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    應(yīng)用動(dòng)力吸振器降低車內(nèi)轟鳴噪聲

    2014-02-24 03:26:52谷玉川樊帆龍書成
    噪聲與振動(dòng)控制 2014年2期
    關(guān)鍵詞:吸振器內(nèi)耳車架

    谷玉川,樊帆,龍書成

    (廣州汽車集團(tuán)股份有限公司汽車工程研究院,廣州 511434)

    當(dāng)汽車以某些特定的速度行駛時(shí),或其發(fā)動(dòng)機(jī)以某些特定的轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),在乘坐室產(chǎn)生了很大的峰值噪聲,這種噪聲稱之為車內(nèi)轟鳴聲[1]。轟鳴聲具有如下特征:

    (1)在頻譜圖上與其相鄰的頻率成分相比,具有很高的聲壓級(jí)峰值,且峰值頻帶很窄;

    (2)具有明顯的帶頻性質(zhì),一般在20~200 Hz范圍內(nèi);

    (3)伴隨著轟鳴聲的出現(xiàn),往往在乘坐室內(nèi)產(chǎn)生駐波[1]。

    動(dòng)力吸振器技術(shù)最早由Frahm H.提出[2]。被動(dòng)式動(dòng)力吸振器由于其結(jié)構(gòu)簡單,占用空間少,能有效抑制頻率變化范圍較小的結(jié)構(gòu)振動(dòng)等優(yōu)點(diǎn),經(jīng)常用于汽車振動(dòng)問題的解決[3―5]。

    通過分析某采用自主研發(fā)車型2 400 r/min附近的車內(nèi)轟鳴聲問題(該車型采用排量為1.8 L的增壓直列4缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī)),應(yīng)用動(dòng)力吸振器技術(shù),提出一種降低車內(nèi)轟鳴噪聲的解決方案。

    1 車內(nèi)噪聲分析

    根據(jù)主觀評(píng)價(jià)結(jié)果,車內(nèi)前排、后排在2 400 r/min左右均有明顯的轟鳴噪聲。為尋找該噪聲的聲源,在行駛工況下,變速器掛入二檔,從1 000 r/min~4 000 r/min緩慢加速。采用麥克風(fēng)(B&K 4189)及噪聲振動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)(B&K 3560 D)等設(shè)備,對(duì)車內(nèi)駕駛員內(nèi)耳聲壓、后排乘員內(nèi)耳聲壓進(jìn)行測(cè)量和采集,如圖1—圖4所示。

    圖1 前排駕駛員內(nèi)耳噪聲overall

    圖2 前排駕駛員內(nèi)耳噪聲瀑布圖

    圖3 后排乘客內(nèi)耳噪聲overall

    圖4 后排乘客內(nèi)耳噪聲瀑布圖

    從圖1及圖3中可以看出,聲壓級(jí)在2 400 r/min左右存在較大峰值,并且在此峰值2階聲壓貢獻(xiàn)較大,通過圖2及圖4發(fā)現(xiàn)在80 Hz,2 400 r/min左右車內(nèi)噪聲明顯增大。因此,確定該噪聲峰值主要由發(fā)動(dòng)機(jī)2階激勵(lì)引起。在實(shí)車狀態(tài)下對(duì)前副車架進(jìn)行約束模態(tài)試驗(yàn),從頻率響應(yīng)函數(shù)可以得到前副車架第1階模態(tài)頻率為81.7 Hz,該頻率與車內(nèi)2 400 r/min所對(duì)應(yīng)的轟鳴聲頻率相吻合,初步判斷引起車內(nèi)轟鳴聲的原因是發(fā)動(dòng)機(jī)2階激勵(lì)與前副車架第1階模態(tài)產(chǎn)生共振。根據(jù)圖5所示前副車架模態(tài)振型可知,前副車架右縱梁與前橫梁交點(diǎn)處振動(dòng)位移較大。

    圖5 前副車架第1階模態(tài)振型

    2 動(dòng)力吸振器的設(shè)計(jì)

    對(duì)于多自由度系統(tǒng),若各階固有頻率相隔較遠(yuǎn),通??梢院雎愿髂B(tài)之間的相互影響,在振動(dòng)控制中,將各模態(tài)分別處理。因此,可以在響應(yīng)最大的共振頻率下,設(shè)計(jì)一個(gè)吸振器,并將它安裝在振動(dòng)最大的部位。

    2.1 有阻尼動(dòng)力吸振器的基本原理

    在振動(dòng)物體上另附加質(zhì)量彈簧共振系統(tǒng),使附加系統(tǒng)產(chǎn)生一個(gè)與主系統(tǒng)相位差180度的振動(dòng),從而衰減主系統(tǒng)的振動(dòng)[6]。

    不考慮主質(zhì)量系統(tǒng)阻尼時(shí),將簡化后的單自由度系統(tǒng)作為主系統(tǒng),主質(zhì)量系統(tǒng)裝有有阻尼動(dòng)力吸振器后,成為兩自由度系統(tǒng),模型如下圖6所示[7]。

    圖6 有阻尼動(dòng)力吸振器的兩自由度系統(tǒng)模型

    其中動(dòng)力吸振器的質(zhì)量為m、剛度為k、阻尼為c2、動(dòng)力吸振器位移響應(yīng)為x2,主系統(tǒng)等效質(zhì)量為Mr、等效剛度為Kr、主系統(tǒng)等效質(zhì)量位移響應(yīng)為x1,在激勵(lì)Qrcosωt的作用下,系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)方程為

    該動(dòng)力學(xué)方程的解為

    其中A1為主系統(tǒng)振幅,A2為動(dòng)力吸振器振幅。

    將主質(zhì)量系統(tǒng)的振幅與靜變形之比稱為動(dòng)力放大系數(shù),可得

    《企業(yè)年金試行辦法》規(guī)定,企業(yè)和員工自愿建立補(bǔ)充養(yǎng)老制度。現(xiàn)實(shí)是:企業(yè)年金在國有企業(yè)實(shí)施較為充分,但建立企業(yè)年金的私營企業(yè)數(shù)量較少,企業(yè)都是以營利為目的,有幾個(gè)私營企業(yè)會(huì)自愿?但我們見到的是與之相對(duì)應(yīng)的公務(wù)員的職業(yè)年金已經(jīng)實(shí)行,有人戲稱:公務(wù)員使用的是納稅人的錢,應(yīng)發(fā)盡發(fā),應(yīng)繳盡繳;而企業(yè)對(duì)員工的福利是,能不發(fā)就不發(fā),能少繳就少繳。

    圖7 主質(zhì)量系統(tǒng)幅頻響應(yīng)曲線

    根據(jù)式(3)可導(dǎo)出最優(yōu)調(diào)諧比的解析式

    根據(jù)最優(yōu)調(diào)諧比可以推導(dǎo)出最優(yōu)阻尼比為:

    將式(4)、式(5)代入式(3)可得

    2.2 有阻尼動(dòng)力吸振器的設(shè)計(jì)

    (1)設(shè)計(jì)有阻尼動(dòng)力吸振器,首先應(yīng)選擇合適的質(zhì)量比,確定動(dòng)力吸振器的質(zhì)量m。根據(jù)式(6)可知,μ越大對(duì)前副車架在減震區(qū)工作越有利,但考慮到布置空間及實(shí)際結(jié)構(gòu)的可行性,一般選取m=(0.1~0.3)Mr[6]?,F(xiàn)在選取m=3 kg,μ=0.1的方案。

    (2)根據(jù)最佳調(diào)諧比,確定吸振器的固有頻率和動(dòng)剛度。

    式中fa為動(dòng)力吸振器固有頻率;fn為主系統(tǒng)固有頻率;k為動(dòng)力吸振器動(dòng)剛度。

    (3)根據(jù)最佳阻尼比公式,計(jì)算最佳阻尼比、粘性阻尼系數(shù)。

    (4)根據(jù)動(dòng)力吸振器以上參數(shù),充分考慮布置、結(jié)構(gòu)等因素設(shè)計(jì)動(dòng)力吸振器,將動(dòng)力吸振器布置于前副車架右縱梁偏右懸置位置,安裝狀態(tài)如圖8所示。

    圖8 動(dòng)力吸振器安裝狀態(tài)示意圖

    3 試驗(yàn)驗(yàn)證

    實(shí)車在干燥瀝青路進(jìn)行不同工況的車內(nèi)噪聲測(cè)試,結(jié)果如圖9及圖10所示,前排駕駛員內(nèi)耳噪聲、后排駕駛員內(nèi)耳噪聲在2 400 r/min附近,總聲壓級(jí)最大下降3 dB(A)。如圖11及圖12所示,前排駕駛員內(nèi)耳2階噪聲、后排駕駛員內(nèi)耳2階噪聲在2 400 r/min附近,噪聲降低明顯,主觀評(píng)價(jià)轟鳴聲得到有效改善。

    圖9 前排駕駛員內(nèi)耳噪聲overall

    圖10 后排駕駛員內(nèi)耳噪聲overall

    圖11 前排駕駛員內(nèi)耳2階噪聲

    圖12 前排駕駛員內(nèi)耳2階噪聲

    4 結(jié)語

    (1)本文運(yùn)用階次分析技術(shù)和試驗(yàn)?zāi)B(tài)分析技術(shù)診斷出引起2 400 r/min車內(nèi)噪聲的原因是發(fā)動(dòng)機(jī)2階激勵(lì)與前副車架1階模態(tài)產(chǎn)生共振,從而引起的轟鳴噪聲。

    (2)對(duì)有阻尼動(dòng)力吸振器的減振特性進(jìn)行了理論分析,設(shè)計(jì)出參數(shù)合理的動(dòng)力吸振器來抑制前副車架的共振,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,該動(dòng)力吸振器最大降低車內(nèi)噪聲3 dB(A)。

    [1]余志生,李克強(qiáng),連小珉.汽車工程手冊(cè):基礎(chǔ)篇[M].北京:人民交通出版社,2001.405.

    [2]Frahm H.Device for damping vibration of bodies:US,989958[P].1911-10-30.

    [3]Vinod K.Singh,Nitin Wani,Naveen Rastogi.Designing a tuned torsional damper for automotive applications using fea and optimization[C].SAE Technical Paper Series 2005-01-2293.2005.

    [4]Clayton A.Maas and Florent Capou,Brian Mahnken,Matt Borgerson.Application of NVH countermeasures for cabin boom isolation using hydraulic bushing and silicone tuned mass absorber[C].SAE Technical Paper Series 2006-01-1681.2006.

    [5]蘭靛靛,閔福江,邵明亮.動(dòng)力吸振器技術(shù)在車內(nèi)轟鳴聲控制中的應(yīng)用[J].振動(dòng)、測(cè)試與診斷,2011,31(3):335.

    [6]龐劍,諶剛,何 華.汽車噪聲與振動(dòng):理論與應(yīng)用[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.141.

    [7]代林,上官文斌,張少飛.n級(jí)動(dòng)力吸振器的建模及參數(shù)優(yōu)化[J].噪聲與振動(dòng)控制,2012,32(3):46.

    [8]丁文鏡.減振理論[M].北京:清華大學(xué)出版社,1988.209.

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