王碧琳,孫文峰
[山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,山西運(yùn)城 044000]
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及世界能源價(jià)格的飆升,我國(guó)煤化工領(lǐng)域迎來(lái)了一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。煤、石油、天然氣的大量開采、加工及使用,燃煤過(guò)程產(chǎn)生的SO2和煉油過(guò)程產(chǎn)生的酸性水、酸性氣和含硫煙氣等硫化物的大量排放,使環(huán)境污染日益嚴(yán)重,嚴(yán)重影響著人類健康,環(huán)境污染成為人們普遍關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題。山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司作為山西省最大的煤炭化工企業(yè)之一,具有高能耗、高污染的特點(diǎn),在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢氣。如何有效利用這些資源,提高資源利用率,成為煤炭化工企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。圍繞著工業(yè)氣體、化工廢氣脫硫并回收硫磺技術(shù),世界各國(guó)進(jìn)行了大量的研究和開發(fā)工作。
近年來(lái)在煤化工脫硫領(lǐng)域中,對(duì)于胺法、砜胺法等脫硫溶液再生析出的含H2S 酸氣,大多采用克勞斯裝置回收硫磺,而目前再生裝置酸性氣處理隨H2S的濃度不同,形成不同的工藝技術(shù)流程,主要有Claus硫回收裝置及其延伸技術(shù)Superclaus、Euroclaus等酸性氣處理技術(shù),要求H2S濃度在25%~93%之間;后Linda公司又開發(fā)出低濃度酸性氣(H2S 濃度為0.5%~3%)處理技術(shù),但其耗資巨大,故而許多廠家未使用。對(duì)于低濃度酸性氣(H2S 濃度為0.5%~3%)的處理,純國(guó)產(chǎn)化技術(shù)在國(guó)內(nèi)尚屬空白。
在低濃度酸性氣的處理上,陽(yáng)煤豐喜集團(tuán)甲醇裝置采用絡(luò)合鐵工藝技術(shù)脫除再生氣中的H2S,該工藝流程復(fù)雜,操作麻煩,并且絡(luò)合鐵溶劑的腐蝕性極強(qiáng),對(duì)設(shè)備、管道材質(zhì)要求高,溶劑再生過(guò)程不易控制,硫磺泡沫提取困難,溶劑的輔材價(jià)格高昂,成本高,給生產(chǎn)的運(yùn)行成本帶來(lái)壓力,并且排放不能達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。
2008年6月12日,陽(yáng)煤豐喜集團(tuán)與淄博海川精細(xì)化工有限公司共同研發(fā)的低溫、低濃度選擇性催化劑制硫工藝新技術(shù),首次工業(yè)應(yīng)用在臨猗分公司年產(chǎn)200kt甲醇二期,一次開車成功,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,裝置純國(guó)產(chǎn)化,保證硫回收尾氣達(dá)國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554—93惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及GB16797—1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)新建裝置SO2排放標(biāo)準(zhǔn))。
含H2S的酸性氣與空氣混合被加熱至180~220℃,送至反應(yīng)器,在此H2S被直接氧化,反應(yīng)器出口溫度在250~280℃之間,硫在下游分離器內(nèi)析出。反應(yīng)方程式:
氣體流程 來(lái)自位阻胺脫硫的酸性氣體(H2S含量0.3%~3%、壓力0.045MPa、溫度40℃)經(jīng)酸性氣分離器分離掉其中的水霧,與空分來(lái)的0.5MPa空氣混合,經(jīng)酸性氣預(yù)熱器被加熱至200℃后,一同進(jìn)入反應(yīng)器(空氣流量的調(diào)整,通過(guò)已測(cè)定的酸性氣濃度和流量,得到H2S絕對(duì)指數(shù),由計(jì)算機(jī)的控制模塊來(lái)控制)。240℃左右的反應(yīng)氣出來(lái)后進(jìn)入冷凝器,硫冷凝器既要把出口的氣體溫度冷卻下來(lái),又不能把溫度降得太低,以免產(chǎn)生硫堵。進(jìn)入硫冷凝器的高溫氣體,在殼程產(chǎn)生低壓蒸汽,通過(guò)控制低壓蒸汽壓力來(lái)控制冷凝溫度,副產(chǎn)的低壓蒸汽送往除氧器,控制硫冷凝器蒸汽壓力在0.2MPa左右(副產(chǎn)蒸汽也可以作伴熱蒸汽用)。從硫冷凝器來(lái)的125℃左右酸性氣直接進(jìn)入硫分離器,在硫分離器中氣體夾帶的硫霧沫在除沫網(wǎng)中被分離下來(lái),分離下來(lái)的液硫進(jìn)入硫固化裝置,硫分離出來(lái)的尾氣進(jìn)入后續(xù)洗滌裝置,經(jīng)洗滌器洗滌,降溫后送出界區(qū)。
水洗流程 一次水或循環(huán)水從管網(wǎng)送到洗滌塔底部,和循環(huán)使用的洗滌水一道經(jīng)洗滌液泵輸送至洗滌塔上部,對(duì)硫回收尾氣進(jìn)行洗滌與降溫,系統(tǒng)多余的洗滌水送至污水處理站。
鍋爐給水及蒸汽流程 硫冷凝器用水由脫鹽水管網(wǎng)提供,產(chǎn)生的蒸汽作暖氣伴熱用或送往除氧器。
(1)系統(tǒng)進(jìn)口濃度低,反應(yīng)熱少,反應(yīng)器溫度難控制。
表1 催化氧化制硫工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)
(2)硫磺回收效率偏低,實(shí)際生產(chǎn)中回收率一般為65%左右。
(3)尾氣中排放的H2S 和SO2高(H2S 176.68mg/m3,SO281.3mg/m3)。
(4)進(jìn)口溫度高,使用外來(lái)2.5MPa蒸汽,壓力波動(dòng)大,蒸汽消耗量大。
(5)處理酸性氣量少,一部分酸性氣需送外工段硫回收裝置進(jìn)行脫硫處理,兩工段工藝波動(dòng)時(shí)影響較大。
若提高酸性氣進(jìn)口濃度,可以增加反應(yīng)強(qiáng)度,增加反應(yīng)熱,從而使反應(yīng)器內(nèi)床層溫度提高,減少蒸汽用量,降低反應(yīng)器進(jìn)口溫度。
經(jīng)過(guò)不斷優(yōu)化,將酸性氣進(jìn)口濃度從12000mg/m3提高到25 000 mg/m3,預(yù)熱器蒸汽壓力從2.5MPa降低到1.3MPa,由使用外來(lái)蒸汽改為使用本工段副產(chǎn)蒸汽,既避免外來(lái)蒸汽壓力波動(dòng)帶來(lái)影響,又節(jié)約蒸汽用量。反應(yīng)器進(jìn)口溫度從180℃降到140℃左右,整個(gè)工藝達(dá)到平衡,形成新的工藝技術(shù)。
山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司甲醇分廠2009年5月至2010年6月改造成為年產(chǎn)340kt氨醇、400kt尿素裝置。其中,年產(chǎn)280kt氨醇裝置采用湖南安淳高新技術(shù)有限公司醇烴精制工藝和ⅢJD 氨合成工藝技術(shù)。低溫甲醇洗裝置所配套的硫回收,便采用優(yōu)化了的催化氧化制硫新技術(shù)。
裝置于2010年7月20日開車。目前裝置運(yùn)行正常,各項(xiàng)工藝指標(biāo)完全達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)(表2)。
表2 氨醇優(yōu)化硫回收裝置分析數(shù)據(jù)
2010年7月24日,對(duì)選擇氧化硫回收裝置所產(chǎn)硫磺取樣,送至中石化齊魯石化勝利煉油廠質(zhì)檢中心,按照國(guó)家硫磺質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB/T2449-2006)分析,所得硫磺質(zhì)量分析數(shù)據(jù)如下:
硫磺純度99.98%,灰分0.008%,有機(jī)物0.015%,酸度0.000 5%,砷0.000 006%,水分1.5%。
以上數(shù)據(jù)說(shuō)明,該裝置副產(chǎn)的高純度硫磺完全達(dá)到國(guó)家工業(yè)硫磺優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)(GB/T2449-2006)
(1)蒸汽、脫鹽水消耗減少。進(jìn)系統(tǒng)酸性氣中的H2S 含量從12 000mg/m3提高到現(xiàn)在的25 000mg/m3后,反應(yīng)器的進(jìn)口溫度降低了20℃,預(yù)熱器蒸汽量減少了200kg/h,蒸汽壓力從以前的2.5MPa降低到1.3MPa。進(jìn)口H2S提高后,系統(tǒng)產(chǎn)能增大,停運(yùn)一套硫回收裝置,減少了約2 000kg/h的蒸汽和1 500kg/h脫鹽水的消耗。洗滌液泵的停止運(yùn)轉(zhuǎn),降低了約25kW·h/h的用電量。
(2)硫磺產(chǎn)量增加。酸性氣量7 000m3/h,系統(tǒng)進(jìn)口H2S 25 000mg/m3;硫回收率90%,運(yùn)行時(shí)間按8 000h/a 計(jì),則可副產(chǎn)優(yōu)質(zhì)硫磺1 260t/a,比優(yōu)化前增加654t/a。
(3)環(huán)保達(dá)標(biāo)。系統(tǒng)出口H2S、SO2的排放總量控制在120mg/m3以下,在很大程度上減少了尾氣中H2S、SO2的排放量,各項(xiàng)工藝指標(biāo)完全達(dá)到國(guó)家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-93惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、GB13223-2011 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及GB16797-1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)新建裝置SO2排放標(biāo)準(zhǔn))。
(4)催化劑使用量減少。停運(yùn)一套硫回收裝置后,催化劑使用量明顯減少,催化劑損耗明顯降低。
(1)蒸汽消耗減少2.2t/h,則年減少17 600t,節(jié)約蒸汽約210萬(wàn)元(蒸汽按120元/t計(jì))。
(2)電耗減少25kW·h/h,則年節(jié)約用電20×104kW·h,節(jié)約費(fèi)用10余萬(wàn)元[電價(jià)0.53元/(kW·h)]。
(3)年減少催化劑消耗47.5萬(wàn)元(催化劑裝填量25m3,價(jià)格5.7 萬(wàn)元/m3,使用壽命三年)。
(4)減少人工按兩名計(jì)[2 000元/(人·月)],年節(jié)約人工費(fèi)用4.8萬(wàn)元。
(5)H2S、SO2的排放總量為0.84kg/h,比優(yōu)化前的1.458 1kg/h減少0.618 1kg/h,則排放總量減少4 947kg/a。
低濃度酸性氣選擇氧化硫回收裝置經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,年可增收270萬(wàn)余元,不僅帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,而且?guī)?lái)了顯著的社會(huì)效益、環(huán)境效益。