魏英豪,侯長波,馬金龍
(首鋼遷鋼有限公司動力作業(yè)部,河北遷安 064400)
首鋼遷鋼公司現(xiàn)有三座高爐,分別是一號高爐(2560m3)二號高爐(2560m3)三號高爐(4000m3),動力作業(yè)部目前有四臺高爐鼓風機,3#風機為公共備用機組,它是瑞士蘇爾壽SULZER有限公司(以下簡稱蘇爾壽)1980年生產(chǎn)的,至今已運行三十多年,機組老化,動靜葉片磨損。3#風機概況:全靜葉可調(diào)式軸流壓縮機,電機拖動,變頻啟動,PLC控制,靜葉角度調(diào)節(jié)范圍是42~79°。
各機組性能參數(shù)如表1所示。
表1 各機組性能參數(shù)
一是三號風機是上世紀八十年代瑞士蘇爾壽設備,對其改造本身就是對國內(nèi)鼓風機技術成熟程度的一次考驗,沒有成功的案例可以借鑒,存在失敗的風險。二是現(xiàn)有的輔助設備、管路等需要同步的改進和完善。三是機械結(jié)構(gòu)完成后,需要對電氣及自動化系統(tǒng)同步升級改造,保證機組啟動時并網(wǎng)成功。
由于三高爐的參數(shù)要求及當?shù)貧庀髼l件對高爐鼓風機提出的參數(shù)要求見表2。
從表1、2中可以看出,遷鋼動力作業(yè)部3#高爐鼓風機已經(jīng)不能滿足給三高爐正常生產(chǎn)的要求,且設備已經(jīng)運行了近20年,設備嚴重老化,能耗高,運行不安全,為了保證高爐生產(chǎn),遷鋼公司決定與陜西鼓風機(集團)有限公司(以下簡稱陜鼓集團)合作,對3#高爐鼓風機進行擴容改造。
鑒于高爐在鼓風機改造過程中無備用機組,而且要求時間短、投資省,經(jīng)過與鼓風機廠家認真研究與論證,提出了以下改造方案:
(1)鼓風機主體改造為AV100-17鼓風機,使出口壓力增大5%~15%;
(2)原AV100-19鼓風機供油系統(tǒng)及電氣、儀表系統(tǒng)進行升級改造;
(3)原AV100-19鼓風機基礎不改動;
表23#高爐及當?shù)貧庀髼l件對高爐鼓風機提出的參數(shù)要求
(4)原AV100-19鼓風機主電機36MW不改動;
(5)原AV100-19鼓風機進風、送風管道和閥門不改動。
全靜葉可調(diào)軸流壓縮機本體主要由機殼、進氣室、葉片承缸、調(diào)節(jié)缸、轉(zhuǎn)子、葉片、密封套、進口圈、擴壓器、軸承及軸承箱等構(gòu)成。本次擴容改造主要是對風機機械部分進行改型,更換了風機轉(zhuǎn)子、靜葉承缸、調(diào)節(jié)缸、進口圈和擴壓器,轉(zhuǎn)子由19級減少到17級,并在葉片長度上有所增長。本次改造所有葉片均采用進口材料X20Cr13鍛件銑制而成,并采用三元流設計,前三級采用Ni-P防腐蝕鍍層,前面2~3級采用50%或60%反動度葉片,最后兩級采用90%反動度葉片,其余級采用80%反動度葉片。擴壓器采用鑄鐵鑄造,并選用新型的直線型結(jié)構(gòu)型式,與原曲線型擴壓器比較,可使軸流壓縮機整機效率進一步提高。靜葉啟動角度由14°改為20°,釋放角度由 42°改為 36°,最大角度由 79°改為 86°。
實踐證明,3#風機改造后的風壓可達 0.48 MPa,風量可以滿足三高爐正常生產(chǎn)的需要。機組充分利用了全靜葉可調(diào)機靜葉可調(diào)的特點,最大限度的優(yōu)化出一套合理的運轉(zhuǎn)參數(shù),滿足了高爐對冷風的需要,實現(xiàn)了為三高爐正常生產(chǎn)供風的目的。
表33#風機節(jié)能改造后與4#風機運行參數(shù)比較
3#風機節(jié)能改造后與4#風機運行參數(shù)見表3。
如表3所示:改造后的三號風機與原四號機比較,效率提高,節(jié)能降耗作用明顯。由理論計算驗證得,在此工況下,給三高爐供風的風機有效功率為24134kW,鼓風機綜合效率為85.2%,4#鼓風機綜合效率為81.8%,綜合效率提高3.4%。
在高爐鼓風機系統(tǒng)中,為了保證機組的安全可靠運行,系統(tǒng)的配套設備也起著非常重要的作用。其中,包括潤滑系統(tǒng)和自控系統(tǒng),以及其他重要的儀表及閥門,必須在技術和質(zhì)量上給機組的安全運行提供保證。系統(tǒng)改造前后情況見表4。
防喘振調(diào)節(jié)系統(tǒng)是軸流鼓風機非常重要的一個機組安全保障系統(tǒng)。在高爐及風機的意外情況出現(xiàn)時(如氣阻、逆流、超速等)有可能引起風機在小流量、背壓高(即超出曲線之外)運轉(zhuǎn),會引起風機的強烈振動,風機發(fā)生喘振,因此,性能曲線的安全余量設定在7%左右,為風機提供了有效的防喘振保證。
表4 系統(tǒng)改造前后油壓情況 MPa
備注:潤滑油系統(tǒng)和動力油系統(tǒng)蓄能器壓力分別為 5.5 MPa 和 4.5 MPa。
從設備拆除至風機安裝調(diào)試投運實際施工工期僅為一個月,試車成功后,安全穩(wěn)定運行至今。
此方案大大縮短了設備的安裝改造周期。
本次改造有以下特點:
1)設計方案簡單,施工方便,簡單易行,施工工期短。
2)無需重復建設,降低投資費用。
3)投資少,見效快。
可見,這種針對生產(chǎn)需要進行的大型高爐鼓風機擴容改造不僅提高了綜合利用效率,節(jié)能效果顯著,而且在滿足高爐生產(chǎn)的同時,為企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本,也為冶金行業(yè)的大型鼓風機技術改造項目提供了寶貴的經(jīng)驗。