殷立國
(大唐集團(tuán)公司,北京 100033)
發(fā)電廠熱控系統(tǒng)的大量現(xiàn)場測量與控制設(shè)備通過電纜連接至控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)內(nèi)的部件又通過大量接插件進(jìn)行連接;一臺大型機(jī)組數(shù)萬個連接點,任何一個連接點接觸不良,將會導(dǎo)致機(jī)組顯示或控制出現(xiàn)異常,重要接點接觸不良,還將導(dǎo)致機(jī)組跳閘,甚至損壞設(shè)備,因此熱控系統(tǒng)設(shè)備和線間連接的可靠性,成為影響機(jī)組穩(wěn)定運行因素之一[1]。因此,DL/T261規(guī)程[2]也對此提出具體要求。本文通過控制系統(tǒng)接線問題引起機(jī)組跳閘案例分析,結(jié)合DL/T261標(biāo)準(zhǔn)具體要求,提出相應(yīng)的預(yù)防措施,供同行參考。
在機(jī)組實際運行中,因熱控系統(tǒng)接線或部件松動,引起機(jī)組故障的案例卻時有發(fā)生,影響了熱控系統(tǒng)的可靠運行。為此筆者在實際工作中,收集了一些連接不良引起的案例,進(jìn)行了分析總結(jié)。
1)接線松動
某機(jī)組正常運行中,給水泵轉(zhuǎn)速突然下降,執(zhí)行機(jī)構(gòu)開度由64%關(guān)至5%左右,給水自動調(diào)節(jié)跳至手動(邏輯設(shè)計給水泵模擬量手自動操作站輸出與給水泵液偶執(zhí)行機(jī)構(gòu)偏差,大于10%時自動跳出),給水泵最低轉(zhuǎn)速至1780rpm,汽包水位低低MFT動作。經(jīng)查故障原因,是因DCS輸出通道加裝的信號隔離器(因帶負(fù)載能力與給水泵液偶執(zhí)行機(jī)構(gòu)不匹配)的24VDC供電電源接線松動引起失電而導(dǎo)致。
某機(jī)組運行中,一次風(fēng)機(jī)突然跳閘引起機(jī)組RB動作,首出信號為軸承溫度高。經(jīng)查故障原因是風(fēng)機(jī)B測溫?zé)犭娮枰€與信號電纜采用絞接方式(引線為多股細(xì)線,信號電纜是單芯線),在震動或外力影響下引起連接處松動,信號從正常值突變至無窮大引起(事后對連接處進(jìn)行錫焊處理)。另一機(jī)組馬達(dá)軸承溫度熱電阻引出線接在安裝在風(fēng)機(jī)軸座的接線箱上,沒有安裝彈簧墊片,直接通過螺母壓緊套在4mm螺栓上,工藝上不到位。雖然檢修時對重要設(shè)備接線緊固作為標(biāo)準(zhǔn)項目來實施,但由于此類安裝方式本身存在缺陷,隨著軸承座振動難免會造成壓緊螺母松動,引起接觸電阻變化,最后誤發(fā)溫度高信號。
2)接線錯誤
某#2機(jī)組出力300MW時,在無跳閘原因首出、無大屏音響報警的下,#2B汽泵跳閘,機(jī)組RB動作,#2E磨聯(lián)鎖跳閘,電泵自啟,機(jī)組迫降負(fù)荷。檢查汽泵現(xiàn)場緊急跳閘按鈕觸點前接電源地線,后接PLC且PLC后的電纜接220V電源火線,故障原因是是跳閘按鈕后觸點接PLC的電纜發(fā)生接地,引起METS誤動跳汽泵,拆除跳閘按鈕后至PLC的電纜誤動現(xiàn)象消除。
某機(jī)組由于汽機(jī)低壓缸差脹報警,熱工檢修人員在辦好工作票,撤除低壓缸差脹保護(hù)后去就地檢查。在拆下延長電纜的插頭時,發(fā)生高壓缸差脹大跳機(jī)。在檢查事故原因時,發(fā)現(xiàn)高、低壓缸差脹的測量回路通道錯接,由于測量回路接反,那么在拆下低壓缸差脹延長電纜的插頭時,通道故障顯示滿量程。雖然是低壓缸差脹大,而實際動作的卻是高壓缸差脹大引起。
3)模件松動
某機(jī)組運行中,突然2臺循環(huán)水泵出口碟閥閥位反饋信號同時至零,閥位反饋小于20%信號發(fā)出,導(dǎo)致2臺循泵跳閘,之后運行人員手動MFT跳閘機(jī)組。經(jīng)查原因是循環(huán)水泵房遠(yuǎn)程I/O柜內(nèi)模件松動引起。
某燃機(jī)機(jī)組75MW時,出現(xiàn)“EXTRNL TRIP(L4_FB_ALM TCEA 4 RELAY CIRCUIT FDBK)”報警信號,隨即機(jī)組跳閘。經(jīng)查分析故障原因,是MARKV燃機(jī)遮斷卡(TCEA(Z)、(X)、(Y)三卡表決不一致引起,插拔Z卡件的帶狀連接電纜后故障現(xiàn)象消失。事后熱工人員對各全部帶狀電纜進(jìn)行緊固。
4)PLC通訊接頭接觸不良
某機(jī)組運行正常,但備用盤硬報警窗多次出現(xiàn)“開式泵2A跳閘”和“主機(jī)EHC油泵2B跳閘”等信號報警,檢查畫面發(fā)現(xiàn)PLC控制器A路部分I/O柜的通訊時好時壞,檢查機(jī)側(cè)PLC控制器3A~6A的4個就地I/O柜的二路通訊時好時壞,隨即機(jī)組MFT保護(hù)動作,首出原因為“汽機(jī)跳閘”。經(jīng)分析,故障原因是PLC4柜內(nèi)通訊母線B路接頭和PLC4和5柜內(nèi)自身的通訊分支接頭松動引起,緊固后通訊恢復(fù)正常。
5)電源插頭松動
某機(jī)組循泵正常運行中發(fā)出“#2UPS失電”報警信號后20min,對應(yīng)#3、#4循泵跳閘,由于運行人員及時處理,未造成嚴(yán)重后果。原因經(jīng)檢查和分析,是#2UPS輸入電源插頭松動引起2UPS失電報警,UPS失電后又恢復(fù)過程中,PLC輸入信號抖動誤發(fā)跳閘信號引起。
某機(jī)組正常運行中,給水調(diào)門和給水旁路門同時關(guān)小,汽包水位快速下降導(dǎo)致MFT動作停爐。經(jīng)檢查,故障原因是給水調(diào)門、給水旁路門的端子板件電源插件接觸不良,指令回路的24V電源時斷時續(xù)引起。
6)電源系統(tǒng)連接處接觸不良
某DCS在兩個月的運行中,頻繁發(fā)生控制器2M801工作狀態(tài)顯示故障而更換13臺控制器,事后測試,大多數(shù)離線上電都能正常啟動至工作狀態(tài),但檢查控制器5V工作電源電壓偏低較多。更換控制器間的冗余預(yù)制電纜,現(xiàn)場控制器更換為2M801E-D01,控制器工作電源的電壓提升至5.25V后,控制器器工作恢復(fù)正常。
某機(jī)組控制系統(tǒng)部分I/O卡不能正常工作,測量各柜內(nèi)電源底板上進(jìn)模件電壓,很多在5V以下(通常測量值在5.10V~5.20V之間),少數(shù)跌至4.76V左右,經(jīng)查原因是電源底板至電源母線間連接電纜的多芯銅線與線鼻子之間,因銅線表面氧化接觸電阻增大導(dǎo)致壓降增加,引起電纜連接處溫度升高(紅外線測溫計測量溫度明顯高于其它連接點)。機(jī)組檢修中,對所有5VDC電纜銅線與線鼻子之間進(jìn)行焊錫處理,電源電壓恢復(fù)正常。
某機(jī)組運行中,CRT上所有模擬量控制的閥門顯示壞點且運行人員無法操作。5s后機(jī)組MFT動作。檢查MCS21控制柜5V電源已降至低于4.75V,電源監(jiān)視卡的PFI保護(hù)動作,引起MCS系統(tǒng)所有控制器復(fù)位,送到FSSS的“總風(fēng)量<25%”、“汽包水位LL”和“汽包水位HH”信號的DO輸出狀態(tài)翻轉(zhuǎn),輸出繼電器的常閉點接通引發(fā)MFT。原因經(jīng)查是控制柜“5V電源母排”至“系統(tǒng)電源總線條”的連接線連接處接觸不良引起。
接線與部件連接松動引起機(jī)組運行異常的原因,一方面是由于環(huán)境變化造成,另一方面雖然上級監(jiān)督多次強(qiáng)調(diào),但引起重視程度還是不夠,沒有采取可靠的技術(shù)措施。DL/T261規(guī)程的故障分類中,將其歸類于人員誤操作故障或檢修維護(hù)不當(dāng)故障。為防止類似事件的發(fā)生,筆者結(jié)合規(guī)程的學(xué)習(xí),針對此類故障提出以下預(yù)控措施建議,供同行參考。
1)確保接線工藝
單股線芯彎圈接線時彎曲方向應(yīng)與螺栓緊固方向一致(順時針方向);多股軟線芯與端子連接時,線芯應(yīng)鍍錫或加與芯線規(guī)格相應(yīng)的接線片經(jīng)規(guī)格相同的專用手動壓接鉗壓接后連接,確保芯線與端子或繞線柱接觸良好[3],避免芯線絕緣部分壓進(jìn)端子排而使回路接觸不良甚至開路,或因線頭壓接不緊造成接觸電阻增加。電纜、導(dǎo)線不應(yīng)有中間接頭,必需有中間接頭時接頭應(yīng)接觸良好、牢固、不承受機(jī)械拉力并保證原有的絕緣水平;補(bǔ)償導(dǎo)線敷設(shè)時不允許有中間接頭。柜、盒內(nèi)電源線、地線和公用連接線應(yīng)全部環(huán)路連接可靠。每個接線端子的一側(cè)接線以一根為宜,不得超過兩根。
2)保證電纜和電線接線緊固
隨著機(jī)組運行時間的延伸,原先緊固的電纜接頭和接線,可能會因氣候、氧化、振動等因素而引起松動。為避免此類故障的發(fā)生,除要求在基建安裝調(diào)試和機(jī)組檢修過程中,減少保護(hù)測量信號傳輸?shù)闹虚g連接環(huán)節(jié),將保護(hù)信號直接進(jìn)入DCS系統(tǒng),采用有防松彈簧的壓緊式端子排,保證電纜和電線接線緊固[4]。
3)控制設(shè)備和線間連接緊固列入機(jī)組檢修項目
應(yīng)按DL/T261規(guī)程要求,制定機(jī)組檢修緊固熱工電纜連接點和部件接插件制度,將重要系統(tǒng)電纜接線和通訊電纜接頭緊固,接線是否規(guī)范(多股線連接處應(yīng)無毛剌、電纜皮割開處的電線外皮應(yīng)無損傷)通訊電纜接頭緊固、電源回路及連接點的發(fā)熱情況檢查,列入機(jī)組檢修的熱工常規(guī)檢修項目,將“接線正確,接觸良好、牢固、美觀,用手輕拉接線應(yīng)無松動”,等檢查工作,的要求列入質(zhì)量驗收內(nèi)容。
4)完善DCS故障診斷功能設(shè)置。
現(xiàn)場難以避免因信號線受電磁干擾、接觸不良、斷線等影響,而使信號值瞬間變化超過設(shè)定值或超量程的現(xiàn)象發(fā)生,但通過DCS組態(tài)并正確設(shè)置模擬量信號的變化速率保護(hù)功能,可以避免或減少這類故障引起的保護(hù)系統(tǒng)誤動。因此,應(yīng)根據(jù)DL/T261規(guī)程要求,對參與保護(hù)與控制的緩變參數(shù),設(shè)置信號變化速率閉鎖保護(hù),一當(dāng)信號變化速率超過設(shè)定值,報警且自動閉鎖保護(hù)與控制功能,信號恢復(fù)時手動復(fù)歸報警信號、自動復(fù)歸保護(hù)與控制功能。
5)異常信號有效監(jiān)控
對于采取“三取二”邏輯和“與”邏輯判斷的信號,有多次一個信號動作后保護(hù)就動作的案例發(fā)生,經(jīng)查原因,是之前有一個信號報警,待信號恢復(fù)后,報警輸出邏輯上采用人工恢復(fù),因該報警輸出未列入大屏報警,畫面上報警又未引起運行人員注意而未及時恢復(fù),之后再來一個信號就引起了保護(hù)動作。為避免此類事件再次發(fā)生,應(yīng)將參與三取二邏輯、與邏輯的跳閘信號作為二類報警信號,采用大屏共用報警牌報警并可點入擴(kuò)展查詢,納入有效的監(jiān)控[5]。
6)加強(qiáng)人員培訓(xùn)
人為原因中以誤操作以及試驗過程中預(yù)控措施不到位有關(guān),因此要加強(qiáng)對試驗人員及操作人員的安全意識教育,加強(qiáng)對運行人員應(yīng)對異常工況能力的培訓(xùn)[6],這種培訓(xùn)不能僅限于書面上的、理論上的培訓(xùn),應(yīng)該結(jié)合典型事故進(jìn)行。尤其是在輔機(jī)跳閘情況下,如果運行人員能夠正確把握合理處置,可以避免機(jī)組跳閘事件的發(fā)生,以杜絕誤操作及危險源不清、預(yù)控措施不到位情況發(fā)生。
機(jī)組容量的增大,對熱控系統(tǒng)的安全可靠性提出了更高要求。但無論多么先進(jìn)的設(shè)備、多么完美的設(shè)計和巧妙的控制方案,缺陷及故障總是會發(fā)生。DL/T261規(guī)程將其分為不可預(yù)防的故障(實發(fā)性故障)和可預(yù)防的故障(漸近性故障)。人們需要避免可以預(yù)防的故障的發(fā)生,如本文中接線和部件連接松動或接觸不良造成的事件是可以克服的,重點是加強(qiáng)專業(yè)人員的素質(zhì)培養(yǎng)和有效管理措施的落實與執(zhí)行。
[1]孫長生,朱北恒,王建強(qiáng),等.提高電廠熱控系統(tǒng)可靠性技術(shù)研究[J].中國電力,2009,42(2):56-59.
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[3]孫長生,朱北恒,尹峰,等.火電廠熱控系統(tǒng)可靠性配置與事故預(yù)控[M].北京:中國電力出版社,2010.
[4]DL/T774火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護(hù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2004.
[5]朱北恒,尹峰,孫耘.火電廠熱控系統(tǒng)的容錯設(shè)計[J].浙江電力,2007,5.
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