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      哈爾烏素選煤廠(chǎng)技改創(chuàng)新增效

      2013-12-07 01:13:52
      中國(guó)設(shè)備工程 2013年9期
      關(guān)鍵詞:精煤刮板選煤廠(chǎng)

      秦 平

      (神華準(zhǔn)格爾能源集團(tuán)有限責(zé)任公司培訓(xùn)中心,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010300)

      哈爾烏素選煤廠(chǎng)在投產(chǎn)4年后,大部分設(shè)備已到大修期,針對(duì)介耗較高、故障率高、設(shè)備安全存在隱患的情況,通過(guò)技術(shù)改造、完善生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,降低了故障率、保證了安全生產(chǎn)。

      一、存在問(wèn)題及原因分析

      1.設(shè)備保護(hù)不全、缺陷多、故障率高

      影響哈爾烏素選煤廠(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)的因素概括如下。

      (1)設(shè)備安裝空間受限,導(dǎo)致檢修受阻。

      (2)主要生產(chǎn)設(shè)備無(wú)檢測(cè)保護(hù)功能,故障率攀高,生產(chǎn)效率低下。

      (3)人工潤(rùn)滑管理存在潤(rùn)滑油注入量不均勻、潤(rùn)滑時(shí)間間隔掌握不準(zhǔn)的問(wèn)題。

      (4)淺槽分選機(jī)生產(chǎn)負(fù)荷重、刮板嚴(yán)重磨損、檢修困難。

      (5)密度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)備使用壽命短,分流閥磨損速度快,調(diào)節(jié)合格介質(zhì)密度困難。

      2.介質(zhì)消耗高

      從設(shè)備因素、工藝因素、管理因素3個(gè)方面加以分析,造成洗選系統(tǒng)介質(zhì)消耗高的原因歸納如下。

      (1)磁選機(jī)清掃器卸料不徹底。

      (2)介質(zhì)流失。

      (3)分流閥磨損過(guò)快,導(dǎo)致漏介,密度調(diào)節(jié)困難。

      (4)精煤脫介篩、矸石脫介篩設(shè)計(jì)不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,脫介管及噴頭堵塞造成脫介不徹底。

      (5)液位控制不好,使合格介質(zhì)桶、稀介質(zhì)桶溢料。

      (6)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,水中的煤粒進(jìn)入脫介管道堵塞噴嘴,影響脫介。

      (7)介質(zhì)粉磁性物質(zhì)含量、粒度、水分等指標(biāo)不合格。

      (8)設(shè)備溢料灑落的介質(zhì)未得到回收。

      (9)其他跑冒滴漏。

      二、相關(guān)工藝設(shè)備的技術(shù)改造

      1.洗選分流調(diào)整裝置的研制

      在重介淺槽分選過(guò)程中,如果懸浮液的密度不達(dá)標(biāo),將會(huì)嚴(yán)重影響分選效果。因此,迅速、方便、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)密度并及時(shí)調(diào)控十分必要。為此研制了分流調(diào)整裝置。

      (1)原分流裝置的主要問(wèn)題。

      如圖1所示,從漿液閥在管道上的布置來(lái)看,介質(zhì)泵輸送一定密度的懸浮液進(jìn)入淺槽分選機(jī)內(nèi),如果合格介質(zhì)桶液位高、密度低,可通過(guò)改變漿液閥伸入管道的深度來(lái)調(diào)節(jié)流量,進(jìn)行分流。漿液閥推桿的伸縮常用智能型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)來(lái)驅(qū)動(dòng),漿液閥的閥板垂直于分流管道的軸線(xiàn),并沿此方向運(yùn)動(dòng)。

      圖1 原設(shè)計(jì)使用的分流用漿液閥布置圖

      (2)新分流調(diào)整裝置的結(jié)構(gòu)。

      為了解決原分流裝置存在的問(wèn)題,設(shè)計(jì)制作了新式重介質(zhì)密度分流調(diào)整裝置(圖2),裝置主要由進(jìn)料管、分料管、分流漏斗、檢查口、分流隔板、溢流口、分流口、漏斗旋轉(zhuǎn)軸及附件和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等組成。

      (3)使用效果。

      改造后,分流調(diào)整裝置合格介質(zhì)桶的液位穩(wěn)定在46%左右,介質(zhì)密度從1.0kg/l~2.0kg/l進(jìn)行分流調(diào)整的時(shí)間縮短為19min。分流箱內(nèi)的分流管、扁形漏斗和箱體內(nèi)壁采用了耐磨材料,使用壽命由2個(gè)月延長(zhǎng)到3年以上,降低生產(chǎn)耗材成本達(dá)13.25萬(wàn)元/a。通過(guò)驗(yàn)證,密度調(diào)節(jié)方便快捷、效果好,產(chǎn)品合格率由84.8%上升到99.7%,矸石產(chǎn)出率得以降低,介質(zhì)損耗量減少至0.86kg/t。并且大大減少了操作及維修人員的工作量,杜絕了跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象,改善了環(huán)境,安全生產(chǎn)得到了保障。

      2.刮板輸送機(jī)綜合監(jiān)測(cè)保護(hù)裝置的研制

      針對(duì)刮板機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)牙、落轍、斷鏈、卷鏈等問(wèn)題,研制成功了刮板輸送機(jī)欠速、斷鏈、板斜、異步等故障檢測(cè)保護(hù)裝置,實(shí)踐證明,使用效果良好。

      (1)保護(hù)裝置結(jié)構(gòu)及工作原理。

      保護(hù)裝置主要由支架、信號(hào)處理裝置、托輥、連接壓板、刮板、鏈條、觸動(dòng)擺桿A、B等組成(圖3)。觸動(dòng)擺桿由60mm×350mmEP膠帶裁制,用螺栓與連接壓板固定為一體。信號(hào)處理裝置由托輥支架、傳感器、檢測(cè)板及托輥組成。

      保護(hù)裝置的工作原理:保護(hù)裝置安裝在刮板輸送機(jī)頭輪和尾輪附近,共兩組。刮板輸送機(jī)正常啟動(dòng)運(yùn)行后,每根刮板運(yùn)行1個(gè)周期內(nèi),都會(huì)與擺桿A、B同時(shí)接觸,每接觸1次,信號(hào)處理裝置便產(chǎn)生2組4個(gè)電信號(hào),并通過(guò)PLC傳輸?shù)娇刂葡到y(tǒng)進(jìn)行處理,以辨別刮板機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)

      (2)保護(hù)裝置的功能。

      ①欠速、斷鏈保護(hù)。在刮板輸送機(jī)正常重載運(yùn)行時(shí),如果運(yùn)行速度突然低于額定速度的85%,監(jiān)測(cè)保護(hù)裝置能夠在1.5s內(nèi)發(fā)出故障報(bào)警停機(jī)信號(hào)。

      ②板斜、鏈松保護(hù)。當(dāng)刮板輸送機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)刮板跑斜、刮板彎曲變形大于35mm、圓鏈環(huán)伸長(zhǎng)變形不同步超過(guò)15mm、兩條鏈松緊不一等情況時(shí),通過(guò)保護(hù)裝置上2個(gè)傳感器的電信號(hào)在同一時(shí)間(750ms)內(nèi)所檢測(cè)到信號(hào)數(shù)目是否一致來(lái)判別刮板是否有板斜、鏈松故障;該裝置能夠在1s內(nèi)發(fā)出故障報(bào)警停機(jī)信號(hào)。

      ③異步保護(hù)。如圖4所示,在同一臺(tái)刮板輸送機(jī)傳感器A與C、B與D,可產(chǎn)生兩組電信號(hào),保護(hù)裝置可通過(guò)對(duì)比兩組電信號(hào)在同一時(shí)間(800ms)內(nèi)的脈沖信號(hào)是否一致來(lái)判別刮板機(jī)是否發(fā)生了異步故障或刮板缺失,且能夠在2s內(nèi)發(fā)出故障報(bào)警停機(jī)信號(hào),并停運(yùn)刮板輸送機(jī)。

      圖4 保護(hù)裝置的傳感器安裝位置示意圖

      (3)使用效果。

      自2009年6月該監(jiān)測(cè)保護(hù)裝置先后在705及707刮板機(jī)輸送機(jī)上安裝,投入使用后至今在生產(chǎn)中避免了30多次事故的發(fā)生。避免了經(jīng)濟(jì)損失80萬(wàn)元。該裝置的使用提高了選煤廠(chǎng)自動(dòng)化程度,減少了設(shè)備故障率,提高了生產(chǎn)效率。此項(xiàng)成果獲得了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)。

      3.脫介篩的脫介系統(tǒng)改造

      淺槽分選機(jī)洗選出的精煤必須通過(guò)脫介篩脫除磁性介質(zhì),這道工序影響煤炭洗選的成本和煤質(zhì)?,F(xiàn)用精煤脫介篩選用SCHENCK公司的雙層香蕉振動(dòng)篩,此篩上層后段距篩板450mm處設(shè)有1根直徑150mm的脫介噴水管、下層篩板靠后段距篩板200mm位置上設(shè)有2根直徑150mm的脫介噴水管,每根管上布置12個(gè)噴頭。產(chǎn)品采樣的化驗(yàn)分析說(shuō)明精煤脫介篩脫介不夠徹底。沖洗水中有雜質(zhì),造成脫介噴頭堵塞,形成脫介盲區(qū)及沖洗面積不足,使介質(zhì)隨煤塊溜走。

      為此,對(duì)精煤脫介篩的脫介系統(tǒng)進(jìn)行4個(gè)方面的改造。

      (1)在原來(lái)基礎(chǔ)上增加1根沖洗脫介管和噴頭,相當(dāng)于進(jìn)行了2次沖洗脫介,延長(zhǎng)了沖洗脫介的時(shí)間。

      (2)將沖洗管兩端的堵頭割開(kāi),安裝了蝶閥,方便對(duì)管中雜質(zhì)的沖洗。

      (3)在篩子的尾段與上層噴管對(duì)應(yīng)的篩板位置焊接了一排W型翻轉(zhuǎn)擋板(耐磨板材質(zhì)),促進(jìn)煤塊在運(yùn)行中的翻滾,保證煤塊的各個(gè)面都得到有效沖洗,提高沖洗脫介的效果。

      (4)將下層篩板的兩套噴管改為耐磨管,取消原來(lái)的噴管、噴頭,通過(guò)在耐磨管上切割成條縫來(lái)代替噴頭,避免噴頭堵塞或脫落。

      精煤脫介篩改造后運(yùn)行情況良好,達(dá)到了改造目的。4.脫泥篩提升產(chǎn)量的技術(shù)改造

      SLG3048脫泥篩為直線(xiàn)振動(dòng)篩,單臺(tái)處理能力400t/h。使用中篩子橫梁經(jīng)常斷裂,僅2012年就更換橫梁12根,花費(fèi)130萬(wàn)左右。通過(guò)分析,發(fā)現(xiàn)脫泥篩橫梁斷裂的主要原因是煤在篩面上的運(yùn)行速度太慢,造成煤層在篩面上的堆積厚度加大,增加了橫梁的負(fù)擔(dān)。故決定把原直線(xiàn)脫泥篩傾角由0°增至5°,加快煤在篩面上的運(yùn)行速度,降低煤層厚度,減輕橫梁負(fù)荷,改后篩子運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),產(chǎn)量由原單臺(tái)400t/h提升至現(xiàn)在的500t/h左右,橫梁未發(fā)生過(guò)斷裂現(xiàn)象。

      三、結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)開(kāi)展技改、加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行工作、完善經(jīng)營(yíng)管理等綜合措施的實(shí)施,素選煤廠(chǎng)介耗已控制在0.8kg/t以下,設(shè)備安全檢測(cè)保護(hù)得到了很好的完善,設(shè)備缺陷得到有效改造,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)為繼續(xù)開(kāi)展挖潛降耗、增產(chǎn)增效、改進(jìn)安全、設(shè)備管理積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

      [1]鄧曉陽(yáng),周少雷,解京選.選煤廠(chǎng)機(jī)械設(shè)備安裝使用與維護(hù)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2008.

      [2]嚴(yán)國(guó)彬.選煤廠(chǎng)機(jī)械設(shè)備安裝、使用與檢修[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1993.

      [3]中國(guó)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì).煤炭工業(yè)工程設(shè)計(jì)規(guī)范宣貫輔導(dǎo)材料匯編[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2006.

      [4]祁文俊.選煤廠(chǎng)機(jī)電設(shè)備維修管理簡(jiǎn)析[J].科技信息,2011(27).

      [5]鄭國(guó)偉,文德邦.設(shè)備管理與維修工作手冊(cè)[M].湖南:湖南科學(xué)技術(shù)出版社,1989.

      [6]田秀麗.淺談設(shè)備維修管理的重要性[J].大眾科技報(bào),2008(11).

      [7]王成文.淺談礦井選煤廠(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)管理[J].礦井安全與環(huán)保,2005(5).

      [8]張玉娟.選煤廠(chǎng)機(jī)電設(shè)備維修措施與管理策略研究[J].技術(shù)研發(fā),1994.

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