稠油熱采存在的問題及應(yīng)對措施
郭海占 王登輝
河南油田采油二廠
河南油田某稠油熱采區(qū)塊汽竄逐年加劇,由單井單向汽竄發(fā)展到井組、區(qū)域雙向竄、面積竄。為了有效抑制汽竄,提高汽竄井組生產(chǎn)效果,在現(xiàn)場開展了井組組合調(diào)剖工藝,即對汽竄井組的油井進(jìn)行調(diào)剖注汽。針對面積竄、區(qū)域竄,實施井組組合調(diào)剖工藝能夠有效封堵汽竄通道;針對汽竄井組采出程度高,實施氮氣(多元化學(xué))輔助面積注汽工藝能夠有效地抑制汽竄,從而達(dá)到改善井組的生產(chǎn)效果、提高區(qū)域油井生產(chǎn)能力之目的。
河南油田;稠油熱采區(qū)塊;汽竄;調(diào)剖;井組;面積注汽
1.1 稠油熱采現(xiàn)狀
河南油田第二采油廠某稠油油田共投入井樓、古城、王集、新莊及楊樓5個油田,熱采區(qū)塊平均單井吞吐周期已達(dá)11輪次。
由于受厚油層注汽嚴(yán)重蒸汽超覆、層內(nèi)或?qū)娱g強(qiáng)非均質(zhì)性、相鄰井注采過程同步注入蒸汽沿井間主流線舌進(jìn)、多輪次吞吐后呈現(xiàn)井間熱連通或壓力連通、注采參數(shù)不合理等因素影響,汽竄影響井次逐年增加,汽竄見竄時間不斷縮短,熱采區(qū)塊汽竄逐年加劇,由單井單向汽竄發(fā)展到井組、區(qū)域雙向竄、面積竄,嚴(yán)重影響稠油開發(fā)。
1.2 汽竄治理工藝現(xiàn)狀
針對河南稠油油田汽竄現(xiàn)狀,先后研制出BSC—1、GCS—1[1]、ST—2000顆粒調(diào)剖劑以及ZWF—1、TFP—2高溫發(fā)泡劑,并且針對不同油井的治理問題,在油田礦場配套應(yīng)用了顆粒、氮氣泡沫、顆粒泡沫復(fù)合調(diào)剖技術(shù)以及氮氣(多元化學(xué))輔助面積注汽技術(shù),在稠油熱采汽竄治理方面發(fā)揮了重要作用。
2.1 井組組合調(diào)剖工藝
2.1.1 選井及工藝設(shè)計原則
為了有效抑制汽竄,提高汽竄井組生產(chǎn)效率,在現(xiàn)場開展了井組組合調(diào)剖工藝,即對汽竄井組的油井進(jìn)行調(diào)剖注汽[2]。將油井分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類,Ⅰ類油井代表中心汽竄井,選用顆粒調(diào)剖工藝,對于厚油層和汽竄嚴(yán)重油井,優(yōu)選顆粒泡沫復(fù)合調(diào)剖工藝;Ⅱ類油井代表邊部汽竄嚴(yán)重井,采用顆粒調(diào)剖工藝;Ⅲ類油井代表邊部弱汽竄井,采用氮氣泡沫調(diào)剖工藝。在注入蒸汽之前,對汽竄井進(jìn)行調(diào)剖,封堵汽竄通道,注入蒸汽,迫使蒸汽轉(zhuǎn)向進(jìn)入低動用區(qū)域,擴(kuò)大蒸汽有效利用率及波及體積,有效提高井組生產(chǎn)效率。
2.1.2 應(yīng)用效果
對2010~2013年井組調(diào)剖效果分析,主要在井樓油田高淺三區(qū)、六區(qū)、零區(qū),新莊油田泌淺90區(qū)塊實施調(diào)剖,共實施41井組,增油10 688.6 t。
2.1.3 典型井分析
(1)實施背景。樓937—樓936—樓927—樓926井組是井樓油田高淺三區(qū)油井,生產(chǎn)Ⅳ7.8層,平均采出程度44%,汽竄井組采出程度52.3%,平均吞吐周期10輪次。
(2)存在的問題。樓937井組汽竄嚴(yán)重,有11條汽竄通道,呈面積竄,為了有效封堵汽竄,決定實施井組組合調(diào)剖工藝。
(3)方案設(shè)計。井組方案設(shè)計詳見表1。
表1 樓937—樓936—樓927—樓926井組方案設(shè)計
(4)效果分析。井組調(diào)剖后,汽竄通道有效封堵,日均單井產(chǎn)油提高了0.7 t,油汽比提高0.1,調(diào)剖井增油量627.9 t,改善了該井組生產(chǎn)效果。
2.2 氮氣輔助面積注汽工藝
汽竄伴隨著稠油開發(fā)日趨嚴(yán)重,由最初的單向竄發(fā)展為雙向、多向、面積竄,導(dǎo)致蒸汽(熱能)浪費(fèi),使得油井(注入井、被竄井)生產(chǎn)效果變差。目前以單井調(diào)剖的治理方式,汽竄嚴(yán)重區(qū)域治理效果差;多井組合調(diào)剖投入大、風(fēng)險高,難以全面推廣。
2.2.1 選井及工藝設(shè)計原則
為了有效控制汽竄,進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)效益,在現(xiàn)場開展了氮氣輔助面積注汽實驗,即對汽竄井區(qū)內(nèi)的油井進(jìn)行面積注汽,將油井分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類。在注入蒸汽之前,對汽竄井區(qū)內(nèi)的油井先期注入氮氣,優(yōu)先進(jìn)入阻力小區(qū)域,占據(jù)汽竄通道。氮氣平衡后,再注入蒸汽,迫使蒸汽轉(zhuǎn)向進(jìn)入低動用區(qū)域,提高蒸汽有效利用率及波及體積。
2.2.2 應(yīng)用效果
2013年在井樓油田高淺三區(qū)、零區(qū)及新莊油田泌淺90區(qū)進(jìn)行了氮氣輔助面積注汽工藝,為下步方案實施提供技術(shù)支撐。共實施3個井區(qū),日均產(chǎn)油量由措施前14.7 t提高到27.4 t,增油510 t。
2.2.3 零區(qū)氮氣輔助面積注汽
(1)存在的問題。汽竄嚴(yán)重,呈面積汽竄、雙向汽竄等特點,平剖面動用不均和汽竄嚴(yán)重,平均采出程度28.2%,單井采出程度最高達(dá)67.5%。為使注汽壓力平衡,繼續(xù)挖潛,減緩汽竄影響,提高平、剖面動用程度,改善井組的吞吐開發(fā)效果,決定在樓J01205井組進(jìn)行氮氣輔助面積注汽實驗。
(2)方案設(shè)計。井區(qū)方案設(shè)計詳見表2。
表2 樓J01205井區(qū)方案設(shè)計
(3)效果分析。通過前期準(zhǔn)備,于2013年8月14日實施氮氣(多元化學(xué))輔助面積注汽,截至9月21日,井區(qū)累計生產(chǎn)32天,累計產(chǎn)液量1 660.8 t,平均日產(chǎn)油量14.5 t,較措施前日均產(chǎn)油相比提高了10.7 t,峰值產(chǎn)油量19.9 t,階段油汽比0.27,有效抑制了汽竄,提高了油井產(chǎn)能。
針對面積竄、區(qū)域竄,實施井組組合調(diào)剖工藝能夠有效封堵汽竄通道;針對汽竄井組采出程度高,實施氮氣(多元化學(xué))輔助面積注汽工藝能夠有效地抑制汽竄,從而達(dá)到改善井組的生產(chǎn)效果、提高區(qū)域油井生產(chǎn)能力之目的。
[1]馬道詳,強(qiáng)星,蔣莉,等.CY/GCS—1粉煤灰調(diào)剖劑的研制與應(yīng)用[J].石油地質(zhì)與工程,2010,24(6):122-124.
[2]范治成,劉慧卿,張紅玲,等.井樓油田稠油熱采氮氣泡沫調(diào)剖室內(nèi)試驗[J].石油鉆采工藝,2009,31(2):74-78.
(欄目主持 楊 軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.3.005