理,以便盡早跳過后續(xù)工序,節(jié)省生產(chǎn)資材。其模型如圖2所示。
制品在工藝設(shè)備中加工完,需要利用檢查設(shè)備對制品的加工結(jié)果進(jìn)行檢查,檢查設(shè)備針對制品中的缺陷種類、大小以及位置對制品形成一定的判定結(jié)果,之后檢查設(shè)備以制品ID 為文件名,按照約定的文件內(nèi)容將檢查信息形成txt文件以FTP協(xié)議形式上傳到文件服務(wù)器中,文件服務(wù)器中數(shù)據(jù)庫登陸軟件利用SQL 語句將檢查信息登陸到數(shù)據(jù)庫中。
制品經(jīng)過修復(fù)設(shè)備時(shí),修復(fù)設(shè)備讀取制品ID,并將ID 傳輸給Line PC,Line PC 利用SQL語句在數(shù)據(jù)庫中相關(guān)表格中查詢此制品的品質(zhì)信息,Line PC及時(shí)將品質(zhì)信息反饋到修復(fù)設(shè)備,來決定此制品是否需要修復(fù)。
圖2 品質(zhì)管理系統(tǒng)模型Fig.2 Model of quality management system
制品流到Unloader時(shí),Unloader讀取制品ID 后,及時(shí)將ID 傳遞給Line PC,Line PC 根據(jù)制品ID 查找到相關(guān)品質(zhì)信息,并將品質(zhì)信息反饋到Unloader,從而在Unloader實(shí)現(xiàn)制品的OK/NG 的分裝,減少NG 制品向下一個(gè)工序流動。
制品根據(jù)品質(zhì)管理系統(tǒng)的最終品質(zhì)信息,完成各種品質(zhì)等級的分裝。在制品分裝的過程中,將卡匣內(nèi)的制品信息通過XML 的格式發(fā)送到下一個(gè)主工序的MES中。同時(shí)為了便于下游工序?qū)χ破返钠焚|(zhì)管理,出貨管理系統(tǒng)從品質(zhì)數(shù)據(jù)庫中抓取重要的品質(zhì)信息形成文本文件,傳輸?shù)綄Ψ降姆?wù)器上,保證了制品搬送動作與信息的同步。其模型如圖3所示。
液晶面板在加工完本工序中所有子工序后,流入到基板Stocker中。在基板Stocker中按照制品的判定等級(OK/NG)將制品邏輯上分為不同的組。當(dāng)制品在基板Stocker中積累到一定數(shù)量時(shí),通過機(jī)械手臂分別裝在不同的卡匣中,每裝載一枚制品時(shí),將根據(jù)制品ID 在數(shù)據(jù)庫中查找制品的相關(guān)判定信息。以一個(gè)卡匣內(nèi)所有制品信息形成一個(gè)XML文件,再將卡匣搬送到Stocker內(nèi)時(shí),將此XML 文件通過Tibco通信軟件傳遞到下一個(gè)工序(CELL)CIMS的服務(wù)器。
圖3 出貨管理系統(tǒng)模型Fig.3 Model of shipping management system
為了CELL 工序準(zhǔn)確地掌握制品中詳細(xì)的缺陷信息,以制品ID 為單位,將缺陷的種類、大小、坐標(biāo)等信息整合為一個(gè)文本文件,通過FTP協(xié)議傳輸?shù)紺ELL CIMS的相關(guān)服務(wù)器中。
該系統(tǒng)在2011年7月上線以來,相對于之前系統(tǒng),在系統(tǒng)穩(wěn)定性和對液晶面板生產(chǎn)良率上都得到了有效提高,表1對新舊系統(tǒng)進(jìn)行了評價(jià)。
表1為某公司2010 年和2011 年8 月至12月實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)報(bào)表,從系統(tǒng)的發(fā)生故障時(shí)間和制品良率兩個(gè)方向進(jìn)行比較,由于舊系統(tǒng)的軟硬件集成化低,導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)生故障的次數(shù)增加,新系統(tǒng)上線后,使得其故障降低了0.6%。另外由于將制品品質(zhì)信息與生產(chǎn)控制相結(jié)合,最大限度地減少了大批量不良品的流出,將制品良率提高了1.6%。
表1 性能評價(jià)Tab.1 Performance evaluation
在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)需求,提出另一種液晶面板制造執(zhí)行系統(tǒng)。該系統(tǒng)中物料自動供給模塊結(jié)合了射頻識別技術(shù),減少了數(shù)據(jù)的處理環(huán)節(jié)。針對制品品質(zhì)管控環(huán)節(jié)采用了品質(zhì)數(shù)據(jù)與生產(chǎn)數(shù)據(jù)同步原則,使得品質(zhì)異常在第一時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn),使得產(chǎn)品的良率從76.5%提高到78.1%。由于減少了硬件的部署和提高了軟件耦合度,使得整個(gè)系統(tǒng)的稼動率提高了0.6%。此外為了保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)可視化和業(yè)務(wù)集成化,該系統(tǒng)開發(fā)出具有采用B/S架構(gòu)WEB 訪問的報(bào)告系統(tǒng)、對品質(zhì)信息進(jìn)行分析的過程控制系統(tǒng)等。實(shí)踐證明,該系統(tǒng)是一個(gè)較穩(wěn)定、完備的自動化控制系統(tǒng)。
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