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      如何提高氫氮氣壓縮機運行效率

      2014-03-09 16:10:41磊,徐
      壓縮機技術(shù) 2014年6期
      關鍵詞:儲氣罐干燥器氣閥

      曹 磊,徐 迅

      (浙江晉巨化工公司,浙江衢州324004)

      如何提高氫氮氣壓縮機運行效率

      曹 磊,徐 迅

      (浙江晉巨化工公司,浙江衢州324004)

      氫氮氣壓縮機是合成氨生產(chǎn)中的關鍵設備之一,為氣體輸送或化學反應提供動力,氫氮氣壓縮機的運行效率決定著氨合成過程中成本的主要因素。分析合成氨裝置運行中,造成氫氮氣壓縮機打氣量低的原因,并采取相應措施,提高氫氮氣壓縮機的打氣量,達到提高合成氨產(chǎn)量的目的。

      水封改造;低位熱能;提壓降溫;節(jié)能

      1 引言

      氫氮氣壓縮機在向大型、節(jié)能、提高產(chǎn)品的可靠性和運行效率、降低能耗、改進生產(chǎn)工藝方法等方面發(fā)展。隨著氮肥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,用戶對壓縮機的能量消耗、效率更加關心。我公司從2008年節(jié)能降耗改造以來,氫氮氣壓縮機的規(guī)模和能力有了提升。

      高壓機的運行效率主要與一段進口的壓力、溫度和高壓機的運轉(zhuǎn)周期有直接關系。

      2 技術(shù)改造方案

      2.1 提高煤氣進口總管壓力

      經(jīng)過指標調(diào)整后,高壓機一進總管壓力由原4.0~8.5 kPa調(diào)整到5~13 kPa,實際由于管道阻力和吸氣量影響,6M50進口壓力12.0 kPa左右。

      根據(jù)廠家提供的計算書,高壓機進口壓力在12 kPa下,壓縮機軸功率為4767.93 kW,電機功率4911~5483 kW。如果6M50進口壓力控制在10~10.5 kPa,電機功率可控制在5000 kW以內(nèi),目前電機的額定功率為5000 kW,能夠滿足。

      2.2 通過改造降低煤氣進口溫度

      6M50壓縮機4、5、6段水冷器上段余熱的回收改造,壓縮機4、5、6段排氣溫度達到150℃,通過水冷器上排換熱改造,換熱獲得85~90℃熱水供應低位熱能裝置使用,通過溴化鋰機組,冷卻水來冷卻壓縮機一段進口煤氣溫度,以提高壓縮機的打氣量。

      3 改造的關鍵技術(shù)和創(chuàng)新點

      3.1 高壓機進口一進水封改造

      (1)經(jīng)測算,一進壓力以13 kPa為基數(shù),每升高1 kPa,一進氣量約增加600 m3/h。

      (2)提高高壓機進口壓力(最高至14 kPa),以保證一進溫度升高時打氣量不隨之下降。根據(jù)高壓機進口氣體溫度設置一進壓力指標,使打氣量既不下降,同時高壓機也不超負荷運行。

      3.2 通過低位熱能的熱源改造

      (1)利用了壓縮機段間熱水,夏季熱水外排,冬季熱水回收。既滿足了低位熱能機組的熱源問題,也解決了現(xiàn)有循環(huán)水裝置熱負荷過高問題。

      (2)通過原有的管路進行技改,不增加設備及動力消耗,主要需增加高壓機去機組熱水管道,單臺壓縮機4、5段水冷器上排熱水出口管,新安裝管線約130 m,一次底漆和保溫及安裝等費用控制在10萬元以內(nèi)。實現(xiàn)了壓縮機5、6段熱水兩路接收,避免因低位熱能裝置熱源需要,而對影響水冷換熱效率,影響壓縮機穩(wěn)定運行及后系統(tǒng)打氣量平衡問題。

      (3)由于熱水經(jīng)過機組后,溫度還有70℃,當氣溫較高時,會導致合成循環(huán)水系統(tǒng)蒸發(fā)散熱負荷增加。車間通過外排這部分熱水,可以降低循環(huán)水進水溫度,以實現(xiàn)節(jié)水,生產(chǎn)控本降耗。

      由于機組設計的熱源采用低品位熱水(85~90℃)作為熱源,如將熱水型機組改為蒸汽型機組,需要機組拆卸返廠改造。通過改造發(fā)生器和加裝冷凝水分離器,改造費用預計在30~50萬元,占該機組投資的50%,本次改造,減少了設備返廠改造的投資費用。

      本次利用高壓機5、6段水冷器熱源改造后,未增加動力消耗;機組熱水進口溫度可以維持在80~85℃,冷水溫差在3~4℃。高壓機煤氣進口溫度在25~26℃以下,可以滿足項目改造目標。

      低位熱能裝置在高溫季節(jié)使用后,可以降低高壓機由于一段進氣溫度高,引起的2、3段出口溫度超標問題:一方面可以延長氣閥的使用壽命,避免油污在氣閥閥片上由于高溫結(jié)垢的問題;另外一方面,可減輕循環(huán)水系統(tǒng)的熱量負荷,降低循環(huán)水溫度。經(jīng)過測算高壓機二出溫度在一進溫度在25℃以上時,2段、3段出口溫度均有上升4~5℃,對整個循環(huán)水系統(tǒng)的溫升也會影響2℃以上,造成合成的水冷器、冰機冷凝器的冷卻水溫度高,改用清江水。

      4 提高壓縮機的運轉(zhuǎn)率

      4.1 壓縮機氣閥攻關改造

      根據(jù)我車間統(tǒng)計數(shù)據(jù):車間共計13臺高壓壓縮機,2007年到2008年間,其中因連桿大頭瓦磨損引起高壓機振動停車占9%;因活塞環(huán)磨損,打氣量下降停車占5%;因活塞桿斷裂停車1%;因水冷氣效果差停車占5%;因填料漏氣嚴重停車7%;其他零件磨損占23%;因氣閥失效停車占50%。平均使用壽命為3周。

      通過分析,影響氣閥壽命的因素有:閥片、彈簧、開啟高度、氣量的大小及每段氣缸油水分離器的效果。

      原因分析后,將氣閥的彈簧加粗,彈簧力增加,彈簧的材質(zhì)提高。將改造后的氣閥投入生產(chǎn),氣閥使用壽命大大提高。

      在后續(xù)慢慢摸索中,發(fā)現(xiàn)氣閥的開啟高度對氣閥的壽命印象也較大,通過分析,氣閥的開啟高度越高,氣閥回座密封時被氣缸內(nèi)碳渣等卡住的概率越大。起初,開啟高度有檢修指標3.5~4 mm,氣閥的開啟高度影響壓縮比及氣量,但仔細分析,壓縮比主要影響因素在于活塞與氣缸的余隙,及氣閥在氣缸內(nèi)安裝時靠近活塞端的距離來說印象較?。徊⑶?,二出氣閥數(shù)量較多(其它二出氣閥開啟高度不變),我們把氣閥的開啟高度放在3~3.5之間,取最小。這樣以來大大提高了氣閥壽命,現(xiàn)在使用壽命超過半年,部分超過9個月。

      氣閥改造后推廣:2010年我車間新上2臺6M50高壓機,2012年增加一臺6M50壓縮機,氣閥從開車起,3段氣閥閥片就是斷裂,3天氣閥就失效。我們將氣閥彈簧孔的分布形式進行改進,并增加2只定位銷,現(xiàn)在使用壽命超過半年以上。

      4.2 做好雙包機制

      為了使壓縮機長周期,滿負荷運行,運轉(zhuǎn)率高而降低能耗,注重抓緊平時的維護保養(yǎng)工作,堅持雙包機制。壓縮機操作人員的職責主要是按規(guī)定指標嚴格操作,保持各摩擦部位有良好的潤滑和冷卻條件,根據(jù)運轉(zhuǎn)情況和各段壓力變化,及時發(fā)現(xiàn)和判斷故障,與有關人員迅速加以處理。維修包機工每天上崗巡回檢查,發(fā)現(xiàn)故障隱患及時處理,防患于未然。

      4.3 實行計劃檢修制

      壓縮機要做到計劃檢修,每月一小修,每年一大修,無故障也要計劃性檢修。如氣閥、活塞環(huán)易壞,漏氣,則降低了設備的效率,從而增加了電耗。因此,對于壓縮機這些部位要重點加強檢修和記錄,每個月小修期間計劃性的對于各段閥門進行拆檢,開車前對于氣閥及壓蓋進行試漏檢查。

      5 具體改造內(nèi)容及實施過程

      5.1 一進安全水封和隔離水封加高

      2013年3月,通過現(xiàn)場確認和測量,將#1~7高壓機一進隔離水封高度分別從1300 mm加高至1500 mm,在一進總管壓力在13 kPa下,可以提壓生產(chǎn)條件。

      5.2 修改高壓機一段進口總管壓力控制指標

      2013年4~12月,通過理論計算和生產(chǎn)廠家對接,根據(jù)現(xiàn)有壓縮機運行的數(shù)據(jù)參數(shù),進行反復計算驗證后,進行嘗試提壓,分階段從8 kPa提壓至9 kPa、10 kPa、11 kPa、12 kPa、13 kPa,期間對于高壓機各項指標參數(shù)進行對比分析,滿足壓縮機設計指標,各段平衡力及軸功率均在可控范圍內(nèi)。

      6 結(jié)語

      從氫氮氣壓縮機的一系列改造后的運行狀況分析來看,效果是明顯的。

      (1)6M50壓縮機經(jīng)一系列的改造優(yōu)化后的運行狀況看,效果是明顯的,從開車的1個月運行周期,到目前平均45天,最高60天的運行周期有明顯提升,它的長周期運行,對我公司的節(jié)能降耗工作作出了較大貢獻;

      (2)對于6M50的水封改造及一進煤氣的提壓降溫后,壓縮機的氣量同比上升了500~1000 m3/h,壓縮機的能力提升,高壓機電耗下降10~15度/噸氨;

      (3)解決了低位熱能裝置先天設計上的熱源不足問題,提高了煤氣的換熱效率溫度2℃。

      [1]吳德榮.化工工藝設計手冊[M].北京:化工工業(yè)出版社,2009:964-975.

      [2]楊德林.大型合成氨裝置原料氣壓縮機的控制方案[J].中氮肥,2012,6:47-48.

      [3]董立新.往復壓縮機工藝管道振動分析及消減措施[J].壓縮機技術(shù),2012,5:56-59.

      [4]杵楊波.氫氮壓縮機改造為二氧化碳壓縮機的開發(fā)利用[J].中氮肥,2013,5:35-37.

      22.儲氣罐應安裝在氣源系統(tǒng)的什么部位?

      答:氣源系統(tǒng)中,儲氣罐一般都安裝在后部冷卻器之后,這樣可防止油蒸汽和液態(tài)水在罐內(nèi)的聚集,以盡可能降低安全隱患和提高氣源其它設備的工作效果;另外,存儲在罐內(nèi)的空氣溫度較低也可以縮小本體容積。

      在大部分場合,儲氣罐都安裝在干燥器的前面,以便利用儲氣罐具有的降溫除水和穩(wěn)壓作用,使干燥器的負荷得以降低,并且使進入干燥器的空氣壓力比較穩(wěn)定,這對干燥器運行是很有利的。

      但儲氣罐安裝在干燥器前面也有如下缺點:若罐內(nèi)有大量冷凝水積聚,液態(tài)水會隨氣流進入干燥器,增加其運行負載。另外,儲氣罐內(nèi)壁若長期處于潮濕環(huán)境極易生銹,這不僅會影響本體的使用壽命,而且銹蝕剝落物會隨氣流進入下游設備造成諸多不利影響。為了避免上述情況的發(fā)生,對儲氣罐及時排污是非常重要的。

      在與螺桿壓縮機等連續(xù)供氣設備連用時,儲氣罐可安裝在干燥器的后面,此時進入儲氣罐的空氣是干燥的,罐內(nèi)無凝結(jié)水產(chǎn)生,這就避免了前述的一些缺陷。但這樣的布置方式也有缺點:首先,干燥器的進氣溫度接近于后部冷卻器的出口溫度,這比有儲氣罐作緩沖時要高許多,而且后部冷卻器出口氣流所攜帶的液態(tài)水有可能直接進入干燥器,使其運行負荷增加。另外氣流在通過干燥器、過濾器等凈化設備后,會產(chǎn)生較大的壓降,使進入儲氣罐的空氣壓力降低。

      由上所述,儲氣罐具體的安裝位置應在系統(tǒng)設計時比較各種因素確定。

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      1006-2971(2014)06-0030-03

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      2014-05-19

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