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(1.太原理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,山西 太原 030024;2.山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 太原 030006)
高平市維高水泥制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱“維高水泥”)始建于2009年4月,于2010年9月正式投入試生產(chǎn),現(xiàn)擁有1條2 500 t/d熟料的新型干法水泥生產(chǎn)線及裝機(jī)容量5 MW的純低溫余熱發(fā)電工程。為全面核實(shí)燒成系統(tǒng)實(shí)際能耗指標(biāo)及設(shè)備運(yùn)行情況,以便進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)操作參數(shù),進(jìn)而挖掘燒成系統(tǒng)增產(chǎn)降耗空間,維高水泥與山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院材料測(cè)試中心合作,對(duì)該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進(jìn)行了熱工標(biāo)定。標(biāo)定日期為2013年3月21日至24日。
維高水泥燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備見(jiàn)表1。
表1 燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備
測(cè)試期間,維高水泥燒成系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,測(cè)量數(shù)據(jù)與結(jié)果均處于正常波動(dòng)范圍?,F(xiàn)場(chǎng)熱工檢測(cè)方法與數(shù)據(jù)處理均按照GB/T 26282—2010《水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡測(cè)定方法》和GB/T 26281—2010《水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計(jì)算方法》規(guī)定進(jìn)行。燒成系統(tǒng)基本參數(shù)及主要測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 維高水泥燒成系統(tǒng)基本參數(shù)及主要測(cè)定結(jié)果
從現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和計(jì)算結(jié)果來(lái)看,標(biāo)定已達(dá)到預(yù)期目的,并能反映系統(tǒng)目前的實(shí)際水平,現(xiàn)結(jié)合維高水泥生產(chǎn)實(shí)際對(duì)主機(jī)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)與分析。
維高水泥燒成系統(tǒng)中預(yù)熱器為單系列5級(jí)旋風(fēng)式,旋風(fēng)筒數(shù)為2-1-1-1-1配置。該預(yù)熱器各級(jí)旋風(fēng)筒出口廢氣參數(shù)測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 維高水泥窯尾系統(tǒng)廢氣參數(shù)
從測(cè)定情況來(lái)看,窯尾煙室到C1出口廢氣溫度呈下降趨勢(shì),窯尾負(fù)壓到預(yù)熱器出口負(fù)壓呈增大趨勢(shì),此與預(yù)熱器工作狀況相符。預(yù)熱器C1出口廢氣溫度為312 ℃,在國(guó)內(nèi)帶5級(jí)預(yù)熱器的分解窯系統(tǒng)中處于中上游水平;窯尾系統(tǒng)總壓力損失為6 110 Pa,遠(yuǎn)大于水泥工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范中應(yīng)<5 500 Pa的規(guī)定[1],這說(shuō)明該窯尾系統(tǒng)總壓損偏大。建議進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低窯尾壓力損失,不僅可為系統(tǒng)節(jié)省用電量,而且能降低預(yù)熱器出口廢氣的含塵濃度,減小了窯尾收塵設(shè)備的工作負(fù)荷。
維高水泥燒成系統(tǒng)采用管道噴騰式分解爐,筒體結(jié)構(gòu)較高,其目的是延長(zhǎng)物料在爐內(nèi)的滯留時(shí)間,提高碳酸鹽分解率。各級(jí)旋風(fēng)筒下料口物料溫度及分解率見(jiàn)表4。
表4 維高水泥窯尾系統(tǒng)物料參數(shù)
該分解爐喂煤量為11 143.28 kg/h,按照測(cè)定的三次風(fēng)量59 886.38 m3/h(標(biāo)態(tài)下)計(jì)算,分解爐過(guò)??諝庀禂?shù)僅為1.01,與測(cè)量結(jié)果1.02相近,說(shuō)明分解爐的三次風(fēng)風(fēng)量略顯不足,即分解爐內(nèi)煤粉燃燒不充分,即使三次風(fēng)溫高達(dá)923 ℃,入窯物料的表觀分解率僅為88.67%。建議一方面適當(dāng)增加三次風(fēng)量,以便入爐煤粉盡快燃燒,使物料在有限的時(shí)間與空間內(nèi)盡快吸熱分解;另一方面,調(diào)整燃料、生料入爐位置,可在分解爐中部設(shè)置一個(gè)縮口,加強(qiáng)噴騰效應(yīng),使?fàn)t內(nèi)氣固兩相的運(yùn)動(dòng)更加合理[2],以利于物料分解和煤粉燃燒。
在測(cè)試期間,維高水泥燒成系統(tǒng)的生料投料量為4 363.5 t/d,熟料產(chǎn)量為2 727.19 t/d,與系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力2 500 t/d相比,超過(guò)設(shè)計(jì)產(chǎn)量9.1%。回轉(zhuǎn)窯的單位有效容積產(chǎn)量為186.16 kg/(m3·h),合4.47 t/(m3·d)。與預(yù)分解窯單位容積產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)值145~240 kg/(m3·h)[3]相比較,容積產(chǎn)量處于國(guó)內(nèi)中等水平。另外,回轉(zhuǎn)窯工作基本正常,偶有正壓現(xiàn)象;在距窯尾13~26 m范圍內(nèi),窯筒體表面溫度在300 ℃以上,可能是窯內(nèi)耐火磚侵蝕嚴(yán)重變薄所致。建議關(guān)注窯皮的變化及表面溫度變化,適時(shí)調(diào)整火焰位置。
維高水泥燒成系統(tǒng)采用往復(fù)推動(dòng)篦式冷卻機(jī),冷卻機(jī)有效冷卻面積為66.6 m2。冷卻機(jī)系統(tǒng)主要操作參數(shù)見(jiàn)表5和表6。
表5 冷卻機(jī)主要操作參數(shù)
表6 省內(nèi)部分企業(yè)篦冷機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
從測(cè)定結(jié)果看,入窯二次風(fēng)溫達(dá)1 004 ℃,入爐三次風(fēng)溫為923 ℃(窯頭端),與其他廠家相近;當(dāng)窯產(chǎn)量在2 700 t/d時(shí),冷卻機(jī)用風(fēng)量為1.646 m3/kg,明顯低于其他企業(yè)篦式冷卻機(jī)用風(fēng)量。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察,發(fā)現(xiàn)冷卻機(jī)出口紅料較多,且熟料平均溫度為286.1 ℃,溫度明顯偏高,嚴(yán)重影響著輸送設(shè)備的使用壽命和水泥質(zhì)量。分析其原因?yàn)椋阂皇抢鋮s機(jī)鼓風(fēng)量略顯不足,風(fēng)量分配不合理;二是物料在篦床上分布不均勻,或者是燒成系統(tǒng)操作不穩(wěn)定。
建議將篦冷機(jī)鼓入風(fēng)量增大至1.9~2.0 m3/kg,滿足熟料冷卻用風(fēng)量,并留有一定富余量,為系統(tǒng)增產(chǎn)創(chuàng)造條件,使出冷卻機(jī)熟料溫度在100 ℃左右;合理調(diào)整風(fēng)量及分布,進(jìn)一步優(yōu)化操作,強(qiáng)化熟料冷卻,以改善熟料質(zhì)量,并提高二次風(fēng)和三次風(fēng)溫度。
測(cè)定期間,維高水泥燒成系統(tǒng)窯頭實(shí)際喂煤量為5.777 t/h,分解爐實(shí)際喂煤量為11.14 t/h,窯、爐用煤量比例為33.36∶66.64,熟料燒成熱耗為3 297.49 kJ/kg。各企業(yè)的熟料燒成單位熱耗對(duì)比情況見(jiàn)表7,維高水泥燒成系統(tǒng)的主要熱量支出項(xiàng)目見(jiàn)表8。
表7 各企業(yè)熟料單位熱耗對(duì)比
表8 維高水泥燒成系統(tǒng)主要熱量支出項(xiàng)目
由表7和表8可以看出,維高水泥的燒成系統(tǒng)存在以下問(wèn)題:
(1)熟料形成熱略高。由于采用石灰石、砂巖、鐵粉、頁(yè)巖進(jìn)行配料,生料的易燒性稍差,熟料形成熱略高,為1 755 kJ/kg,而普通原料配料時(shí)的熟料形成熱約為1 730~1 750 kJ/kg[4]。
(2)預(yù)熱器出口廢氣熱損失偏高。預(yù)熱器出口廢氣與廢氣中粉塵共帶走熱量720.80 kJ/kg,為燒成系統(tǒng)的最大熱損失。
(3)出冷卻機(jī)熟料溫度偏高。
(4)余熱發(fā)電系統(tǒng)利用熱量較高。出冷卻機(jī)至余熱發(fā)電的風(fēng)帶走的熱量為264.10 kJ/kg,與出冷卻機(jī)熟料帶走的熱量相當(dāng),對(duì)于燒成系統(tǒng)來(lái)講是較大的一部分熱量支出。
(5)燒成系統(tǒng)表面散熱較大。系統(tǒng)表面散熱量為332.18 kJ/kg,占總熱量的9.69%,而國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的表面散熱只占5.5%[1]。
建議從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):
(1)優(yōu)化生料配料方案,改善生料易燒性,降低熟料形成熱。
(2)適當(dāng)調(diào)整冷卻機(jī)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量及分布,降低出冷卻機(jī)熟料溫度,提高冷卻機(jī)熱效率。
(3)加強(qiáng)燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備的保溫,降低燒成系統(tǒng)表面散熱。
對(duì)高平市維高水泥制造有限公司2 500 t/d熟料生產(chǎn)線預(yù)分解窯系統(tǒng)熱工標(biāo)定的結(jié)果表明,燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備運(yùn)行情況正常,但也存在一定的不足,系統(tǒng)產(chǎn)量具有較大的提升潛力;熟料單位熱耗相對(duì)較高,部分設(shè)備與操作參數(shù)有待改進(jìn),存有一定的降耗空間。具體改進(jìn)措施為:
(1)適當(dāng)調(diào)整配料方案,降低熟料形成熱,逐步實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)生態(tài)化。
(2)優(yōu)化窯尾系統(tǒng)操作參數(shù),減少窯尾負(fù)壓損失,使預(yù)熱器出口廢氣熱損失和出口含塵濃度下降,降低窯尾收塵設(shè)備工作負(fù)荷。
(3)加強(qiáng)對(duì)主機(jī)設(shè)備的保溫,降低燒成系統(tǒng)表面熱損失,適當(dāng)提高回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速,提升系統(tǒng)產(chǎn)量。
(4)合理調(diào)整冷卻風(fēng)量與分布,降低出冷卻機(jī)熟料溫度,提高三次風(fēng)比例,改善分解爐內(nèi)燃料的燃燒,加速傳熱,提高入窯物料分解率。
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