程新闖
(曹娥江大閘管理局,浙江 紹興 312000)
曹娥江大閘樞紐工程是國家批準實施的大 (1)型水利項目,是我國在河口地區(qū)建設的第一大閘,是浙江省 “五大百億”工程浙東引水工程的樞紐工程,是紹興城市北進,建設紹興濱海新城的啟動性工程。大閘的建成,將有力促進紹興乃至浙東經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。工程主要作用是防潮 (洪)、治澇、水資源開發(fā)利用以及航運、改善水環(huán)境等綜合利用功能。
工程主要建設內(nèi)容包括擋潮泄洪閘、堵壩、導流堤、魚道、閘上河道堤腳保護等土建工程,金屬結(jié)構(gòu)及啟閉設施制作安裝、計算機監(jiān)控系統(tǒng)、上部建筑工程、環(huán)境與文化配套工程等。
擋潮泄洪閘總凈寬560m,分28孔閘門,每孔閘門采用單獨液壓啟閉機,啟閉機型式為液壓啟閉機,共用液壓油8.6萬L。
由于曹娥江大閘閘門跨度較大,閘門采用雙吊點方式啟閉,啟閉過程中要2吊點同步,故液壓啟閉機采用了比例閥來保證2吊點同步,系統(tǒng)比例閥的使用對液壓油油品有嚴格的要求:一是液壓油清潔度等級在NAS7以內(nèi)才能有效保證比例閥的正常使用,顆粒度超標會造成閥門堵塞等現(xiàn)象,降低液壓系統(tǒng)工作的可靠性,當液壓油低于NAS9(含)必須對液壓油進行過濾處理;二是液壓油水分含量不能過高,過高會導致液壓油乳化、渾濁、黏度增加,潤滑性能降低,添加劑水解,電絕緣性能下降,油品氧化加快,導致系統(tǒng)的各種故障,同時加速各個零部件的磨損。油中的水分還會對金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)生腐蝕等不良影響,同時將會對液壓油的物理性能產(chǎn)生諸多不利影響。液壓油品含水率一般在200~400ppm,超出600ppm采取脫水處理,超過1000ppm進行液壓油更換;三是黏度要求,一般按照40℃液壓油黏度進行控制,46#抗磨液壓油的黏度為46,黏度變化率超過+15%或-10%的情況下進行換油處理。黏度影響液壓油的潤滑效果,良好的潤滑可以有效減少設備的磨損;四是總酸值要求,總酸值超標會對液壓系統(tǒng)的油管和閥門等部件產(chǎn)生腐蝕效果,降低系統(tǒng)運行安全性,液壓油的總酸值增加到大于40%或降低35%的情況下進行換油處理。
因此,為了保證液壓油的油品,在建設期間在大閘右岸集控樓附近布置了水利工程常規(guī)液壓油處理室及液壓油處理系統(tǒng) (3個油罐、過濾設備及管路等),該系統(tǒng)在投入使用后發(fā)現(xiàn)存在很多問題,無法滿足大閘液壓系統(tǒng)日常安全運行,后經(jīng)大量的調(diào)查研究,對該系統(tǒng)進行優(yōu)化設計及改造,以滿足大閘液壓系統(tǒng)安全正常運行。
優(yōu)化前的液壓油處理系統(tǒng)采用2臺頗爾HNP021液體凈化設備 (循環(huán)油量20L/min)、1臺頗爾真空凈油機、1臺國產(chǎn)ZJCQ型真空透平油過濾機。2臺頗爾HNP021過濾1孔工作閘門液壓油3000L至少需168h左右 (從NAS10濾到NAS7),主要是頗爾的處理量小、真空凈油機不能處理進水量大于1000ppm的油,否則會造成噴油 (進油快,出油慢)。國產(chǎn)ZJCQ型真空透平油過濾機過濾1孔工作閘門液壓油3000L也需168h左右 (從NAS10濾到NAS7),不僅性能不好,而且存在更換濾芯比較困難,濾油性能不可靠等缺點,尤其是濾芯材料纖維物的脫落對液壓油的污染也比較嚴重,濾油過程中的電加熱加速了油品的老化。這2種濾油設備消耗相當大的人力及精力,完成1孔液壓油3000L的過濾需要7d不間斷工作,同時濾油期間要確保2個人不能離開濾油設備。
成立技術攻關小組??剖邑撠熑藶榻M長、機電技術骨干為組員成立液壓油處理系統(tǒng)攻關小組,針對液壓油處理系統(tǒng)存在的問題和不足進行研究分析。
攻關小組首先與原建造液壓油處理系統(tǒng)單位進行溝通、了解建造時的思路和想法,同時與浙江省內(nèi)相關的水利工程管理單位聯(lián)系溝通,了解液壓油的處理系統(tǒng)情況,由于液壓油處理量很少,采用的濾油方式比較落后。與上海Poll液體凈化設備和菲爾德液壓油處理設備技術人員共同交流,同時到寧波鋼鐵廠參觀學習了解濾油設備、設備工作原理、設備的布置排列、規(guī)范操作等。通過參觀學習,找到了改造濾油設備的方向,找到了合作單位的依據(jù),最終確定與菲爾德濾油設備公司合作。
根據(jù)大閘液壓設備系統(tǒng)要求及換油基本原則,對原先濾油設備進行更換,采購了采用1臺菲爾德 (北京)凈油設備有限公司生產(chǎn)的FX-200SS高精度多級濾油機 (流量為200L/min的多級過濾設備)、FJ-50聚結(jié)式凈油機 (流量為50L/min的多級過濾設備),同時利用四通、三通及球閥把1臺FX-200SS高精度多級濾油機、FJ-50聚結(jié)式凈油機通過不銹鋼過油管和球閥與3個油罐連成一個整體,通過球閥轉(zhuǎn)換油水分離機、濾油機的使用,使得該系統(tǒng)能同時進行抽油、除水、除污及把濾干凈的油打回到油箱。
通過設備與3個油罐組成一個整體,再利用球閥進行轉(zhuǎn)換連接,使得濾油過程簡單、高效,減少了濾油耗能。
對油處理系統(tǒng)優(yōu)化后的實施步驟:
(1)增設1臺FX-200SS高精度多級濾油機、1臺FJ-50聚結(jié)式凈油機和1臺PQT器 (在濾油過程中在油處理室現(xiàn)場進行在線檢測)。FX-200SS高精度多級濾油機對液壓油進行過濾,確保液壓油的清潔度;PQT接口在油處理室直接完成對油品的檢測分析,檢測合格后,用新購聚結(jié)式凈油機打回液壓站油箱;聚結(jié)式凈油機 (循環(huán)油量50L/min)平時作為打處理后的油至液壓站 (不易造成二次污染),如水分超標時,作為除水處理和把過濾后的打回液壓站油箱。
(2)對油罐使用功能進行重新定位,將需要處理的液壓油統(tǒng)一用各個液壓站相應齒輪泵打至污油罐,再用大流量的菲爾德濾油機打入運行油罐或凈油罐,在運行油罐或凈油罐內(nèi)完成油處理工作。減少了非不銹鋼管15m,閥門18個。
(3)油液檢測 (水分、運動黏度、酸值、顆粒度)安排在油處理室。
通過本次優(yōu)化改造取得以下幾方面的效果:
(1)通過對濾油系統(tǒng)的優(yōu)化和濾油設備更換,濾油效率得到提升,濾油時間大大縮短,由原來1孔NAS10級液壓油 (3000L)濾到NAS7需要168h,縮短到5h以內(nèi),同時去除水份的效率也大大提高。
(2)濾油人員工作量降低。本次優(yōu)化改造將所有油處理程序考慮成熟,通過閥門開關即可實現(xiàn)各個程序切換,使現(xiàn)場管子換接工作不復存在。
(3)油處理系統(tǒng)整體效果得到較大改善。通過油罐功能的合理劃分,使得現(xiàn)場管路布置更為清晰,操作簡單明了。
(4)油處理系統(tǒng)中增設PQT器,為油處理系統(tǒng)油品在線檢測提供了條件。避免了純粹由經(jīng)驗判斷,再到液壓站進行檢測中可能出現(xiàn)的不合格重新處理的問題。
目前油處理系統(tǒng)完全能夠滿足曹娥江大閘液壓油處理的要求,在今后設備管理中需加強對油品質(zhì)量監(jiān)測,著重是要分析油品發(fā)展變化趨勢,在合理的范圍內(nèi)對油品進行過濾處理。