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    越南寶路水電站2號機組振動故障的處理

    2014-01-09 03:11:18韋蘭庭

    韋蘭庭

    【摘 要】水輪發(fā)電機組的異常振動對設(shè)備穩(wěn)定運行構(gòu)成嚴重威脅,如不能及時處理,將會使得故障擴大,造成嚴重后果。本文就日常運行觀測的機組振動數(shù)據(jù)進行分析,針對推力頭與鏡板之間絕緣墊腐蝕損壞提出墊金屬箔的應(yīng)急處理方案,對設(shè)備不能長時間停機檢修提供一個應(yīng)急參考方案。

    【關(guān)鍵詞】水輪發(fā)電機組振動;推力頭與鏡板;絕緣墊腐蝕

    1.電站的概況及主要相關(guān)參數(shù)

    2.故障現(xiàn)象

    水輪發(fā)電機組振動的振源比較復雜,有水力-機械-電氣等因素。因設(shè)計與制造,安裝,檢修及運行等原因,水輪發(fā)電機組在運轉(zhuǎn)中的振動是一種普遍現(xiàn)象,不可能完全避免和消除,機組的一般振動不會造成危害,但振動嚴重超過了允許值,尤其是長期的周期振動及發(fā)生共振,會對機組的使用壽命及電站的安全經(jīng)濟運行帶來嚴重的危害。

    從以上數(shù)據(jù)的對比,不能發(fā)現(xiàn),機組在出現(xiàn)振動異常后的1個多月時間內(nèi),發(fā)電機上導軸承的振幅明顯增大,尤其是上導軸承的軸向振幅變化,水導軸承的振幅變化小;而且,機組的振動幅值在不同工況下比較相近,因此,可以初步判斷,引起機組振動的原因是機械方面的因素,故障的可能位置在發(fā)電機部分,是部件,聯(lián)接件或支撐的松動引起的。

    目前,越南的電力架構(gòu)主要還是以水電為主,但受季節(jié)影響,電力供應(yīng)在旱季短缺較嚴重。當前,正值越南旱季,因此,發(fā)電站須盡可能確保電力供應(yīng),這就要求發(fā)電設(shè)備完好,即使檢修,也要盡量縮短工期。

    3.應(yīng)急處理

    從停機后的檢查項目結(jié)果,并一道分析振動測量的數(shù)據(jù),軸向的振動幅值增大很明顯,那么推力軸承將是檢查的重點。

    進一步檢查發(fā)電機推力軸承,發(fā)現(xiàn)推力頭與鏡板的聯(lián)接螺栓松動,聯(lián)接螺栓墊圈下的絕緣墊和絕緣套筒損壞并掉到油槽里。因停機時間的限制,要求盡快修復并投入運行,檢修人員重新更換了聯(lián)接螺栓墊圈下的絕緣墊和絕緣套筒后,恢復上導軸承,并開機試運行后,檢測的機組振動參數(shù)如下:

    不難看出,機組的振動幅值并沒有降下來,因此,簡單的認為推力頭與鏡板的聯(lián)接螺栓松動是機組長期運行或安裝時沒擰緊造成的,這樣的想法是錯誤的,而真正的原因并沒找到。因機組須完成發(fā)電量,只好先投入發(fā)電運行。但接下來,機組振動又趨增大,在2012年5月3日,檢修人員檢查了推力頭與鏡板的聯(lián)接螺栓,發(fā)現(xiàn)螺栓又松動,上緊螺栓后,恢復設(shè)備,投入運行。并做跟蹤監(jiān)測,以下是機組運行過程中的振動檢測值:

    處理了推力頭與鏡板的聯(lián)接螺栓后,機組振動有所下降,但振幅還是較大,隨著運行時間的延長,機組振動幅值又增大,而且增大趨勢很快,估計聯(lián)接螺栓已經(jīng)松動。此時,越南南方已進入雨季,設(shè)備具備停機檢修的條件,因此,必須對推力軸承做擴大性檢查。

    4.擴大性檢查及處理

    2012年7月,停機檢查了推力軸承,瓦塊和瓦面良好,瓦塊托盤沒有裂紋和變形,承重螺栓沒有變形,鎖母沒有松動。推力頭與鏡板聯(lián)接螺栓有松動,推力頭與鏡板之間的絕緣墊嚴重腐蝕,如圖1所示。

    經(jīng)過一年半的運行,絕緣墊被嚴重腐蝕,因而機組軸線改變,造成機組振動。隨著運行時間的推移,機組的振動將使推力頭和鏡板的聯(lián)接螺栓松動,引起機組更劇烈的振動。這才是機組振動的根本原因。

    在推力頭和鏡板之間的絕緣墊是2mm厚的環(huán)氧玻璃布層壓板,目前,國內(nèi)普遍采用磨削絕緣墊的辦法來調(diào)整機組軸線。絕緣墊表面磨削不平整,推力頭或鏡板之間絕緣墊的接觸面不密實,特別是存在局部凹凸區(qū),機組在運轉(zhuǎn)過程中,鏡板、推力頭極其聯(lián)接螺栓都會存在彈性變形,因在推力頭和鏡板及絕緣墊之間存在縫隙或空腔,那么,在彈性變形的作用下,潤滑油在縫隙和空腔處產(chǎn)生流動,對絕緣墊產(chǎn)生汽蝕腐蝕,其機理與水介質(zhì)的汽蝕機理是一樣的,而且,油中空氣的溶解度比水還要大,對汽蝕的破壞不容小覷。隨著運行時間的延長,絕緣墊腐蝕量的增大,造成聯(lián)接螺栓的松動,使得推力頭與鏡板之間產(chǎn)生微小相對位移,也會使他們之間的油液不斷被擠壓或吸吮,加劇了絕緣墊的汽蝕。磨削絕緣墊的平面度越差,局部凹凸區(qū)越多,造成推力頭或鏡板與絕緣墊接觸面越小,在絕緣墊被腐蝕后,這種松動現(xiàn)象愈發(fā)嚴重。機組運行的油溫增高,也會加劇局部空腔區(qū)域的油液的擠壓和吸吮。而絕緣墊本身是層疊壓結(jié)構(gòu),在軸線調(diào)整時,磨掉了表面組織細密層,也是容易造成汽蝕破壞的因素之一。

    因受檢修時間的限制,提出以下處理方案,以作應(yīng)急處理:根據(jù)安裝的原紀錄,絕緣墊機組軸線調(diào)整時,在一個方向上,兩端的厚度差為0.02mm。更換了新的絕緣墊,用市面上購買到的日本產(chǎn)成品合金鋼箔,厚度分別為0.01mm,0.02mm,0.03mm,0.04mm及0.05mm,寬度為100mm,根據(jù)需要,選擇合理的厚度的金屬箔,先將絕緣墊四周墊平,使得推力頭與鏡板之間的間隙一致,然后,將其中一邊墊厚0.02mm即可。

    經(jīng)過以上工藝的處理,恢復設(shè)備,機組經(jīng)盤車后,滿足《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》的要求。充水試機,機組啟動運行,機組振動指標正常。具體參數(shù)如下:

    從2012年7月檢修處理后投入運行,到2013年8月,機組運行都一直平穩(wěn)。在2013年9月,運行人員發(fā)現(xiàn)機組振動幅值有所增加,而且增加的趨勢較大。檢修人員于2013年10月1日拆開上導軸承,發(fā)現(xiàn)推力頭與鏡板的聯(lián)接螺栓有幾顆松動,有一顆斷裂,分析是2012年7月檢修時螺栓扭矩過大或疲勞導致。絕緣墊及金屬箔的照片如圖2所示。

    從照片中可看出,推力頭與鏡板之間的絕緣墊及金屬箔相對完好,這也說明,絕緣墊磨損的主要原因是絕緣墊表面存在凹凸區(qū),推力頭和鏡板之間的松動或聯(lián)接螺栓的彈性變形,使得潤滑油在絕緣板面上的壓力脈動,造成汽蝕腐蝕,同時,絕緣墊的原密實質(zhì)地的表面,對延緩腐蝕也起到一定的阻礙和延緩作用。

    將原絕緣墊裝回,根據(jù)原始記錄更換新的金屬箔,回裝恢復推力及上導軸承。開機試運行,所測得機組振動值恢復正常。整個檢修時間持續(xù)16個小時,大大縮短了檢修工期。

    5.結(jié)束語

    我國目前還沒有專門水輪機振動的專門標準,一般只規(guī)定水輪發(fā)電機組軸系的振動雙幅值與機組轉(zhuǎn)速的關(guān)系,而不是按振動的頻率來規(guī)定允許振動的幅值,況且,對于中小型機組而言,其軸承本身軸頸較小,軸瓦間隙不大,所測得的振幅可能還沒超過規(guī)定值,但已經(jīng)嚴重影響到機組的穩(wěn)定運行。對中小型機組,一般都不安裝在線監(jiān)測裝置進行實時監(jiān)控機組的振動值,因此,日常運行注意觀測機組轉(zhuǎn)動部分擺度,如發(fā)現(xiàn)有異常,應(yīng)測量上導和水導軸承的振幅,速度和加速度,根據(jù)振動的強度和沖擊力度,以及振動發(fā)展的趨勢,判斷可能出現(xiàn)的問題所在,采取相應(yīng)的處理措施,以免故障擴大。因設(shè)備停機時間的限制,對單一因素引起的機組振動,根據(jù)安裝原始數(shù)據(jù),采用在推力頭與鏡板之間加金屬箔墊的應(yīng)急方案,可以解決機組在較長時間內(nèi)穩(wěn)定運行,為設(shè)備有計劃的檢修提供可行的實踐基礎(chǔ)。 [科]

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