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      淺談煤液化項目中高壓換熱器銨鹽結(jié)晶堵塞原因及對策

      2014-03-15 11:20:08劉建平
      中國煤炭 2014年1期
      關(guān)鍵詞:銨鹽壓差進料

      王 云 楊 東 劉建平

      (中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司,內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市,017209)

      1 概述

      神華煤直接液化示范工程是我國實施能源安全戰(zhàn)略的一項重要工程,是我國具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)化示范工程。2008年12 月30 日,煤直接液化示范項目實現(xiàn)首次投料試車。煤液化裝置的全餾分油經(jīng)Axens公司的T-Star沸騰床技術(shù)進行預(yù)加氫處理,符合要求的供氫溶劑用于煤液化配制油煤漿,提供供氫溶劑的裝置為加氫穩(wěn)定裝置。

      加氫穩(wěn)定裝置對煤液化產(chǎn)生的全餾分油進行加氫脫硫、脫氮、脫氧、脫金屬雜原子、芳烴飽和及開環(huán)烷烴和側(cè)鏈烷基的加氫異構(gòu)化反應(yīng),為煤液化裝置提供具有較高供氫性能的供氫溶劑。供氫溶劑為新鮮煤的制漿介質(zhì),經(jīng)過預(yù)熱升溫后,又回到液化反應(yīng)部分,直接或間接參與液化反應(yīng)。

      選擇合適的供氫溶劑,可以很好地溶解溶脹、稀釋分散煤粒,使氫、液、固三相反應(yīng)系統(tǒng)處于一個相對均勻的體系,對于油煤漿的輸送、預(yù)熱和煤的熱裂解反應(yīng)、加氫反應(yīng)和抑制結(jié)焦都是有利的。煤直接液化使用的溶劑供氫性,直接影響煤直接液化液體產(chǎn)物的收率,鑒于加氫穩(wěn)定過程在煤直接液化中的重要作用,T-Star裝置的長周期穩(wěn)定運行,可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

      由于加氫穩(wěn)定裝置原料中含有氯、氮等極易生成銨鹽的物質(zhì),因此設(shè)計時在易結(jié)晶部位高壓換熱器、高壓空冷 (工藝號:E102、A101)前增加注水點,以便對生成的銨鹽進行洗脫,預(yù)防銨鹽在換熱器、空冷管束處的結(jié)晶。但隨著裝置運行時間的增加,在注水點前的高壓換熱器 (工藝號:E101、E104)也出現(xiàn)銨鹽結(jié)晶、堵塞,甚至泄漏的現(xiàn)象,嚴重影響裝置的長周期穩(wěn)定運行。

      現(xiàn)分析加氫穩(wěn)定裝置高壓換熱器銨鹽結(jié)晶的原因,并針對結(jié)晶原因,提出一系列的改進措施,降低銨鹽在高壓換熱器處的結(jié)晶,延長裝置的運行周期。

      2 銨鹽結(jié)晶現(xiàn)象及采取的預(yù)防措施

      2.1 銨鹽結(jié)晶現(xiàn)象

      加氫穩(wěn)定裝置在運行過程中多次出現(xiàn)由于銨鹽結(jié)晶而引發(fā)的高壓換熱器E101外漏現(xiàn)象。在銨鹽結(jié)晶初期,換熱器前后壓差 (壓差為E101殼程入口至E104殼程出口)逐漸增大,換熱效果下降。當(dāng)換熱器結(jié)焦嚴重時,熱高分氣氣相流量變小,循環(huán)氫氣壓縮機入口流量下降,新氫補入量增加,甚至出現(xiàn)換熱器泄漏現(xiàn)象。換熱器銨鹽結(jié)晶前后各關(guān)鍵參數(shù)變化如圖1所示。

      2.2 預(yù)防銨鹽結(jié)晶措施

      根據(jù)中石化 《煉油裝置防腐蝕策略》,為防止加氫高壓換熱器及高壓空冷器NH4CI、NH4HS垢下腐蝕和沖刷腐蝕,應(yīng)在高壓換熱器和高壓空冷器前連續(xù)、均勻、穩(wěn)定地注除鹽水,進行洗滌。加注脫氧水應(yīng)注意以下問題:一方面,脫氧水不宜加注在溫度高至足以使水全部氣化的部位,否則會使非揮發(fā)物沉積在反應(yīng)產(chǎn)物的管線內(nèi),失去注水洗滌作用,因此注水點部位溫度必須在水的露點以下;另一方面,如注水點的部位溫度偏低,則會導(dǎo)致NH4HS及 (NH4)2S不易溶解而逐漸沉積,起不到洗滌的預(yù)定效果。為防止銨鹽在高壓換熱設(shè)備處結(jié)晶,加氫穩(wěn)定裝置開工設(shè)計時,在高壓換熱器(E102)前及高壓空冷 (A101)處增加高壓注水點(13 MPa左右),設(shè)計注水為水質(zhì)較好的除鹽水。高壓注水量是根據(jù)反應(yīng)進料量和循環(huán)氫中NH3含量,按照反應(yīng)進料的6%~25% (質(zhì)量百分比)的比例注入的。目前,裝置注水點主要在E102 前,注水水質(zhì)為含硫污水經(jīng)過脫硫、脫氨、脫酚處理后的脫酚水,注水量控制在13t/h左右。

      圖1 換熱器銨鹽結(jié)晶前后各關(guān)鍵參數(shù)變化情況

      加氫穩(wěn)定裝置反應(yīng)生成物經(jīng)熱高壓分離器分離后,熱高分氣依次與混合原料油 (E101)、循環(huán)氫氣 (E104)、循環(huán)氫氣 (E102)換熱后,最后進入空冷 (A101)冷卻至54℃左右后,進入冷高分罐。加氫穩(wěn)定裝置熱高分氣換熱流程如圖2所示。

      圖2 加氫穩(wěn)定裝置熱高分氣換熱流程簡圖

      3 加氫穩(wěn)定裝置換熱器銨鹽結(jié)晶原因分析

      分析加氫穩(wěn)定裝置換熱器銨鹽結(jié)晶的原因,主要從銨鹽結(jié)晶物來源、銨鹽結(jié)晶點前移、洗脫銨鹽所需注水量、洗脫銨鹽注水水質(zhì)等4個方面著手。

      3.1 銨鹽結(jié)晶物來源

      加氫穩(wěn)定裝置的原料是煤液化裝置常、減壓塔側(cè)線餾出油的混合原料。由于加氫穩(wěn)定裝置的主要作用為脫除混合原料中的O、N、S、金屬雜原子等非理想組分,同時對芳烴進行加氫飽和。所以,在反應(yīng)系統(tǒng)中存在大量的H2S、HCl、NH3、H2O等物質(zhì),這些物質(zhì)遇水后反應(yīng)生成NH4CI、NH4HS等鹽類。當(dāng)此類銨鹽隨熱高分氣體經(jīng)過換熱器逐級換熱后溫度下降,極易結(jié)晶析出,進而堵塞換熱器管束。因此混合原料中含有的氯、氮是銨鹽結(jié)晶物的主要來源?;旌显闲再|(zhì)如下:混合原料為988.9kg/m3,IBP 餾 程 為130 ℃,10%餾 程 為230 ℃,30%餾程為280℃,50%餾程為314℃,70%餾程為348℃,90%餾程為394,折射率為1.5654, 硫 含 量 為 444 μg/g, 氮 含 量 為2524μg/g,機械雜質(zhì)含量為0.03%,氯含量為8mg/L。

      造成銨鹽結(jié)晶的結(jié)晶物是氯化銨、硫氫化氨,而生成銨鹽的根本原因是系統(tǒng)中存在較高的氯、氮。而加氫工藝條件下NH4Cl 結(jié)晶溫度可達204℃,甚至更高。理論上,NH4Cl的結(jié)晶和升華是一個可逆的過程,然而在實際的冷卻過程中,其逆反應(yīng)不可能發(fā)生。NH4HS的晶化溫度在121℃左右。銨鹽結(jié)晶方程如下:

      本研究中所有數(shù)據(jù)均采用SPSS1.70軟件進行統(tǒng)計學(xué)處理,采用T檢和X檢驗,以P<0.05為差異顯著,具有統(tǒng)計學(xué)意義。

      3.2 反應(yīng)系統(tǒng)降溫造成結(jié)晶點前移

      由于加氫穩(wěn)定裝置采用沸騰床加氫技術(shù),在加氫穩(wěn)定裝置發(fā)生波動時,反應(yīng)系統(tǒng)需要降溫、降壓操作。而反應(yīng)器降溫是通過增加冷進料來實現(xiàn)的,當(dāng)冷進料經(jīng)反應(yīng)器進入高壓換熱器時溫度下降至200℃左右,而此時雖然及時切斷新鮮進料,但是,系統(tǒng)中仍存在大量易結(jié)晶的銨鹽被攜帶至高壓換熱器處。在溫度下降的情況下,這些銨鹽極易在注水點前的換熱器處結(jié)晶堵塞。雖然氯化銨結(jié)晶具有一定的可逆性,但是,當(dāng)在此工況下運行時間較長時,結(jié)晶物充滿整個高壓換熱器管束后,將很難再溶解,且在此換熱器處無水洗脫鹽設(shè)施,將造成換熱器嚴重堵塞。

      3.3 洗脫銨鹽注水量不足

      根據(jù)原料情況,加氫穩(wěn)定裝置高壓注水設(shè)計值為17t/h,而在實際運行中,高壓注水僅為13t/h左右,小于設(shè)計注水量。注水量偏小,使結(jié)晶銨鹽不能及時洗脫,長期運行,必將增加結(jié)晶可能性。

      3.4 洗脫銨鹽注水水質(zhì)不佳

      加氫穩(wěn)定裝置注水設(shè)計為品質(zhì)較高的除鹽水,但由于本地水資源緊張,且污水處理壓力較大,所以在實際運行中系統(tǒng)注水為含硫污水經(jīng)過脫硫、脫氨、脫酚處理后的脫酚水。由于脫酚水中氨氮含量較高,使大量氨氮隨著注水進入換熱器處,進而增加銨鹽結(jié)晶可能性。2013 年9 月,注水使用的脫酚水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如下:

      氨氮:143mg/L;

      揮發(fā)酚:69mg/L;

      硫化氫:85mg/L;

      4 防止銨鹽結(jié)晶對策

      4.1 加強原料的管控

      銨鹽結(jié)晶主要是由原料攜帶大量的氯、氮離子引起的,所以加大對原料的管控相當(dāng)必要。由于煤液化項目加氫穩(wěn)定裝置混合原料中不可避免地攜帶氮離子,但氯離子含量可控制在小于3×10-6以下。當(dāng)原料中氯離子含量增加時,可采用預(yù)加氫精制的方式,進行原料處理,降低原料中金屬雜原子及氯離子含量。加強管控后加氫穩(wěn)定裝置混合原料性質(zhì)為:密度982.0kg·m-3,餾程BP 126.4 ℃,10%餾程為229.7℃,30%餾程為275.6℃,50%餾程為308.7℃,70%餾程為346.0℃,90%餾程為410.9℃,折射率為1.6,硫含量為166.0μg/g,氮含量2480.9μg/g,機械雜質(zhì)含量為0.03%,氯含量為1.5mg/L。

      4.2 加強對現(xiàn)有注水點前高壓換熱器的監(jiān)控并前移注水點

      在對歷次注水點前高壓換熱器泄漏分析發(fā)現(xiàn),泄漏主要發(fā)生在反應(yīng)系統(tǒng)降溫后。當(dāng)加氫穩(wěn)定裝置反應(yīng)器降溫、降壓,且較長時間處于低溫運行時,高壓換熱器E101入口至E104出口前后壓差上升明顯,說明銨鹽結(jié)晶點前移至注水點前換熱器處。由于E101、E104處沒有注水,所以銨鹽在此結(jié)晶將很難消除,且隨著裝置運行周期的增加進一步惡化。通過改造,在E101、E104 前分別增加注水點,當(dāng)反應(yīng)器需要降溫時,在切除新鮮進料的同時,將注水點移至E101、E104前,以便及時洗脫結(jié)晶銨鹽。增加的注水點如圖3所示。

      圖3 增加的注水點簡圖

      在歷次E101 入口至E104 出口壓差增加時,通過對E101、E104前分別增加注水后,發(fā)現(xiàn)洗脫效果較為明顯,E101 入口至E104 出口壓差下降較快。

      4.3 提高注水量至設(shè)計值

      由于污水處理能力有限,目前裝置注水量仍采取高壓注水13t/h。操作過程中加強監(jiān)控高壓換熱器壓差 (反應(yīng)器頂部至冷高分頂部壓力差值)的變化趨勢,一旦出現(xiàn)壓差上升的情況,及時加大注水量進行沖洗。實踐運行表明,洗脫效果明顯。圖4為在裝置負荷、進料性質(zhì)、反應(yīng)溫度、注水水質(zhì)等不變的情況下,高換壓差隨注水量的變化曲線。

      圖4 在裝置負荷、進料性質(zhì)等不變的情況下,高換壓差隨注水量的變化曲線

      從圖4 中可以看出,在注水水質(zhì)不變的情況下,當(dāng)高換壓差增加至550kPa左右時,注水量由13t/h增加至20t/h左右后,高換壓差下降至400 kPa左右,下降幅度明顯;當(dāng)注水量穩(wěn)定至13t/h時,隨著換熱器運行周期的延長,高換壓差明顯增加,說明注水量的增加對銨鹽的洗脫效果影響明顯。所以,在條件允許的情況下增加注水量,將有利于高壓換熱器結(jié)晶銨鹽的洗脫。

      4.4 調(diào)整注水水質(zhì)

      目前,加氫穩(wěn)定裝置高壓注水仍采用注脫酚水的方式洗脫結(jié)晶銨鹽。應(yīng)加大對脫酚水水質(zhì)的監(jiān)控,當(dāng)水質(zhì)出現(xiàn)波動時,及時補充水質(zhì)較好的除鹽水;當(dāng)水質(zhì)出現(xiàn)較大質(zhì)量問題時,及時切換至除鹽水。圖5為在裝置負荷、進料性質(zhì)、反應(yīng)溫度以及注水量等不變的情況下,注水水質(zhì)變化對高換壓差的影響。

      圖5 在裝置負荷、進料性質(zhì)等不變情況下,注水水質(zhì)變化對高換壓差的影響

      從圖5 中可以看出,在其余工況不變的情況下,12月25日將注水由脫酚水改為除鹽水后 (注水量不變),高換壓差由590kPa降至470kPa,下降較為明顯,說明水質(zhì)較好的除鹽水相比脫酚水,對銨鹽具有更好的洗脫效果。

      5 結(jié)論

      (1)通過分析發(fā)現(xiàn),造成高壓換熱器銨鹽結(jié)晶堵塞的主要原因是原料中攜帶的氯、氮在加氫反應(yīng)后生成氯化銨以及硫氫化氨。另外,脫酚水中含有的氨氮,也是結(jié)晶物的另一主要來源。所以需要對原料質(zhì)量、注水水質(zhì)進行嚴格把關(guān),對混合原料進行預(yù)處理,以降低原料中的氯、氮含量,降低脫酚水中的氨氮含量,做到 “源頭”管控。

      (2)通過對高壓換熱器前、后壓差的實時監(jiān)控可知,在壓差有增大趨勢時,及時增加注水或者將注水改為水質(zhì)較好的除鹽水進行沖洗,能夠有效地洗脫在換熱器處結(jié)晶的銨鹽。

      (3)當(dāng)在反應(yīng)器需要降溫時,通過及時切除新鮮進料的方式,能夠有效降低銨鹽因溫度低在換熱器處的結(jié)晶。當(dāng)結(jié)晶點前移時,需要及時將注水點相應(yīng)前移,以便及時洗脫前移處銨鹽結(jié)晶的換熱器。

      經(jīng)過采取一系列的優(yōu)化措施,有效避免了銨鹽在各高壓換熱器處的結(jié)晶堵塞問題,確保裝置的平穩(wěn)運行。截至2014年5月12日,加氫穩(wěn)定各高壓換熱器已連續(xù)穩(wěn)定運行310d,達到了設(shè)計值。

      雖然,目前各高壓換熱器通過各種優(yōu)化方案,整體運行狀況良好,但換熱器內(nèi)銨鹽結(jié)晶在所難免,且注水不能將換熱器內(nèi)所有結(jié)晶的銨鹽洗脫,因此建議在裝置檢修期間,對各換熱器進行整體拆檢。

      [1] 張繼明,舒歌平.神華煤直接液化示范工程最新進展 [J].中國煤炭,2010 (8)

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