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      高爐水渣濾水閘門的改造

      2014-03-21 06:13:24
      中國設(shè)備工程 2014年4期
      關(guān)鍵詞:橡膠板水渣濾水

      (河南省安陽鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,河南 安陽 455004)

      高爐水渣濾水閘門的改造

      康永飛,路見偉,劉 鵬

      (河南省安陽鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,河南 安陽 455004)

      介紹了安鋼3#高爐水渣濾水閘門裝置作用與工作原理,針對在排水帶渣問題進行分析,并提出了相應(yīng)的改造措施,通過技術(shù)改造杜絕了排水帶渣問題。

      水渣;壓力;濾網(wǎng);鉆孔

      一、引言

      安鋼3#爐水渣成品槽有4個400m3的渣倉。如圖1所示,高爐水渣由皮帶機運輸至渣倉上部的Z105可逆皮帶,通過皮帶正反轉(zhuǎn)及溜槽翻板的動作,依次向渣倉落渣。每個渣倉下部各有2套、全部共8套放渣設(shè)備,每套放渣設(shè)備電氣設(shè)備有2臺振動電機、1臺濾水閘門。4個渣倉輪流儲渣、濾水、放渣,渣倉儲渣過程中殘余水分經(jīng)由濾水閘門濾出,落到保溫罩上匯入二層平臺渣水溝中。放渣時打開保溫罩及閘門,水渣由汽車外運。

      二、閘門原理簡介與現(xiàn)場存在問題

      濾水閘門采用電液動腭式閘門,結(jié)構(gòu)簡單、運行平穩(wěn),扇形閘門由本體、扇形閘板、軸、密封、執(zhí)行機構(gòu)等部件構(gòu)成(圖2)。執(zhí)行機構(gòu)推動搖桿使扇形閘板沿軸心旋轉(zhuǎn)開啟,物料隨即下落,待接料裝置滿載后再推動搖桿使扇形閘板復(fù)位,關(guān)閉截斷下落的物料。濾水閘門行程開關(guān)安裝在閘門側(cè)壁上,靠焊接在扇形閘門齒輪上的擋鐵壓碰滾輪產(chǎn)生到位信號。

      圖1 成品槽工藝簡圖

      圖2 閘門示意圖

      然而運行開始閘門故障頻繁,對環(huán)境造成極大破壞,同時增加渣運輸成本和維修維護成本。主要故障現(xiàn)象:閘門關(guān)閉不嚴漏渣;限位開關(guān)動作不靈敏,且經(jīng)常損壞;閘門密封不嚴密,閘門濾網(wǎng)堵塞;閘門密封結(jié)構(gòu)不合理,外排水帶渣嚴重;汽車外運水渣含水量大,運輸沿途路面積水嚴重。

      三、原因分析

      1.結(jié)構(gòu)問題

      (1)閘門弧形板密封接觸面為線密封,弧板接觸線不平行,閘門關(guān)不嚴,漏渣漏水。

      (2)箱體與弧形板結(jié)合面采用橡膠板密封,橡膠板開有可調(diào)長框螺栓孔。調(diào)節(jié)間隙過大,水渣由密封面溢出,回水槽以及保溫排水罩積渣嚴重,造成保溫排水罩開關(guān)困難甚至無法動作。密封橡膠板精度低,密封作用差,同時由于存在橡膠變形,造成橡膠板與箱體縫隙跑冒水渣(圖3)。

      圖3 密封橡膠板漏渣位

      (3)扇形閘板腭頭軸套與軸旋轉(zhuǎn)配合之間無潤滑裝置、磨硝排泄孔。使旋轉(zhuǎn)機構(gòu)磨損加劇,鐵銷無法及時排除,造成驅(qū)動機構(gòu)阻力增加甚至與卡死?,F(xiàn)場處理故障時需用5t倒鏈、3t拔輪器以及加熱配合方法將扇形閘門轉(zhuǎn)臂去除。

      2.電氣控制問題

      原設(shè)計到位信號開關(guān)為機械式滾輪擺桿行程開關(guān),工作時故障頻繁,結(jié)合現(xiàn)場實際,分析原因如下。

      (1)安裝位置不合適,水渣濾液可以滲入開關(guān)內(nèi)部,造成常開觸點短路。

      (2)濾液流到開關(guān)上,造成滾輪、擺桿等部件銹蝕,致使開關(guān)無法復(fù)位。

      (3)滾輪和轉(zhuǎn)軸框慣性大,存在驅(qū)動誤差。

      3.濾水性能差

      (1)弧形板濾水濾網(wǎng)設(shè)計為每塊2個直徑200mm的圓形濾網(wǎng)。使用后,濾網(wǎng)內(nèi)部積渣板結(jié),濾水效果喪失。

      (2)箱體濾網(wǎng)設(shè)計與弧形板濾水濾網(wǎng)設(shè)計同樣,兩側(cè)共有4個200mm圓形濾網(wǎng),濾水效果不理想,存在積渣板結(jié)現(xiàn)象。

      因濾網(wǎng)濾水效果達不到要求,造成料倉內(nèi)水渣大量聚集,閘門上方渣層水液面提升。而壓力的增大和軟密封變形,進一步加大了泄水流速,使帶渣更加嚴重。

      四、改造

      1.結(jié)構(gòu)改進

      (1)改弧形板對接線密封為面密封,在一側(cè)弧板上部焊接搭接板,與另一弧板形成移動搭接。

      (2)固定螺栓墊片更換為整體鋼板,防止受熱變形、擠壓變形;更換部分橡膠板,放大長度,解決角邊相貫線間隙問題。

      (3)對腭頭軸套開潤滑油槽,鉆孔增加加油通道,安裝油杯,實現(xiàn)在線加油。

      2.濾水性能改進

      (1)將原有圓形濾網(wǎng)改造為整體打孔蓖網(wǎng)式弧板,鉆孔直徑為5mm,間距20mm。

      (2)原箱體濾網(wǎng)4個200mm圓形改造為2個350mm×700mm長方形濾網(wǎng)孔,濾網(wǎng)用鋼結(jié)構(gòu)骨架蓖網(wǎng)代替原編織濾網(wǎng),固定采用斜銷板,易拆卸清理,可重復(fù)使用。

      3.電器改進

      (1)用無觸點的接近開關(guān)代替有觸點的行程開關(guān),避免了閘門機械活動部分損壞開關(guān),其次接近開關(guān)防護等級較高,避免了水渣區(qū)域水汽豐沛的工作環(huán)境對開關(guān)的損壞。

      (2)將開關(guān)安裝位置移位,遠離濾水。制作感應(yīng)片,避免濾液和水蒸氣對開關(guān)的損壞。

      (3)原行程開關(guān)使用1個常開點,使用1根4芯電纜,其中2芯為備用芯,直接接到現(xiàn)場I/O箱的輸入模塊中。

      五、結(jié)語

      改造后,實現(xiàn)了8個閘門輪流放渣,濾水效果明顯,地面幾乎見不到積渣存在。至目前為止,未出現(xiàn)一個接近開關(guān)因擊穿造成的信號錯誤,且擋鐵可微調(diào),出現(xiàn)機械卡阻造成的信號錯誤,容易處理。相比開爐前期情況大為改觀。大大的提高了放渣設(shè)備的完好率,保障了放渣效率和低含水率。

      TF546.2

      B

      1671-0711(2014)04-0054-02

      2014-01-24)

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