(韶關(guān)學(xué)院物理與機(jī)電工程學(xué)院,廣東韶關(guān)512005)
柴油機(jī)飛輪螺栓擰緊工藝改進(jìn)研究
李璞,許慶華
(韶關(guān)學(xué)院物理與機(jī)電工程學(xué)院,廣東韶關(guān)512005)
利用MC900瞬時記錄儀對一款2.8 L排量柴油發(fā)動機(jī)的飛輪螺栓擰緊軸向力進(jìn)行測量,針對現(xiàn)有30 N·m+90°的擰緊工藝出現(xiàn)軸向力不穩(wěn)定的現(xiàn)狀,提出擰緊軸反轉(zhuǎn)消除螺栓接觸表面毛刺的“磨光”工藝改進(jìn)方案.對比分析一次“磨光”和二次“磨光”試驗(yàn)的效果,并對磨光時采用的力矩和轉(zhuǎn)角進(jìn)行研究.試驗(yàn)結(jié)果表明采用70 N·m-180°+30 N·m+70°-180°+30 N·m+90°的二次磨光擰緊工藝對飛輪螺栓軸向力穩(wěn)定的保證有明顯的改進(jìn).
柴油機(jī);飛輪螺栓;擰緊;改進(jìn)
螺栓連接是汽車和內(nèi)燃機(jī)上最重要的連接方式之一,連接品質(zhì)的好壞直接影響整機(jī)和整車的品質(zhì)[1].常用的螺栓連接方法有扭矩控制法和扭矩+轉(zhuǎn)角控制法.扭矩控制法操作簡單,在發(fā)動機(jī)上應(yīng)用于不太關(guān)鍵的連接部位.柴油機(jī)飛輪螺栓連接了發(fā)動機(jī)的曲軸和飛輪.其中飛輪更是需要將發(fā)動機(jī)的動力傳遞給變速箱,承受扭矩大,且數(shù)量多,裝配工藝要求高,為保證預(yù)緊力充足且分布均勻,通常采用扭矩+轉(zhuǎn)角的裝配方法,即給裝配的螺栓施加一個起始扭矩,再旋轉(zhuǎn)一個角度,從而達(dá)到最佳和最大預(yù)緊力[2].
由于螺栓連接中受接觸面摩擦、螺紋處摩擦、螺栓裝配緊固速度、螺紋形狀精度、擰緊工具等因素的影響,其預(yù)緊力偏差范圍較大,在±35%之間,生產(chǎn)中會出現(xiàn)達(dá)到預(yù)緊力要求,但扭矩過大,導(dǎo)致螺栓拉斷的現(xiàn)象,或者扭矩已到極限而預(yù)緊力不足[3].對采用現(xiàn)有螺栓擰緊工藝擰緊的飛輪螺栓的軸向力進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)不同批次的發(fā)動機(jī)軸向力并不能完全控制在要求范圍內(nèi).本文在現(xiàn)有螺栓擰緊工藝的基礎(chǔ)上對擰緊工藝進(jìn)行改進(jìn),對比分析得出最優(yōu)螺栓擰緊方案,以保證在實(shí)際批量生產(chǎn)中飛輪螺栓軸向力的穩(wěn)定性.
1.1 現(xiàn)有擰緊方案分析
采用一款2.8 L柴油發(fā)動機(jī),根據(jù)試驗(yàn)用發(fā)動機(jī)的飛輪螺栓設(shè)計(jì)要求,軸向力為88.5±6 kN;根據(jù)螺栓軸向力計(jì)算公式的計(jì)算和螺栓擰緊實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),飛輪螺栓裝配技術(shù)要求為30 N·m+90°轉(zhuǎn)角,具體要求如下:力矩為30 N·m,擰緊軸轉(zhuǎn)速為30 r/min~10 r/min;其次擰緊軸停止0.5 s;最后旋轉(zhuǎn)90°,擰緊角轉(zhuǎn)速為30 r/min~5 r/min.擰緊軸暫停0.5 s并禁止軸反轉(zhuǎn)的操作是為了克服螺栓材料的彈性變形,防止螺栓力矩的衰竭.同時為了減少螺栓和飛輪孔螺紋表面摩擦系數(shù)的影響,在裝配之前對所有的螺栓的螺紋部位采取抹油處理[4].
1.2 改進(jìn)試驗(yàn)方案
飛輪螺栓所需擰緊力大,使用時接近屈服極限,接觸面間的摩擦力較大.采用相同的力矩或轉(zhuǎn)角作用,由于不同批次的螺栓表面狀況不一致,導(dǎo)致用于克服摩擦的力矩不同.本文在降低螺紋接觸面摩擦差異方面提出改進(jìn),通過對螺栓先實(shí)行預(yù)擰緊,消除接觸表面的毛刺等表面缺陷,再反轉(zhuǎn)松開螺栓釋放應(yīng)力,然后重新擰緊螺栓達(dá)到預(yù)期的軸向力.
為保證螺栓連接的可靠性,單檢測螺栓連接的擰緊力矩并不能反映螺栓連接中的拉伸情況.因?yàn)槁菟ǖ臄Q緊力矩主要用于:(1)克服螺紋接觸面之間以及螺栓法蘭面和被連接件間的摩擦;(2)部分扭矩用于機(jī)械做功:拉長螺栓以及壓縮被連接件.而用于摩擦損耗的力矩?zé)o法準(zhǔn)確計(jì)算,特別是不同批次零件的表面摩擦系數(shù)不一致.為了準(zhǔn)確檢測螺栓應(yīng)力,可通過測量螺栓在擰緊前后長度方向的伸長量來計(jì)算其所受的軸向力.
1.3 試驗(yàn)裝置
(1)螺栓擰緊裝置.飛輪螺栓擰緊裝置采用阿特拉斯公司生產(chǎn)的擰緊軸,每次可以擰緊4個螺栓,分兩次擰緊飛輪的8個螺栓.阿特拉斯的裝配工具是世界上最先進(jìn)的裝配工具之一,其除了具備優(yōu)秀的電動擰緊工具的硬件,還配置了優(yōu)秀的控制系統(tǒng).
(2)軸向力測試裝置.采用美國MCI公司的實(shí)時測試系統(tǒng)——MC900瞬時紀(jì)錄分析儀對飛輪螺栓擰緊的軸向力進(jìn)行測量.MC900可實(shí)現(xiàn)在螺栓擰緊過程中,動態(tài)測定螺栓擰緊軸向力與對應(yīng)的伸長量,螺栓擰緊扭矩、轉(zhuǎn)角、軸力,并能自動繪制扭矩——角度、扭矩——軸力、軸力——伸長量、軸力——轉(zhuǎn)角等關(guān)系曲線,根據(jù)此曲線關(guān)系,能自動尋找螺栓的屈服點(diǎn),能現(xiàn)場精確測定螺栓的軸向預(yù)緊力[5].
2.1 反轉(zhuǎn)工藝對軸向力的影響
如圖1所示,在30 N·m+90°的擰緊工藝下,生產(chǎn)線上飛輪螺栓的軸向力處在所需軸向力的下限82.5 kN上下波動,部分發(fā)動機(jī)平均值甚至低于所需軸向力的下限值,實(shí)際軸向力明顯不足.
圖1 30 N·m+90°擰緊工藝的軸向力
修改螺栓的擰緊工藝為:30 N·m-180°+30 N·m+90°。其操作工藝如下:擰緊力矩為30 N·m,再反轉(zhuǎn)180°;接著擰緊力矩為30 N·m,停頓保持?jǐn)Q緊軸的位置0.5 s,再正轉(zhuǎn)擰緊90°.其中,擰緊速度為30 r/min,“-180°”(擰緊軸反轉(zhuǎn)180°轉(zhuǎn)角)目的是卸去擰緊軸的擰緊力矩.
如圖4所示,分別在5臺發(fā)動機(jī)上進(jìn)行試驗(yàn).每臺發(fā)動機(jī)的奇數(shù)號飛輪螺栓采用普通的擰緊工藝(30 N·m+90°),在偶數(shù)號飛輪螺栓采用加入反轉(zhuǎn)的擰緊工藝(30 N·m-180°+30 N·m+90°).
圖2 反轉(zhuǎn)工藝對軸向力影響
從圖2中可得,每臺試驗(yàn)發(fā)動機(jī)中均出現(xiàn)普通擰緊工藝的奇數(shù)號螺栓的平均軸向力均低于標(biāo)準(zhǔn)的下限值82.5 kN,而采用反轉(zhuǎn)工藝的偶數(shù)號螺栓的平均軸向力雖然不太穩(wěn)定,但均處于標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍82.5~94.5 kN內(nèi).
分析其原因是螺栓連接需克服接觸面間的摩擦力矩.該摩擦力矩包括螺牙間接觸面產(chǎn)生的摩擦力矩和螺栓頭部和飛輪表面接觸產(chǎn)生的摩擦力矩,而此前的抹油處理僅降低了部分螺牙間接觸面的摩擦力.摩擦力矩并不能有效的轉(zhuǎn)換成螺栓的軸向力,特別是飛輪螺栓的擰緊力矩較大,新零件的表面存在細(xì)微的毛刺.初次擰緊的部分力矩用于毛刺“磨光”,造成最終軸向力的偏低.而反轉(zhuǎn)180°的步驟將第一步預(yù)擰緊的30 N·m力矩卸去,同時“磨光”螺栓與飛輪和飛輪孔的接觸表面,提高擰緊力矩的轉(zhuǎn)換率,從而提高最終的軸向力.
2.2 二次“磨光”
采用反轉(zhuǎn)工藝的一次“磨光”后,在生產(chǎn)線的抽查結(jié)果表明飛輪螺栓的擰緊軸向力一定的提高,但是仍存在少數(shù)飛輪螺栓的軸向力低于所需軸向力的下限值.由于飛輪及飛輪螺栓采用高強(qiáng)度材料,其表面硬度較大,30 N·m的“磨光”力矩并不能完全解決表面毛刺問題.因此增加“磨光”力矩并進(jìn)行二次“磨光”其中一次“磨光”力矩為最終力矩的30%左右,二次“磨光”力矩為最終力矩的70%左右.
2.2.1 70 N·m-180°+120 N·m-180°+30 N·m+90°方案
首先對螺栓施加70 N·m的初始力矩,之后擰緊軸反轉(zhuǎn)180°,再施加120 N·m的力矩,再次反轉(zhuǎn)180°,最后施加30 N·m+90°的擰緊工藝.在1臺發(fā)動機(jī)上進(jìn)行試驗(yàn)并測試,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示.
圖3 70 N·m-180°+120 N·m-180°+30 N·m+90°數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖
從上圖可以看出在試驗(yàn)機(jī)上軸向力整體偏低,均值只有80.85 kN,還未到所需軸向力的下限值,并且只有少量點(diǎn)達(dá)到了下限值,可見檢測結(jié)果不理想.
2.2.2 70 N·m-180°+150 N·m-180°+30 N·m+90°方案
將二次“磨光”力矩由120 N·m調(diào)整至150 N·m,其余參數(shù)均不變.分別在7臺發(fā)動機(jī)上進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示.
表170 N·m-180°+150 N·m-180°+30 N·m+90°試驗(yàn)數(shù)據(jù)/kN
數(shù)據(jù)分析如圖4所示.均值達(dá)到85.8 kN,雖然仍低于目標(biāo)值88.5 kN,但已經(jīng)在變動范圍內(nèi),并且只有少量數(shù)據(jù)低于下限值82.5 kN。試驗(yàn)結(jié)果明顯優(yōu)于調(diào)整前.
圖4 70 N·m-180°+150 N·m-180°+30 N·m+90°數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖
2.2.3 70 N·m-180°+30 N·m+70°-180°+30 N·m+90°方案
嘗試將二次“磨光”方案由150 N·m調(diào)整至30 N·m+70°,其余參數(shù)均不變.在5臺發(fā)動機(jī)上進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示.
表270 N·m-180°+30 N·m+70°-180°+30 N·m+90°試驗(yàn)數(shù)據(jù)/kN
數(shù)據(jù)分析如圖5所示.所有點(diǎn)的軸向力均在上下限值內(nèi),均值達(dá)到86.8 kN,相差目標(biāo)值88.5 kN不到2%,滿足設(shè)計(jì)要求.
圖5 70 N·m-180°+30 N·m+70°-180°+30 N·m+90°數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖
2.2.4結(jié)果分析
從圖3~圖5的結(jié)果顯示,二次“磨光”工藝中30 N·m+70°的方案無論從均值還是所有點(diǎn)正態(tài)分布上均明顯優(yōu)于前兩種方案,40個采樣點(diǎn)的軸向力檢測值都處于合格范圍內(nèi),并且均值距離目標(biāo)值差距不到2%.
(1)在提高軸向力穩(wěn)定性上,反轉(zhuǎn)磨光的擰緊工藝比單純的力矩+轉(zhuǎn)角控制工藝更有效,且二次“磨光”工藝比一次“磨光”工藝的效果更佳.
(2)在“磨光”工藝的效果上,力矩+轉(zhuǎn)角螺栓擰緊方案比單純的力矩?cái)Q緊方案效果更好.
(3)針對試驗(yàn)發(fā)動機(jī),70 N·m-180°+30 N·m+70°-180°+30 N·m+90°螺栓擰緊方案效果無論從均值還是正態(tài)分布情況上均最佳.
[1]楊亞鋒.探討汽車制造業(yè)螺栓連接的裝配質(zhì)量[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2011,24:107.
[2]張瓊敏.發(fā)動機(jī)缸蓋螺栓擰緊工藝研究[EB/OL].[2014-03-12].http://wenku.baidu.com/link?url=6LUz_FbVy-txrVIRi2lw74IAeq9CCXzjNfrwHiKjxj2UuIrfSZX0Z6IGbehhF7vzJMT3tjbhqM7CPOwGrQL2FxF-__-mONeHDQy3EvKVEFO.
[3]鄭勁松.發(fā)動機(jī)缸蓋螺栓擰緊工藝與試驗(yàn)研究[D].上海:上海交通大學(xué):2008.
[4]劉曉石.發(fā)動機(jī)連桿螺栓擰緊工藝的試驗(yàn)研究[J].機(jī)械制造與自動化,2012,41(5):81-83.
[5]佚名.實(shí)時超聲波測試系統(tǒng)MC900瞬時紀(jì)錄分析儀[EB/OL].[2014-03-02].http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101406/ C40007.htm.
Research on diesel engine flywheel bolts tightening process improvement
LI Pu,XU Qing-h(huán)ua
(Institute of Physics and Mechanical&Electrical Engineering,Shaoguan University, Shaoguan 512005,Guangdong,China)
The paper measured the flywheel bolts’axial force of a 2.8 L diesel engine by MC900 transient recorder,and presented a process which inverse the tightening shaft to grind the touch face to offset the unsteadiness of current tightening process of“30 N·m+90 deg”.It respectively tested once polishing and twice polishing,and the polishing with torque and angle were studied.Test results showed the process of“70 N·m-180 deg+30 N·m+70 deg-180 deg+30 N·m+90 deg”had obvious improvement to ensure the stabilization of the axial force.
diesel engine;flywheel bolts;tighten;improvement
TK426
:A
:1007-5348(2014)10-0029-05
(責(zé)任編輯:李婉)
2014-04-03
韶關(guān)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目(培cxcy2013-009),韶關(guān)學(xué)院2012年度科研項(xiàng)目(韶學(xué)院[2012]202號).
李璞(1986-),男,江西贛州人,韶關(guān)學(xué)院物理與機(jī)電工程學(xué)院講師,碩士,主要從事柴油機(jī)控制方面的研究.