張 永,劉繼光2,張興順
(1.山東華聚能源股份有限公司;2.兗礦東華集團(tuán)有限公司,山東 鄒城 273500)
高頻電源在電除塵器節(jié)能改造中的應(yīng)用
張 永1,劉繼光2,張興順1
(1.山東華聚能源股份有限公司;2.兗礦東華集團(tuán)有限公司,山東 鄒城 273500)
介紹了南屯礦電廠高頻電源技術(shù)在3#電除塵器節(jié)能改造工作中的應(yīng)用情況及高頻電源投運(yùn)后所取得的成效。
高頻電源;電除塵器;節(jié)能
為提高電除塵除塵效率、節(jié)電及解決二次揚(yáng)塵等問(wèn)題,南屯礦電廠對(duì)電廠粉煤灰進(jìn)行了化驗(yàn),并對(duì)電除塵運(yùn)行工況進(jìn)行了分析,于2012年11月對(duì)3#電除塵I電場(chǎng)增加了ZYE-2100H型高頻電源、優(yōu)化了電控柜、增加了遠(yuǎn)控模塊,并聯(lián)網(wǎng)至上位機(jī)。通過(guò)不斷進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化調(diào)試,使3#鍋爐電除塵器節(jié)能減排效果明顯提高。
1.高頻電源原理
高頻電源是把三相工頻電源通過(guò)整流形成直流電,再通過(guò)逆變電路轉(zhuǎn)為高頻交流電,經(jīng)整流變壓器升壓整流后形成高頻脈動(dòng)電流送除塵器,其工作頻率在20kHz左右。高頻電源的供電電流由一系列窄脈沖構(gòu)成,其脈沖幅度、寬度及頻率均可以調(diào)整,可以給電除塵器提供各種電壓波形。可提高除塵效率、節(jié)約電能。其原理框圖如圖1所示。
圖1 高頻電源原理框圖
2.高頻電源的優(yōu)勢(shì)
(1)更高的電暈功率。與工頻電源相比高頻電源可增大電暈功率,增加電場(chǎng)粉塵的荷電效果。
高頻電源在純直流供電方式時(shí)有1%的電壓波動(dòng),工頻電壓波動(dòng)>30%,電暈電壓可達(dá)工頻電源二次電壓的130%,電暈電流峰值電流是工頻電源二次電流的200%,如圖2所示。
圖2 高頻電源與工頻電源電暈功率比較
(2)更好的火花控制特性。所需時(shí)間<25us,即可檢測(cè)到火花發(fā)生并立刻關(guān)閉供電脈沖,因而火花能量很小,電場(chǎng)恢復(fù)僅需工頻電源恢復(fù)時(shí)間的20%,從而提高了電場(chǎng)的平均電壓,提高除塵效率。
1.南屯礦電廠入爐煤質(zhì)分析
通過(guò)對(duì)入爐煤質(zhì)分析可以得出如下結(jié)論。
(1)入爐煤Vdaf在20%~40%之間,屬于煙煤,且粉塵具有粘結(jié)性,吸附到極板、極線上后很難被清除。
(2)Sar<1%,屬于低硫煤,燃燒后產(chǎn)生SO2的數(shù)量很少,對(duì)粉塵表面比電阻的降低效應(yīng)小。
(3)Mt<8%~10%,水分子對(duì)粉塵表面比電阻的減低效應(yīng)小。
(4)Qnet.var<20MJ/kg,低位發(fā)熱值大小一般,相對(duì)于Qnet.var>20MJ/kg的煤來(lái)說(shuō),鍋爐維持相同的負(fù)荷需要燃燒更多的煤,且產(chǎn)生更多的粉塵。
2.南屯礦電廠3#電除塵器運(yùn)行情況分析
(1)電除塵器高壓電控系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的火花整定的高壓控制方式,電除塵高壓柜運(yùn)行參數(shù)普遍不高。
①高壓控制柜額定二次電流300mA,而實(shí)際運(yùn)行基本都在額定值的1/2處,再升壓就會(huì)閃絡(luò)放電,不能充分提高電除塵器出力。導(dǎo)致這一現(xiàn)象可能的原因?yàn)椋含F(xiàn)高壓控制電源屬于常規(guī)電源,受電源的正弦波峰值影響較大,輸出的瞬間電壓達(dá)到電場(chǎng)擊穿電壓;進(jìn)入電除塵的煙氣量較大;電除塵內(nèi)部極間距變化或絕緣件絕緣能力下降。
②大梁加熱保溫箱溫度低,正常的溫度應(yīng)在80~110℃,但實(shí)際運(yùn)行溫度為55℃。易引起大梁內(nèi)部絕緣器件結(jié)露、產(chǎn)生爬電,甚至擊碎大梁懸掛瓷套。
③進(jìn)出口煙溫偏低,正常的溫度應(yīng)在110~120℃左右。
(2)電除塵器低壓電控系統(tǒng)中的陽(yáng)極振打時(shí)序采用的是較傳統(tǒng)的振打模式,同一通道中,多個(gè)陽(yáng)極振打同時(shí)發(fā)生的機(jī)率高,形成“二次飛揚(yáng)”機(jī)率較大。
3.問(wèn)題解決方法
(1)檢查極間距與絕緣件絕緣能力,對(duì)大梁加熱、保溫箱密封及其內(nèi)部加熱器工作情況進(jìn)行確認(rèn)。
(2)進(jìn)行電除塵器電控系統(tǒng)技術(shù)改造,增加降壓振打功能,升級(jí)低壓程控系統(tǒng),重新編程上位機(jī)控制畫(huà)面,增加上位機(jī)對(duì)高頻電源的監(jiān)控,采用高頻電源升級(jí)現(xiàn)有常規(guī)高壓電源。
1.高頻電源的安裝
(1)安裝位置。Ⅰ電場(chǎng)新增高頻電源為高位布置,安裝于現(xiàn)工頻整流變壓器旁邊。
(2)供電電源。敷設(shè)1根VV-1kV 3×35mm2電力電纜至高頻電源處。
(3)高頻電源與高壓隔離開(kāi)關(guān)柜的連接。新增高頻電源高壓輸出端與新增隔離開(kāi)關(guān)柜接口高度、尺寸及型式不變;連接方式采用壓扣型。變壓器輪距及型式不變。
(4)高頻電源的通信每臺(tái)高頻電源內(nèi)部增加1臺(tái)RS485中繼器,且從每臺(tái)電除塵頂部敷設(shè)1根4芯帶屏蔽層、屏蔽網(wǎng)的通信電纜,至電除塵控制室上位機(jī)處;上位機(jī)處新增1塊MODBUS TCP網(wǎng)橋模塊。
2.關(guān)于Ⅱ、Ⅲ電場(chǎng)高壓電源柜
Ⅱ、Ⅲ電場(chǎng)的工頻整流變壓器、工頻電源柜、隔離開(kāi)關(guān)柜不做改動(dòng)。
3.低壓程控系統(tǒng)改造
(1)增加降壓振打功能。
為提高振打系統(tǒng)的清灰效果,增加降壓振打功能,當(dāng)某電場(chǎng)振打時(shí),高壓硅整流設(shè)備接受對(duì)應(yīng)電場(chǎng)發(fā)來(lái)的的振打信號(hào),根據(jù)預(yù)定的降壓策略,自動(dòng)降低該高壓系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)或停掉電場(chǎng),使極板對(duì)粉塵的吸附力下降,便于清灰。
(2)升級(jí)低壓程控系統(tǒng)程序。將原陽(yáng)極振打時(shí)序升級(jí)為模塊式振打模式,有效減輕“二次飛揚(yáng)”。振打程序升級(jí)后,將保證同一時(shí)刻同一個(gè)通道只有一個(gè)陽(yáng)極振打。
4.上位機(jī)系統(tǒng)改造
(1)重新編寫(xiě)上位機(jī)組態(tài)畫(huà)面,增加對(duì)高頻電源監(jiān)視控制的功能支持。
①高壓高頻電源運(yùn)行參數(shù)包括一次電流、電壓、二次電流、電壓、火花率、直流母線電壓、IGBT溫度、變壓器油溫等。
②二次電流、二次電壓等的趨勢(shì)曲線的記錄顯示。
③設(shè)備故障、變壓器故障、除塵器故障的顯示。
(2)增加上位機(jī)降壓振打功能控制畫(huà)面,便于操作員在遠(yuǎn)方開(kāi)啟、關(guān)閉降壓振打功能。
(3)增加上位機(jī)對(duì)陽(yáng)極振打的模塊化控制,操作員可以一鍵修改一個(gè)通道的振打時(shí)序,方便、快捷。
1.實(shí)施效果
通過(guò)高頻電源系統(tǒng)的應(yīng)用,提高了電除塵電場(chǎng)內(nèi)部的可流通、供荷電的電子數(shù)量,電暈電流由120mA提高至180mA,更多的電子數(shù)量與粉塵碰撞荷電;平均電暈電壓由50kV提高至75kV,增強(qiáng)了電場(chǎng)作用力,使電除塵電場(chǎng)出力增加,煙塵濃度從147 mg/m3降到107 mg/m3,有效的提升了除塵效率,減少了粉塵污染。
2.經(jīng)濟(jì)效益分析
(1)節(jié)電改造后3#電除塵Ⅰ電場(chǎng)高頻開(kāi)關(guān)柜運(yùn)行參數(shù)如表1所示。
表1
高壓側(cè)功率平均降低了2kW,按照南屯電廠2012年鍋爐平均運(yùn)行6 572h 、電價(jià)0.65元/kW·h計(jì)算,每年可節(jié)約電力成本0.85萬(wàn)元。
(2)減排改造后,煙塵濃度從147 mg/m3降到107 mg/m3,年減排煙塵量13.1t、節(jié)約排污費(fèi)0.73萬(wàn)元。
(3)減少電廠因排放指標(biāo)不合格而降負(fù)荷運(yùn)行的時(shí)間帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。每年,因除塵器故障造成鍋爐降負(fù)荷運(yùn)行的平均時(shí)間約在300h,影響電廠發(fā)電量30萬(wàn)kW·h,可減少效益損失19.5萬(wàn)元。
南屯礦電廠本次方案實(shí)施共花費(fèi)資金21萬(wàn)元。按照10年折舊計(jì)算,年折舊2.1萬(wàn)元。則本項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為18.98萬(wàn)元。
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