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    盾構(gòu)回填土反壓平衡法接收施工研究

    2014-03-20 14:07:18李立銘王模公
    關(guān)鍵詞:土倉刀盤管片

    李立銘,王模公

    (中鐵三局集團(tuán)有限公司機(jī)械管理部,山西 太原 030001)

    0 引 言

    盾構(gòu)到達(dá)是盾構(gòu)施工的關(guān)鍵節(jié)點之一,到達(dá)端頭是事故多發(fā)地段,直接關(guān)系著盾構(gòu)隧道能否順利貫通。盾構(gòu)到達(dá)施工存在極大風(fēng)險,因此關(guān)于風(fēng)險控制技術(shù)的研究非常重要。

    1 盾構(gòu)回填土反壓平衡法的背景

    福州地鐵某區(qū)間上行線出洞接收段50m(K17+799~K17+849)范圍內(nèi)的地質(zhì)情況為:洞頂為粉質(zhì)粘土,洞身為粉質(zhì)粘土夾細(xì)砂,洞底為淤泥質(zhì)土夾細(xì)砂。接收段加固形式采用Φ650mm三軸攪拌樁+1排Φ800mm旋噴樁,加固長度為4m。于2012年9月20日始發(fā),在進(jìn)入接收段50環(huán)后,各項接收準(zhǔn)備工作就緒,地面監(jiān)控測量、地面控制點位聯(lián)測及洞內(nèi)導(dǎo)線復(fù)測均已完成。2013年1月30日凌晨,管片拼裝至891環(huán)時,盾身已進(jìn)入加固體1m。按照盾構(gòu)接收方案,在盾身進(jìn)入加固體時,土倉壓力應(yīng)降為0,由于實際水文地質(zhì)與詳勘結(jié)果有出入,導(dǎo)致螺旋輸送機(jī)出土口發(fā)生涌水、涌砂現(xiàn)象,于凌晨5點半停止掘進(jìn)施工,此時,盾構(gòu)機(jī)刀盤距離洞門2.2m。

    盾構(gòu)機(jī)停止掘進(jìn)后,施工單位密切關(guān)注盾構(gòu)機(jī)的相關(guān)參數(shù),做好洞內(nèi)盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)及洞門土體的巡視工作,加強(qiáng)地表沉降及地下水位的監(jiān)測,并做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作,采取了以下措施。

    (1)加強(qiáng)注漿。為穩(wěn)定已成型的管片,及時進(jìn)行管片后二次注漿,同時,通過盾尾注漿孔、中盾注漿孔向盾尾及盾身注入雙液漿及膨潤土,確保盾身處于安全、穩(wěn)定狀態(tài)。

    (2)增加降水井、觀測井及回灌井。將降水井增加到11口(其中Φ350口徑5口,Φ500口徑6口),同時增設(shè)了4口水位觀察井。通過2d的降水,地下水位已降至地表下11m左右,繼續(xù)抽水,水位下降不明顯。

    采取以上措施后,地下水位仍然處于盾構(gòu)底面以上4.5m左右,盾構(gòu)直接出洞仍存在較大風(fēng)險。為確保順利出洞,擬采用回填土反壓平衡法施工。

    2 方案及參數(shù)檢算

    (1)超載20kPa,填土高度采用7.5m。

    (2)采用單榀可承受彎矩為909kN·m的H700×300×13×24H型鋼,I=201 000cm4,搭接到兩道中板框架梁:KL2-1(800×1 000),Φ12@100/200(6),6Φ25,N4Φ20;KL2-2(1 000×1 000),Φ14@100/200(6),6Φ32,8Φ32,N4Φ20。因 KL2-1形成整體,穩(wěn)定性好,主要驗算KL2-2。

    (3)適當(dāng)考慮盾構(gòu)頂推引起的摩擦力,荷載選6 500kN,按最不利彎矩1 115kN·m核算如下:水土核算,頂部荷載為20kPa,底部荷載為101kPa,M1=460kN·m;水土分算,頂部荷載為20kPa,底部荷載為157kPa,M2=623kN·m。

    (4)盾構(gòu)刀盤出盾圈后,土壓力頂部不超過20kPa,底部不超過137kPa,框架梁最大彎矩為704kN·m,需配置2 503mm2,配置梁為2Φ32,4Φ20,2 865mm2。

    (5)在未加入中板400mm的有利條件下,滿足填土要求。

    3 工序?qū)嵤┘?xì)則

    根據(jù)檢算結(jié)論,制定以下工序?qū)嵤┘?xì)則。

    第一步,繼續(xù)抽水,將地下水位維持在地面以下11m處,同時加強(qiáng)水位監(jiān)測,觀測頻率為2h一次。并派專人對抽水量及含砂、含泥情況進(jìn)行巡查。

    第二步,采用鋼板及工字鋼對端頭井進(jìn)行圍蔽,端頭井內(nèi)分層回填粘土至中板,利用粘土封閉涌水通道,防止發(fā)生涌水[1-2]。重新建立土壓平衡,按正常掘進(jìn)的方式出洞。端頭井底板處回填C15混凝土,標(biāo)高控制在盾構(gòu)機(jī)底部以下2cm處。支立圍護(hù)鋼結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)的面板為3cm厚的鋼板,背面設(shè)H700×300×13×24工字鋼的縱向肋條,間距為50 cm,鋼板接縫內(nèi)壁鋪設(shè)塑料布以防接縫滲漏,圍護(hù)結(jié)構(gòu)高度至中板底。

    第三步,采用粘土分層回填、夯實,每層厚度控制在30~50cm;填土順序由南到北,南端填土至中板,北端填土至洞門頂以上2m。在填土分層的同時,洞門鋼筋應(yīng)由底部按照1m高度分層切割,鋼筋頭必須逐個處理到位。

    第四步,確定掘進(jìn)參數(shù)。

    (1)土倉壓力值P的選定。P值與地層土壓力、靜水壓力相平衡,設(shè)刀盤中心地層靜水壓力、土壓力之和為P0,P0=γh(γ為土體的平均重度,h為刀盤中心至地表的垂直距離),則P=KP0,K為土的側(cè)向靜止土壓力系數(shù),由于填土至洞門頂上部2m,所以土倉壓力設(shè)置為0.03~0.05MPa[3-4]。施工時主要控制以下幾個方面:螺旋輸送機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)控制為26r·min-1;千斤頂推進(jìn)速度一般控制在6cm·min-1以下;此外,還有兩者的組合控制以及對取土量、超挖量的控制。

    (2)出碴量的控制。每環(huán)理論出碴量(實方)為39.7m3,盾構(gòu)推進(jìn)出碴量應(yīng)控制在98%~102%之間,即每環(huán)38.9~40.5m3。

    (3)推進(jìn)速度。掘進(jìn)速度及推力的選定以保持土倉壓力為目的,盾構(gòu)機(jī)正常掘進(jìn)的推力主要由下述因素決定:盾構(gòu)外周(盾殼外層板)和土體之間的摩擦阻力或粘附阻力、盾構(gòu)正面阻力、管片和盾殼內(nèi)側(cè)鋼板之間的摩擦阻力以及后配套臺車牽引力等。推進(jìn)速度設(shè)置為4~6mm·min-1。

    (4)盾構(gòu)軸線。為保證隧道軸線的方向,建立一套嚴(yán)密的人工測量和自動測量控制系統(tǒng),嚴(yán)格控制測量的精度,合理布設(shè)洞內(nèi)的測量控制點和導(dǎo)線,根據(jù)工程中的實際情況合理控制測量和復(fù)核的頻率。盾構(gòu)軸線偏離設(shè)計軸線不能超過±50mm,在始發(fā)掘進(jìn),嚴(yán)格控制盾構(gòu)機(jī)的各組油缸壓力不大于70bar,盾構(gòu)機(jī)總推力設(shè)置為600~800t,刀盤扭矩保持在15%左右。

    (5)推進(jìn)及姿態(tài)控制。要將盾構(gòu)向左轉(zhuǎn)動,A組千斤頂伸長量要大于其他3組千斤頂;要將盾構(gòu)向右轉(zhuǎn)動,C組千斤頂伸長量要大于其他3組千斤頂;要將盾構(gòu)向上轉(zhuǎn)動,B組千斤頂伸長量要大于其他3組千斤頂;要將盾構(gòu)向下轉(zhuǎn)動,D組千斤頂伸長量要大于其他3組千斤頂。根據(jù)盾構(gòu)自動導(dǎo)向系統(tǒng)顯示的盾構(gòu)機(jī)轉(zhuǎn)動方向,調(diào)整盾構(gòu)機(jī)刀盤的旋轉(zhuǎn)方向:欲將盾構(gòu)機(jī)順時針轉(zhuǎn)動,刀盤應(yīng)逆時針轉(zhuǎn)動;欲將盾構(gòu)機(jī)逆時針轉(zhuǎn)動,刀盤應(yīng)順時針轉(zhuǎn)動。

    (6)盾尾注漿壓力分析與取值。盾尾注漿壓力主要受地層水土壓力的影響,注漿壓力的設(shè)定以能填滿管片與開挖土層的間隙為原則。注漿壓力的計算參考規(guī)范中的公式,并在施工過程中通過測試和試驗來確定和優(yōu)化參數(shù)。

    (7)土體改良。盾構(gòu)機(jī)在刀盤、土倉、螺旋輸送機(jī)設(shè)置了添加劑注入口。添加劑可以減少盾構(gòu)機(jī)的磨損,調(diào)整土倉內(nèi)土體塑性流動性,降低渣土的透水性,減小刀盤扭矩,防止機(jī)器能耗過高因發(fā)熱而發(fā)生故障;還可以降低切削渣土的內(nèi)摩擦力,減少刀盤、螺旋輸送機(jī)的磨損。土體改良使用的添加劑為泡沫,注入添加劑時的初始壓力設(shè)定為0.2~0.4 MPa。泡沫溶液的組成為:泡沫添加劑3%,水97%。泡沫的注入量按開挖方量及碴土實際情況計算確定為300~600L·m-3。

    第五步,掘進(jìn)施工。

    (1)892環(huán)。盾構(gòu)機(jī)在掘進(jìn)前,再次對盾構(gòu)姿態(tài)進(jìn)行復(fù)核,掘進(jìn)中首先采用悶推方式,重新建立土倉壓力至0.05MPa,加強(qiáng)盾尾同步注漿,緩慢掘進(jìn),密切關(guān)注土倉的情況。

    (2)893~894環(huán)。盾構(gòu)推至894環(huán),土倉頂部壓力逐步降至0,底部壓力逐步降至95kPa。

    (3)895~899環(huán)。按設(shè)定速度推進(jìn),降低盾構(gòu)機(jī)與土摩擦力引起的型鋼受力,加快出土速度,控制土倉壓力。同時推至899環(huán),在盾尾交接面6m范圍內(nèi)進(jìn)一步加強(qiáng)注漿量的控制。

    第六步,加強(qiáng)監(jiān)控測量。

    (1)對盾構(gòu)接收段100m范圍內(nèi)的地面及管線進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測頻率為4次·d-1。

    (2)加強(qiáng)對盾構(gòu)接收段后10環(huán)管片的監(jiān)測,監(jiān)測頻率為4次·d-1。

    (3)密切關(guān)注盾構(gòu)機(jī)的姿態(tài)及掘進(jìn)參數(shù)。

    4 結(jié) 語

    盾構(gòu)回填土土壓平衡法接收在福州地鐵隧道施工中首次應(yīng)用成功,結(jié)果也表明,該方法技術(shù)先進(jìn),施工控制得力,施工組織合理,大大降低了施工風(fēng)險,縮短了工期,直接節(jié)約工程成本約200萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著,施工人員的人身安全和場地環(huán)境安全也有保障,同時環(huán)保節(jié)能效益良好,將會有很好的應(yīng)用前景。

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