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      水泥新型冷卻機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析及對策

      2014-03-21 06:13:24
      中國設(shè)備工程 2014年4期
      關(guān)鍵詞:熟料液壓缸管路

      (冀東水泥(煙臺)有限責(zé)任公司,山東 煙臺 265500)

      水泥新型冷卻機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析及對策

      張秀全,張中國

      (冀東水泥(煙臺)有限責(zé)任公司,山東 煙臺 265500)

      介紹了新型冷卻機(jī)結(jié)構(gòu),結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析新型推動棒式熟料高效冷卻機(jī)液壓系統(tǒng)故障,提出了解決措施。

      推動棒;冷卻機(jī);液壓故障;分析

      水泥行業(yè)熟料推動棒式冷卻機(jī)(簡稱篦冷機(jī))結(jié)構(gòu)簡單、維修方便,熱回收和冷卻效率高,冷卻風(fēng)電耗低,磨損量小,更換機(jī)械件少,維修工作量小。其主要特點(diǎn)是摒棄了傳統(tǒng)的活動篦床冷卻和輸送熟料的弊端,冷卻空氣分配系統(tǒng)與其熟料輸送系統(tǒng)完全獨(dú)立,互不影響,杜絕了物料紅河區(qū)造成燒篦板及掉篦板等影響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和工藝穩(wěn)定性問題。

      一、新型推動棒式熟料高效冷卻機(jī)構(gòu)造簡介

      新型推動棒式熟料高效冷卻機(jī)構(gòu)主要由液壓驅(qū)動裝置(含電氣自動控制裝置)、熟料冷卻和輸送裝置(標(biāo)準(zhǔn)化模塊組)、機(jī)殼體部分、破碎裝置構(gòu)成。

      1. 液壓驅(qū)動裝置

      根據(jù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力需要,液壓驅(qū)動工作油缸及管路可以由2列、3列、4列等組成,對應(yīng)液壓站驅(qū)動電機(jī)、液壓泵設(shè)計(jì)由2組、3組、4組及一套備用組等構(gòu)成;一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化模塊對應(yīng)一個(gè)雙作用、等移距油缸,最大壓力25MPa,沖程200mm,液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)有更油梭閥,起自動更換工作管路中液壓油、補(bǔ)充新油和冷卻回油的作用;液壓站具有自動補(bǔ)油裝置和壓力蓄能裝置,液壓系統(tǒng)為閉路。

      2. 熟料冷卻和輸送裝置

      該裝置設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)化模塊,根據(jù)生產(chǎn)能力需要由第一風(fēng)室CIS固定階梯模塊和多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化模塊分成幾列組合而成,每一標(biāo)準(zhǔn)化模塊由4×14個(gè)氣體分布板(進(jìn)風(fēng)裝置)冷卻單元(300mm×300mm)組成(見圖1),篦床單元外形尺寸1.3m×4.2m。氣體分布板為1Cr18Ni9Ti薄板沖壓、焊接成迷宮形式,保證充足均勻供風(fēng)且不漏料。下部有一個(gè)機(jī)械流量調(diào)節(jié)閥板,根據(jù)篦床物料層阻力大小,閥板自動調(diào)節(jié),以保證通過篦板和熟料的冷卻風(fēng)流量恒定(見圖1)。

      圖1 機(jī)械自動調(diào)節(jié)氣體分布裝置

      篦床單元上部熟料輸送由7根推動棒和7根固定棒交替排列而成,推動棒與篦板間隙為50mm,作為低溫料層保護(hù)篦板耐熱、耐磨并保持整體篦板溫度均勻,避免局部熱脹冷縮產(chǎn)生應(yīng)力變形(圖2)。每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化模塊有7根推動棒安裝在兩根驅(qū)動板框架上,并作用在4個(gè)直線導(dǎo)軌副上,由單獨(dú)油缸驅(qū)動。

      圖2 推動棒式冷卻機(jī)推動棒、固定棒使用狀況圖

      四列推動棒冷卻機(jī)分為以下三種驅(qū)動運(yùn)行模式。

      (1)任意模式。四列篦床(推動棒)分別各自運(yùn)行,并可任意調(diào)整各列運(yùn)行推動篦速。

      (2)往返模式。四列篦床(推動棒)同時(shí)向前運(yùn)行到限位后,二、四列先返回,一、三列再返回,如此往返工作。

      (3)同行模式。四列篦床(推動棒)同時(shí)往返運(yùn)動,此種模式一般在產(chǎn)量較高、料層分布較均勻情況下操作使用。

      根據(jù)實(shí)際運(yùn)行工藝壓力,操作上控制液壓系統(tǒng)壓力不超過15MPa(根據(jù)經(jīng)驗(yàn)控制在額定壓力60%為宜),安全可靠,可靈活應(yīng)用操作模式。

      通過5年多的使用效果看,推動棒及篦板基本沒有明顯燒損,只是固定棒與驅(qū)動U型蓋板對應(yīng)位置分別被熟料顆粒磨損出10~15mm深凹形,嚴(yán)重的U型蓋板被物料磨穿,推動棒、固定棒及U型蓋板等機(jī)械件主要失效形式為磨損。

      二、推動棒式熟料冷卻機(jī)故障分析及解決辦法

      1. 油缸產(chǎn)生爬行

      油缸產(chǎn)生爬行時(shí)應(yīng)及時(shí)排除液壓管路中氣體;必要時(shí)補(bǔ)充油量;當(dāng)液壓泵有故障時(shí)應(yīng)更換;比例放大卡零點(diǎn)出現(xiàn)漂移時(shí),應(yīng)重新調(diào)整校驗(yàn)零點(diǎn);液壓泵角位移傳感器如有故障應(yīng)檢查是否接觸不良或更換損壞傳感器。

      2. 冷卻機(jī)過載出現(xiàn)電氣跳停機(jī)

      (1)熟料粘結(jié)可導(dǎo)致冷卻機(jī)負(fù)荷阻力增大過載。此時(shí)應(yīng)待物料冷卻后,砸碎結(jié)塊物料清理出去,并調(diào)整生料配料方案,改善熟料粘結(jié)狀況。

      (2)液壓驅(qū)動系統(tǒng)壓力增高時(shí),沒有及時(shí)調(diào)整液壓缸沖程次數(shù)及風(fēng)室供風(fēng)流量、壓力或調(diào)整生產(chǎn)臺時(shí)產(chǎn)量,使冷卻機(jī)負(fù)荷阻力增大,過載跳停機(jī)。

      解決辦法是待物料冷卻后,人工清理積壓物料,然后開啟設(shè)備。調(diào)整液壓缸沖程次數(shù)和各風(fēng)機(jī)供風(fēng)流量、壓力,保證液壓系統(tǒng)壓力在15MPa(額定壓力60%)以下安全平穩(wěn)運(yùn)行。

      3. 液壓系統(tǒng)壓力升高

      液壓系統(tǒng)壓力升高的主要因素通常是系統(tǒng)阻力增大所致。此時(shí)應(yīng)及時(shí)檢查消除阻力。如檢查料層厚度、篦床上是否結(jié)塊、液壓沖程數(shù)是否不足、篦床供風(fēng)及壓力是否減小、破碎機(jī)入料口是否堵料等。必要時(shí)一一排除。

      對于機(jī)械故障應(yīng)根據(jù)不同因素及時(shí)查找原因,更換損壞零件并調(diào)整等,使問題及時(shí)加以解決。

      4.液壓系統(tǒng)常見保護(hù)性跳停

      液壓系統(tǒng)常見保護(hù)性跳停時(shí)應(yīng)從液壓站油位、液壓油溫度、過濾器壓差等方面查明原因,并進(jìn)行必要的維修以解決問題。

      5. 液壓系統(tǒng)沖擊振動較大

      (1)此種問題發(fā)生原因主要有:液壓管路轉(zhuǎn)彎較多導(dǎo)致阻力增大,產(chǎn)生沖擊振動較大。解決辦法:將液壓站液壓出口管路設(shè)計(jì)改為高壓鋼絲膠管連接,管路布置應(yīng)盡量減少轉(zhuǎn)彎數(shù)量,彎曲角度必須符合相關(guān)規(guī)范規(guī)定。

      (2)液壓管路固定不牢產(chǎn)生液壓沖擊振動。解決辦法:采用無縫鋼管專用管夾和支架固定牢靠,管夾距離應(yīng)在2m左右。

      (3)液壓系統(tǒng)中油量不足等導(dǎo)致氣體存在,產(chǎn)生沖擊振動,應(yīng)及時(shí)排氣解決。

      (4)液壓系統(tǒng)換向頻繁,導(dǎo)致沖擊。一般沖程次數(shù)應(yīng)設(shè)定為15~18次/min。

      (5)壓力蓄能器內(nèi)部氮?dú)饬坎蛔慊驓饽覔p壞產(chǎn)生沖擊振動,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充氮?dú)饬炕蚋鼡Q氣囊,保證壓力平穩(wěn)。

      6. 液壓缸拉傷

      主要是液壓管路系統(tǒng)及液壓油受到污染所致,為此應(yīng)在加油及維修時(shí)嚴(yán)格控制液壓系統(tǒng)污染,達(dá)到NAS1638標(biāo)準(zhǔn),7級以上要求。

      7. 液壓缸不運(yùn)動

      如果液壓缸不運(yùn)動應(yīng)檢查液壓泵是否損壞;液壓泵聯(lián)軸器是否脫開;液壓比例換向閥是否有故障,電氣線路、控制部分是否接觸不良;位移傳感器是否有故障,其有故障將導(dǎo)致液壓比例換向閥沒有信號,液壓缸不運(yùn)動。根據(jù)檢查結(jié)果可一一排除,以使液壓缸正常運(yùn)行。

      TQ172

      B

      1671-0711(2014)04-0044-02

      2014-01-28)

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