宋 鐵,徐兆成,化春雷
(沈陽(yáng)機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 設(shè)計(jì)研究院,沈陽(yáng) 110142)
高速臥式加工中心HMC50h是用于加工生產(chǎn)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體缸蓋等高精設(shè)備的數(shù)控機(jī)床。為滿足加工工藝需要,高速臥式加工中心的主軸部件采用電主軸。電主軸是高速數(shù)控機(jī)床的核心部件,尤其是在高速加工中心、多面體加工、多軸聯(lián)動(dòng)等諸多先進(jìn)機(jī)床設(shè)備中,高速電主軸的優(yōu)異特點(diǎn)是其它類(lèi)型主軸單元不能替代的。由于高速電主軸普遍功率較大,通常起動(dòng)電流會(huì)很大,過(guò)大的起動(dòng)電流對(duì)電網(wǎng)和電動(dòng)機(jī)本身都有影響。首先若電網(wǎng)的容量不夠大,則電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)電流可能使電網(wǎng)電壓顯著下降,影響接在同一電網(wǎng)上的其他電動(dòng)機(jī)和電氣設(shè)備的正常工作;同時(shí),過(guò)大的起動(dòng)電流,將使電動(dòng)機(jī)和線路上的電能損耗增加,特別是在頻繁起動(dòng)、起動(dòng)較慢或起動(dòng)過(guò)程較長(zhǎng)的情況下,電能損耗更大,發(fā)熱嚴(yán)重,使高速電主軸的使用壽命降低[1]。另外,在臥式加工中心進(jìn)行銑削工件表面等工步時(shí),考慮到加工成本等因素,要求高速電主軸能夠在低轉(zhuǎn)速運(yùn)行的情況下輸出較大的轉(zhuǎn)矩以保證其加工工藝。
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩的大小主要與以下因素有關(guān):
1)當(dāng)電源頻率和電機(jī)參數(shù)(包括定、轉(zhuǎn)子繞組電阻及漏電抗,勵(lì)磁電阻及勵(lì)磁電抗等)不變時(shí),起動(dòng)轉(zhuǎn)矩與電源電壓的平方成正比。
2)當(dāng)電源的頻率和電壓一定時(shí),漏電抗越大,則起動(dòng)轉(zhuǎn)矩越小[4]。
3)起動(dòng)轉(zhuǎn)矩隨電源頻率的提高而減小。
4)起動(dòng)轉(zhuǎn)矩隨轉(zhuǎn)子電阻的增大而增大。所以,繞線轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí),在轉(zhuǎn)子繞組回路中串入適當(dāng)?shù)母郊与娮?,可提高起?dòng)轉(zhuǎn)矩[5]。
為保證高速異步電主軸在低速運(yùn)行的情況下具有較高的轉(zhuǎn)矩,最為可行的方法是當(dāng)電主軸在低速運(yùn)行時(shí)采用另外一套電機(jī)參數(shù)以保證其輸出足夠大的轉(zhuǎn)矩。因此,采用星角轉(zhuǎn)換方式控制電主軸可以滿足其調(diào)速范圍大、低速運(yùn)行時(shí)保持較高扭矩的要求。
針對(duì)上述問(wèn)題,高速臥式加工中心HMC50h通過(guò)在西門(mén)子840D數(shù)控系統(tǒng)上,結(jié)合加工工藝要求,采用PLC控制和設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)相結(jié)合的方式來(lái)控制大功率異步電主軸。
本系統(tǒng)的電主軸采用Kessler公司生產(chǎn)的異步電主軸,最高轉(zhuǎn)速是18 000 rpm,額定功率為25 kW。由HMC50 h加工工藝要求,當(dāng)電主軸在低速和高速運(yùn)行時(shí)同樣需要有足夠大的轉(zhuǎn)矩。因此,該主軸要求轉(zhuǎn)速在4 700 rpm以下時(shí)采用星接,轉(zhuǎn)速在4 700 rpm以上時(shí)采用角接。
從主軸電機(jī)的端口引出了6根動(dòng)力線,分別連接在星接和角接兩個(gè)接觸器上[6],由接線端子轉(zhuǎn)接與西門(mén)子840D主軸驅(qū)動(dòng)模塊相連,如圖1所示。當(dāng)接觸器KM2閉合、接觸器KM1斷開(kāi)電動(dòng)機(jī)定子繞組角接,電動(dòng)機(jī)以星接方式運(yùn)行;當(dāng)接觸器KM2斷開(kāi)、接觸器KM1閉合,定子繞組成角接狀態(tài),電動(dòng)機(jī)以角接方式運(yùn)行。為防止短路,KM1和KM2不能同時(shí)閉合,因此在切換過(guò)程中一個(gè)接觸器斷開(kāi)和另一個(gè)接觸器閉合之間應(yīng)有一段時(shí)間的延遲[7]。
圖1 星角起動(dòng)接線圖
由于該款電主軸的調(diào)速范圍較大,為保證在低轉(zhuǎn)速和高轉(zhuǎn)速運(yùn)行的情況下都有足夠大的轉(zhuǎn)矩,該電主軸配備了兩套參數(shù)。要求當(dāng)電主軸運(yùn)行在4 700 rpm以下是采用星接參數(shù),當(dāng)電主軸運(yùn)行在4 700 rpm以上時(shí)采用角接參數(shù)。按照主軸說(shuō)明書(shū)將星、角兩套參數(shù)輸入。表1所示為部分星接和角接參數(shù)對(duì)比。
表1 星接和角接參數(shù)對(duì)比
在840D系統(tǒng)中采用西門(mén)子集成的FC17子程序?qū)崿F(xiàn)星角轉(zhuǎn)換,圖2為星角轉(zhuǎn)換的部分程序。在此星接和角接的接觸器之間的切換以及切換之間的時(shí)間延遲完全由程序?qū)崿F(xiàn),從而降低了硬件連接的難度,節(jié)省了時(shí)間繼電器,降低了成本,提高了星角轉(zhuǎn)換的可靠性。
FC17是專(zhuān)用于控制星角切換定時(shí)的子程序,并且該星角切換既可以是在直接起動(dòng)時(shí)切換,也可以是在電主軸運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)行切換。當(dāng)使用多個(gè)需要進(jìn)行星角切換的電主軸時(shí),對(duì)每一個(gè)電主軸都需要分別調(diào)用一個(gè)FC17進(jìn)行控制。
圖2 FC17程序
首先在主程序中調(diào)用FC17子程序,參數(shù)“TDelta”是星角轉(zhuǎn)換的控制位,參數(shù)“SpindleIFO”應(yīng)寫(xiě)入定義主軸時(shí)給主軸分配的編號(hào),參數(shù)“TimeVal”用于設(shè)置切換過(guò)程中的延遲時(shí)間,參數(shù)“TimerNO”用于指定計(jì)時(shí)器號(hào),參數(shù)“Y”是星接接觸器的輸出地址,參數(shù)“Delta”是角接接觸器的輸出地址,參數(shù)“Ref”是FC17的狀態(tài)參考位。
通過(guò)M代碼控制參數(shù)“YDelta”,當(dāng)背景數(shù)據(jù)塊的DB101.DBX39.1位為0時(shí)采用星形連接方式,此時(shí)星接輸出位Q33.6為1,角接輸出位Q33.5為0,同時(shí)系統(tǒng)通過(guò)參考值MW500選取星接時(shí)的電機(jī)參數(shù);當(dāng)該位為1時(shí)采用角形連接方式,此時(shí)星接輸出位Q33.6為0,角接輸出位Q33.5為1,同時(shí)系統(tǒng)通過(guò)參數(shù)值MW500選取角接時(shí)的電機(jī)參數(shù)。在星角轉(zhuǎn)換的過(guò)程中通過(guò)210號(hào)計(jì)時(shí)器進(jìn)行800MS的延遲,以防止短路,如果TimeVal位為0時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)啟用100 ms的延時(shí)缺省值,如果在該位輸入的一個(gè)小于50 ms的數(shù)值時(shí),系統(tǒng)將啟用該位最小的設(shè)置值50 ms。
在執(zhí)行星角轉(zhuǎn)換完成后,通過(guò)西門(mén)子840D的HMI界面可查看電機(jī)當(dāng)前的參數(shù)是否同時(shí)切換如圖3所示。
實(shí)驗(yàn)證明,通過(guò)西門(mén)子840D數(shù)控系統(tǒng)結(jié)合PLC進(jìn)行星-角接轉(zhuǎn)換的方式能夠方便、可靠的實(shí)現(xiàn)大功率電主軸的降壓起動(dòng),保護(hù)電主軸和伺服驅(qū)動(dòng)模塊的使用壽命,既能發(fā)揮電主軸的高速特性,又能完成電主軸低速大扭矩加工[8]。
本文在分析三相異步電機(jī)的降壓起動(dòng)原理的基礎(chǔ)上,論證了高速異步電主軸在低速運(yùn)行的情況下提供足夠大的力矩輸出的可行方案。結(jié)合高速臥式加工中心的加工工藝要求,通過(guò)西門(mén)子840D數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了異步電主軸在星接和角接方式下的運(yùn)行及星接角接切換,并驗(yàn)證FC17可實(shí)現(xiàn)電主軸星角轉(zhuǎn)換及電機(jī)參數(shù)切換。實(shí)驗(yàn)證明電主軸可以安全可靠的在星接和角接的狀態(tài)下運(yùn)行。
圖3 電主軸參數(shù)的切換
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