孔東勝 彭富更 張永平 張建軍 雷洲 張紅梅 河南油田采油二廠
氮氣化學(xué)輔助吞吐工藝技術(shù)
孔東勝 彭富更 張永平 張建軍 雷洲 張紅梅 河南油田采油二廠
河南油田稠油油藏開發(fā)過程中暴露出的問題主要有高輪次吞吐后回采水率低、注汽開采成本較高等。分別選擇三種不同類型黏度的稠油、特超稠油、超稠油原油進行降黏實驗。氮氣輔助蒸汽吞吐地質(zhì)模擬實驗表明,氮氣、蒸汽最佳混注比例25∶1~45∶1范圍內(nèi),注入時機在3~7周期效果最佳。氮氣量優(yōu)化設(shè)計時應(yīng)考慮油層條件、采出程度、吞吐周期等因素。
稠油;蒸汽吞吐;注氮氣;降黏劑
河南油田稠油油藏開發(fā)過程中暴露出的問題主要有高輪次吞吐后回采水率低,地下存水增多,原油產(chǎn)量下降,套管變形或損壞數(shù)量增加,低產(chǎn)低效井增多,開發(fā)效果差,注汽開采成本高等,需要提高油井采收率,以改善開發(fā)效果。
(1)氮氣的性質(zhì)。氮氣具有導(dǎo)熱系數(shù)(0.024 75 W/m·K)低,比熱容大,化學(xué)性質(zhì)不活躍,不易與碳氫化合物發(fā)生反應(yīng),在水中溶解度低的特點,且來源廣,在稠油熱采中得到廣泛應(yīng)用。
(2)氮氣提高吞吐效果機理。氮氣導(dǎo)熱系數(shù)低,油井在注蒸汽時,通過向油井油套環(huán)形空間注入氮氣驅(qū)替出導(dǎo)熱系數(shù)高的水,降低注汽時熱損失。測井?dāng)?shù)據(jù)表明,井筒注入氮氣后,井底干度上升,套管溫度降低,熱損失率下降。注蒸汽的同時,注入非凝結(jié)性氮氣,提高了地層壓力。當(dāng)油井開抽時,氮氣體積膨脹,注入地層中的氮氣反向流入井內(nèi),使油水返排,起到助排的作用,從而增加了油井產(chǎn)量。
(3)氮氣結(jié)合化學(xué)降黏劑輔助蒸汽吞吐作用原理。蒸汽在稠油熱采中起著主導(dǎo)作用。注氮氣有助于降低熱損失,補充地層能量,提高油層動用程度。氮氣結(jié)合化學(xué)降黏劑輔助蒸汽吞能把氮氣助排、原油降黏、蒸汽降黏有機結(jié)合,形成合力,起到增加地層能量、降低原油黏度,擴大蒸汽波及體積的目的,從而達到提高原油采收率的效果。
(1)化學(xué)降黏劑的降黏能力。分別選擇3種不同類型黏度的稠油、特超稠油、超稠油原油進行降黏實驗,油水比為7:3,降黏劑加入后濃度為3‰,在溫度為50℃時進行旋轉(zhuǎn)黏度測試。實驗結(jié)果表明,原油黏度大大降低,有的甚至降到100mPa·s以下,所選兩種降黏劑對這3種原油的降黏率均能達到97%以上,能夠滿足原油降黏的需要。
(2)化學(xué)降黏劑的熱穩(wěn)定。將裝有化學(xué)降黏劑溶液的耐溫耐壓密封容器放入馬弗爐中,300℃下恒溫一周后取出進行降黏實驗。實驗結(jié)果表明:與原來降黏率相比,兩種降黏劑的降黏率略有降低,但仍能達到95%以上,說明該降黏劑有較強的熱穩(wěn)定性。
(3)破乳劑脫水評價。取稠油聯(lián)合站的原油進行破乳劑脫水實驗。結(jié)果表明,破乳劑平均脫水率在92%以上,脫出水清,呈乳白色,脫出水平均含油量在80 mg/L以下,說明該化學(xué)降黏劑不影響原油的后續(xù)脫水,與破乳劑的配伍性好。
(4)氮氣輔助蒸汽吞吐工藝中注入時機及混注比。根據(jù)河南油田工程院做的氮氣輔助蒸汽吞吐地質(zhì)模擬實驗,氮氣、蒸汽最佳混注比例25∶1~45∶1范圍內(nèi),注入時機在3~7周期效果最佳。氮氣量優(yōu)化設(shè)計時應(yīng)考慮油層條件、采出程度、吞吐周期等因素。
(1)試驗所選擇的化學(xué)降黏劑能夠承受300℃的高溫,穩(wěn)定性好,降黏能力強,與現(xiàn)用破乳劑的配伍性好,不影響采出原油的后續(xù)脫水處理。
(2)化學(xué)降黏劑用量按蒸汽作用油層半徑、油層厚度、油層孔隙度等綜合確定,氮氣量按平均混注比30∶1,結(jié)合油層條件、采出情況進化優(yōu)化設(shè)計。
(3)氮氣結(jié)合化學(xué)降黏輔助吞吐措施結(jié)了合氮氣助排和化學(xué)降黏的雙重作用,平均單井增油100 t以上,增油效果明顯,經(jīng)濟效益良好,是提高高周期吞吐效果的有效技術(shù)手段。
(欄目主持楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.2.016