楊樹人 劉 璐 孫立全
薩南油田電熱管集油工藝
楊樹人1 劉 璐1 孫立全2
1東北石油大學(xué)石油工程學(xué)院 2大慶鉆探工程公司鉆井二公司
老區(qū)油田聚合物驅(qū)中應(yīng)用單井電熱管集油工藝雖然工程投資有一定幅度的降低,但是其運(yùn)行費(fèi)用及生產(chǎn)成本較高,投資及10年運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值相對較大;日后維護(hù)管理工程量較大,難度較高,而且產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題較多。為此,結(jié)合南三區(qū)東部產(chǎn)能建設(shè)工程中20口油井采用的電熱管集油工藝,提出以下改進(jìn)措施:掌握電熱管集油工藝的運(yùn)行規(guī)律,加強(qiáng)日常管理,降低生產(chǎn)運(yùn)行成本;改進(jìn)井口保溫防蠟技術(shù),削弱井口結(jié)蠟程度;加強(qiáng)地面工程與地下開發(fā)、采油工程協(xié)調(diào)配合力度,地下、地面一體化攻關(guān),優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行。
電熱管集油;適應(yīng)性;投資;改進(jìn)措施
簡化的地面集油工藝對于降低投資能起到積極作用,因此兩就近、串聯(lián)流程、環(huán)狀流程等簡化工藝得到廣泛應(yīng)用,電熱管集油工藝也在外圍油田、呼倫貝爾及薩北油田得到成功應(yīng)用,應(yīng)用總井?dāng)?shù)達(dá)到1 600多口。這些油井應(yīng)用電熱管集油工藝后,不僅簡化了集油工藝,降低了產(chǎn)能投資,而且減少了站內(nèi)設(shè)備規(guī)模及站外集油管道長度。結(jié)合南三區(qū)東部產(chǎn)能建設(shè)工程中20口油井采用的電熱管集油工藝,評價(jià)其在聚驅(qū)油井應(yīng)用的適應(yīng)性。
1.1 薩南油田電熱管集油工藝的應(yīng)用
結(jié)合南三區(qū)東部聚合物驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程,在聚南3—9轉(zhuǎn)油放水站P391計(jì)量站的20口采出井開展電熱管集油工藝試驗(yàn)研究。油井井口設(shè)置電加熱器,為井口原油提供初始輸送溫度,將油井產(chǎn)液從井口出油溫度升至設(shè)計(jì)要求的輸送溫度;電熱保溫管道保證原油輸送過程中的恒定溫度,補(bǔ)償管道沿線散熱損失,確保原油平穩(wěn)流動(dòng);溫控裝置為電熱保溫管道進(jìn)行溫度監(jiān)測和控制。
1.2 電熱管集油工藝運(yùn)行
從聚南3—9轉(zhuǎn)油放水站單井生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出,聚南3—9轉(zhuǎn)油放水站采用電熱管集油工藝的油井平均日產(chǎn)液量、日產(chǎn)油量、集油半徑等均略高于雙管摻水工藝的油井,但是其井口回壓比雙管摻水集油工藝高出71.83%。分析認(rèn)為,采用電熱管集油工藝的油井集油管道水力、熱力條件較雙管摻水工藝差,管道沿線溫降和壓降較大,導(dǎo)致油井井口回壓偏高。
1.3 存在的問題及解決措施
一是單井井口回壓普遍偏高,影響油井正常生產(chǎn)。計(jì)量站部分單井投產(chǎn)后即出現(xiàn)井口回壓高(最高達(dá)6 MPa)、油井盤根跑油、泵頭機(jī)封憋壞等問題,造成油井停產(chǎn)。對問題油井的井口組合閥拆開清理,用熱洗車沖洗集油管道,井口回壓恢復(fù)正常;但2~3天后又出現(xiàn)回壓高等問題而不能正常生產(chǎn);4月底氣溫回升,停產(chǎn)油井陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。因井口回壓過高停機(jī)關(guān)井的3口油井在4月底才恢復(fù)生產(chǎn),期間影響產(chǎn)油量666 t,還有個(gè)別油井井口回壓超過2 MPa,也影響產(chǎn)油量。
在集油工藝運(yùn)行過程中,該計(jì)量站的井口電加熱器全部失效或損壞,無法正常工作。由于此時(shí)進(jìn)入夏季,溫度回升,油井均能繼續(xù)生產(chǎn),但油井井口回壓依然較高,基本維持在0.8~1.34 MPa,單井產(chǎn)液量76.52 t/d,產(chǎn)油量3.5 t/d。
二是投產(chǎn)初期,中計(jì)集油管道運(yùn)行困難。該計(jì)量站中計(jì)管道在設(shè)計(jì)時(shí)僅有集油管道1條,無摻水管道。2月份投產(chǎn)時(shí)中計(jì)集油管道的熱場難以建立,無法滿足集輸要求。為了確保該計(jì)量站能夠安全投產(chǎn),臨時(shí)從臨近B20804計(jì)量站接摻水來保證中計(jì)集油管道正常運(yùn)行。在管道完全正常運(yùn)行之后,4月份將臨時(shí)摻水流程切斷。
2.1 投資及運(yùn)行費(fèi)用
(1)以聚南3—9轉(zhuǎn)油放水站93口油井全部采用電熱管集油工藝或雙管摻水集油工藝為基礎(chǔ),對兩種集油工藝中轉(zhuǎn)油站及站外集油系統(tǒng)工程的地面工程投資費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用的差異進(jìn)行對比分析。當(dāng)單井集油系統(tǒng)采用電熱管集油工藝時(shí),站外集輸管道減少82.78 km,節(jié)省管道75.75%;地面工程投資減少了1411萬元,單井地面投資從96.62萬元降為81.45萬元,降幅達(dá)到15.7%。因此從工程投資角度看,在取消摻水管道后,采用電熱管集油工藝不僅簡化了集油系統(tǒng),縮小了建站規(guī)模和占地面積,減少了站內(nèi)的工藝設(shè)備及站外的集輸管道數(shù)量,而且有效地降低了產(chǎn)能建設(shè)投資。
(2)運(yùn)行費(fèi)用對比。當(dāng)聚南3—9轉(zhuǎn)油放水站集油系統(tǒng)采用單井電熱管集油工藝時(shí),聚驅(qū)階段年運(yùn)行費(fèi)用較雙管摻水集油工藝多416萬元,單井年運(yùn)行費(fèi)用多4.47萬元;水驅(qū)階段年運(yùn)行費(fèi)用較雙管摻水集油工藝多255萬元,單井年運(yùn)行費(fèi)用多2.74萬元。由于該集油工藝熱量均靠電能提供,單井運(yùn)行電能消耗較大;另外,采用電熱管集油工藝后,油井熱洗方式由傳統(tǒng)的固定熱洗改為活動(dòng)熱洗,洗井費(fèi)用較高。
(3)投資和10年運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值對比。表1為電熱管集油與雙管摻水集油工藝投資和10年運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值對比。從表1可以看出,單井電熱管集油工藝投資和10年運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值較雙管摻水集油工藝多939萬元,主要由于其年運(yùn)行費(fèi)用較高。
表1 集油工藝投資和10年運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值對比 萬元
2.2 日常維修管理
(1)電熱管道及配套電氣設(shè)備管理難度較大,維修費(fèi)用較高。截至2008年底薩南油田已投產(chǎn)油水井9 701口,其中水井3 659口,油井6 042口,井網(wǎng)密度53.05口/平方公里,區(qū)域內(nèi)管道縱橫交錯(cuò)。在地面工程建設(shè)中,單井集油管道難免因外力因素造成斷裂和穿孔,由于這些集油管道均采用電熱管,管道在維修工作時(shí)除對鋼管進(jìn)行焊接外,還需要對電加熱層(導(dǎo)電碳纖維)進(jìn)行修補(bǔ)。由于這些管道材質(zhì)的特殊性,采油廠無法對其進(jìn)行立即維修,需要廠家對其進(jìn)行維修,屆時(shí)勢必造成油井停產(chǎn)時(shí)間較長,恢復(fù)生產(chǎn)后還需要對電熱管道進(jìn)行解堵,工作量較大。另外,因工藝要求需要在井口安裝電加熱器,計(jì)量站外墻設(shè)置溫度控制柜等電氣設(shè)備,這些裝置均采用了大量儀表和電器元件,長期處在嚴(yán)寒酷暑、風(fēng)吹雨淋的環(huán)境下,電器元件的使用壽命將大大縮短,日后維修管理難度較大。由于電熱管道及電氣設(shè)備需要廠家進(jìn)行專門維修,日后維修費(fèi)用較高。
(2)熱洗方式影響因素較多,存在一定局限性。采用電熱管集油工藝后,單井熱洗方式必須采取活動(dòng)熱洗車。由于目前進(jìn)井通道均為土路,在雨季時(shí),道路受雨水浸泡沖刷較為泥濘,熱洗車無法進(jìn)入,勢必影響熱洗周期;另外,由于熱洗車為廠內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配,需專門對其進(jìn)行管理、調(diào)度,受油井熱洗周期影響,極易出現(xiàn)油井扎堆熱洗現(xiàn)象,管理難度較大,影響油井熱洗效果。
從以上分析可以看出,在老區(qū)油田聚合物驅(qū)中應(yīng)用單井電熱管集油工藝雖然工程投資有一定幅度的降低,但是其運(yùn)行費(fèi)用及生產(chǎn)成本較高,投資及10年運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值相對較大;日后維護(hù)管理工程量較大,難度較高,而且產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題較多,應(yīng)對其繼續(xù)做進(jìn)一步的考察?,F(xiàn)提出以下改進(jìn)措施及建議:
(1)掌握電熱管集油工藝的運(yùn)行規(guī)律,加強(qiáng)日常管理,降低生產(chǎn)運(yùn)行成本。由于電熱管集油工藝中油井產(chǎn)液的溫升熱量主要來源于電能轉(zhuǎn)化的熱能,因此如何降低電能消耗對于降低成本起著舉足輕重的作用。在夏季,由于安裝在井口的電加熱器大部分失效或出現(xiàn)故障,電加熱器無法正常運(yùn)行,但只有個(gè)別油井的回壓較高,這就說明在氣溫較高時(shí),可以根據(jù)單井的產(chǎn)液、產(chǎn)油量等生產(chǎn)數(shù)據(jù)適當(dāng)?shù)仃P(guān)閉井口電加熱器,從而減少電能消耗。因此應(yīng)該積極開展電熱管集油工藝集油壓降、溫降變化規(guī)律研究,確定井口回壓與采出液性質(zhì)、集輸溫度、管徑、輸送距離等參數(shù)間的關(guān)系,探索和掌握井口不加熱的單井集油運(yùn)行管理方法,降低運(yùn)行成本。
(2)改進(jìn)井口保溫防蠟技術(shù),削弱井口結(jié)蠟程度。傳統(tǒng)的摻水流程中,對油井采出液摻高溫水可以有效防止井口結(jié)蠟。對于電熱管集油工藝,目前井口管道纏繞電熱帶的保溫方式效果不好,油井產(chǎn)液在該段管道的熱力損失較大,應(yīng)改進(jìn)井口的保溫技術(shù),人為控制油井產(chǎn)液和結(jié)蠟,增強(qiáng)產(chǎn)液的流動(dòng)性,進(jìn)而達(dá)到降黏防蠟的目的,確保油井正常生產(chǎn)。
(3)加強(qiáng)地面工程與地下開發(fā)、采油工程協(xié)調(diào)配合力度,地下、地面一體化攻關(guān),優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行,以實(shí)現(xiàn)開發(fā)效益最大化。由于目前采用電熱管集油工藝的油井井口回壓相對較高,可以通過適當(dāng)提高采油工程工藝參數(shù)等級(jí)來保證更好地對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
(欄目主持 楊 軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.3.013