顏廷柱
(山東陽煤恒通化工股份有限公司,山東 郯城 276100)
山東陽煤恒通化工股份有限公司是集煤化工、鹽化工及熱電聯(lián)產(chǎn)于一體的聯(lián)合化工企業(yè),2012年根據(jù)生產(chǎn)實際情況配套新增一臺240t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,按照國家《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,需要進行煙氣脫塵、脫硫和脫硝處理。電除塵和脫硫系統(tǒng)在現(xiàn)有運行鍋爐中已經(jīng)積累了豐富的工藝設(shè)備安裝和操作控制經(jīng)驗,而脫硝裝置的工藝設(shè)備、技術(shù)方案的選擇以及DCS控制系統(tǒng)組態(tài)應(yīng)用等方面則完全是首次,特別是脫硝過程中氨流量的調(diào)節(jié)以及吹灰順控程序的組態(tài)等都是一個新的課題,Honeywell PKS控制系統(tǒng)作為一款開放型分布過程控制系統(tǒng),其完善的自診斷功能,靈活的組態(tài)工具和模塊化的軟硬件結(jié)構(gòu),滿足了脫硝裝置DCS控制需求,確保了裝置設(shè)備的長期安全穩(wěn)定運行,為企業(yè)帶來了良好的環(huán)保效益。
Experion PKS系統(tǒng)是Honeywell公司推出的基于批處理、過程控制、SCADA應(yīng)用于一體的開放式混合控制系統(tǒng)。其整合了資產(chǎn)配置、過程性能、人員效率和經(jīng)營管理的靈活性,增加了先進自動化控制平臺和安全管理,通過系統(tǒng)提供的大量功能塊庫很方便來實現(xiàn)連續(xù)過程控制、產(chǎn)品批量處理、離散量操作、設(shè)備控制等生產(chǎn)需求。其先進的控制理念、可靠的穩(wěn)定性、完善的支持服務(wù)等優(yōu)勢得到了用戶的認(rèn)可,在石油、化工、冶金、鋼鐵等行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用
一個最基本的PKS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要由I/O卡件、C300控制器、CF(Control Firewall)防火墻、ESV服務(wù)器、ESC操作站以及由CISCO交換機為核心構(gòu)成的Fault Tolerant Ethernet(FTE)容錯網(wǎng)絡(luò)組成[1]。
C300控制器是PKS系統(tǒng)的關(guān)鍵裝置,它包括硬件控制器和控制軟件CEE,每個控制器有兩個IO LINKS接口,可以連接C系列I/O卡件或PMIO卡件,主要有完成上位通訊、點對點通訊、IOLINK IO通訊和控制執(zhí)行環(huán)境等功能;CF控制防火墻,在已有可靠的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)基礎(chǔ)上,增加一層高安全防護以拒絕接收所有控制器不需要的信息;FTE容錯網(wǎng)絡(luò)是Honeywell專為PKS量身定制開發(fā)的專利網(wǎng)絡(luò)技術(shù),以先進的多路由選擇替代傳統(tǒng)雙網(wǎng)結(jié)構(gòu)模式,不但提供了容錯的特點,也提供了快速網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)及工業(yè)以太網(wǎng)控制應(yīng)用的安全性;ESV服務(wù)器完成控制策略的生成和操作畫面的繪制,以及數(shù)據(jù)庫的采集、處理和存儲,進行報警管理,網(wǎng)絡(luò)管理等基本功能。
該新增配套鍋爐設(shè)計額定蒸汽量240t/h的循環(huán)流化床鍋爐,采用煤矸石 + 貧煤為原料,煙氣中的氮氧化合物通常由95%的NO和5%的NO2組成,煙氣脫硝裝置以純氨(NH3)為還原劑、催化劑采用蜂窩式催化劑,使用選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction)即 SCR工藝技術(shù)。
脫硝裝置的設(shè)備主要包括制氨系統(tǒng)、煙道系統(tǒng)、SCR反應(yīng)器以及吹灰系統(tǒng)四個部分,來自液氨緩沖罐的液氨在空氣混合器中氣化并與空氣充分混和,進入位于SCR反應(yīng)器入口煙道上的氨注射柵格(AIG),一定溫度下的氨和空氣混合物注射入煙氣通道,再與鍋爐煙氣充分混合后通過SCR反應(yīng)器催化劑層,在催化劑的作用下,煙氣中的NOx與氨在催化劑的表面發(fā)生充分的化學(xué)還原反應(yīng),生成N2和H2O,從而達到除去氮氧化物的目的。
脫硝裝置的核心設(shè)備—SCR反應(yīng)器布置于電除塵器之前,鍋爐高溫段省煤器與中溫段省煤器之間,鍋爐燃燒產(chǎn)生的飛灰將流經(jīng)反應(yīng)器,為防止反應(yīng)器積灰,每層反應(yīng)器的入口布置有吹灰器,通過吹灰器的定期吹掃來清除催化劑上的積灰。
脫硝工藝DCS的操作作為鍋爐DCS系統(tǒng)的一個子站納入到鍋爐DCS操作站統(tǒng)一控制,運行人員直接通過集控室內(nèi)的鍋爐DCS操作員站完成對脫硝過程的溫度、壓力、流量等工藝參數(shù)的監(jiān)視和操作,并對重要監(jiān)測點的歷史數(shù)據(jù)和報警進行記錄,煙氣脫硝處理過程中主要的聯(lián)鎖保護及控制回路如下。
脫硝裝置配有2臺稀釋風(fēng)機,為1運1備的運行方式,進口裝有調(diào)節(jié)擋板、出口裝有流量計,用于監(jiān)測和調(diào)節(jié)風(fēng)機流量,在滿足啟動條件的情況下稀釋風(fēng)機可實現(xiàn)就地/遠(yuǎn)程控制,為保證氨注入煙道的絕對安全以及均勻混合,將氨濃度控制在爆炸極限(其爆炸極限在空氣中體積為15%~28%)下限以下,兩臺稀釋風(fēng)機采用互備聯(lián)鎖方式,當(dāng)某臺風(fēng)機出現(xiàn)事故跳閘信號或風(fēng)機運行時稀釋空氣流量<850m3/h并超過3分鐘,DCS系統(tǒng)發(fā)出報警并啟動備用風(fēng)機。
爐前設(shè)置氨氣濃度監(jiān)測,以監(jiān)測氨氣泄漏量,根據(jù)監(jiān)測值的大小,DCS發(fā)出聲光報警對操作人員進行提醒,若氨氣濃度增大到一定值,氨出口切斷閥將進行強制關(guān)閉;若稀釋空氣流量繼續(xù)減小到750m3/h時并超過5秒鐘,在報警的同時關(guān)閉氨進口閥;在氨氣混合器后設(shè)有氨氣濃度測點,根據(jù)計算得到的氨與空氣比,當(dāng)氨氣與空氣比值>8%時發(fā)出報警,比值>10%且超過5秒,報警的同時關(guān)閉氨出口,保證氨/空氣比值在安全范圍內(nèi)。
在SCR工藝中氨流量控制是影響脫硝效果的重要因素,噴氨量少會使脫硝效率過低,噴氨量過大容易導(dǎo)致氨逃逸率上升造成尾部煙道積灰。根據(jù)當(dāng)前脫硝裝置的運行情況,脫硝系統(tǒng)氨氣流量控制采用了基本控制方式Constant Mole Ratio Control(固定摩爾比控制方式),在該控制方式下系統(tǒng)按照固定的氨氮摩爾比脫除煙氣中
由于NO是NOx的主要成分(通常煙氣中NOx含有95%的NO,其余5%為NO2),因此利用NO的測量結(jié)果來計算煙氣中NOx的總濃度;根據(jù)測定的入口NO濃度和煙氣流量,確定SCR脫除NOx的摩爾流量,需要脫除的NOx的摩爾流量乘以NH3的摩爾質(zhì)量,就決定了需要注入催化劑上游AIG的氨的質(zhì)量流量;考慮到NH3和經(jīng)過催化劑的NOx分布之間的偏差、催化劑的失效、儀器校準(zhǔn)誤差和鍋爐燃燒曲線中的錯誤等實際因素,根據(jù)SCR進出口NO值間的差異計算出脫硝的效率,并對NH3的摩爾質(zhì)量進行調(diào)整和修正,并將此修正值反饋給氨流量控制器來對氨流量進行精確調(diào)節(jié)。
在鍋爐運行過程中,煤炭燃燒產(chǎn)生的灰粒隨煙氣飄浮至催化劑表面,再加上煙氣中的酸蒸汽車和水蒸汽在低溫壁面上凝結(jié),增加了灰分的黏性使灰層加厚,容易造成催化劑通向活性位的通道阻塞,減小催化劑的有效體積,或者催化劑活性損失中毒現(xiàn)象的發(fā)生[3],因此在SCR反應(yīng)器每層催化劑的上方安裝了2臺耙式吹灰器,采用蒸汽吹除法來清除催化劑表面積灰,保證催化劑的活性成為SCR脫硝反應(yīng)器穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。
脫硝吹灰過程可以由操作員通過DCS操作畫面的啟動按鈕執(zhí)行,或者根據(jù)催化劑進出口差壓聯(lián)鎖值(設(shè)計差壓為300Pa)自動啟動程序。吹灰程序設(shè)計為典型的順序控制回路,在程序啟動時要先檢測吹灰蒸汽入口溫度和壓力,如煙氣溫度過高將會使催化劑燒結(jié)、煙氣溫度過低時NH3會和SO3反應(yīng)生成酸性硫酸銨,從而會堵塞催化反應(yīng)器通道和污染空氣預(yù)熱器,設(shè)計要求溫度在350℃~410℃,壓力在1.18~2.95MPa。
為保證吹灰器的有序安全運行,每臺反應(yīng)器的吹灰器按從上至下的催化劑層依次運行,即上一層催化劑的吹灰器在設(shè)定的時間內(nèi)依次啟動運行后,再開始運行下一層催化劑的吹灰器,保證每臺反應(yīng)器每次只有1臺吹灰器運行,當(dāng)1個吹灰器已處于運行或離開靜止位置時其它吹灰器無法啟動,在前進周期檢測到電機電流偏高時DCS產(chǎn)生報警并將吹灰器收回。
該鍋爐自開車運行以來,PKS控制系統(tǒng)運行平穩(wěn),特別是脫硝系統(tǒng)所有生產(chǎn)過程的溫度、壓力、流量及液位等工藝參數(shù),均由控制室內(nèi)的DCS操作站進行監(jiān)控制,工藝指標(biāo)超限可自動報警并提供長期歷史查詢;自動化控制程度高安全聯(lián)鎖措施完備;脫硝效果明顯,氮氧化合物排放濃度穩(wěn)定控制在100mg/m3以下,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,也為以后其他鍋爐的脫硝改造積累了經(jīng)驗。
[1]Experion PKS C300 Controller User’s Guide Honeywell 2010(02).
[2]羅子湛,孟立新.燃煤電站SCR煙氣脫硝噴氨自動控制方式優(yōu)化[J].電站系統(tǒng)工程,2010(7).
[3]顧彧,金保升,肖剛.SCR積灰特性及清灰技術(shù)的比較分析[J].能源研究與應(yīng)用,2008(8).