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      減壓精餾分離2,3-丁二醇的研究

      2014-02-28 03:03:42畢生雷喬建援杜風(fēng)光
      安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年15期
      關(guān)鍵詞:丁二醇沸器塔頂

      畢生雷,喬建援,劉 鉞,杜風(fēng)光

      (河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司,河南南陽473000)

      2,3-丁二醇(2,3-butanedioil,2,3-BD)是一種應(yīng)用廣泛的化工原料,所涉及的領(lǐng)域有化工、食品、航空航天等,有著廣泛的應(yīng)用前景[1-3],其生產(chǎn)方法主要有化學(xué)合成法和微生物轉(zhuǎn)化法[4-7]。由于2,3-BD的性質(zhì)特殊,即高沸點、高黏度、高親水性及發(fā)酵液固有的特性,從發(fā)酵液中對其進(jìn)行分離純化較為困難,成為了制約生物法制備2,3-BD工業(yè)化生產(chǎn)的瓶頸之一[8]。

      天冠集團(tuán)使用和清華大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的發(fā)酵法生產(chǎn)1,3-丙二醇(以下簡稱1,3-PDO)技術(shù)建設(shè)了千噸線生產(chǎn)線[10],2,3-BD是其發(fā)酵過程中的副產(chǎn)物,其產(chǎn)物含量大約是1,3-PDO的1/4~1/3。在發(fā)酵結(jié)束后,發(fā)酵液采用金屬膜過濾方法除蛋白[11]、電滲析方法脫鹽[12-13]、蒸餾脫水和精餾分離1,3-PDO、2,3-BD。由于 1,3-PDO、2,3-BD 各理化性質(zhì)接近難以分離,因此減壓精餾的效果直接決定了2,3-BD產(chǎn)品的純度和質(zhì)量。因此,筆者從生產(chǎn)實踐出發(fā)探討減壓精餾分離2,3-BD的工藝參數(shù)。

      1 材料與方法

      1.1 材料 原料為提取過1,3-PDO后的物料,2,3-BD含量為10% ~15%,其他成分主要為1,3-PDO、C2H6O。精餾塔,依據(jù)天冠發(fā)明專利CN100355475C自行制造,屬于填料塔,直徑500 mm、填料高度1 000 mm、塔高20 m,分別在塔釜、塔中12 m、塔頂設(shè)置排料口和進(jìn)料口。

      1.2 2,3-丁二醇的測定分析方法及成品的標(biāo)準(zhǔn) 采用高效液相色譜儀測定色譜柱為Aminexres-in-based 87H,柱溫65℃,流動相為0.005 mol/L硫酸水溶液,流速0.8 ml/min。成品的標(biāo)準(zhǔn)是2,3-BD含量>90%。

      1.3 操作方法 將原料通過離心泵壓到精餾塔釜中,使用導(dǎo)熱油爐對塔釜中的原料進(jìn)行加熱。達(dá)到試驗溫度后開啟全回流并穩(wěn)定2~3 h后,開始進(jìn)料。進(jìn)料采用真空自吸,在一定的操作條件下考察溫度、回流比等對精餾過程以及對2,3-BD產(chǎn)品純度的影響。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 不同反應(yīng)段溫度對2,3-BD含量的影響 固定在塔頂進(jìn)料,使用2,3-BD含量在50%左右、溫度在30℃左右的物料,回流比10∶1,出料位置在第25個塔板處,考察反應(yīng)段溫度對2,3-BD精餾過程的影響。

      從圖1中可以看出,隨著反應(yīng)溫度的降低,再沸器的負(fù)荷明顯下降,但是隨之而來的是出料中的2,3-BD含量也有較大的下降,說明節(jié)能與2,3-BD得率不能兼顧,只能找一個平衡點。經(jīng)過分析認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)選取反應(yīng)段溫度為95℃。

      圖1 不同反應(yīng)段溫度對2,3-BD含量的影響

      2.2 不同原料濃度對2,3-BD含量的影響 固定在塔頂進(jìn)料,使用溫度在57℃左右的物料,反應(yīng)段溫度95℃,出料位置在第24個塔板處,考察原料濃度對2,3-BD精餾過程的影響。

      由于發(fā)酵液中2,3-BD含量為1% ~3%,而且發(fā)酵液中含有大量的酒精、水與2,3-BD沸點接近,難以分離。因此,在進(jìn)行減壓精餾前需要先提高2,3-BD濃度。從圖2中可以看出,如果原料中2,3-BD濃度較高,那雖然單位時間內(nèi)消耗的能量較少,最終得到的產(chǎn)品中的2,3-BD含量也比較高,接近100%。但是隨著原料中2,3-BD濃度的降低,由于1,3-PDO的存在,使得最終產(chǎn)品中2,3-BD含量也逐漸降低,達(dá)不到銷售的要求,還需要返回重新進(jìn)行二次精餾除雜,這無疑是增加了精餾成本。結(jié)合再沸器的負(fù)荷,認(rèn)為原料的2,3-BD濃度為28%最好。

      圖2 不同原料濃度對2,3-BD含量的影響

      2.3 出料位置對2,3-BD含量的影響 固定在塔頂進(jìn)料,使用原料2,3-BD的濃度為28%、溫度在57℃左右的物料,反應(yīng)段溫度95℃,考察出料位置對2,3-BD精餾過程的影響。

      在精餾體系中,在不同的塔板位置,各組分的含量是不同的。通常,在塔頂由于溫度相對較低,所以出料中低沸點物質(zhì)會一直存在。在塔釜位置,由于溫度較高,內(nèi)冷卻不足,所以出料中會有一些高沸點物質(zhì)存在。從圖3可以看出,出料位置增高,成品中2,3-BD的含量就越高。結(jié)合再沸器的負(fù)荷選擇24個塔板位置出料。

      圖3 不同出料位置對2,3-BD含量的影響

      2.4 進(jìn)料溫度對2,3-BD含量的影響 固定在塔頂進(jìn)料,使用原料2,3-BD的濃度為28%、反應(yīng)段溫度95℃,考察出料位置對2,3-BD精餾過程的影響。

      進(jìn)料溫度是精餾過程中的一個關(guān)鍵因素。一般地,在進(jìn)原料時候要保證釜溫低于50℃,而且升溫不能太快,否則會引起暴沸或者泛塔[14]。從圖4可以看出,進(jìn)料溫度越高,再沸器負(fù)荷就越小,同樣成品中的2,3-BD含量就越高,就越容易達(dá)到銷售的要求。結(jié)合再沸器的負(fù)荷,認(rèn)為原料應(yīng)當(dāng)達(dá)到57℃的溫度再開始進(jìn)料。

      圖4 不同進(jìn)料溫度對2,3-BD含量的影響

      2.5 回流比對2,3-BD含量的影響 固定在塔頂進(jìn)料,使用2,3-BD含量在28%左右、溫度在57℃左右的物料,反應(yīng)段溫度95℃,出料位置在第24個塔板處,考察回流比對2,3-BD精餾過程的影響。

      回流起到內(nèi)冷卻的作用,有利于高沸點物質(zhì)如2,3-BD的純化?;亓髁康脑黾訒簳r引起內(nèi)冷卻效果良好,而較小的回流比會導(dǎo)致有大量未冷卻的2,3-BD,回到塔中,表現(xiàn)在流量計不斷的脈沖。從圖5中可以看出,隨著回流比的減少,成品中的2,3-BD含量在降低,結(jié)合再沸器的負(fù)荷認(rèn)為應(yīng)當(dāng)先擇回流比6∶1。

      圖5 不同回流比對2,3-BD含量的影響

      3 結(jié)論

      在2,3-BD精餾中,人們應(yīng)當(dāng)使用2,3-BD含量在28%左右、溫度在57℃左右的物料,其出料位置在第24個塔板處,回流比6∶1。此時,得到產(chǎn)品的2,3-BD濃度可以達(dá)到95%以上。

      [1]李琰君,朱家文,吳艷陽,等.2,3-丁二醇分離純化中反應(yīng)精餾工藝[J].化學(xué)工程,2012,40(12):70-74.

      [2]秦加陽,肖梓軍,張兆斌,等.一種簡單的高產(chǎn)2,3-丁二醇的發(fā)酵生產(chǎn)方法[J].生物加工過程,2005,3(4):71-73.

      [3]紀(jì)曉軍,朱建國,高振,等.微生物發(fā)酵法生產(chǎn)2,3-丁二醇的研究進(jìn)展[J].現(xiàn)代化工,2006,26(8):23-26.

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