河南油田采油一廠
旋流除砂罐用于聯(lián)合站污水處理系統(tǒng)
郭永濤河南油田采油一廠
旋流除砂罐由旋流沉降室、篩板、“人”字形擋流板、集砂坑組成。污水在進(jìn)入除砂罐時(shí)由于延長(zhǎng)了濾料在容器內(nèi)的水利沿程,增加了沉降時(shí)間,污水通過(guò)篩板進(jìn)入二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐,而下落的濾料則沉積在集砂坑內(nèi),通過(guò)排污口瀉出,起到了很好的除砂作用。旋流除砂罐較好地解決了一級(jí)過(guò)濾罐跑料導(dǎo)致二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐進(jìn)口含砂量大、反洗壓力上升、過(guò)濾罐受損、維修費(fèi)用高的難題,在取得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)也使二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐進(jìn)口懸浮物大大降低,去除率達(dá)到了47%。
聯(lián)合站;除砂罐;精細(xì)過(guò)濾罐;污水處理;懸浮物
雙河聯(lián)合站于1977年建成投產(chǎn),已安全運(yùn)行近40年,承擔(dān)著雙河油田含水原油的處理任務(wù)。原油處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模為總處理液量1 095×104t/a(30 000 t/d)。在日常的生產(chǎn)管理中,暴露出了二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐故障停運(yùn)次數(shù)多的問(wèn)題,不僅維修費(fèi)用高,而且對(duì)雙河油區(qū)的注水工作也產(chǎn)生了影響。究其原因是前端一級(jí)過(guò)濾罐跑料進(jìn)入二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐,堵塞了二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐的濾水通道,造成過(guò)濾罐壓力上升、過(guò)濾罐受損、水質(zhì)變差,平均半年需要維修一次。針對(duì)此現(xiàn)狀,于2013年4月對(duì)污水處理流程進(jìn)行了改造,并利用舊罐改造成一具旋流除砂罐,日處理量為23 000m3。自建成以來(lái),未對(duì)二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐進(jìn)行過(guò)維修,達(dá)到了預(yù)期目的。
(1)工藝流程。一級(jí)過(guò)濾罐跑料后,石英砂和卵石隨污水一起進(jìn)入旋流除砂罐,處理后,進(jìn)入二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐。由于旋流除砂罐采用離心沉降和密度差的原理,可以有效地對(duì)含油污水中的石英砂進(jìn)行水、砂分離,處理后的污水懸浮物大大減少,降低了后端設(shè)備對(duì)水質(zhì)的處理難度。
(2)工藝原理。當(dāng)一級(jí)過(guò)濾罐來(lái)水從中下部呈切線進(jìn)入除砂罐后,產(chǎn)生強(qiáng)烈的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),由于砂水密度不同,在離心力、向心浮力、流體曳力的作用下,實(shí)現(xiàn)了濾料和污水的快速初步分離,攜帶濾料的污水向上通過(guò)“人”字形擋流板時(shí),大部分濾料被阻擋下來(lái);污水通過(guò)“人”字形擋流板之間的間隙流向篩板,濾料再次被阻擋;污水通過(guò)篩板后經(jīng)過(guò)出水管進(jìn)入二級(jí)過(guò)濾罐,這樣就延長(zhǎng)了濾料在容器內(nèi)的水利沿程,增加了沉降時(shí)間,下落的濾料沉積在集砂坑內(nèi)進(jìn)行收集,最后通過(guò)排污口瀉出,起到了很好的除砂作用。
(3)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。旋流除砂罐進(jìn)出口流程采用低進(jìn)高出、切線方向進(jìn)入的方式運(yùn)行,內(nèi)部結(jié)構(gòu)由旋流沉降室、篩板、“人”字形擋流板、集砂坑組成。“人”字形擋流板設(shè)計(jì)為三層,安裝在人孔上部,便于作業(yè)人員進(jìn)行施工和維修;由于原有過(guò)濾罐底部為水泥澆筑而成,為了提高粘結(jié)力,此次集砂坑制作采用臺(tái)階狀的澆筑方式,便于砂礫自上而下進(jìn)入集砂坑進(jìn)行收集、排出。
(4)技術(shù)參數(shù)。第一、三層“人”字形擋流板為10個(gè),第二層人字形擋流板為9個(gè);“人”字形擋流板的兩端直接焊接在罐壁上;“人”字形擋流板使用∠100mm×100mm×8mm的角鋼;擋板之間相距300 mm,第一層擋板與第二層擋板相距80mm,第二層與第三層擋板相距100mm。
(5)技術(shù)特點(diǎn)。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低廉,易于安裝和操作;與其他設(shè)備相比,具有體積小、處理能力大、節(jié)省現(xiàn)場(chǎng)空間;除污效率高、過(guò)流量大、清污方便、運(yùn)行可靠;純物理方法除砂,避免了其他除砂方式存在水質(zhì)二次污染的現(xiàn)象。
(1)能夠起到很好的除砂作用。改造前,旋流除砂罐每天底部排砂1次,每周的排砂總量約在0.1m3,同時(shí)二級(jí)過(guò)濾罐和脫硫塔存在壓力(從0.20MPa上升至0.25MPa)升高的現(xiàn)象,說(shuō)明跑料已對(duì)正常的過(guò)濾系統(tǒng)造成了影響。改造后,能夠?qū)⑶岸艘患?jí)過(guò)濾罐的漏砂進(jìn)行最大限度的收集,每天排砂1~2次,每周的排砂總量約在0.2m3,二級(jí)過(guò)濾罐未出現(xiàn)壓力升高的現(xiàn)象,說(shuō)明旋流除砂罐的改造取得了成功。
(2)懸浮物的去除率可達(dá)到47%。改造前,二級(jí)過(guò)濾罐的進(jìn)口懸浮固體含量平均為23mg/L,改造后對(duì)除砂罐除雜效果進(jìn)行了連續(xù)跟蹤檢測(cè),懸浮物的去除率可達(dá)到47%,取得了較好效果。
(3)經(jīng)濟(jì)效益。運(yùn)行至今,二級(jí)過(guò)濾罐未進(jìn)行過(guò)維修,提高了二級(jí)過(guò)濾罐的運(yùn)行時(shí)率,延長(zhǎng)了脫硫塔填料使用周期,提高了注水水質(zhì)。年可減少二級(jí)核桃殼濾料的更換費(fèi)用及清裝料的勞務(wù)費(fèi)用61.125萬(wàn)元。
(1)為了提高旋流除砂罐對(duì)石英砂的收集作用,可將除砂坑的設(shè)計(jì)由臺(tái)階狀改為漏斗形,效果會(huì)更好。
(2)在進(jìn)水管線上安裝直徑為1吋的蒸汽管線,這樣可以在旋流除砂罐排空的情況下,通過(guò)蒸汽的高溫熏蒸,去除篩網(wǎng)上的板結(jié)物,提高過(guò)濾效果。
(3)可就近在二級(jí)精細(xì)過(guò)濾罐旁邊,利用一級(jí)石英砂過(guò)濾罐進(jìn)行改造,成本更低。
13598239846、gyt9846@163.com
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.7.037
郭永濤:采油工程師,2007年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)石油工程專業(yè)。