張國(guó)龍 馬 輝
(神華國(guó)能 (神東電力)集團(tuán)公司,北京市西城區(qū),100033)
神華億利能源有限公司所屬的4×200 MW 煤矸石電廠配置的NZK200-12.75/535/535型、雙缸、雙排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)組,自投運(yùn)以來,由于設(shè)備制造、安裝、系統(tǒng)運(yùn)行不合理等因素的影響,造成機(jī)組的部分運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)值相比偏高,有較大的節(jié)能空間,迫切需要采取措施,提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
現(xiàn)運(yùn)用火電廠節(jié)能診斷理論,以DCS運(yùn)行數(shù)據(jù)、運(yùn)行規(guī)程和機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況為依據(jù),對(duì)神華億利電廠NZK200-12.75/535/535型機(jī)組熱力系統(tǒng)的節(jié)能潛力進(jìn)行分析,找出熱力系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題,定量計(jì)算這些問題對(duì)機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性的影響,從而為機(jī)組的優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定基礎(chǔ),為檢修、節(jié)能改造項(xiàng)目的方案制定提供客觀依據(jù)。
神華億利電廠NZK200-12.75/535/535型機(jī)組熱力簡(jiǎn)圖如圖1 所示。該機(jī)組由6 級(jí)非調(diào)節(jié)抽氣,加熱器形式為疏水放流式。根據(jù)熱力系統(tǒng)簡(jiǎn)捷計(jì)算和等效熱降理論,對(duì)該機(jī)組原始數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,得到經(jīng)濟(jì)性診斷的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),具體見表1。
圖1 NZK200-12.75/535/535型機(jī)組熱力簡(jiǎn)圖
通過對(duì)DCS運(yùn)行數(shù)據(jù)、運(yùn)行規(guī)程和機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況的分析,發(fā)現(xiàn)神華億利電廠熱力系統(tǒng)運(yùn)行存在如下問題:機(jī)組高加旁路滲漏,軸封漏氣量大,個(gè)別加熱器端差偏大,過熱器減溫水量大,運(yùn)行時(shí)調(diào)節(jié)不當(dāng)、長(zhǎng)時(shí)間使用再熱器減溫水,凝結(jié)水再循環(huán)流量過大,連排擴(kuò)容器未投入使用,排汽壓力偏高等。下面針對(duì)以上主要因素對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性影響進(jìn)行定量分析,診斷模型如下:
裝置效率的相對(duì)變化為
標(biāo)準(zhǔn)煤耗率變化為
式中:H——1kg新蒸汽的實(shí)際作功,kJ/kg;
ΔQ——1kg 新蒸汽吸熱量的變化量,kJ/kg;
ΔH——1kg 新蒸汽作功能力的變化量,kJ/kg;
ηi——裝置效率;
bb——供電煤耗率,g/ (kW·h)
在保護(hù)高、低壓加熱器的旁路中,由于閥門關(guān)閉不嚴(yán)或者其他原因,部分給水經(jīng)旁路流走,繞過加熱器組,將影響機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性。4#機(jī)組因高加水側(cè)泄被迫停用,對(duì)經(jīng)濟(jì)性造成很大影響。當(dāng)給水不經(jīng)過加熱器時(shí),將導(dǎo)致加熱器少抽氣,使1 kg新蒸汽作功能力的增加值為
而循環(huán)吸熱量也相應(yīng)增加:
式中:ΔQzr-5和ΔQzr-6——5號(hào)和6號(hào)加熱器排擠1 kg新蒸汽引起再熱器吸熱量的變化量,kJ/kg。由式 (1)和式 (2)可得到由于高加停用導(dǎo)致裝置相對(duì)效率降低1.63%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加5.755g/ (kW·h)。
運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,機(jī)組的高壓給水旁路三通閥滲漏,導(dǎo)致高加部分給水短路,分析可得高加的平均滲漏率為6%,導(dǎo)致裝置效率降低0.11%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加0.378g/ (kW·h)。
表1 NZK200-12.75/535/535型機(jī)組經(jīng)濟(jì)性分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
軸封漏汽不僅損失工質(zhì),還伴隨熱量的損失,這將降低機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性。為了減小不利影響,一般將漏汽回收利用。神華億利電廠機(jī)組將高壓缸后軸封二檔漏汽引入1 號(hào)加熱器 (即現(xiàn)場(chǎng)的6 號(hào)低加)。通過對(duì)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)分析可知,1 號(hào)加熱器溫升比設(shè)計(jì)值高7.3℃,可以判斷高壓缸后軸封漏汽超標(biāo):假定漏氣壓力為0.03 MPa,溫度為220℃,則軸封漏氣超標(biāo)約7.07t/h,lkg泄露蒸汽作功能力損失為
而循環(huán)吸熱量也相應(yīng)減少,其減少值為
式中:αf——漏汽超標(biāo)份額;
hf——漏汽的焓值,kJ/kg;
σ——再熱吸熱量,kJ/kg。
由式 (1)和式 (2)可得,由于軸封漏氣量大,導(dǎo)致裝置相對(duì)效率降低0.42%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率增加1.465g/ (kW·h)。
在加熱器設(shè)計(jì)中有技術(shù)經(jīng)濟(jì)性選定的端差。在運(yùn)行設(shè)備中,由于各種原因產(chǎn)生給水加熱不足稱為運(yùn)行端差。運(yùn)行端差過大,雖然沒有發(fā)生直接的明顯熱損失,但是增加了熱交換的不可逆性,產(chǎn)生了額外的冷源損失,降低了裝置的熱經(jīng)濟(jì)性。表2給出各加熱器端差設(shè)計(jì)值與運(yùn)行值,可以看出1號(hào)加熱器上端差、3號(hào)加熱器上端差、6號(hào)加熱器上端差超標(biāo)。下面利用等效熱降理論,對(duì)表2中的數(shù)據(jù)進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)性分析。
表2 加熱器端差設(shè)計(jì)值與運(yùn)行值 ℃
2.3.1 1號(hào)加熱器上端差超標(biāo)
1號(hào)加熱器上端差超標(biāo),使1號(hào)加熱器出水溫度較設(shè)計(jì)值偏低7℃,折算到焓差為Δτ1=29.41 kJ/kg,端差超標(biāo)導(dǎo)致lkg新蒸汽作功能力降低值為
由式 (1)和式 (2)可得,裝置相對(duì)效率降低0.141%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率升高0.532g/ (kW·h)。
2.3.2 3號(hào)加熱器上端差超標(biāo)
3號(hào)加熱器上端差運(yùn)行值比設(shè)計(jì)值高1.7℃,折算到焓差為Δτ3=7.30kJ/kg,1kg新蒸汽作功能力降低值為
由式 (1)和式 (2)可得,裝置相對(duì)效率下降0.032%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率升高0.113g/ (kW·h)。
2.3.3 6號(hào)加熱器上端差超標(biāo)
6號(hào)加熱器上端差運(yùn)行值比設(shè)計(jì)值高3.4℃,折算到焓差為Δτ3=15.76kJ/kg,1kg新蒸汽作功能力降低值為
循環(huán)吸熱量增加值為
由式 (1)和式 (2)可得,裝置相對(duì)效率下降0.028%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率升高0.1g/ (kW·h)。
表3 加熱器端差分析結(jié)果
噴水減量是熱系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,神華億利電廠的過熱器噴水來自給水泵出口母管,不流經(jīng)高壓加熱器,減少了回?zé)岢槠档土嘶責(zé)岢潭?,造成熱?jīng)濟(jì)性降低。機(jī)組帶額定負(fù)荷時(shí),過熱器I、Ⅱ級(jí)減溫水總量達(dá)45t/h,利用等效熱降理論可得,1kg新蒸汽作功能力增加值為
與此同時(shí),1kg新蒸汽吸熱量的增加值為
由式 (1)、式 (2)計(jì)算得:裝置相對(duì)效率降低0.124%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率增加0.436g/ (kW·h)。
再熱器氣溫的調(diào)節(jié),原則上不采用噴水方法,再熱器設(shè)置噴水調(diào)溫僅作為輔助性細(xì)調(diào)或事故噴水。因?yàn)樵贌崞鲊娝h(huán)是一個(gè)非再熱的中參數(shù)或者比中參數(shù)還低的循環(huán),與高參數(shù)的主循環(huán)相比,其熱經(jīng)濟(jì)性要低得多。該機(jī)組的運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,有時(shí)在再熱器煙氣調(diào)溫?fù)醢彘_度偏大的同時(shí)使用再熱器噴水減溫,假定再熱器減溫水的流量為4.5t/h,再熱器噴水不經(jīng)過高壓加熱器,會(huì)導(dǎo)致高加部分氣不流經(jīng)高壓缸,1kg新蒸汽少作功的值為
循環(huán)吸熱量減少值為
由式 (1)、式 (2)計(jì)算得裝置相對(duì)效率降低0.18%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率增加0.636g/ (kW·h)。
分析對(duì)比2.4和2.5節(jié)計(jì)算結(jié)果可以看出,再熱器噴水減溫使機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性減少,其是過熱器噴水減溫的十多倍。因此,應(yīng)分析原因、采取措施,防止再熱氣溫升高。如果再熱汽溫升高,也不能圖一時(shí)的方便而將再熱事故噴水作為主要調(diào)溫手段使用。如果不得不使用減溫水時(shí),則應(yīng)盡量多使用過熱器減溫水,少用或不用再熱器減溫水。
在200 MW 直接空冷機(jī)組熱力系統(tǒng)的低壓凝結(jié)水管道上設(shè)有再循環(huán)系統(tǒng)。它將部分凝結(jié)水返回排汽裝置,使之再次流經(jīng)軸封加熱器和1 號(hào)加熱器。在機(jī)組啟動(dòng)時(shí)冷卻軸封加熱器,低負(fù)荷時(shí)調(diào)節(jié)通往除氧器的凝結(jié)水量。由于神華億利電廠機(jī)組大部分時(shí)間,負(fù)荷小于額定負(fù)荷的80%,加上閥門存在內(nèi)漏情況,使再循環(huán)系統(tǒng)經(jīng)常、長(zhǎng)時(shí)間投入運(yùn)行。不同負(fù)荷條件下對(duì)應(yīng)的再循環(huán)水量見表4。再循環(huán)系統(tǒng)不斷將加熱后的熱水返回排汽裝置,在排汽裝置放熱無疑增加了冷源損失,降低了熱經(jīng)濟(jì)性。機(jī)組50% ~100%的負(fù)荷平均有0.28份額主凝結(jié)水經(jīng)過再循環(huán)返回排汽裝置,其作功能力損失為
由式(1)、式 (2)計(jì)算得:裝置相對(duì)效率降低0.247%,發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率升高0.873g/ (kW·h)。
由表4可知,再循環(huán)份額隨著負(fù)荷的降低增加較快,使發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率隨負(fù)荷降低有較高的增長(zhǎng)。通過分析運(yùn)行數(shù)據(jù)還可知,再循環(huán)水溫度遠(yuǎn)高于排汽裝置壓力所對(duì)應(yīng)的飽和溫度,部分再循環(huán)水不可避免地被氣化,在空冷島被再次冷卻凝結(jié),使機(jī)組帶負(fù)荷的能力降低 (夏天尤為突出)。同時(shí),也增加了凝結(jié)水泵和空冷風(fēng)機(jī)的耗電量,所以有必要對(duì)其進(jìn)行改造。
鍋爐的排污不僅帶來工質(zhì)的損失,而且還伴有熱量的損失。排污水?dāng)?shù)量大、壓力高,是一種高能級(jí)的熱水,一般都予以充分利用,以減少工質(zhì)和熱量損失,提高電廠運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。神華億利電廠4#機(jī)組連排擴(kuò)容器由于閥門泄露而一直沒有投入使用,導(dǎo)致定排次數(shù)多,排污量大,對(duì)機(jī)組經(jīng)濟(jì)性造成了很大的影響。將鍋爐定排看作未被擴(kuò)容利用的連排,來計(jì)算其對(duì)神華億利電廠經(jīng)濟(jì)性的影響,排污使作功能力的損失值為
同時(shí),循環(huán)吸熱量增加值為
由式 (1)式和 (2)可得,由于連排擴(kuò)容器未投入使用,導(dǎo)致裝置相對(duì)效率降低0.673%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率增加2.374g/ (kW·h)。
如果將連排擴(kuò)容器投入使用,回收利用這部分損失的工質(zhì)和熱量。假定回收率為50%,回收蒸汽壓力為1.2MPa (大于除氧器壓力),溫度為200℃,則擴(kuò)容蒸汽為帶工質(zhì)的熱量進(jìn)入系統(tǒng)。其回收功為
由式 (1)、式 (2)計(jì)算得:裝置相對(duì)效率提高0.272%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率降低0.959g/ (kW·h)。由此可見,排污擴(kuò)容氣的利用對(duì)提高電廠經(jīng)濟(jì)性具有重要意義。
該機(jī)組的設(shè)計(jì)背壓是14kPa,但是運(yùn)行中由于各種原因,導(dǎo)致運(yùn)行背壓高于設(shè)計(jì)值近2.5kPa;夏天高負(fù)荷時(shí)情況更嚴(yán)重,有時(shí)排汽壓力高達(dá)25 kPa,對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性造成了很大影響。
圖2 排汽壓力作功分析系統(tǒng)圖
汽機(jī)排汽壓力變化對(duì)機(jī)組作功的影響,可從兩方面考慮,一是排汽焓變化,引起機(jī)組有效燴降作功量的變化,二是凝結(jié)水溫度的改變,引起最末一個(gè)低壓加熱器抽氣量的變化,從而影響了作功量。如圖2所示,應(yīng)用等效熱降的基本原理,定量分析上述兩部分作功變化規(guī)律。當(dāng)機(jī)組排汽壓力升高時(shí),機(jī)組排汽燴變化Δh=h'c-hc=6.37kJ/kg。因?yàn)檫@部分焓降是αnkg蒸汽在汽輪機(jī)內(nèi)的有效作功燴降,它直接導(dǎo)致新蒸汽作功減少值為ΔH01=αn(h'n-hn)=4.55kJ/kg。
另一部分是凝結(jié)水溫升引起的新蒸汽作功變化,它類似于凝結(jié)水過冷度的分析方法,由于1號(hào)加熱器的抽氣壓力不變,加熱器的出口水溫不變,1號(hào)加熱器的焓升變化值為Δτn=t′n-tn=14.22 kJ/kg,將使1 號(hào)加熱器的熱耗量減少αnnΔτn=12.50kJ/kg,應(yīng)減少抽汽量以保證t1不變。按等效熱降原理,相當(dāng)于純熱量αnnΔτn進(jìn)出1號(hào)加熱器系統(tǒng),引起新蒸汽等效熱降增加,新蒸汽體功減少值為:
式中:αnn——通過1號(hào)加熱器的凝結(jié)水流量份額;
η′1——排汽壓力變化后的1號(hào)加熱器的抽汽效率。
神華億利電廠1號(hào)加熱器是 疏水放流式,由于1號(hào)加熱器的抽氣壓力不變,其加熱器的疏水溫度和疏水焓不變,故
η'1計(jì)算公式及計(jì)算結(jié)果為
因此,排汽壓力降低引起的新蒸汽等效熱降變化為
由式 (1)、式 (2)計(jì)算得:裝置相對(duì)效率降低0.321%,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率升高1.131g/ (kW·h)。
以神華億利電廠200 MW 機(jī)組實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)、運(yùn)行規(guī)程和機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況為依據(jù),針對(duì)機(jī)組運(yùn)行中存在的不能經(jīng)濟(jì)運(yùn)行問題,進(jìn)行了定量分析計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明,該機(jī)組在不切除高加、不使用再熱器減溫水的情況下, 節(jié)能潛力達(dá)6.26g/ (kW·h)。通過采取在機(jī)組檢修中維修三通閥、保證安全前提下適當(dāng)調(diào)整高壓缸軸封間隙、減小加熱器的運(yùn)行端差、加強(qiáng)過熱器減溫水與再熱器減溫水的維護(hù)與管理、改造連排擴(kuò)容器疏水調(diào)節(jié)閥、對(duì)凝結(jié)水泵加裝變頻器等有針對(duì)性的措施,徹底解決了上述問題。采取上述措施后,機(jī)組性能試驗(yàn)結(jié)果表明,標(biāo)準(zhǔn)煤耗率下降5g/ (kW·h),顯著提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
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