仝曉葉
大慶油田采油九廠
氣浮選技術(shù)在水處理工藝中的應(yīng)用
仝曉葉
大慶油田采油九廠
隨著油田的開發(fā),采出含油污水水質(zhì)特性發(fā)生了變化,油珠顆粒變細(xì)小、乳化程度增高、難以聚并,懸浮固體顆粒變細(xì)小,穩(wěn)定性增強(qiáng),出水水質(zhì)達(dá)到過濾條件的目的更加困難。采用氣浮選技術(shù)部分或全部代替自然除油、混凝除油和污泥濃縮技術(shù),可簡化污水處理流程、降低建設(shè)投資、減少污水處理費(fèi)用;通過現(xiàn)場試驗證明,氣浮選技術(shù)用于處理分散油滴粒徑較小、原油比重大、乳化嚴(yán)重的含油污水時,具有明顯的優(yōu)勢。
氣浮選技術(shù);水處理;水質(zhì);除油;處理效率
為適應(yīng)西部外圍油田油藏的開發(fā),采油九廠相應(yīng)采用了三種回注方法?;咎幚砹鞒蹋旱谝环N是自然沉降→混凝沉降→壓力過濾流程;第二種是橫向流聚結(jié)除油→壓力過濾流程;第三種是混凝沉降→射流式氣浮選除油→壓力過濾流程。第一種流程具有除油效率高、出水水質(zhì)穩(wěn)定、對來水水質(zhì)和水量的突然變化適應(yīng)能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。但隨著油田的開發(fā),采出含油污水水質(zhì)特性發(fā)生了變化,油珠顆粒變細(xì)小、乳化程度增高、難以聚并,懸浮固體顆粒變細(xì)小,穩(wěn)定性增強(qiáng),出水水質(zhì)達(dá)到過濾條件的目的更加困難。第二種橫向流聚結(jié)除油技術(shù)的研究與應(yīng)用,使得流程得以簡化,油水分離時間由原來的15.5 h降至小于3.0 h,但對懸浮物含量較高的水質(zhì)適應(yīng)性差的問題并未得到有效解決。第三種老式射流式氣浮選流程,溶氣水釋放效果差,水中絮凝團(tuán)難以上浮,難以解決懸浮固體超標(biāo)問題。
采油九廠共有4座含油污水深度處理站,除油沉降段主要工藝流程:自然沉降→混凝沉降流程;橫向流聚結(jié)除油流程;混凝沉降→氣浮選除油流程。由于除油沉降段的工作效率低,增加了過濾段的負(fù)荷,使過濾罐的反沖洗周期、化學(xué)清洗周期變短,一方面增加了水質(zhì)站的負(fù)荷,另一方面也影響了濾后水質(zhì)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。因此,如何提高含油污水深度處理站除油沉降段的處理效率,是采油九廠今后進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和資金投入的方向。
從取樣室內(nèi)絮凝沉降分析看,在水中懸浮難以沉降的物質(zhì)主要是一些較為細(xì)小的礬花,針對這樣的水質(zhì)特性,在選用氣浮選技術(shù)時應(yīng)選用更適合于處理超微細(xì)氣泡的高效溶氣裝置。
溶氣泵流程與常規(guī)的水射器流程相比,溶氣壓力為0.6 MPa,大于水射器0.3 MPa的溶氣壓力,溶氣量更大,氣泡比水射器及空壓機(jī)流程產(chǎn)生的氣泡更小,氣泡分布更為均勻;同時具有較低的能耗,所以在增大顆粒之間相互聚并能力、提高分離效果上較好。
近幾年來,在大慶油田采油二廠聚南2—1聯(lián)及采油四廠杏十二聯(lián)進(jìn)行了沉降罐加氣浮選技術(shù)現(xiàn)場試驗。試驗結(jié)果表明,沉降罐加氣浮選技術(shù)在不加藥條件下,比用沉降罐出水含油去除率提高56%,懸浮固體去除率提高28%;在加藥條件下,出水含油去除率提高77%,懸浮固體去除率提高42%。
沉降罐加氣浮選工藝應(yīng)用于采油九廠龍一聯(lián)、新一聯(lián)提高除油沉降段工作效率時,在延長濾料使用周期及降低水處理藥劑成本上具有很好的應(yīng)用前景。
目前,沉降罐加氣浮選技術(shù)改造的主要技術(shù)問題是選擇罐內(nèi)布?xì)夥绞?,綜合以前做過的試驗效果,認(rèn)為選擇中心反應(yīng)筒外中部布?xì)獾男Ч^佳。
橫向流除油技術(shù)是在斜板除油器的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,近幾年在油田中得到較為廣泛的應(yīng)用。該技術(shù)工藝適合于原油相對密度小于0.9的含油污水處理,但對于污水中懸浮物固體含量較高的水質(zhì)適應(yīng)性較差。目前應(yīng)用的絮凝劑一般需要2~4 h的絮凝沉降時間,而橫向流設(shè)計沉降時間為1 h,按處理負(fù)荷計算不到1.5 h,因此機(jī)械雜質(zhì)不能從水中有效分離,造成濾料負(fù)荷大、水質(zhì)難以實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
采用斜板溶氣浮選裝置可彌補(bǔ)橫向流除油技術(shù)的不足,懸浮物去除率高,出渣含固率高(3%~5%),設(shè)計中可減少污泥濃縮工藝。針對采油九廠油崗來液含油量較低的特點(diǎn),新建站工藝流程設(shè)計為:來液→斜板溶氣浮選裝置→兩級壓力過濾流程,與兩級沉降工藝相比,簡化后工藝一次性投資可降低15%。
采油九廠有4個稠油區(qū)塊,稠油黏度大(560 mPa·s以上),探明儲量是3 370×104t,占采油九廠已探明儲量的40%。隨著稠油區(qū)塊上產(chǎn)開發(fā),有必要對稠油水處理工藝進(jìn)行調(diào)查研究和技術(shù)儲備。
稠油污水水質(zhì)較復(fù)雜,含有多種雜質(zhì)且水質(zhì)波動較大。稠油污水與稀油污水相比,具有如下特點(diǎn):一是稠油平均密度為900 kg/m3以上,油水密度差小,原油顆??砷L期懸浮在水中;二是黏滯性大,特別在水溫低時更顯著;三是溫度較高,在開發(fā)稠油過程中為降低原油黏度往往將溫度提高到70~80℃;四是乳化較嚴(yán)重,廢水易形成水包油型乳狀液。
根據(jù)稠油污水的水質(zhì),稠油污水處理工藝選擇一般具有以下特點(diǎn):一是為達(dá)到油、水和泥的分離,選擇合適的破乳除油劑是先決條件。二是保證足夠的油、水和泥分離時間。因稠油密度大、油水密度差小,在充分破乳條件下進(jìn)行,要加長油、水和泥分離時間。由于氣浮選技術(shù)具有除油效率高、停留時間短的優(yōu)點(diǎn),目前多采用氣浮選技術(shù)取代重力沉降分離方式。試驗和實踐證明,誘導(dǎo)浮選(IGF)十分適用于油水密度差小的稠油污水處理。近幾年來,溶氣浮選(DAF)和渦凹浮選(CAF)也引入到油田稠油污水處理中。渦凹?xì)飧∨c其他氣浮相比,氣泡較大,理論上更適合于稠油的水質(zhì)處理。
含油污水作為油田注水的主要水源,氣浮選技術(shù)在油田含油污水處理中有廣泛應(yīng)用前景。
(1)新型浮選裝置對污水含油及懸浮固體等指標(biāo)處理效率高,處理后的水質(zhì)能夠達(dá)到過濾段濾前水質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)用氣浮選技術(shù)部分或全部代替自然除油、混凝除油和污泥濃縮技術(shù),可簡化污水處理流程,降低建設(shè)投資,減少污水處理費(fèi)用。氣浮選技術(shù)用于處理分散油滴粒徑較小、原油比重大、乳化嚴(yán)重的含油污水時,具有明顯的優(yōu)勢。
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.8.040