馬治安,趙光勛,王海柱,郭帆,董方
(1.陜西華電蒲城發(fā)電有限責(zé)任公司,陜西 蒲城 710055;2.中國華電集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司,北京 100077)
在燃煤發(fā)電廠中,發(fā)電用煤成本占經(jīng)營成本的70%,每個(gè)發(fā)電廠為了提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,都在積極實(shí)施燃煤摻燒摻配,制粉系統(tǒng)作為將原煤加工成煤粉的關(guān)鍵處理設(shè)備,決定著送入爐膛粉體的粗細(xì)度和粒徑分布,影響鍋爐的燃燒效率、制粉系統(tǒng)能耗、NOx排放以及后續(xù)系統(tǒng)設(shè)備的磨損。為此,每個(gè)燃煤發(fā)電廠都在對(duì)制粉系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化,努力提高磨煤機(jī)出力、煤粉細(xì)度及煤粉均勻性指數(shù),提升鍋爐的燃燒效率和燃盡率,減少燃燒損失,降低煤耗,節(jié)約燃料成本,提高企業(yè)效益。
陜西華電蒲城發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱蒲城發(fā)電公司)三期裝設(shè)2臺(tái)660 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為超臨界參數(shù)變壓直流爐,一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道、采用擋板調(diào)節(jié)再熱蒸汽溫度、平衡通風(fēng)、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π形布置。鍋爐配備10臺(tái)沈陽重型機(jī)器廠生產(chǎn)的MGS4060B型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),磨煤機(jī)滾筒直徑為3950mm,滾筒長5540mm,設(shè)計(jì)出力為55t/h。最佳裝球量及最大裝球量分別為65,71 t,鋼球規(guī)格及配比為? 30∶? 40∶? 50=1∶1∶1,分離器出口煤粉細(xì)度R90=20%,鍋爐設(shè)計(jì)煤種和校核煤種均為黃陵長煙煤(發(fā)熱量為21.65 MJ/kg)。
蒲城發(fā)電公司三期機(jī)組投產(chǎn)以來,因國內(nèi)電煤供應(yīng)緊張,鍋爐主要摻燒蒲白煤、澄合煤和汽車煤,煤種嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值。摻燒煤種熱值較低,揮發(fā)分低,可磨性差,為了保證機(jī)組負(fù)荷,磨煤機(jī)必須超出力運(yùn)行,最大出力達(dá)70 t/h(磨煤機(jī)設(shè)計(jì)額定出力為55t/h),造成煤粉細(xì)度嚴(yán)重超標(biāo)。爐渣、飛灰含碳量大,磨煤機(jī)選型偏小和沒有備用磨煤機(jī)的現(xiàn)狀,嚴(yán)重制約了機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
筒體襯板為T形襯板,經(jīng)過2年多的運(yùn)行后,凸棱磨損嚴(yán)重,失去掛球能力,鋼球達(dá)不到最佳高度位置,砸不出合格的細(xì)粉,只有靠提高一次風(fēng)來增加磨煤機(jī)的出力,造成煤粉細(xì)度嚴(yán)重超標(biāo),燃料不完全燃燒損失增大,爐渣中有明顯的大炭粒。
襯板的凸棱全部磨損后,導(dǎo)致襯板固定螺栓脫落,發(fā)生頻繁漏粉,嚴(yán)重污染磨煤機(jī)軸瓦潤滑油和大小齒輪潤滑油。
分離器為雷蒙式徑向結(jié)構(gòu)分離器,運(yùn)行過程中,原煤中混有的秸稈、布條、膠皮、鐵絲、編織袋等雜物經(jīng)過排列緊密的分離器折向擋板時(shí)纏繞在擋板葉片上,造成分離器回粉管道頻繁堵塞,影響分離器里錐體內(nèi)的分離效果,將部分已經(jīng)分離出來的粗顆粒又吹到粗粉分離器出口,導(dǎo)致煤粉細(xì)度變大。
每臺(tái)分離器的調(diào)節(jié)擋板設(shè)計(jì)為30個(gè),每個(gè)擋板需要單獨(dú)調(diào)整。機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)出力增加,擋板需要及時(shí)調(diào)大;機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),為保證煤粉細(xì)度、煤粉均勻性指數(shù),需將擋板調(diào)小。運(yùn)行人員工作強(qiáng)度大,而擋板實(shí)際開度也很難調(diào)整一致,造成煤粉細(xì)度、均勻性指數(shù)差。
分離器的鎖氣器門板(橡膠)硬化脫落,使未經(jīng)分離器分選的煤粉直接進(jìn)入分離器,而分離出的粗煤粉回不到磨煤機(jī)繼續(xù)研磨,造成分離失效,增加了煤粉中粗大顆粒的比例,使得燃燒效率下降,爐渣內(nèi)有明顯的大炭粒。
鎖氣器嚴(yán)密性差,氣流直接通過門板下部的空間進(jìn)入內(nèi)錐體形成亂流,造成分離性能不佳,煤粉均勻性變差。
分離器回粉管道設(shè)計(jì)為方形管道,下部接觸面積大,分離出的粗粉回粉不暢,存在積粉、堵塞現(xiàn)象。
機(jī)組投運(yùn)后,大小齒輪噴射油裝置的空氣壓縮機(jī)頻繁故障、噴射油嘴頻繁堵塞、齒輪油泵頻繁故障,且沒有設(shè)計(jì)報(bào)警裝置,全靠人工檢查,維護(hù)工作量非常大。因噴射油裝置頻繁故障,為保證機(jī)組負(fù)荷,只有靠檢修維護(hù)人員定期澆油來保證大小齒輪的潤滑,潤滑油霧化不良,存在用油量大、效果不佳的問題,造成齒面溫度偏高,存在大小齒輪磨損嚴(yán)重及打齒的重大安全隱患。
給煤機(jī)落煤管道沒有進(jìn)行防磨處理,落煤管道已出現(xiàn)大面積磨穿現(xiàn)象,造成磨煤機(jī)頻繁停運(yùn)消缺,嚴(yán)重影響機(jī)組負(fù)荷。
絞籠裝置的螺旋葉片和鏈環(huán)磨損嚴(yán)重,螺旋葉片頻繁磨斷,有時(shí)原煤內(nèi)進(jìn)異物造成絞籠棒受力過大出現(xiàn)斷裂,導(dǎo)致磨煤機(jī)頻繁停運(yùn)消缺,嚴(yán)重影響機(jī)組負(fù)荷。
大齒輪罩密封風(fēng)機(jī)安裝在磨煤機(jī)消音罩頂部,工作環(huán)境惡劣,積粉、積灰多,環(huán)境溫度高,電機(jī)損壞頻繁;消音罩頂部沒有圍欄,清理空氣濾網(wǎng)和檢修時(shí)存在重大安全隱患。
熱風(fēng)安全關(guān)斷擋板門滑道內(nèi)積灰過多,導(dǎo)致關(guān)斷擋板門經(jīng)??ㄈ?,開關(guān)不到位;一次熱風(fēng)道法蘭連接處、膨脹節(jié)連接處漏風(fēng)嚴(yán)重。
針對(duì)蒲城發(fā)電公司三期磨煤機(jī)設(shè)備現(xiàn)狀和存在的問題,經(jīng)過問題查找、原因分析和技術(shù)論證后,主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化改造。
將原來的T形襯板改造為雙波形襯板,由原來的32道波形增加到64道波形,增加磨煤機(jī)襯板的掛球能力,從而提高磨煤機(jī)研磨能力;襯板的固定螺栓設(shè)計(jì)在波峰中間下部,減少襯板固定螺栓的磨損,防止后期漏粉;將襯板的材質(zhì)KMTBCr12提高為KMTBCr26,延長襯板的使用壽命。
在分離器上部加裝驅(qū)動(dòng)裝置,用關(guān)節(jié)連桿將擋板連接到一起,保證擋板開度的一致性,方便運(yùn)行調(diào)整;將分離器調(diào)節(jié)擋板加長、加寬,增強(qiáng)分離效果,提高氣流的離心分離效果,提高煤粉細(xì)度;在分離器內(nèi)部的下端加裝一次風(fēng)分離導(dǎo)流擋板,改善結(jié)構(gòu)和氣流形態(tài),形成一級(jí)撞擊分離,提高重力分離的效果,并增加分離路徑,提高煤粉細(xì)度;在分離器內(nèi)錐體下部加裝防磨護(hù)套,防止內(nèi)錐體磨穿;在分離器擋板處加裝狼牙棒,提前收集布條、膠皮、鐵絲、編織袋等較大的雜物,延長擋板堵塞周期;減少固定分離器內(nèi)錐體的固定圓鋼,在擋板門軸處進(jìn)行加固,增加擋板的通流面積,保證分離效果。
將方形回粉管道改造為圓形管,減少流通阻力,增強(qiáng)管道流通能力;將回粉管道下部延長,讓分離出的粗粉和原煤充分混合進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)進(jìn)行二次研磨;將回粉管的鎖氣器改造為重錘式,保證回粉管道的嚴(yán)密性;在回粉管道加裝檢修孔,方便清理并縮短清理時(shí)間;在分離器下部回粉管道的上部加裝格欄柵,將大的雜物擋住,防止進(jìn)入回粉管內(nèi)堵塞鎖氣器。
將目前使用的中鉻鋼球改為高鉻鋼球,提高鋼球的耐磨性,提高磨煤機(jī)的研磨性能;優(yōu)化鋼球配比,以適應(yīng)低熱值、可磨性差的煤種。
對(duì)磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)節(jié)門、安全關(guān)斷門、絞龍裝置的軸封盤根密封進(jìn)行技術(shù)改造,將盤根密封室改為迷宮式密封,內(nèi)部安裝耐高溫材料并用彈簧自動(dòng)補(bǔ)償密封,密封磨損后實(shí)現(xiàn)自動(dòng)收緊,消除熱風(fēng)調(diào)節(jié)門、安全關(guān)斷門、絞龍裝置軸封漏風(fēng)、漏灰現(xiàn)象;對(duì)一次熱風(fēng)系統(tǒng)的法蘭結(jié)合面和膨脹節(jié)的連接處法蘭進(jìn)行滿焊,對(duì)不使用的人孔門進(jìn)行滿焊,減少密封點(diǎn)。
利用現(xiàn)場儀用壓縮空氣作為氣源動(dòng)能,采用不銹鋼管進(jìn)行連接,系統(tǒng)安裝1個(gè)總手動(dòng)閘板門,每臺(tái)磨煤機(jī)安裝1個(gè)閘閥和1個(gè)儲(chǔ)氣罐給大齒輪噴射油裝置供氣,取消噴射油裝置的空氣壓縮機(jī);將大齒輪噴嘴改為自動(dòng)清洗型,消除頻繁堵塞的缺陷;將齒輪泵改為氣動(dòng)泵,提高其安全性、可靠性。
將現(xiàn)有磨煤機(jī)的大齒輪罩密封風(fēng)母管和冷一次風(fēng)母管連通,用冷一次風(fēng)直接給磨煤機(jī)大齒輪罩內(nèi)提供密封風(fēng)源,取消磨煤機(jī)大齒輪罩密封風(fēng)機(jī);連接冷一次風(fēng)母管和密封風(fēng)母管的管道采用無縫管,在中間加裝一道隔離門和空氣濾網(wǎng),方便隨時(shí)隔離清理濾網(wǎng),還可調(diào)節(jié)大齒輪罩的密封風(fēng)量。
對(duì)分離器人孔門進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)快速清理。人孔門門框面板上部密封面中間開槽,內(nèi)部鑲嵌盤根,保證其嚴(yán)密性;人孔門設(shè)計(jì)不使用螺栓,用手輪、壓杠、螺桿、螺桿套實(shí)現(xiàn)快捷打開和封閉。
磨煤機(jī)性能優(yōu)化后,磨煤機(jī)的安全性、可靠性顯著改善,出力提高了20%左右,分離器煤粉細(xì)度R90由改造前的30%降至20%,煤粉均勻性指數(shù)也得到提高,穩(wěn)定了鍋爐的燃燒,減少了飛灰對(duì)鍋爐后續(xù)系統(tǒng)的磨損沖刷。2011年10月到2012年10月的運(yùn)行和試驗(yàn)結(jié)果顯示,鍋爐大渣質(zhì)量分?jǐn)?shù)由改造前的17%降至5%~7%,飛灰可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)由改造前的6%降至3%左右,經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。
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