張 俊,李 明
(1. 南京工業(yè)大學(xué) 自動化與電氣工程學(xué)院,南京 210009;2. 常熟三禾精工科技有限公司,蘇州 215000 )
基于PLC的模糊控制器在定量包裝秤中的應(yīng)用
張 俊1,李 明2
(1. 南京工業(yè)大學(xué) 自動化與電氣工程學(xué)院,南京 210009;2. 常熟三禾精工科技有限公司,蘇州 215000 )
結(jié)合公司設(shè)計的DCS-25包裝秤,介紹了定量包裝秤的工作原理。設(shè)計了基于西門子PLC和模糊控制實現(xiàn)包裝秤的自動控制系統(tǒng),并且介紹了PLC實現(xiàn)模糊控制定量下料的具體方法。實踐表明,該控制方式能夠較好的實現(xiàn)精準(zhǔn)定量包裝,并且提高了該公司生產(chǎn)的包裝秤的市場競爭力。
定量包裝;模糊控制;PLC
隨著現(xiàn)在生活水平的提高,定量包裝已經(jīng)在生產(chǎn)和生活中無處不在,包括食品、化肥、飼料等行業(yè)。在定量稱重環(huán)節(jié)中,一般包括料倉、加料裝置和秤體等部分組成。定量精度在判斷定料包裝機(jī)優(yōu)劣中是非常重要的一個因素。然而在定量包裝中,影響定量精度的主要環(huán)節(jié)是加料裝置和秤體兩個部分[1]。定量下料控制中的誤差并不能完全被消除,特別是物料的沖擊力以及空中落料的影響[1,2]。目前,本公司大量生產(chǎn)的定量包裝機(jī)是在使用之前就已經(jīng)設(shè)定好兩個固定的速度,包括快加檔和慢加檔,在包裝機(jī)工作過程中無法實現(xiàn)精確的動態(tài)控制,只能按照提前設(shè)定好的電機(jī)速度進(jìn)行加料,導(dǎo)致生產(chǎn)的包裝機(jī)無法使用在精度較高的場合。根據(jù)公司的發(fā)展要求,對定量包裝機(jī)進(jìn)行技術(shù)提升來提高定量包裝精度,由于動態(tài)稱重的被控對象具有非線性特性,所以本次設(shè)計中將模糊控制的方法來應(yīng)用于動態(tài)定量包裝控制系統(tǒng)。
圖1為本次設(shè)計的定量包裝秤的組成簡圖。本次設(shè)計的包裝秤能夠包裝各種顆粒和粉料,每袋包裝的容量是25kg,容許的誤差在0.2%,主要包括料倉、稱重裝置、夾袋機(jī)構(gòu)和自動控制系統(tǒng)等組成。
加料倉采用緩沖料倉,主要是為了提供比較均勻的物料。本次設(shè)計的包裝機(jī)包裝的物料主要是粉末物料,采用的加料方式是螺旋加料,通過調(diào)節(jié)伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速來改變加料速度的快慢,從而來滿足動態(tài)包裝的精度要求。稱重環(huán)節(jié)中采用的是托利多生產(chǎn)的IL系列稱重傳感器,安裝在結(jié)構(gòu)的左側(cè),如圖1所示,將物料的重量轉(zhuǎn)化為電信號傳送給控制系統(tǒng)。本次控制系統(tǒng)由西門子200系列PLC、UNIPULSE的F701稱重顯示儀表、電控箱等組成,使整個包裝機(jī)按照PLC編寫的程序進(jìn)行控制。硬件控制流程圖如圖2所示。
圖1 定量包裝秤組成簡圖
圖2 硬件控制流程圖
本次對包裝機(jī)進(jìn)行改造的過程中,定量控制總體還是保留二級加料的加料方式,即開始的時候采用快加料,當(dāng)?shù)竭_(dá)設(shè)定值的約90%加料量時,改成慢加料以滿足稱重精度的要求。在剛開始的時候,即定量稱重誤差比較大時,采用恒定的快加料控制,來滿足速度的要求;當(dāng)稱重誤差小于某一特定值的時候,進(jìn)行變速模糊控制,以保證定量下料的精度。圖3為定量下料稱重模糊控制自動控制系統(tǒng)。
圖3 自動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
在定量控制中,稱重傳感器檢測到的電壓信號進(jìn)入F701儀表的放大、濾波等電路,通過A/D轉(zhuǎn)換器,然后經(jīng)過儀表內(nèi)部的控制器轉(zhuǎn)換為重量值,與設(shè)定值進(jìn)行比較得到偏差值。在恒速快加料結(jié)束之后,采用模糊控制算法計算出在該偏差下的螺桿的下料量,通過該下料量得出電機(jī)的驅(qū)動量。包裝過程中控制螺旋加料的電機(jī)為伺服電機(jī),通過控制電壓值來控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而來控制螺旋下料的速度[3]。圖4為控制系統(tǒng)原理圖。
圖4 控制系統(tǒng)原理圖
圖5為模糊控制器的基本結(jié)構(gòu)框圖??刂破鞑捎霉こ躺鲜褂帽容^成功的二維模糊控制器,以實際下料的重量與給定重量的偏差e和偏差的變化率ec作為模糊控制器的輸入,伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速作為輸出u[4,5]。
圖5 模糊控制基本結(jié)構(gòu)圖
模糊化的主要作用是將輸入的精確量轉(zhuǎn)化為模糊量[6,7]。定量下料模糊控制系統(tǒng)和一般采用模糊控制的系統(tǒng)還是有區(qū)別的,區(qū)別就在于定量下料系統(tǒng)是一個單向逼近式的過程,也就是落下的料是不能收回的,所以偏差e就無負(fù)值,偏差變化率ec就逐漸減少。針對設(shè)計的包裝機(jī),理論誤差是0~25000g。但是根據(jù)設(shè)計的要求,在剛開始加料的時候采用恒速加料的形式,當(dāng)偏差小于10000g的時候采用模糊控制的方法進(jìn)行加料速度的控制。偏差的模糊論域定為[0,10],對偏差較小的這部分進(jìn)行非均勻量化,得出偏差e的模糊論域與實際論域的關(guān)系表如表1所示。偏差的變化率的模糊論域取值為[0,8],經(jīng)過多次的測試,得出模糊論域與實際論域的關(guān)系表如表2所示。在包裝過程中,進(jìn)行精確加料的過程一般時間是比較短的,按照以前的慢加料精度加料的時間,一般只有2~3秒鐘的時間,所以在設(shè)計的過程中采用100次/秒的采樣方式,從而提高采樣率來提高精度。
表1 偏差E的實際論域與模糊論域的對應(yīng)關(guān)系
表2 偏差Ec的實際論域與模糊論域的對應(yīng)關(guān)系
在本次設(shè)計中,要想使模糊控制能否能夠精確地控制定量包裝機(jī)的下料過程,那么關(guān)鍵的地方就是看選取的模糊控制規(guī)則是否合適??刂屏縐的模糊論域為[0,10],其中0檔所代表的就是轉(zhuǎn)速最慢,10檔所代表的就是轉(zhuǎn)速最快。根據(jù)推理規(guī)則,經(jīng)過試驗測試,進(jìn)行多次調(diào)整,得到的模糊控制表如表3所示。
表3 模糊控制規(guī)則
上面所得到的控制量是模糊量,但是實際控制下料快慢的是精確量,所以要得到實際的精確控制量[8,9]。在定量下料裝置中,控制下料的是伺服電機(jī),伺服電機(jī)中使用速度控制模式,10V所對應(yīng)伺服電機(jī)的速度是最快的。伺服電機(jī)對應(yīng)的電壓范圍是0~10V,模糊論域為[0,8],所以實際控制量與模糊控制量的對應(yīng)關(guān)系如表4所示。
表4 控制量 U 的模糊論域與實際論域的對應(yīng)關(guān)系
在本次的定量系統(tǒng)改造中,硬件方面采用的西門子公司S7-200 型PLC[10]。模糊算法的設(shè)計流程如圖6所示。
在這次程序設(shè)計中,結(jié)合現(xiàn)場采用模糊控制查詢表的方法,對離線已經(jīng)設(shè)計好的控制表進(jìn)行查詢。這個在PLC實現(xiàn)模糊控制中是非常關(guān)鍵的步驟。根據(jù)程序圖中所示,將采樣到已經(jīng)量化過的偏差E、偏差變化Ec分別放在了VW104和VW106中。將偏差E的模糊論域放在VW110開始的連續(xù)11個數(shù)據(jù)寄存器中,偏差變化Ec的模糊論域放在VW132開始的連續(xù)9個數(shù)據(jù)寄存器中。將VW104中的數(shù)據(jù)和VW110開始的11數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相比較,并且將VW106中的數(shù)據(jù)和VW132開始的9數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相比較,若和某個數(shù)據(jù)寄存器中的數(shù)據(jù)相同,所對應(yīng)的中間繼電器(如M0.0)置1。根據(jù)中間繼電器的狀態(tài)將查詢的輸出值送入數(shù)據(jù)寄存器VW400中。實現(xiàn)的部分程序如下所示。
圖6 PLC模糊算法的流程圖
本次為公司進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)過程中,針對動態(tài)稱重過程中存在空中落料和物料沖擊等非線性特性,將西門子PLC實現(xiàn)模糊控制運用于定量稱重系統(tǒng)上。經(jīng)過多次測試,在保證160包/h的速度基礎(chǔ)上將精度提高到0.2%。將PLC來實現(xiàn)模糊控制比其他控制器實現(xiàn)定量包裝能滿足適應(yīng)能力強(qiáng)來運用于環(huán)境比較復(fù)雜的工廠環(huán)境。本次設(shè)計得到了公司的一致認(rèn)可,將控制算法稍加改動就可以應(yīng)用于公司其它的定量包裝設(shè)備中。
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Application of quantitative packaging machine based on PLC fuzzy controller
ZHANG Jun1,LI Ming2
TB486
A
1009-0134(2014)05(下)-0110-04
10.3969/j.issn.1009-0134.2014.05(下).31
2013-12-18
張俊(1989 -),男,江蘇宜興人,碩士研究生,主要研究方向為包裝機(jī)的自動化控制。