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      Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)的改造

      2014-02-20 01:43:33汪有源張軼蔚朱紅安
      鋼管 2014年3期
      關(guān)鍵詞:機(jī)主萬向減速機(jī)

      汪有源,張軼蔚,朱紅安

      (1.湖北新冶鋼有限公司,湖北黃石435001;2.湖北理工學(xué)院,湖北黃石435003)

      Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)的改造

      汪有源1,張軼蔚2,朱紅安1

      (1.湖北新冶鋼有限公司,湖北黃石435001;2.湖北理工學(xué)院,湖北黃石435003)

      Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)在生產(chǎn)大規(guī)格厚壁管尤其是P91、P92高壓鍋爐管時(shí),主傳動(dòng)系統(tǒng)作用在軋輥上的傳動(dòng)力矩不能滿足要求。在保留原有主電機(jī)及電氣傳動(dòng)裝置的前提下,采取適當(dāng)增大主減速機(jī)減速比、更換萬向接軸的方案對(duì)穿孔機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造。實(shí)踐證明:改造后的穿孔機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)提高了軋輥傳動(dòng)力矩,滿足批量生產(chǎn)大規(guī)格高鋼級(jí)鋼管的需要。

      三輥軋管機(jī)組;錐形輥穿孔機(jī);主傳動(dòng)系統(tǒng);減速比;萬向接軸;改造

      某廠Φ460 mm三輥軋管機(jī)組采用立式錐形輥穿孔機(jī),生產(chǎn)Φ203~500 mm×15~100 mm的高精度中厚壁無縫鋼管。但在生產(chǎn)大規(guī)格優(yōu)質(zhì)碳鋼、低合金鋼和較小規(guī)格合金鋼毛管時(shí),特別是用大規(guī)格管坯軋制P91、P92等高合金鋼厚壁管時(shí),穿孔機(jī)主電機(jī)電流接近甚至超出了電流過載保護(hù)值。

      以45鋼和P91兩個(gè)鋼種Φ460 mm管坯生產(chǎn)Φ520 mm×65 mm毛管為例:在管坯實(shí)測(cè)溫度1 200℃的條件下,穿軋45鋼時(shí),勉強(qiáng)穿出毛管,穿孔機(jī)主電機(jī)電流峰值達(dá)到3 288 A(電流過載保護(hù)值為3 300 A);而在同樣調(diào)整參數(shù)下,穿軋P91時(shí),穿孔機(jī)軋卡且主電機(jī)電流峰值達(dá)到3 416 A;將管坯出爐鋼溫調(diào)高至1 270℃再穿軋P91時(shí),同樣發(fā)生軋卡現(xiàn)象,電流峰值依然達(dá)到3 417 A。又如,用Φ390 mm管坯試軋P92高壓鍋爐管時(shí),穿孔機(jī)可以順利穿出毛管(Φ436 mm×67 mm),但電機(jī)電流峰值已達(dá)到3 230 A,接近電流過載保護(hù)值。生產(chǎn)情況表明:該穿孔機(jī)在生產(chǎn)大規(guī)格厚壁毛管時(shí),主傳動(dòng)系統(tǒng)作用在軋輥上的傳動(dòng)力矩不夠,滿足不了高鋼級(jí)、大規(guī)格管坯穿孔的需要。

      P91、P92等鋼種的大規(guī)格厚壁合金鋼鋼管是制造超臨界、超超臨界發(fā)電設(shè)備鍋爐的必需材料,市場(chǎng)需求量將隨著電力需求增加而不斷增大[1-4],P91、P92等鋼種的大規(guī)格厚壁合金鋼鋼管不僅產(chǎn)品附加值高,而且適合三輥軋管機(jī)組生產(chǎn)[5-8]。所以對(duì)現(xiàn)有穿孔機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,增大軋輥傳動(dòng)力矩,對(duì)高鋼級(jí)品種的生產(chǎn)以及自身裝備優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮具有重要的意義。

      1 Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)

      Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)主機(jī)座為錐形軋輥立式布置,導(dǎo)板左右水平布置,出口側(cè)單獨(dú)傳動(dòng)。其主傳動(dòng)系統(tǒng)如圖1所示,由主電機(jī)、齒式聯(lián)軸器、主減速機(jī)、萬向接軸以及軋輥等組成,上、下軋輥各由1臺(tái)交流變頻電機(jī)通過圓柱齒輪減速機(jī)驅(qū)動(dòng)。

      圖1 Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)示意

      主電機(jī)額定功率6 500 kW,額定電壓3 150 V,額定電流1 382 A,頻率18.5~25.2 Hz,轉(zhuǎn)速359~500 r/min,電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩為173 kN·m,過載能力(全速范圍)225%。主減速機(jī)為一級(jí)減速,減速比i=5.056。萬向接軸的回轉(zhuǎn)直徑為860 mm。

      2 改造方案的確定

      提高穿孔機(jī)軋輥的傳動(dòng)力矩有兩種方式:一是增大主電機(jī)功率[9],相應(yīng)地更換電氣傳動(dòng)裝置以及機(jī)械部分的主減速機(jī)和萬向接軸;二是保留現(xiàn)有主電機(jī)和電氣傳動(dòng)裝置不變,增大主減速機(jī)的減速比,更換主減速機(jī)以及換裝大規(guī)格的萬向接軸。

      采用第1種方式,設(shè)備能力提高且生產(chǎn)率不受影響,但涉及到更換主電機(jī)、電氣傳動(dòng)裝置和主減速機(jī)及萬向接軸,改造費(fèi)用高,施工、調(diào)試時(shí)間長(zhǎng),對(duì)生產(chǎn)影響大;采用第2種方式,可以保持主電機(jī)及傳動(dòng)裝置不變,只更換主減速機(jī)及萬向接軸,費(fèi)用相對(duì)較低,而且施工時(shí)間短,對(duì)生產(chǎn)影響小,但是軋制速度將下降,頂頭壽命及生產(chǎn)節(jié)奏會(huì)受到一定影響。

      綜合考慮各種因素,決定采用第2種方式進(jìn)行改造,即在滿足生產(chǎn)率的前提下適當(dāng)增大主減速機(jī)減速比,提高軋輥傳動(dòng)力矩,以滿足生產(chǎn)大規(guī)格高鋼級(jí)鋼管的需要。

      2.1 確定主減速機(jī)減速比

      在生產(chǎn)絕大多數(shù)品種規(guī)格時(shí),穿孔機(jī)軋輥轉(zhuǎn)速為20~50 r/min,主電機(jī)工作在恒轉(zhuǎn)矩范圍內(nèi)。Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)主電機(jī)最大轉(zhuǎn)矩曲線如圖2所示,過載能力225%,最大轉(zhuǎn)矩391 kN·m。

      圖2 Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)主電機(jī)最大轉(zhuǎn)矩曲線

      根據(jù)文獻(xiàn)[10]計(jì)算出P91管坯在不同穿孔溫度下要求的最大軋制力矩,見表1。為確定主減速機(jī)的減速比,對(duì)不同減速比下主電機(jī)轉(zhuǎn)速和主減速機(jī)輸出力矩進(jìn)行了比較,見表2。

      表1 P91管坯在不同穿孔溫度下要求的最大軋制力矩

      根據(jù)文獻(xiàn)[11],作用在軋輥上的傳動(dòng)力矩T為:T=Tz+Tf1+Tf2。顯然,要實(shí)現(xiàn)正常穿孔必須滿足條件Tm≥T。比較表1和表2,當(dāng)減速比選i=8和i=9時(shí),主電機(jī)轉(zhuǎn)速均在允許的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),而且在正常軋制溫度(1 250℃)下均能滿足軋制要求。

      在毛管長(zhǎng)度為10 m,主電機(jī)轉(zhuǎn)速為額定轉(zhuǎn)速359 r/min的條件下,當(dāng)減速比i=9時(shí),對(duì)應(yīng)的毛管出口速度為0.45 m/s,穿孔時(shí)間為22 s;而當(dāng)減速比i=8時(shí),對(duì)應(yīng)的毛管出口速度為0.51 m/s,穿孔時(shí)間為19.6 s。由此可見:如果主減速機(jī)減速比過大,不僅延長(zhǎng)了穿孔時(shí)間,對(duì)頂頭壽命不利,而且降低了生產(chǎn)節(jié)奏[12]??紤]到這一因素,確定主減速機(jī)減速比i=8。

      表2 不同減速比下主電機(jī)轉(zhuǎn)速和主減速機(jī)輸出力矩的比較

      由于增大主減速機(jī)的減速比可在主電機(jī)輸出力矩不變的情況下增大軋輥傳動(dòng)力矩,而只要轉(zhuǎn)速控制在主電機(jī)的工作范圍內(nèi),減速比的改變不會(huì)影響主電機(jī)的工作狀況;因此,在生產(chǎn)小規(guī)格管坯或一般鋼種時(shí),可在允許的范圍內(nèi)通過適當(dāng)提高主電機(jī)轉(zhuǎn)速的方式,減輕主減速機(jī)減速比增大后對(duì)軋制速度的影響。

      2.2 主減速機(jī)的參數(shù)及結(jié)構(gòu)

      原有主減速機(jī)為一級(jí)減速,減速比i=5.056,輸入軸與輸出軸的中心距為1 450 mm,中心高1 400 mm。為了保證上、下萬向接軸的水平傾角不變并盡量減少破除原有設(shè)備基礎(chǔ),改造后的主減速機(jī)中心高應(yīng)維持不變。在與設(shè)備制造廠家協(xié)調(diào)后,改造后的主減速機(jī)為兩級(jí)減速,總減速比i=8.108,輸入軸與輸出軸的中心距為2 200 mm,中心高1 400 mm,齒輪精度6級(jí),齒向完全修形,使用系數(shù)2.25。

      2.3 確定萬向接軸的規(guī)格

      萬向接軸的規(guī)格與其工作壽命有關(guān),確定萬向接軸的工作壽命需要足夠精確的疲勞載荷譜[13],而疲勞載荷譜則取決于穿孔機(jī)所軋鋼管的規(guī)格、鋼種及產(chǎn)量等諸多因素,所以準(zhǔn)確的疲勞載荷譜在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是很難得到的。在這種情況下,根據(jù)文獻(xiàn)[8]推薦的方法來選擇萬向接軸:將預(yù)計(jì)的峰值力矩Tmax與所選萬向接軸的單向脈沖疲勞轉(zhuǎn)矩TDS(由產(chǎn)品樣本給出)進(jìn)行比較,必須滿足以下條件:

      Tmax≤TDS

      Tmax≈K·TN

      式中K——沖擊系數(shù),由從動(dòng)端工況確定;

      TN——萬向接軸的額定轉(zhuǎn)矩,kN·m。

      若改造后的主減速機(jī)減速比i=8.108,則萬向接軸額定轉(zhuǎn)矩TN=1 403(kN·m),主減速機(jī)最大輸出力矩Tm=3 156(kN·m)。根據(jù)文獻(xiàn)[8],取沖擊系數(shù)K=5,于是:

      Tmax≈K·TN=5×1 403=7 015(kN·m)

      按照制造廠商提供的樣本資料,考慮到設(shè)備安裝的空間限制,確定改造后的萬向接軸回轉(zhuǎn)直徑為1 060 mm,其單向脈沖疲勞轉(zhuǎn)矩TDS=8 897(kN·m),符合上述條件。

      3 改造方案的實(shí)施

      按上述方案對(duì)現(xiàn)有主傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并在實(shí)施過程中采取了以下措施:

      (1)校核了軋輥軸以及軋輥軸承的強(qiáng)度,結(jié)果表明相關(guān)零部件有足夠的安全系數(shù)。

      (2)驗(yàn)算了主減速機(jī)的傾翻力矩,結(jié)果表明原有主電機(jī)和主減速機(jī)底座的地腳螺栓可以保留。

      (3)為適應(yīng)主減速機(jī)中心距變化,重新設(shè)計(jì)了主電機(jī)和主減速機(jī)底座,并保證原基礎(chǔ)標(biāo)高不變,盡量保留原地腳螺栓位置,減少因改造而產(chǎn)生的土建施工,降低改造成本。

      (4)因萬向接軸回轉(zhuǎn)直徑增大,核對(duì)了新、舊軋輥上下極限位置以及喂入角極限位置時(shí)萬向接軸與穿孔機(jī)機(jī)架窗口、三輥導(dǎo)向裝置之間的干涉情況,并對(duì)干涉之處做了修改。

      (5)因萬向接軸回轉(zhuǎn)直徑增大,隨之修改了用于換輥的托架的尺寸和結(jié)構(gòu)。

      (6)更改了主減速機(jī)稀油潤(rùn)滑管線。

      4 改造效果

      改造后的穿孔機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)順利投入使用,并通過軋制大規(guī)格P91鋼管對(duì)主傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了驗(yàn)證。改造前后穿孔機(jī)主電機(jī)的工作情況對(duì)比見表3。

      表3 改造前后主電機(jī)的工作情況對(duì)比

      改造后軋制P91鋼種Φ532 mm×65 mm規(guī)格鋼管時(shí)穿孔機(jī)主電機(jī)輸出力矩峰值330 kN·m,電流峰值2 829 A,與設(shè)備允許值(主電機(jī)最大輸出力矩391 kN·m,最大允許電流3 300 A)相比均有15%左右的富余,轉(zhuǎn)速平穩(wěn)。

      5 結(jié)語

      在保留原有主電機(jī)及電氣傳動(dòng)裝置不變的前提下,適當(dāng)增大主減速機(jī)減速比,可以提高Φ460 mm錐形輥穿孔機(jī)軋輥傳動(dòng)力矩,能夠滿足生產(chǎn)大規(guī)格高鋼級(jí)鋼管的需要。本文所述改造方案具有投資省、見效快,對(duì)生產(chǎn)影響小的優(yōu)點(diǎn);但另一方面必需考慮到因主電機(jī)功率的限制,軋制速度會(huì)受到一定程度的制約。

      從改造之后的運(yùn)轉(zhuǎn)情況可以看出,改造后設(shè)備能力明顯提升,可以滿足批量生產(chǎn)P91、P92等大規(guī)格厚壁合金鋼鋼管的要求。

      [1]程世清,黃文.超(超)臨界電站用P91大口徑厚壁無縫鋼管研制及批量化生產(chǎn)[N].世界金屬導(dǎo)報(bào),2010-08-03(011).

      [2]郭元蓉,吳紅.P91無縫鋼管國(guó)產(chǎn)化研究進(jìn)展[J].鋼管,2008,37(1):22-27.

      [3]郭元蓉,陳雨,詹勇,等.P91熱軋無縫鋼管中δ鐵素體的研究[J].鋼管,2011,40(5):17-20.

      [4]蘇俊,張錚,李進(jìn).P91高壓鍋爐管的開發(fā)[J].鋼管,2008,37(4):33-37.

      [5]李群.天津鋼管集團(tuán)股份有限公司試制成功大直徑P91高壓鍋爐管[J].鋼管,2009,38(4):50.

      [6]張寶惠,曹金榮,肖功業(yè),等.P91耐熱鋼熱變形行為及其流變應(yīng)力本構(gòu)方程[J].鋼管,2012,41(1):23-28.

      [7]鐘錫弟.現(xiàn)代Assel軋管工藝的特點(diǎn)及其產(chǎn)品定位[J].天津冶金,2006(1):14-17.

      [8]錢剛,胡旋.新冶鋼Assel軋管機(jī)組的現(xiàn)狀與未來發(fā)展戰(zhàn)略[J].鋼管,2012,41(4):77-80.

      [9]張才安.穿孔調(diào)整參數(shù)對(duì)主電機(jī)跳閘的影響[J].重慶大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,1997(4):92-95.

      [10]李連詩.鋼管塑性變形原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1983.

      [11]鄒家祥.軋鋼機(jī)械[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000.

      [12]苑洪彬,吳立凡,王權(quán).無縫鋼管穿孔機(jī)頂頭使用壽命的研究現(xiàn)狀[J].包鋼科技,2007(10):10-12.

      [13]王德俊,平安,徐灝.疲勞載荷譜編制準(zhǔn)則[J].機(jī)械強(qiáng)度,1993(4):37-40.

      Revamp of Main Drive System of Φ460 mm Cone Type Piercer

      WANG Youyuan1,ZHANG Yiwei2,ZHU Hongan1
      (1.Hubei Xinyegang Steel Co.,Ltd.,Huangshi 435001,China;2.Hubei Polytechnic University,Huangshi 435003,China)

      When producing the large-sized heavy-wall pipe especially the P91 or P92 high-pressure boiler pipe,the drive torque forcing on the roll by the main drive system of the Φ460 mm cone type piercer is insufficient.So while keeping the original main motors and electric drive devices,the main drive system of the piercer is revamped by appropriately increasing the reduction ratio of the main reducer and changing the universal shaft.Relevant actual operation practice shows that the revamped main drive system of the piercer has increased the drive torque of the roll and can meet the requirements of batch production of large-sized high-grade steel pipes.

      three-roll pipe mill;cone type piercer;main drive system;main reducer reduction ratio;universal shaft;revamp

      TG333.15

      B

      1001-2311(2014)03-0079-04

      2014-03-16)

      汪有源(1973-),男,工程師,鋼管事業(yè)部設(shè)備部長(zhǎng),長(zhǎng)期從事設(shè)備管理、維修及改造等工作。

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