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    提高紅壓淺冷裝置輕烴收率的對(duì)策

    2014-03-08 23:27:42大慶油田天然氣分公司大慶油田設(shè)計(jì)院
    油氣田地面工程 2014年10期
    關(guān)鍵詞:輕烴蒸發(fā)器分離器

    大慶油田天然氣分公司大慶油田設(shè)計(jì)院

    提高紅壓淺冷裝置輕烴收率的對(duì)策

    魯朝娟1徐楊21大慶油田天然氣分公司2大慶油田設(shè)計(jì)院

    紅壓淺冷裝置從2009~2010年輕烴收率偏低,分析認(rèn)為影響輕烴收率的因素主要有:蒸發(fā)器發(fā)生凍堵、氨液位過(guò)高或過(guò)低、氨系統(tǒng)內(nèi)存在不凝氣、系統(tǒng)壓力、輕烴儲(chǔ)存壓力、分離器液位等。通過(guò)采取技術(shù)改造對(duì)策,輕烴收率由2009~2010年的1.19×10-4t/m3提高到了2011~2012年的1.25×10-4t/m3。

    淺冷裝置;輕烴收率;制冷溫度;技術(shù)改造

    紅壓淺冷裝置原料氣經(jīng)過(guò)入口分離器脫除凝析水和油滴后進(jìn)入天然氣壓縮機(jī)壓縮,然后經(jīng)空冷和水冷后進(jìn)入一級(jí)三相分離器進(jìn)行分離,分離出的氣體在氨蒸發(fā)器進(jìn)一步冷卻到-25℃后,進(jìn)入二級(jí)三相分離器,分離后的天然氣和輕烴經(jīng)換熱后外輸。制冷系統(tǒng)采用氨壓縮制冷工藝,氨作為制冷劑,從蒸發(fā)器出來(lái)的氨氣,被壓縮、冷凝、節(jié)流后在蒸發(fā)器中吸收天然氣的熱量,從而達(dá)到連續(xù)循環(huán)制冷的目的。

    紅壓淺冷裝置從2009~2010年輕烴收率偏低,分析認(rèn)為有以下幾方面原因:①蒸發(fā)器內(nèi)天然氣管束發(fā)生凍堵、蒸發(fā)器氨液位過(guò)高或過(guò)低,使蒸發(fā)空間減少,蒸發(fā)量不足,蒸發(fā)溫度升高,導(dǎo)致制冷溫度回升;②氨系統(tǒng)內(nèi)存在不凝氣,導(dǎo)致氨系統(tǒng)壓力、溫度均偏高,氣氨的凝點(diǎn)降低,一部分氨不液化,失去制冷作用,制冷溫度達(dá)不到設(shè)計(jì)值;③天然氣后冷器天然氣溫度高,導(dǎo)致進(jìn)入蒸發(fā)器的天然氣溫度高,增加蒸發(fā)負(fù)荷,影響制冷溫度;④相同組分和溫度下,系統(tǒng)壓力對(duì)輕烴收率的影響較大,系統(tǒng)壓力為1.5MPa時(shí),輕烴收率為1.15× 10-4t/m3,當(dāng)系統(tǒng)壓力為1.65MPa時(shí),輕烴收率為1.20×10-4t/m3;⑤輕烴儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)壓力直接影響輕烴收率,由于輕烴穩(wěn)定塔底換熱器管束滲漏,導(dǎo)致天然氣進(jìn)入輕烴系統(tǒng),造成輕烴罐區(qū)放空頻繁,輕烴產(chǎn)量明顯減少;⑥三相分離器液位控制對(duì)輕烴收率影響較大,輕烴液位不能過(guò)高,否則會(huì)被天然氣帶走,過(guò)低進(jìn)入乙二醇系統(tǒng),造成損失;⑦三相分離器捕霧網(wǎng)損壞、捕霧網(wǎng)過(guò)疏會(huì)導(dǎo)致液相攜帶量增加,隨天然氣帶走,捕霧網(wǎng)過(guò)密會(huì)導(dǎo)致捕霧網(wǎng)發(fā)生凍堵,影響輕烴收率;⑧蒸發(fā)器內(nèi)存有冷凍機(jī)油,因?yàn)闈?rùn)滑油冷卻器效果不好,導(dǎo)致氨壓機(jī)排氣壓力升高,排氣溫度也隨之升高,排氣溫度過(guò)高必然使油分離效果變差,從而使機(jī)油隨壓縮氨氣攜帶到冷凝器,經(jīng)冷凝后最終將積存在蒸發(fā)器內(nèi),當(dāng)機(jī)油在蒸發(fā)器內(nèi)聚集到一定程度時(shí),機(jī)油占據(jù)了蒸發(fā)器的空間,必將影響液氨在蒸發(fā)器內(nèi)的蒸發(fā)量,從而使制冷溫度上升,影響輕烴收率。

    針對(duì)紅壓淺冷裝置輕烴收率偏低的問(wèn)題,采取了如下對(duì)策:

    (1)為減少和防止蒸發(fā)器凍堵,可根據(jù)天然氣處理量的多少合理調(diào)整乙二醇加注比例和控制乙二醇濃度,定期清洗乙二醇噴嘴,更換乙二醇過(guò)濾器。同時(shí)控制好蒸發(fā)器氨液位在規(guī)定范圍內(nèi),及時(shí)排放氨系統(tǒng)不凝氣,降低后冷器天然氣溫度,制冷溫度。

    (2)更換高效氨冷凝器,同時(shí)在換熱器入口增加分配器,重新設(shè)計(jì)優(yōu)化氨、水兩種物流進(jìn)出口的流向,使氨分兩路進(jìn)入換熱器內(nèi),充分換熱,提高換熱效果,降低冷凝溫度3~5℃。

    (3)裝置檢修時(shí),將后冷器清水管線增加循環(huán)水管線,根據(jù)不同季節(jié)合理控制清水和循環(huán)水量,使進(jìn)蒸發(fā)器的天然氣溫度保持恒定。

    (4)在保證裝置正常運(yùn)行和不影響外輸量的情況下,盡量控制系統(tǒng)壓力在較高的水平。

    (5)通過(guò)分程控制調(diào)節(jié)閥保持輕烴儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)壓力恒定,減少輕烴損耗。對(duì)輕烴穩(wěn)定塔底換熱器E—513管束進(jìn)行更換。

    (6)在控制好三相分離器液位的同時(shí),通過(guò)對(duì)一、二級(jí)三相分離器隔板和捕霧網(wǎng)進(jìn)行改造,新建耐腐蝕強(qiáng)度高的16Mn鋼鋼質(zhì)隔板和捕霧網(wǎng),并增大捕霧網(wǎng)過(guò)濾面積。

    (7)更換TGH3型高效的氨壓機(jī)潤(rùn)滑油換熱器,潤(rùn)滑油溫度從76℃降至40℃,增大氨壓縮機(jī)的制冷負(fù)荷,降低系統(tǒng)溫度和壓力,同時(shí)控制好油分離器液位,減少氨系統(tǒng)冷凍機(jī)油的含量。

    紅壓淺冷裝置通過(guò)采取上述對(duì)策進(jìn)行調(diào)控和技術(shù)改造,輕烴收率由2009~2010年的1.19×10-4t/m3提高到了2011~2012年1.25×10-4t/m3。

    (欄目主持 張秀麗)

    10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.045

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