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      水煤漿加壓氣化技術(shù)的發(fā)展途徑探討

      2013-12-23 05:52:30劉孝弟顧學(xué)穎
      化工設(shè)計(jì)通訊 2013年1期
      關(guān)鍵詞:耐火磚水煤漿煤種

      劉孝弟,張 勇,顧學(xué)穎

      [1.北京航天動(dòng)力研究所,北京 100076;2.山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))臨猗分公司,山西臨猗 044100;3.清華大學(xué),北京 100084]

      水煤漿加壓氣化技術(shù)是由美國(guó)GE 公司(原美國(guó)TEXCO 公司)在渣油加壓氣化工藝基礎(chǔ)上開發(fā)的潔凈煤氣化技術(shù),也是我國(guó)引進(jìn)并運(yùn)行的第一種運(yùn)行壓力超過4.0MPa的煤氣化技術(shù),首先應(yīng)用于上海焦化、山東魯南、陜西渭河等工程項(xiàng)目。多年來(lái)經(jīng)過國(guó)內(nèi)技術(shù)人員的共同努力,對(duì)該項(xiàng)技術(shù)不斷消化吸收,并針對(duì)國(guó)內(nèi)的煤種特性及應(yīng)用特點(diǎn),使水煤漿加壓氣化技術(shù)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。

      1 水煤漿加壓氣化技術(shù)的不足

      美國(guó)GE公司水煤漿加壓氣化技術(shù)的原始設(shè)計(jì)中,在加壓氣化部分的基本配置如下[1]。

      (1)立式帶耐火磚的氣化爐(圖1)。

      (2)頂置單臺(tái)三通道的氣化工藝燒嘴,內(nèi)通道供應(yīng)中心氧氣,中通道供應(yīng)水煤漿,外通道供應(yīng)外氧氣,燒嘴的冷卻采用了冷卻盤管結(jié)構(gòu)。

      (3)開車時(shí)利用抽引器使氣化爐形成負(fù)壓,在工藝燒嘴的位置安裝預(yù)熱點(diǎn)火燒嘴,利用高品質(zhì)的輕質(zhì)燃料(柴油、液化氣、弛放氣等),對(duì)氣化爐進(jìn)行預(yù)熱(預(yù)熱期間,所有燃燒氣體排放)。當(dāng)爐膛溫度達(dá)到1 000℃以上時(shí),更換工藝燒嘴,利用耐火磚的蓄熱能力,將水煤漿與氧氣的混合物點(diǎn)燃。同時(shí)關(guān)閉抽引器,使?fàn)t膛逐漸建壓。

      (4)為了穩(wěn)定生產(chǎn),需要設(shè)置熱備用氣化爐,熱備用氣化爐需要不間斷供應(yīng)輕質(zhì)燃料,以保證氣化爐膛保持一定的溫度,從而利于耐火磚的熱變形及縮短氣化爐的啟動(dòng)時(shí)間。

      運(yùn)行中,水煤漿氣化工藝暴露出以下問題。

      (1)比起粉煤氣化工藝(SHELL、GSP、HT-L)的水冷壁結(jié)構(gòu),耐火磚需要定期更換,增加了運(yùn)行費(fèi)用。同時(shí)由于耐火磚,不但需要熱備用情況下的啟動(dòng)條件,而且要限制氣化溫度,是高灰熔點(diǎn)煤種處理不可逾越的障礙。

      圖1 帶耐火磚的水煤漿加壓氣化爐

      (2)由于使用了含固體顆粒的液體燃料,三通道燒嘴的中噴頭物理磨損非常嚴(yán)重,加上外噴頭的化學(xué)侵蝕以及冷卻水盤管的結(jié)構(gòu)不盡合理,導(dǎo)致燒嘴的使用壽命不太長(zhǎng),一般情況下,使用30~50d就必須更換。加大了維護(hù)和使用成本,而且使熱備用爐成為不可缺少的補(bǔ)充手段。

      (3)開車時(shí)的預(yù)熱及熱備用爐所需的輕質(zhì)燃料,加大了運(yùn)行成本,浪費(fèi)了能源。同時(shí),在熱狀態(tài)下更換燒嘴,也存在安全隱患。

      鑒于以上問題,廣大科研人員進(jìn)行了長(zhǎng)期的探索,實(shí)施了一系列改進(jìn),使水煤漿加壓氣化工藝技術(shù)在實(shí)際生產(chǎn)中煥發(fā)了越來(lái)越強(qiáng)大的生命力,在煤的潔凈利用領(lǐng)域內(nèi)占領(lǐng)了一席之地。

      2 水煤漿技術(shù)的改進(jìn)

      2.1 煤基多元料漿氣化技術(shù)[2]

      多元料漿氣化技術(shù)的核心改進(jìn)點(diǎn)是在水煤漿的制漿工藝中,加入其他有利于水煤漿流動(dòng),改善煤的氣化性能,并且增加氣化后對(duì)有效氣體成分有用的添加劑:石油焦、瀝青、油、煤液化殘?jiān)?、化工廢液、廢水等。據(jù)報(bào)道,在長(zhǎng)距離輸送、改善氣化條件、增加有效氣體成分等方面具有一定的成效。

      但從根本上來(lái)說(shuō),煤基多元料漿氣化技術(shù)基本上沒有脫離GE水煤漿加壓氣化技術(shù)的總體模式,從流程和設(shè)備結(jié)構(gòu)及布置上沒有原則性的改動(dòng),只是從原料的組成上進(jìn)行了改進(jìn)。從運(yùn)行結(jié)果和廢物利用等方面來(lái)說(shuō),水煤漿氣化工藝還是有很多改進(jìn)之處。

      2.2 多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)[3]

      多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化技術(shù)是華東理工大學(xué)與國(guó)家煤氣化工程技術(shù)中心共同開發(fā)的技術(shù)。其根本點(diǎn)在于改進(jìn)了GE水煤漿加壓氣化技術(shù)的供料方式,采用多噴嘴的對(duì)置式布局。對(duì)置形式的噴嘴,強(qiáng)化了水煤漿的霧化效果,改善了氣化爐內(nèi)的溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)等,改善了氣化條件(見圖2),據(jù)報(bào)道,合成氣的有效氣體成分有所提高。該技術(shù)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)占領(lǐng)了一定的市場(chǎng),2008年該技術(shù)返過去出口到了美國(guó)市場(chǎng),與美國(guó)Valero能源公司簽訂了用于石油焦氣化制氫項(xiàng)目的氣化裝置合同。

      圖2 四噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化爐

      2.3 熔渣-非熔渣水煤漿氣化技術(shù)(分級(jí)氣化)[4]

      該技術(shù)由清華大學(xué)與山西豐喜肥業(yè)(集團(tuán))共同開發(fā),其主要原理是將GE水煤漿加壓氣化技術(shù)的頂置單燒嘴改成為頂置主燒嘴加二次補(bǔ)氧燒嘴。利用二次補(bǔ)氧燒嘴,一方面可以降低頂置主燒嘴對(duì)水煤漿霧化的苛刻條件,降低主燒嘴內(nèi)水煤漿的流速(減緩物理磨蝕),提高主燒嘴的使用壽命(連續(xù)使用可達(dá)100d以上);另一方面,由于有二次氧氣,主燒嘴出口處的氧氣濃度下降,該區(qū)域內(nèi)的氣體溫度也會(huì)下降(理論計(jì)算可降低200℃左右),這樣就會(huì)導(dǎo)致主燒嘴外表面化學(xué)侵蝕的因素有所減緩,這也是提高工藝燒嘴使用壽命的有效措施之一。具體情況見圖3,圖4。

      圖3 分級(jí)氣化水煤漿氣化爐

      圖4 分級(jí)氣化爐膛內(nèi)溫度分布

      以上各種措施,均得到了用戶的認(rèn)可,也都有裝置在線運(yùn)行,形成了多彩的市場(chǎng)格局(表1)。

      2.4 水煤漿氣化工藝燒嘴的延壽措施

      以上介紹的幾種技術(shù),要么從原料的配備方面改進(jìn),要么從工藝路線上改進(jìn),均沒有工藝燒嘴的延壽措施。實(shí)際上,提高工藝燒嘴的壽命,對(duì)于水煤漿氣化工藝的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。

      文獻(xiàn)[4,5]中詳細(xì)介紹了如何利用航天產(chǎn)品表面處理工藝技術(shù),對(duì)工藝燒嘴的零件進(jìn)行表面處理,提高中噴頭耐物理磨蝕、外噴頭耐化學(xué)侵蝕的方法,可以將工藝燒嘴的連續(xù)使用壽命提高到150d以上(圖5),這些技術(shù)已在上海焦化、陜西渭河、華魯恒升等多家單位成功使用,對(duì)于降低氣化爐運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用起到了重要作用,為提高水煤漿工藝的長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保證條件。

      表1 水煤漿加壓氣化應(yīng)用裝置情況

      圖5a 改進(jìn)前燒嘴使用一個(gè)周期后

      圖5b 表面處理后燒嘴使用一個(gè)周期后

      2.5 帶水冷壁的水煤漿氣化爐的技術(shù)突破[6,7]

      眾所周知,水煤漿加壓氣化爐從一開始就設(shè)計(jì)成帶有耐火磚內(nèi)襯的形式(圖1)。這是由于水煤漿與氧氣混合物的點(diǎn)火必須要耐火磚的蓄熱才能完成。造成的最大問題有以下。

      (1)由于需要耐火磚蓄熱,因此在氣化爐開車時(shí),必須用輕質(zhì)燃料加熱,而且需要抽引器使?fàn)t膛建立負(fù)壓,所有加熱期間的燃燒氣體必須排空,造成較大的浪費(fèi)。同時(shí),耐火磚在使用過程中會(huì)逐漸損壞,因此,要定期更換,一要停爐耽誤生產(chǎn),二要產(chǎn)生不小的費(fèi)用。

      (2)由于耐火磚耐高溫極限的限制,氣化爐的運(yùn)行溫度一般不能高于1 100℃,因此,對(duì)于處理高灰熔點(diǎn)的煤種就顯得無(wú)能為力,這就造成了水煤漿氣化工藝只能使用較低灰熔點(diǎn)煤種的局面。

      山西豐喜肥業(yè)(集團(tuán))臨猗分公司,首先提出了利用水煤漿工藝處理高灰熔點(diǎn)煤種的問題,經(jīng)和清華大學(xué)商議,試圖采取水冷壁式的氣化爐用于水煤漿的氣化。存在的問題是,由于是水冷壁,無(wú)法實(shí)現(xiàn)蓄熱功能,即需要冷爐點(diǎn)火。如何實(shí)現(xiàn)水煤漿的點(diǎn)火就成了該方案能否實(shí)現(xiàn)的最重要因素,該課題的重點(diǎn)就集中在此。

      北京航天動(dòng)力研究所具有多年從事氣化爐工藝燒嘴的研制經(jīng)驗(yàn),該項(xiàng)任務(wù)就落在了我們的肩上。為此,我們進(jìn)行了大量的研究工作,設(shè)計(jì)出“帶點(diǎn)火功能的水煤漿工藝燒嘴”,同時(shí)申報(bào)了國(guó)家發(fā)明專利[8]。該燒嘴設(shè)計(jì)中考慮了以下因素:①足夠的能量點(diǎn)燃水煤漿與氧氣的混合物;②點(diǎn)火燃?xì)獾墓?yīng)與切斷;③點(diǎn)火能量的提供;④點(diǎn)火裝置的熱保護(hù),即實(shí)現(xiàn)多次點(diǎn)火的需求;⑤點(diǎn)火裝置的安裝與工藝燒嘴性能的匹配;⑥燒嘴冷卻結(jié)構(gòu)的改進(jìn),摒棄一貫采用的盤管形式,采用水冷夾套,提高工作可靠性。

      2011年8月22日,國(guó)際首套帶水冷壁的水煤漿加壓氣化爐在山西豐喜肥業(yè)(集團(tuán))臨猗分公司一次點(diǎn)火成功,首次連續(xù)運(yùn)行時(shí)間達(dá)到了140d,帶點(diǎn)火功能的水煤漿工藝燒嘴始終保持了穩(wěn)定的工作性能,在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了較大的影響。水煤漿氣化爐從此不再需要大量的輕質(zhì)燃料預(yù)熱,而且點(diǎn)火過程不再需要抽引器建立負(fù)壓,氣化爐的升溫和建壓同步進(jìn)行,點(diǎn)火階段的燃燒氣體直接可以利用,避免了不必要的浪費(fèi)。同時(shí),工藝燒嘴兼顧了點(diǎn)火的功能,不需要熱狀態(tài)下替換燒嘴,避免了安全隱患。水冷壁水煤漿氣化爐的運(yùn)行成功,可能會(huì)將水煤漿氣化工藝帶入一個(gè)新的發(fā)展階段。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

      (1)該氣化爐不再為耐火磚的更換不斷地投入資金。

      (2)可以提高氣化爐的運(yùn)行溫度,使煤種的適應(yīng)性得到進(jìn)一步的放寬。

      (3)氣化爐不再需要預(yù)熱過程,即實(shí)現(xiàn)冷爐直接點(diǎn)火,大大縮短啟動(dòng)過程,直接可以升溫升壓,節(jié)省費(fèi)用。

      到目前為止,該氣化爐已累計(jì)運(yùn)行了279d。2012年9月3 日,中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織了國(guó)內(nèi)有關(guān)專家對(duì)此工程項(xiàng)目進(jìn)行鑒定。鑒定結(jié)論為:“……氣化爐水冷壁采用垂直懸掛膜式壁結(jié)構(gòu),……特殊設(shè)計(jì)的工藝組合燒嘴,使氣化爐啟動(dòng)速度快,節(jié)省了開車成本……煤種適應(yīng)性較好……總體技術(shù)水平處于國(guó)際領(lǐng)先水平,……建議加快大型化的開發(fā)及推廣應(yīng)用”。

      水冷壁結(jié)構(gòu)水煤漿氣化爐工藝,由于以上所述的性能優(yōu)勢(shì),很快得到了業(yè)內(nèi)的認(rèn)可。目前,該工程項(xiàng)目由北京盈德清大科技有限責(zé)任公司全力推廣,用戶情況見表2。

      表2 水冷壁水煤漿加壓氣化爐裝置用戶情況

      可以預(yù)見,水冷壁結(jié)構(gòu)的水煤漿氣化爐工藝在未來(lái)的煤潔凈氣化市場(chǎng)中將占一席之地。

      3 其他技術(shù)改進(jìn)途徑的思考

      3.1 工藝燒嘴材料的優(yōu)化

      提高工藝燒嘴連續(xù)使用壽命的最直接方法是,利用新興的材料技術(shù)發(fā)展成果,選用適合水煤漿氣化工況的噴頭材料,加工噴頭零件,從而使整個(gè)工藝燒嘴達(dá)到長(zhǎng)周期的運(yùn)行條件。據(jù)有關(guān)報(bào)道,兗礦魯南化肥廠已經(jīng)進(jìn)行了利用高溫陶瓷材料作為噴頭鑲嵌內(nèi)襯的試驗(yàn),達(dá)到了不錯(cuò)的效果。

      3.2 噴頭零件的表面處理

      對(duì)工藝燒嘴的中噴頭進(jìn)行耐物理磨蝕表面處理,對(duì)外噴頭進(jìn)行抗高溫化學(xué)侵蝕處理。北京航天動(dòng)力研究所借鑒航天產(chǎn)品的表面處理工藝進(jìn)行了有效的嘗試,已經(jīng)取得了可喜的進(jìn)展,進(jìn)一步的研究試驗(yàn)工作正在進(jìn)行中。

      3.3 噴頭結(jié)構(gòu)的改進(jìn)

      對(duì)中噴頭物理磨蝕機(jī)理的研究結(jié)果表明,優(yōu)化中噴頭的型面,改善固體顆粒的沖擊角度,會(huì)進(jìn)一步提升中噴頭的工作壽命[5]。關(guān)于工藝燒嘴的冷卻結(jié)構(gòu),北京航天動(dòng)力研究所已經(jīng)利用夾套式結(jié)構(gòu)替換了盤管式結(jié)構(gòu),取得了一定的進(jìn)展。

      3.4 工藝條件的優(yōu)化

      熔渣-非熔渣氣化工藝中,利用二次補(bǔ)氧,減緩了中噴頭的物理磨蝕和外噴頭的化學(xué)侵蝕,對(duì)工藝燒嘴工作壽命的提高起到了一定的作用。如何進(jìn)一步優(yōu)化工藝條件,降低對(duì)工藝燒嘴霧化水煤漿性能的要求,也是一個(gè)值得考慮的方向。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      在廣大技術(shù)人員的共同努力下,水煤漿加壓氣化技術(shù)不斷煥發(fā)出新的生命力,取得了一個(gè)又一個(gè)進(jìn)步。由于可以實(shí)現(xiàn)泵送,氣化爐操作壓力高、操作簡(jiǎn)單,煤種有一定的適應(yīng)能力,可以相信,該技術(shù)的應(yīng)用市場(chǎng)還將有進(jìn)一步的擴(kuò)展。

      [1]陜西省渭河化肥廠.《渭化科技》-美國(guó)德士古氣化裝置譯文專輯,2000年增刊.

      [2]張曉慧.多元料漿氣化裝置的設(shè)備布置及工藝配管設(shè)計(jì)[J].化肥設(shè)計(jì),2009,48 (1):35~37.

      [3]朱敏,孫永奎,馬廷衛(wèi),等.多噴嘴對(duì)置式水煤漿氣化裝置優(yōu)化與改進(jìn) [J].化工設(shè)計(jì)通訊,2011,37 (4):65~69.

      [4]劉孝弟,尹潤(rùn)生.改進(jìn)水煤漿氣化工藝裝置的一些思考[J].大氮肥,2009,32 (4):222~227.

      [5]劉孝弟,王岳,李兵科.水煤漿氣化爐工藝燒嘴有關(guān)問題的探討 [J].化肥工業(yè),2009,36 (2):20~23.

      [6]王中剛,韓喜民.水煤漿水冷壁氣化爐建設(shè)及運(yùn)行總結(jié)[G].2011年全國(guó)氮肥、甲醇行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)資料匯編,90~95.

      [7]劉孝弟,張勇,王岳,等.帶點(diǎn)火功能的水煤漿燒嘴及應(yīng)用 [J].化工設(shè)計(jì)通訊,2011,37 (6):15~18,22.

      [8]王岳,劉孝弟,宋曉峰,等.自帶點(diǎn)火裝置的水煤漿加壓氣化工藝燒嘴裝置:中國(guó),ZL200920219759.3 [P].

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