【摘 要】本文針對立井提升中高壓電動機(jī)故障多發(fā)的實(shí)際情況,通過多方面、多層次、多因素的分析電機(jī)故障產(chǎn)生的原因進(jìn)行闡述。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況有針對性的采取簡單有效的方式、方法進(jìn)行問題解決,取得了較好的應(yīng)用效果,值得我們工程技術(shù)人員在其它行業(yè)領(lǐng)域探討和借鑒。
【關(guān)鍵詞】提升機(jī)電動機(jī);故障多發(fā);原因分析與處理
0 引言
某礦立井提升設(shè)備為洛陽礦山機(jī)械廠制造的JKM2.8×4/Ⅱ型多繩摩擦絞車,目前配套電機(jī)為800KW×2,繞線式三相異步八級電動機(jī)。該提升設(shè)備于1980年9月28日建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)量90萬t/a,當(dāng)時主井主電機(jī)功率為630KW×2,16小時工作制。1987年后開始改擴(kuò)建,將主電機(jī)功率更換為800KW×2,同時減速機(jī)進(jìn)行了改造,速比降為11.5,提升能力由原來的90萬t/a提升為150萬t/a。隨著產(chǎn)能的增加主井電機(jī)長時間處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),逐漸表現(xiàn)出了其性能弱點(diǎn),設(shè)備故障率較高。
1 主電機(jī)故障原因分析
1.1 初步原因分析
主井電機(jī)故障頻發(fā),多為并聯(lián)套開焊、轉(zhuǎn)子引出線燒斷、星點(diǎn)連線燒斷等故障,并聯(lián)套開焊較為容易發(fā)現(xiàn),可根據(jù)現(xiàn)場掉錫情況進(jìn)行判斷,處理也相對比較簡單,影響時間較短。而其它兩種情況,都發(fā)生在絕緣內(nèi)部,多為突然發(fā)生,平時巡檢時無法觀察到,而利用測溫儀也無法進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測,發(fā)生故障時處理方法比較復(fù)雜,工藝要求較高,需要對引出線等進(jìn)行現(xiàn)場焊接或更換,一般影響時間較長,這些都嚴(yán)重影響了主井的正常生產(chǎn)。綜合以上現(xiàn)象,歸根結(jié)底,電機(jī)的各種故障都是因?yàn)闇囟冗^高所致。
電動機(jī)正常運(yùn)行過程中,存在著損耗,主要有鐵損、銅損和機(jī)械損耗。這些損耗最終將轉(zhuǎn)變?yōu)闊幔闺姍C(jī)溫度升高。電動機(jī)正常運(yùn)行時,其溫升是不會超過溫升限值的。只有電機(jī)在故障或處于電氣隱患狀態(tài)下,才會過熱,電機(jī)過熱會縮短電機(jī)使用壽命。
根據(jù)計(jì)算公式:Q=I2×R×∫t,電流的平方與對應(yīng)電阻乘積,為電機(jī)銅損,而鐵損一般是固定不變的,銅損和鐵損共同構(gòu)成電機(jī)的主要損耗。由公式可以看出,電機(jī)的發(fā)熱量與電流的平方,繞線內(nèi)阻及運(yùn)行時間等都成正比,當(dāng)電流增大時,電機(jī)的銅損增加最快,即電機(jī)溫升加劇,其能量在電機(jī)的制造工藝水平的最薄弱處。從而造成電機(jī)的并列套燒損、引線燒斷等現(xiàn)象。
1.2 電機(jī)故障主要原因分析
結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備條件和使用情況等因素,主井電機(jī)故障主要原因有以下幾個方面:
(1)現(xiàn)用電機(jī)為非標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),B級絕緣,雖然額定電壓、電流都符合提升容量要求,但是其熱穩(wěn)定性得不到保障,為了保證安裝要求,電機(jī)外型按630KW電機(jī)制造,其體積較小,定子繞組及轉(zhuǎn)子鐵心為了達(dá)到相應(yīng)的額定電壓與電流,又必須按800KW電機(jī)標(biāo)準(zhǔn),因此,該電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊,通風(fēng)不良,造成了散熱不符合要求。溫度會隨著電機(jī)的持續(xù)運(yùn)行而不斷上升,直至超過其所能承受的能力。
(2)負(fù)荷加大后,啟動電流增加,一般三相異步電機(jī)的啟動電流為額定電流的6~7倍,重載時會更大,從以上公式可知,較大的電流使得電機(jī)溫升迅速,從而導(dǎo)致燒斷、開焊等故障。2004年改造后,增加了提升負(fù)荷,由原來的每斗9T增加到每斗9.5T至現(xiàn)在的每斗10T,造成電機(jī)啟動時間加長、全速運(yùn)行時電流增大,這對電動機(jī)的安全運(yùn)行是非常不利的。
(3)啟動頻繁,休止時間不足,大型電動機(jī)因頻繁啟動,可加速溫升,使電機(jī)發(fā)熱持續(xù)時間過長,導(dǎo)致絕緣材料迅速老化,介質(zhì)損耗增加,發(fā)熱更歷害,嚴(yán)重時則導(dǎo)致?lián)舸┒鴵p壞。目前由于提高速度及縮短卸載時間等因素,每小時最多可提42斗,一個圓班下來,最多時競提到了900斗,甚至更多,除了每天正常的2個小時檢修時間外,其它時間幾乎都處于滿負(fù)荷工作狀態(tài),電機(jī)休止時間很小,使得電機(jī)經(jīng)常由于過載提升而造成局部過熱,輕微時表現(xiàn)為并聯(lián)套開焊,嚴(yán)重時則造成引出線等突然燒斷。
(4)電機(jī)老化嚴(yán)重,該800KW電機(jī)自從1987年改造以為,一直使用至今,其絕緣部件及轉(zhuǎn)子鐵及定子繞組等均有不同程度老化。變頻改造后,尤其加劇了其轉(zhuǎn)子的承載強(qiáng)度,由于是定子短封,采用轉(zhuǎn)子送電的方式中壓變頻調(diào)速。該方法使得轉(zhuǎn)子長時間處于高壓高頻大電流狀態(tài),使轉(zhuǎn)子繞組溫度迅速升高,易在最薄弱的環(huán)節(jié)發(fā)生故障,即轉(zhuǎn)子引出線的薄弱處燒斷。
(5)電源電壓過高也是影響電機(jī)使用壽命的原因之一。主井6KV電壓一般可達(dá)6.3~6.4KV,當(dāng)電源電壓過高時,電動機(jī)反電動勢、磁通及磁通密度均隨之增大。由于鐵損耗的大小與磁通密度平方成正比,則鐵損耗增加,導(dǎo)致鐵心過熱。而磁通增加,又致使勵磁電流分量急劇增加,造成定子繞組銅損增大,使繞組過熱。因此,電源電壓超過電動機(jī)的額定電壓時,會使電動機(jī)過熱,嚴(yán)重時則導(dǎo)致燒斷故障。
2 解決方案提出與實(shí)際工作驗(yàn)證
如果想要改善這種局面,建議從以下幾個方面給予解決:
(1)更換符合國家標(biāo)準(zhǔn)的800KW電動機(jī),由于當(dāng)前電動機(jī)的特殊情況及其工作制式等不適合現(xiàn)有的工作強(qiáng)度,只有更換為標(biāo)準(zhǔn)800KW電動機(jī),使電機(jī)動的體積滿足散熱條件,才能有效緩解電機(jī)頻繁故障的現(xiàn)象。
(2)減少負(fù)載,即減少每斗提升量,可有效減小電機(jī)啟動電流,減少大電流沖擊,從而控制電機(jī)溫升,減少絕緣破壞,減少故障發(fā)生。
(3)降低提升頻率,增加電機(jī)休止時間,即延長卸載時間或增加每班電機(jī)的停止時間,使電機(jī)溫升在一定范圍內(nèi),然后再進(jìn)行提升工作。
(4)更換新電機(jī),按照現(xiàn)有位置及基礎(chǔ)定制新電機(jī),增強(qiáng)制作工藝,增加所用材料絕緣等級(F級),提高電機(jī)抗大電流頻繁啟動的能力。
(5)有效控制電網(wǎng)電壓,使之保持在國家規(guī)定的數(shù)值范圍內(nèi),以保證電機(jī)的正常工作。由于使用變頻控制,所以在電控中增加有源濾波裝置和靜止無功補(bǔ)償裝置。
綜合以上分析,采用(1)和(2)兩種方案是被動的防護(hù)方式。其余三種方案即符合現(xiàn)場實(shí)際,也很容易做到。所以,實(shí)際采用和落實(shí)了(3)(4)和(5)三種方案。應(yīng)用效果比較明顯。
3 結(jié)束語
在現(xiàn)場設(shè)備的使用中,受到各種不利因素和條件的限制,不能全部更新所有設(shè)備。但是,可以通過多方面、多層次的分析,不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn),解決現(xiàn)有問題,使設(shè)備達(dá)到最佳的狀態(tài),適應(yīng)生產(chǎn)的需求。其目的和意義非常重大。可以在更多的領(lǐng)域和行業(yè)應(yīng)用。值得工程技術(shù)人員研究與探討。
【參考文獻(xiàn)】
[1]胡虔生,胡敏強(qiáng),主編.電機(jī)學(xué)[M].中國電力出版社,2009,7.
[2]趙家禮,主編.高壓交流電動機(jī)檢修技術(shù)問答[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2008,1.
[3]楊天明,王春陽,魏增菊,編.電機(jī)繞組維修技術(shù)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2006,6.
[責(zé)任編輯:湯靜]