胡 俊
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司德興銅礦,江西德興 334224)
德興銅礦是江西銅業(yè)集團(tuán)股份有限公司的主干礦山,目前日處理能力為10萬t/d礦石。2011年伴隨著擴(kuò)能改造項(xiàng)目半自磨的投產(chǎn),富家塢粗碎站平均處理量為4.5萬t/d,富家塢系統(tǒng)主要由旋回破碎機(jī)、鐵板給礦、鋼芯膠帶3大部分組成,其中鋼芯膠帶有2010m長,運(yùn)行速率為4.5m/s,由頭部三臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng),尾部一套張緊系統(tǒng)控制。
自2007年富家塢投產(chǎn)以來,這套張緊系統(tǒng)運(yùn)行已有6年時(shí)間,由美國廠家設(shè)計(jì),設(shè)備由國外進(jìn)口,張緊小車作為運(yùn)輸膠帶尾輪張緊。原有皮帶絞車張緊小車是利用一臺(tái)55KW滑差電機(jī)進(jìn)行拉力調(diào)整。簡稱:渦流絞車控制。當(dāng)運(yùn)輸膠帶變小時(shí),電機(jī)正轉(zhuǎn)拉緊膠帶。放松時(shí),依靠運(yùn)輸膠帶自身的力反作用,并在制動(dòng)器打開的情況下運(yùn)輸膠帶向運(yùn)行方向放松。運(yùn)輸膠帶過緊或過松,都會(huì)影響膠帶使用壽命,影響設(shè)備正常開機(jī)。該渦流絞車在運(yùn)行中,陸續(xù)出現(xiàn)不少問題,集中表現(xiàn)為:
(1)多次出現(xiàn)“系統(tǒng)急停故障”,張緊小車張力大于80KN,甚至出現(xiàn)星點(diǎn)(***)。需要人工將小車調(diào)至正常位,才能復(fù)位、開機(jī)。
(2)小車張力在停機(jī)、靜止?fàn)顟B(tài)下,張力會(huì)逐漸變大。三、四小時(shí)可以從60KN變到95KN。一個(gè)班次未開設(shè)備,待下一個(gè)班開機(jī)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)張力過大,出現(xiàn)“系統(tǒng)急停故障”。
(3)皮帶運(yùn)輸機(jī)啟動(dòng)時(shí),小車制動(dòng)器打開,張力會(huì)突然從60KN下降至35KN,又突然拉起。一旦控制不好,就造成張緊小車來回波動(dòng),出現(xiàn)迂回震蕩現(xiàn)象。造成過張力或低張力跳機(jī)。皮帶運(yùn)輸機(jī)啟動(dòng)困難。
(4)皮帶運(yùn)輸機(jī)正常運(yùn)行時(shí),電機(jī)拉力與膠帶張力達(dá)到平衡,電機(jī)不能及時(shí)停下,投入時(shí)間長,電機(jī)溫度高 (勵(lì)磁部件高達(dá)200℃)。電機(jī)勵(lì)磁繞組損壞。
(5)張緊控制系統(tǒng)不穩(wěn)定,勵(lì)磁控制器MC6時(shí)好時(shí)壞。皮帶運(yùn)輸機(jī)無法正常啟動(dòng)。
由于富家塢渦流絞車?yán)o控制在設(shè)計(jì)理念上與實(shí)際應(yīng)用存在較大反差,突發(fā)問題較多,尤其是軟故障多,造成皮帶運(yùn)輸機(jī)不能正常工作。如:冬天、夏季控制油質(zhì)粘度受環(huán)境影響,導(dǎo)致控制超前或滯后。以及PID參數(shù)不適應(yīng)氣節(jié)變化,都會(huì)造成設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定。這套設(shè)備在實(shí)際應(yīng)用中,有時(shí)無法正常運(yùn)行,到了非換不可。
采用絞車正反轉(zhuǎn)控制,即利用一臺(tái)電機(jī)帶動(dòng)卷揚(yáng),向前向后方向運(yùn)動(dòng)來控制張力的大小。通過張力比較器進(jìn)行張力的來回比較,反饋、輸出,其電氣控制方面存在:控制復(fù)雜,準(zhǔn)備時(shí)間長,投資大。
采用液壓控制,其電氣控制方面優(yōu)點(diǎn):設(shè)備簡單、投資小。蓄能灌作為液壓缸保壓裝置。尾輪小車受液壓缸拉動(dòng),使得變化中的膠帶張力快速伸縮,達(dá)到平衡,及時(shí)補(bǔ)償輸送帶的張力及彈性振蕩,因而達(dá)到張力平穩(wěn)。通過對液壓拉緊裝置的考察和對現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行情況的了解,認(rèn)為無論是從技術(shù)上,還是操作、施工上,該液壓拉緊方案都較為可行的。
通過2個(gè)方案的綜合對比,決定采用方案2
根據(jù)輸送機(jī)的要求,通過人機(jī)界面設(shè)定好起動(dòng)張緊力、運(yùn)行張緊力和控制精度等參數(shù);收到輸送機(jī)起動(dòng)主控信號(hào),液壓泵2運(yùn)轉(zhuǎn),壓力油通過液控單向閥6進(jìn)入油缸16的活塞桿腔;系統(tǒng)壓力升高,油缸收縮,張緊膠帶;當(dāng)系統(tǒng)壓力上升到起動(dòng)張緊力所對應(yīng)的壓力時(shí),液壓泵停止供油,輸送機(jī)起動(dòng);輸送機(jī)起動(dòng)完畢后,通過由控制軟件、溢流閥、壓力傳感器組成的閉環(huán)壓力控制系統(tǒng),配合蓄能器將系統(tǒng)壓力按控制軟件設(shè)定的張緊力變化規(guī)律柔性地降低到運(yùn)行張緊力[1]。在運(yùn)行過程中,依靠儲(chǔ)能器作恒張力控制。若儲(chǔ)能器壓力不能應(yīng)對膠帶張緊力變化,張力超出誤差允許范圍,則由控制軟件指令控制液壓泵2進(jìn)行補(bǔ)液保壓(欠張緊力情況)或控制電磁閥12、溢流閥13按軟件設(shè)定的泄壓規(guī)律進(jìn)行泄壓(超張緊力情況),這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)恒張緊力[2]。
圖1 膠帶自控液壓拉緊站液壓系統(tǒng)圖[3]
液壓張緊系統(tǒng)主要由工控機(jī)、PLC及其擴(kuò)展模塊組成,硬件總體結(jié)構(gòu)如圖2所示。系統(tǒng)采用工控機(jī)作為上位機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,現(xiàn)場以可編程序控制器作為下位機(jī)完成信號(hào)的采集控制。
圖2 液壓系統(tǒng)硬件總體框圖
系統(tǒng)下位機(jī)選用西門子CPU224CN、輸入輸出模塊6ES7 214-1BD23-0XB8和模擬量輸入擴(kuò)展模塊EM231CN構(gòu)成PLC系統(tǒng)[4]。
5.2.1 PLC程序設(shè)計(jì)
系統(tǒng)采用西門子STEP 7-Micro/WIN32 V3.1編程軟件,該語言可提供語句表STL、梯形圖LAD、以及功能塊FBD三種編程器和SIMATIC或IEC1131-3指令集,具有數(shù)據(jù)類型檢查、在線調(diào)試及監(jiān)控程序等功能[5]。
圖3 PLC程序設(shè)計(jì)流程圖
5.2.2 監(jiān)控界面設(shè)計(jì)
系統(tǒng)上位機(jī)監(jiān)控軟件基于西門子WINCC7.0編程,上位機(jī)WINCC7.0和液壓張緊S7-200直接進(jìn)行通信連接[6]。具有完備的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)檢測及顯示,能夠?qū)崟r(shí)、動(dòng)態(tài)顯示液壓系統(tǒng)油壓、膠帶張緊力、故障報(bào)警及參數(shù)調(diào)整等,以保證設(shè)備的運(yùn)行可靠性及方便設(shè)備檢修、維護(hù)。
圖4 液壓拉緊系統(tǒng)主界面
液壓張緊系統(tǒng)改造完成后,經(jīng)過幾個(gè)月來的生產(chǎn)運(yùn)行,證明,該系統(tǒng)選用的S7-200 PLC和相關(guān)設(shè)備能滿足現(xiàn)場控制要求,實(shí)現(xiàn)了對膠帶張力變化的優(yōu)化控制。該張緊系統(tǒng)運(yùn)行正常,未引起鋼芯膠帶故障停機(jī),取得了良好的效果。
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