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      俄供800MW 機(jī)組鍋爐輔機(jī)抗低電壓穿越能力研究

      2014-03-15 11:21:02韓長利
      中國煤炭 2014年1期
      關(guān)鍵詞:給煤機(jī)輔機(jī)低電壓

      韓長利

      (國華綏中發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧省葫蘆島市,125222)

      2011年1月2日,東北電網(wǎng)500kV 伊換1#線發(fā)生跳閘事故時,系統(tǒng)瞬時電壓跌落,低電壓穿越到發(fā)電廠用電系統(tǒng),造成使用負(fù)壓型鍋爐的伊敏發(fā)電廠、呼倫貝爾發(fā)電廠機(jī)組給煤機(jī)變頻器低電壓閉鎖保護(hù)動作,給煤機(jī)停止運(yùn)行,鍋爐滅火,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)組跳閘,對東北電網(wǎng)安全產(chǎn)生嚴(yán)重影響。

      根據(jù)伊敏發(fā)電廠與呼倫貝爾發(fā)電廠事故調(diào)查資料,給煤機(jī)停止運(yùn)行是因?yàn)樽冾l器在輸入電壓降低時低電壓保護(hù)快速閉鎖輸出。說明安裝有變頻器的輔機(jī) (電動機(jī))在系統(tǒng)電壓降低時會停止運(yùn)行,從而造成停爐、停機(jī)事故。

      上述事故發(fā)生后,東北電網(wǎng)公司先后3次召開會議,并發(fā)布對所屬電廠的指導(dǎo)意見,要求各電廠進(jìn)行輔機(jī)變頻器系統(tǒng)抗低電壓能力自查,并依據(jù)自查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的輔機(jī)變頻器系統(tǒng)抗低電壓穿越能力改造。

      1 綏中發(fā)電有限責(zé)任公司800MW 機(jī)組鍋爐輔機(jī)變頻控制情況

      1.1 變頻器情況

      綏中發(fā)電有限責(zé)任公司 (以下簡稱 “綏電”)A 廠2臺俄供800 MW 機(jī)組目前的給煤機(jī)、空預(yù)器運(yùn)行均采用變頻器控制的方式,所有變頻器均采用美國羅克韋爾自動化有限公司生產(chǎn)的1336PLUSⅡ系列變頻器,給煤機(jī)系統(tǒng)安裝型號為1336FB030-AA,空預(yù)器安裝型號為1336F-B050-AA。

      通過查閱相關(guān)資料,該型號變頻器有以下性能:

      (1)交流輸入電壓:額定電壓為AC 380V,欠電壓跳閘為AC 280V,過電壓跳閘為AC 570V。

      (2)直流母線電壓:額定電壓為DC 648V,母線欠電壓跳閘為DC 400V,過電壓跳閘為DC 810V。

      (3)主電源掉電保護(hù)時間:滿載時維持15ms。

      (4)邏輯控制掉電時間:最小0.5s,典型2s。

      該型號變頻器可根據(jù)當(dāng)時工況和變頻器所承載情況,變頻器程序自啟動時間 (掉電時間)最長可達(dá)到2s,在2s時間內(nèi),電源電壓恢復(fù),變頻器能按照自設(shè)定程序自行啟動運(yùn)行。

      每臺鍋爐共配備8臺給煤機(jī),電源供給方式為前墻4臺和后墻4臺,分別在不同的配電室內(nèi),前后墻的電源配置方式相同。以前墻為例,從380V不同廠用段引來兩路電源,在給煤機(jī)前墻配電室的總電源柜匯合,通過交流接觸器的自動聯(lián)投回路匯成一路電源同時供給前墻4臺給煤機(jī),如正在工作的電源失電或出現(xiàn)故障,則通過自動聯(lián)投回路切換到另外一路電源運(yùn)行,在切換過程中,電源瞬間失電,變頻器有瞬間停止輸出現(xiàn)象,但輸出可很快恢復(fù)到原運(yùn)行狀態(tài),在DCS上沒有異常反應(yīng)。

      每臺鍋爐共配備3臺空預(yù)器,采用雙套變頻器—電機(jī)驅(qū)動裝置,獨(dú)立電源、獨(dú)立控制,互為備用,當(dāng)運(yùn)行中的驅(qū)動裝置跳閘,備用驅(qū)動裝置將自動投入運(yùn)行,保證了在各種工況下空預(yù)器的可靠運(yùn)行。

      1.2 經(jīng)歷500 kV 近端故障情況

      下面是綏電A 廠近年來500kV 系統(tǒng)母線出口短路或近區(qū)故障,1#、2#機(jī)組6kV 廠用段母線電壓下降情況。

      (1)2008年6月25日系統(tǒng)發(fā)生C 相單相接地故障。

      2008年6 月25 日系統(tǒng)發(fā)生C 相單相接地故障,500kV 相電壓下降至40kV 左右,整個故障時間約為50 ms。反應(yīng)到機(jī)組6kV 母線電壓,B相電壓下降最嚴(yán)重為2.96kV,為額定電壓的81%。

      (2)2008年9月20日5022開關(guān)C 相氣室內(nèi)部發(fā)生閃絡(luò)。

      2008年9月20日綏高2#線恢復(fù)送電,19時19分,綏高2#線主保護(hù)動作,經(jīng)檢查為5022 開關(guān)C相氣室內(nèi)部發(fā)生閃絡(luò)。1#機(jī)組廠用段1BA、1BB01、1BB02的3段母線電壓,其中B相電壓下降最嚴(yán)重,至2.65kV,為額定電壓的73%Ue。

      (3)2008年9月20日高嶺變側(cè)做短路試驗(yàn)。

      2008 年9 月20 日高嶺變側(cè)做短路試驗(yàn),500kV電壓相電壓下降至接近30kV 左右,持續(xù)時間40ms。1#機(jī)組廠用段1BA、1BB01、1BB02的3段母線電壓,其中B 相電壓下降最嚴(yán)重,至2.61kV,為額定電壓的72%。

      (4)2#主變充電后故障時500kV 電壓及廠用6kV 電壓變化。

      2010年4月1日2#主變充電,503227接地開關(guān)C相連桿松動,接地開關(guān)觸頭產(chǎn)生位移,致使絕緣距離不夠,造成接地故障。500kV 電壓相電壓降至接近0kV 左右,持續(xù)時間60ms。此時2#機(jī)廠用段由高備變帶,2#機(jī)組廠用段2BA、2BB01、2BB02 的3 段母線電壓最低下降至2.23kV,為額定電壓的60%。

      根據(jù)上述故障分析可以得出以下結(jié)論:

      (1)500kV 系統(tǒng)母線出口短路或近區(qū)故障,機(jī)組6kV 廠用段母線電壓下降不會超過70%Ue。再經(jīng)過6/0.4kV 低廠變后,電壓下降幅度應(yīng)該更少。

      (2)500kV 系統(tǒng)在故障時電壓最低達(dá)到了0kV,故障時間為90 ms以內(nèi),但在此時段內(nèi)和較嚴(yán)重故障下對應(yīng)綏電A 廠運(yùn)行機(jī)組的變頻器運(yùn)行正常,機(jī)組運(yùn)行正常。

      2 變頻器低電壓工況試驗(yàn)研究

      為研究在裝變頻器在供電電壓降低時的運(yùn)行情況,綏電A 廠在現(xiàn)有條件下于2011年12月30日在2#爐28號給煤機(jī)上采用三相調(diào)壓器調(diào)壓方法降低輸入電壓進(jìn)行了簡單的試驗(yàn)驗(yàn)證 (即三相調(diào)壓器降壓法)。

      綏電A 廠2 臺800MW 機(jī)組共16 臺給煤機(jī),均采用變頻調(diào)節(jié)控制方式,采用美國羅克韋爾自動化有限公司生產(chǎn)的1336PLUSⅡ系列變頻器,型號為1336F-B030-AA,參數(shù)見表1。

      表1 1336F-B030-AA 型變頻器電氣參數(shù)

      2.1 試驗(yàn)步序

      (1)拆除28號給煤機(jī)控制盤內(nèi)電源空氣開關(guān)上口電源,將調(diào)壓器接入電源與控制盤空氣開關(guān)之間,同時在調(diào)壓器電源側(cè)串接空氣開關(guān),便于在意外情況下迅速斷開電源。

      (2)前墻給煤機(jī)兩路總工作電源送電。

      (3)所有工作準(zhǔn)備完畢后,在主控帶機(jī)械負(fù)載啟動給煤機(jī)變頻器。

      (4)將調(diào)壓器電壓按10V 的梯度下降,檢查、記錄變頻器運(yùn)行狀態(tài)。

      (5)按上述電壓試驗(yàn)完畢后,恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行方式。

      (6)再次啟動給煤機(jī)變頻器。

      (7)人為將總工作電源斷電,觀察切換到備用電源后變頻器運(yùn)行狀態(tài);再由備用電源切換到工作電源,觀察變頻器運(yùn)行狀況。

      (8)試驗(yàn)完畢后,按系統(tǒng)運(yùn)行方式恢復(fù)措施。

      2.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      在2#爐28號給煤機(jī)上采用三相調(diào)壓器降壓法試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。

      表2 在2#爐28號給煤機(jī)上采用三相調(diào)壓器降壓法試驗(yàn)數(shù)據(jù)

      試驗(yàn)過程中,當(dāng)變頻器輸入電壓下降至295V以下時,變頻器停止輸出,約5s后,手動將變頻器輸入電壓調(diào)回到額定值,變頻器輸出逐漸恢復(fù)至原運(yùn)行狀態(tài)。

      2.3 電源全電壓切換情況

      利用人為模擬給煤機(jī)工作總電源失電,備用電源連鎖投入方式進(jìn)行試驗(yàn) (電源Ⅰ和電源Ⅱ互為備用)。

      第一次:由電源Ⅰ切換到電源Ⅱ (手動斷開電源Ⅰ控制開關(guān),工作電源Ⅰ接觸器失電跳閘,備用電源Ⅱ自動合閘):

      切換前運(yùn)行參數(shù):頻率為18 Hz,轉(zhuǎn)速為600r/min,電流為11.9A;

      切換后參數(shù)變化:頻率由0 Hz 逐漸升至10.5Hz,電流為11.9A-28A (瞬間最大值)-12.5A。

      第二次:由電源Ⅱ切換到電源Ⅰ后立即切換到電源Ⅱ (手動斷開電源Ⅱ控制開關(guān)后立即合入,隨后手動斷開電源Ⅰ控制電源開關(guān),電源切換過程為:工作電源Ⅱ接觸器失電跳閘,備用電源Ⅰ自動合閘,合閘后又失電,隨即又切回電源Ⅱ):

      切換前運(yùn)行參數(shù):頻率為18 Hz,轉(zhuǎn)速為600r/min,電流為11.9A;

      切換后參數(shù)變化:頻率由0 Hz 逐漸升至20Hz,電流為11.9 A-44 A (瞬間最大值)-12.2A。

      第三次:由電源Ⅱ切換到電源Ⅰ (手動斷開電源Ⅱ控制開關(guān),工作電源Ⅱ接觸器失電跳閘,備用電源Ⅰ自動合閘):

      切換前運(yùn)行參數(shù):頻率為20 Hz,轉(zhuǎn)速為600r/min,電流為12.2A;

      切換后參數(shù)變化:頻率由0Hz逐漸升至20 Hz,電流為11.9A-52A (瞬間最大值)-12.2 A。

      2.4 試驗(yàn)結(jié)果

      通過本次試驗(yàn)驗(yàn)證了以下問題:

      (1)該型號變頻器帶機(jī)械負(fù)載運(yùn)行時,輸入電壓下降至295V (78%額定電壓),變頻器停止輸出。

      (2)該型號變頻器輸入電壓降低停止輸出后,短時間內(nèi)電壓恢復(fù)的情況下,變頻器可自動逐漸恢復(fù)原運(yùn)行狀態(tài)。

      (3)該型號變頻器帶機(jī)械負(fù)載運(yùn)行時,輸入電壓瞬間消失重新上電后,變頻器可逐漸恢復(fù)原運(yùn)行狀態(tài)或穩(wěn)定在某一狀態(tài)。

      3 研究結(jié)論

      結(jié)合綏電A 廠近年來出口500kV 電網(wǎng)故障情況,綜合分析輔機(jī)變頻器目前的運(yùn)行狀態(tài)以及電網(wǎng)單相接地故障時的保護(hù)跳閘時間關(guān)系,形成如下結(jié)論:

      (1)目前綏電A 廠給煤機(jī)、空預(yù)器的變頻器具有掉電跨越以及低電壓控制兩個功能,可以實(shí)現(xiàn)0~2s內(nèi)掉電后變頻器自動重啟逐漸恢復(fù)運(yùn)行。

      (2)東北電網(wǎng)公司要求必須躲開后備保護(hù)的動作時間,現(xiàn)綏電保護(hù)中除了最長時限零序Ⅳ段 (時限為5s),其余的后備保護(hù)均在2s以內(nèi),從變頻器的功能看,電源掉電2s以內(nèi)可以自行恢復(fù)運(yùn)行。

      (3)從物資部購買變頻器情況得知,該型號的變頻器在市場上已無法購買到。電氣專業(yè)人員根據(jù)此情況對現(xiàn)市場上的最新變頻器進(jìn)行了調(diào)研,并作出設(shè)備改造的準(zhǔn)備,但發(fā)現(xiàn)變頻器掉電跨越以及低電壓控制的兩項(xiàng)功能說明不清楚。咨詢變頻器方面專家后得知,目前市場上的各種品牌變頻器性能均不如該電廠在裝變頻器。故就該問題而言,考慮該電廠在裝變頻器已達(dá)到或接近運(yùn)行壽命,應(yīng)從增設(shè)不間斷電源著手,進(jìn)行變頻器控制系統(tǒng)改造的可行性研究工作。

      (4)根據(jù)伊敏會議提供的不間斷電源系統(tǒng)和浮充電池的不停電系統(tǒng)兩個方案,經(jīng)比較分析認(rèn)為,不間斷電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,不用單獨(dú)設(shè)置蓄電池室(蓄電池室屬防爆要求范圍,條件環(huán)境要求較高),如果進(jìn)行相關(guān)改造,建議選擇不間斷電源系統(tǒng)。

      (5)在目前狀態(tài)下,綏電A 廠發(fā)生低電壓穿越造成給煤機(jī)大面積跳閘的風(fēng)險不大,可不急于增加不間斷電源系統(tǒng),但從長遠(yuǎn)及機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行考慮,應(yīng)盡早對現(xiàn)變頻控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高抵御各種風(fēng)險的能力。

      4 建議改造方案

      根據(jù)綏電A 廠實(shí)際情況,選擇北京四方公司生產(chǎn)的不間斷電源系統(tǒng)—低電壓穿越 (ILP)裝置(如圖1 所示)比較合適。該裝置安全可靠性高,在系統(tǒng)電壓正常的情況下,裝置工作于旁路模式,變頻器由電力系統(tǒng)直接供電,電源變換模塊部分處于休眠狀態(tài),裝置不參與運(yùn)行,由此降低了ILP裝置中電力電子器件投入使用的工作時間,從而降低了故障概率,提升了變頻控制系統(tǒng)整體的連續(xù)無故障運(yùn)行時間和安全可靠性。

      圖1 變頻器低電壓穿越電源 (ILP)裝置的拓?fù)鋱D

      該建議改造方案采用分布式供電解決方案,具有如下功能與優(yōu)點(diǎn):

      (1)提高系統(tǒng)整體可利用效率和可靠性。該解決方案為分布式供電解決方案,每臺變頻器配備了獨(dú)立的ILP 裝置,任意一臺變頻器的故障均不會影響到其他控制系統(tǒng)的安全運(yùn)行,提高了系統(tǒng)整體的可利用效率與可靠性。同時在安裝方式上,ILP裝置與變頻器就近安裝,最大限度地縮短了電纜連接線的長度,極大地降低了連接線路短路風(fēng)險。

      (2)多功能設(shè)計(jì),可提供常備控制電源。在該解決方案中,每臺ILP裝置內(nèi)部均可提供1路220 V/300 W 的常備電源,用于控制電源的供電,無需外配獨(dú)立UPS。

      (3)接線簡單,易于操作。該方案在伊敏電廠4臺60萬kW 機(jī)組以及神華國華呼倫貝爾電廠的給煤機(jī)變頻控制系統(tǒng)上得以應(yīng)用,并擁有半年以上時間應(yīng)用業(yè)績,滿足東北調(diào)度通訊中心 《關(guān)于進(jìn)一步明確火電廠輔機(jī)低電壓穿越能力技術(shù)改造工作有關(guān)要求的通知》中關(guān)于抗低電壓穿越能力技術(shù)指標(biāo)要求。

      5 結(jié)論

      給煤機(jī)、空預(yù)器是鍋爐燃燒系統(tǒng)重要的輔機(jī)設(shè)備,采用變頻調(diào)速方式運(yùn)行,在電網(wǎng)電壓低到一定程度時將閉鎖輸出,從而引起全爐膛滅火保護(hù)(MFT)動作跳機(jī)。對于電網(wǎng)來說,由于電網(wǎng)故障時電壓瞬時降低,亟需有功支持維持系統(tǒng)頻率,但此時電廠再出現(xiàn)機(jī)組解列情況會使電網(wǎng)頻率更加惡化,這是非常危險的。因此,電廠輔機(jī)采用抗低電壓穿越能力改造具有相當(dāng)高的安全與經(jīng)濟(jì)價值。

      從部分電廠進(jìn)行的變頻器抗低電壓穿越能力改造實(shí)驗(yàn)可以看出,變頻器控制系統(tǒng)改造后,裝置在監(jiān)測到電網(wǎng)電壓跌落和直流母線下降到啟動閥值時,可以很好地完成調(diào)壓控制功能,輸出穩(wěn)定的直流電壓,進(jìn)而保證變頻器具有穩(wěn)定的直流電壓源。在電網(wǎng)電壓出現(xiàn)跌落時可以維持變頻器的正常工作,維持給煤機(jī)、空預(yù)器等輔機(jī)的轉(zhuǎn)矩和恒定轉(zhuǎn)速,能夠有效避免因電網(wǎng)電壓異常造成的低電壓穿越所導(dǎo)致的機(jī)組非計(jì)劃停爐,從而提高發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的安全性和可靠性。

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