馬冬云,孟祥清
(1.阜新高等??茖W(xué)校,遼寧阜新123000;2.遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責(zé)任公司,遼寧阜新123000)
魯奇爐是當(dāng)今煤氣化工藝的重要技術(shù)之一,魯奇加壓氣化爐為實現(xiàn)連續(xù)加煤,在氣化爐上部設(shè)置了煤鎖[1,2]。正常生產(chǎn)情況下煤鎖與氣化爐內(nèi)壓力相同。當(dāng)煤鎖空需加煤時,煤鎖下閥關(guān)閉泄至常壓,煤靠重力加入煤鎖,而后用煤氣進行充壓,壓力平衡后打開煤鎖下閥,將煤加入氣化爐,如此往復(fù)循環(huán)。而煤鎖在泄壓時要釋放大量的煤鎖氣,主要成分基本與粗煤氣相當(dāng),排入大氣會造成工業(yè)污染,送氣化爐熱火炬燒掉是一種能源的浪費,當(dāng)今倡導(dǎo)綠色化工,對于煤化工行業(yè)進行優(yōu)化工藝節(jié)約資源具有重有意義,如何有效的回收這部分資源來節(jié)能降耗,減少環(huán)境污染是關(guān)系化工企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素[3-5]。目前在國內(nèi)有兩種工藝,即煤鎖氣壓縮機回收和煤鎖氣鼓風(fēng)機回收工藝,兩種工藝不斷優(yōu)化發(fā)展至今兩具特色[6]。本文擬就其優(yōu)缺點,實際運行衡算做一綜合比較分析。
煤鎖氣壓縮機工藝是將幾臺氣化爐的煤鎖氣匯入總管,進入煤鎖氣洗滌器、煤鎖氣分離器進行洗滌分離后,送入煤鎖氣氣柜貯存,采用往復(fù)式壓縮機給煤鎖氣加壓到粗煤氣的系統(tǒng)壓力,并入管網(wǎng),粗煤氣分離器釜底產(chǎn)生的煤氣水泵送洗滌器循環(huán)利用,見圖1。
煤鎖氣鼓風(fēng)機工藝同樣是將幾臺氣化爐的煤鎖氣匯入總管,進入煤鎖氣洗滌器、煤鎖氣分離器進行洗滌分離后,送入煤鎖氣氣柜貯存,采用離心式鼓風(fēng)機加壓到千帕級送入動力鍋爐作為氣體燃料燒掉,這種工藝既保護了環(huán)境,又節(jié)省了資源。
圖1 典型的煤鎖氣壓縮機回收工藝Fig.1 Typical compressor recovery technology of coal lock gas
圖2 典型的煤鎖氣鼓風(fēng)機回收工藝流程Fig.2 Typical blower recovery technology of coal lock gas
某公司典型的煤鎖氣壓縮機和某廠典型的煤鎖氣鼓風(fēng)機設(shè)備回收工藝流程見圖1,2,其設(shè)備參數(shù)比較表1。
按照某公司典型的煤鎖氣壓縮機和某廠典型的煤鎖氣鼓風(fēng)機工藝設(shè)備類型進行工藝和生產(chǎn)成本對比。
某公司煤鎖氣壓縮機工藝投資:煤鎖氣壓縮機機組(3套)2040萬元,油澄清池現(xiàn)場制作按10萬元,合計2050萬元。
某廠鼓風(fēng)機機工藝投資:一期氣量33640NM3· h-1,氣柜填充量在生產(chǎn)中可忽略不計,即氣柜入出口氣量平衡,能保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定狀態(tài)。需要設(shè)計打送量10000Nm3的鼓風(fēng)機至少五臺,四開一備。參考原位于黑龍江省依蘭縣的哈爾濱氣化廠的鼓風(fēng)機價格約60萬元,共計300萬元,加上氣柜出口地下水封槽2個,單價10萬元,出口分離器2個,單價40萬元,此兩項設(shè)備共計100萬元,鼓風(fēng)機工藝流程投資即400萬元。
表1 某公司典型的煤鎖氣壓縮機和鼓風(fēng)機設(shè)備參數(shù)比較Tab.1 Data comparison of typical compressor and blower
其他配套設(shè)備、管線、閥門基本相同,不計入比較。若選用鼓風(fēng)機工藝,節(jié)省投資:2050-400=1650萬元。
耗電:參考某廠鼓風(fēng)機功率估算約為300kW×4= 1200kW,若采用壓縮機工藝3850kW×2=7700kW。年省電成本:(7700-1200)kW×8000h×0.6元/kW· h=3120萬元;年耗循環(huán)水:380M3·h-1×2×8000h× 0.2元·m-3=121.8萬元;鼓風(fēng)機工藝基本沒有循環(huán)水消耗,若采用鼓風(fēng)機工藝年節(jié)省成本3120+121. 8=3241.8萬元,可見經(jīng)濟效益可觀。
備品備件費:鼓風(fēng)機每年10萬/5臺,壓縮機每年30萬/3臺。
采用鼓風(fēng)機較壓縮機流程年節(jié)約3261.8萬元。
(1)利用低壓蒸汽進行吹掃、疏水,預(yù)熱管線十分鐘,徹底無水后關(guān)閉吹掃閥。
(2)確認(rèn)水疏凈后,開煤鎖氣二次總閥。
(3)逐個投入1~4#角煤鎖氣(煤鎖氣投入煤鎖氣時開啟閥門應(yīng)緩慢,防止有水噴入爐膛)。
(4)根據(jù)壓力實際情況適當(dāng)調(diào)整調(diào)節(jié)閥開度(母管壓力不高于4kPa)。
(5)根據(jù)壓力實際情況確定鍋爐投入煤鎖氣數(shù)量。
(6)投入煤鎖氣正常后對系統(tǒng)進行一次全面檢查。
(7)投入煤鎖氣燃燒時注意風(fēng)、煤氣配比,及時調(diào)整二次風(fēng)量。
遇下列情況應(yīng)停止投入煤鎖氣:
(1)鍋爐滅火。
(2)鍋爐燃燒不穩(wěn)及出現(xiàn)其它情況。
(3)鍋爐停爐及停爐后。
(4)因省煤器泄露及其它原因造成排煙溫度較低時。
(5)停一臺引風(fēng)機時。
(6)爐正壓時。
(1)煤鎖氣、貧煤氣(低溫甲醇洗解析出來的煤氣也送入動力鍋爐燃燒,兩者共用一個總管)完全可加入煤粉鍋爐燃燒(但在循環(huán)流化床沒有業(yè)績,安全系數(shù)不高),因為煤粉爐停車后爐內(nèi)沒有高溫殘?zhí)考盎?,而循環(huán)流化床由于工藝特性必須保留一部分固體物料,若有閥門內(nèi)漏情況下容易形成爆炸的條件。
(2)煤鎖氣入爐噴嘴前加防回火阻燃器,對稱四噴嘴入爐,按照煤的燃燒特性、燃燒動力場使煤氣進行充分燃燒。
(3)操作上加強管理,鍋爐開車正常后將煤鎖氣投用,停爐前切出系統(tǒng),爐內(nèi)動火進行可燃性氣體分析。
(4)鍋爐現(xiàn)場安裝可燃性氣體報警儀,氣體超標(biāo)時能夠及時響應(yīng)。
(5)根據(jù)煤鎖氣在鍋爐中的燃燒情況及時調(diào)整鍋爐工況。
(6)加強管線疏水排液,防止鼓風(fēng)機系統(tǒng)蹩壓或打送量不足。
通過以上對比分析,在工藝路線、工程造價、設(shè)備維護及安全保障上,煤鎖氣鼓風(fēng)機工藝路線優(yōu)于壓縮機工藝(年節(jié)約3261.8萬元),而且完全能實現(xiàn)長周期安全穩(wěn)定運行。2012年4月運行以來,最長連續(xù)穩(wěn)定運行4個月,取得了非常好的經(jīng)濟效益。本文不僅詳述了煤鎖氣送鍋爐中燃燒的工藝參數(shù),還論述了所要采取的安全措施,具有良好的可操作性。
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