許鳳民 大慶油田采油二廠
油田工業(yè)廢渣回收處理工藝的改進(jìn)
許鳳民 大慶油田采油二廠
2013年,為解決污水處理站清淤及注入井洗井產(chǎn)生的工業(yè)廢渣堆放存在環(huán)保隱患問(wèn)題,引進(jìn)廢渣處理設(shè)備,以處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的采出液廢渣,達(dá)到保障油田生產(chǎn)及保護(hù)生態(tài)環(huán)境等目的。但該工藝仍然存在著自動(dòng)化控制不齊全,人工操作強(qiáng)度大,處理后廢渣無(wú)處存放等一系列問(wèn)題,提出如下建議:對(duì)該套設(shè)施做單獨(dú)圍墻,將信號(hào)引入現(xiàn)有站內(nèi)值班室內(nèi);加設(shè)加藥平臺(tái)和護(hù)欄,方便員工加藥操作及罐頂檢修工作;用罐車(chē)定期將廢渣拉運(yùn)至污泥處理站污泥存放區(qū)。
采出液;工業(yè)廢渣;處理技術(shù);工藝改進(jìn)
2013年以前,油田產(chǎn)生的工業(yè)廢渣無(wú)法外排,清除的大量淤積物均用罐車(chē)?yán)\(yùn)至固廢暫存點(diǎn),無(wú)處理設(shè)施,無(wú)法進(jìn)行回收處理;如果污水站不進(jìn)行清淤,將會(huì)直接導(dǎo)致后續(xù)水處理階段懸浮物含量不達(dá)標(biāo),不能滿足注入需求,影響油田開(kāi)發(fā)效果,因此油田采出液廢液處理技術(shù)的研究成為油田重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。
一般污泥臨時(shí)存放點(diǎn)為敞口露天形式,且未做防滲層,大量含油污泥的排放,造成周?chē)h(huán)境的污染,并且按照國(guó)家環(huán)保要求,含油污泥作為危險(xiǎn)廢物,未進(jìn)行規(guī)范存儲(chǔ),每立方米需要繳納排污費(fèi)1 000元。固廢暫存點(diǎn)既需治理,又要恢復(fù)原有地貌,如果繼續(xù)存放,將無(wú)法完成污泥坑的治理工作。2013年,為解決污水處理站清淤及注入井洗井產(chǎn)生的采出液廢渣堆放存在環(huán)保隱患問(wèn)題,引進(jìn)廢渣處理設(shè)備,以處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的采出液廢渣,達(dá)到保障油田生產(chǎn)及保護(hù)生態(tài)環(huán)境等目的。
廢渣處理設(shè)備的主要工藝原理如下:工業(yè)廢渣經(jīng)螺桿泵提升,與混凝劑在管道中充分混合后均勻分布于上網(wǎng)帶,在上網(wǎng)帶大部分水通過(guò)濾帶滲透后排出。經(jīng)初步脫水的采出液廢渣漸漸導(dǎo)入楔形區(qū),在此,利用網(wǎng)帶的移動(dòng)使壓力逐漸遞增,使三元廢渣均勻地分布于整個(gè)網(wǎng)帶的幅面上;壓濾機(jī)通過(guò)低速轉(zhuǎn)動(dòng)的軋輥對(duì)夾在兩層濾帶之間的廢渣進(jìn)行逐級(jí)壓榨,使其充分脫水。壓榨后的泥餅大部分靠重力作用自行脫落,部分粘附于過(guò)濾帶的污泥在刮板作用下剝離開(kāi)過(guò)濾帶,沖洗水泵對(duì)過(guò)濾帶進(jìn)行不間斷沖洗,保證過(guò)濾帶的清潔和過(guò)濾能力的再生。
根據(jù)原有工藝運(yùn)行方式和經(jīng)驗(yàn)對(duì)廢渣處理工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)。其工藝流程主要為:通過(guò)轉(zhuǎn)輸泵將固廢暫存點(diǎn)廢液輸至轉(zhuǎn)油站站外回收池內(nèi),經(jīng)提升泵將池內(nèi)廢液輸送至采出液廢渣處理設(shè)備處理,壓濾出的含聚污水輸至轉(zhuǎn)油站二合一和外輸管線。站內(nèi)清水來(lái)水經(jīng)沖洗水泵升壓后對(duì)設(shè)備網(wǎng)帶進(jìn)行沖洗,設(shè)備配有藥劑配置系統(tǒng),自動(dòng)加入絮凝劑。
該套流程投用后采出液廢渣的處理效果并不明顯,處理后水質(zhì)沒(méi)有很好改善,壓榨出泥餅量少,幾乎不成形。分析原因認(rèn)為,固廢點(diǎn)來(lái)液水質(zhì)不滿足該套廢渣處理設(shè)備含固率(1%≤含固率≤10%)進(jìn)料物性要求,致使采出液廢渣處理設(shè)備不能發(fā)揮其正常作用。為使該套設(shè)備正常運(yùn)行,對(duì)廢渣處理技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)。
新建7 m3緩沖罐1座,20 m3加藥罐1座,加藥泵1臺(tái)。廢渣處理工藝技術(shù)改進(jìn)后的工藝流程如下:通過(guò)轉(zhuǎn)輸泵將固廢暫存點(diǎn)廢液輸至轉(zhuǎn)油站站外回收池內(nèi),由提升泵將池內(nèi)廢液輸送至緩沖罐,將鐵鋁粉加入加藥罐,與清水充分混合成濃度為1.5%溶液,經(jīng)轉(zhuǎn)輸泵輸至緩沖罐,采出廢液與鐵鋁粉溶液按1∶10比例混合,經(jīng)緩沖罐后送至采出液廢渣處理設(shè)備處理,壓濾出的含聚污水輸至轉(zhuǎn)油站二合一和外輸管線。設(shè)備處理后提取上清液經(jīng)沖洗水泵升壓后對(duì)設(shè)備網(wǎng)帶進(jìn)行沖洗,設(shè)備配備有藥劑配置系統(tǒng),自動(dòng)加入絮凝劑,見(jiàn)圖1。
圖1 廢渣處理工藝技術(shù)改進(jìn)后流程
該套流程投用后采出液廢渣的處理效果明顯,處理后水質(zhì)較為清澈,壓榨出泥餅量明顯增多,呈黑色渣狀,方便回收。廢渣處理設(shè)備沖洗水由清水改進(jìn)為使用設(shè)備處理后提取上清液沖洗,節(jié)約了清水使用量的同時(shí)也減少了后續(xù)對(duì)沖洗水處理的承載負(fù)荷;設(shè)備處理后水的循環(huán)使用,使設(shè)備的處理時(shí)率得到提升。分析原因認(rèn)為,通過(guò)加入鐵鋁粉使進(jìn)液指標(biāo)滿足設(shè)備進(jìn)料物性要求,并且設(shè)備配有絮凝劑配置系統(tǒng)和自動(dòng)加藥系統(tǒng),使得粒徑較小的廢渣顆粒和鐵鋁粉通過(guò)鏈?zhǔn)椒磻?yīng)與聚合作用形成直徑較大的絮團(tuán),截留在兩層過(guò)濾帶之間,然后通過(guò)壓榨作用,使其脫水。
改造后的工業(yè)廢渣處理工藝適用性強(qiáng),技術(shù)含量高,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單有效,運(yùn)行平穩(wěn)可靠,可廣泛應(yīng)用于各類(lèi)油田污水站。設(shè)備壓榨過(guò)程中壓力柔和段式遞增,保證了壓榨過(guò)程中泥餅良好的壓榨結(jié)構(gòu),方便清理及運(yùn)輸。工藝主體設(shè)備全都在全封閉集裝箱內(nèi),結(jié)構(gòu)緊湊,處理流程短,占地面積小,操作運(yùn)行方便,靈活機(jī)動(dòng)。
經(jīng)改造后的工業(yè)廢渣處理工藝雖取得了一定的效果,但由于投資及各方面原因,仍然存在著自動(dòng)化控制不齊全,人工操作強(qiáng)度大,處理后廢渣無(wú)處存放等一系列問(wèn)題,為此提出如下建議:
(1)該套設(shè)備現(xiàn)設(shè)值班人員為5名,設(shè)備旁設(shè)置值班室,采用輪流值班方式晝夜看守。由于處理廢液散發(fā)有毒有害氣體,不易有人員長(zhǎng)期接觸。建議對(duì)該套設(shè)施做單獨(dú)圍墻,將信號(hào)引入現(xiàn)有站內(nèi)值班室內(nèi),在現(xiàn)有值班室內(nèi)則可完成該套設(shè)備的監(jiān)控工作,節(jié)省崗位人員3名。
(2)改造后工藝增加加藥工藝,加藥罐高約2.8 m,每天需人工加入約20袋聚合氯化鐵鋁(25公斤/袋)。人工加藥的勞動(dòng)強(qiáng)度大,藥罐周?chē)鸁o(wú)護(hù)欄,員工安全系數(shù)低。建議加設(shè)加藥平臺(tái)和護(hù)欄,方便員工加藥操作及罐頂檢修工作。
(3)目前處理后的廢渣沒(méi)有指定存放點(diǎn),作業(yè)區(qū)臨時(shí)將其放至站外坑內(nèi),依然存在對(duì)環(huán)境的污染情況,因此建議用罐車(chē)定期將廢渣拉運(yùn)至污泥處理站污泥存放區(qū)。
(欄目主持張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.5.032