李敏
【摘 要】江蘇華電句容發(fā)電公司1000MW1號發(fā)電機交接試驗時發(fā)現(xiàn)定子一相泄漏電流增大,直流耐壓未通過,對此進行查找,消除故障,確定產(chǎn)生原因。
【關(guān)鍵詞】發(fā)電機;直流耐壓試驗;泄漏電流增大;原因分析
0.概述
江蘇華電句容發(fā)電有限公司1號發(fā)電機采用上海發(fā)電機廠制造的THDF125/67型號,發(fā)電機的定子繞組采用無鹽水直接冷卻,轉(zhuǎn)子繞組、定子相間聯(lián)接線(定子端部弓形引線)和出線套管、過渡引線均采用氫氣直接冷卻。發(fā)電機其它部件的損耗,如鐵芯損耗、風摩損耗以及雜散損耗所產(chǎn)生的熱量,均由氫氣帶走。發(fā)電機機座能承受較高壓力,且為氣密型,在汽端和勵端均安裝有端蓋。氫冷卻器為串片式熱交換器,垂直安裝布置在汽側(cè)冷卻器罩上的冷卻器室內(nèi),冷卻端上端通過螺栓固定就位,而下端用定位塊限位。發(fā)電機勵磁采用“機端變壓器——靜止可控硅整流的自并勵勵磁系統(tǒng)”,其電源取自發(fā)電機出口。
1.試驗方案
(1)發(fā)電機直流耐壓及泄漏電流試驗分吹水條件下試驗(優(yōu)點是所需試驗設(shè)備簡單,容量較小,讀數(shù)準確而且不受水質(zhì)情況影響;缺點是機組結(jié)構(gòu)所致,吹水十分耗時)和通水條件下試驗(優(yōu)點是不用吹水設(shè)備,省去了吹水時間;缺點是所需設(shè)備容量較大,直流脈動系數(shù)大,易使微安表波動,燒壞表頭)兩種。在與制造廠家、安裝公司協(xié)商后,結(jié)合現(xiàn)場實際情況確定發(fā)電機直流耐壓及泄漏電流試驗在吹水條件下試驗,試驗電壓為DC68kv。(制造廠家推薦電壓)。
(2)測試定子繞組絕緣合格。
(3)按照試驗原理接線圖接好線,檢查無錯誤。
(4)試驗電壓按每級0.5Un分階段升高(即13.5kv,27kv,40.5kv,57kv,68kv)共5點,每階段停留1min,泄漏電流隨電壓不成比例顯著增加時,應(yīng)立即停止試驗,分析原因后才能繼續(xù)開展工作。
(5)為保證設(shè)備的安全,泄漏電流超過3mA時,應(yīng)立即停止試驗,查明原因后再做決定。
試驗前的準備工作。
(1)拆除發(fā)電機出口及中性點之間的連接線。
(2)發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地。
(3)發(fā)電機的測溫元件及CT二次側(cè)全部短接接地。
2.常規(guī)試驗進行
常規(guī)試驗。
試驗時間為2013年4月11日10點30分,環(huán)境溫度24℃,環(huán)境濕度60%,試驗數(shù)據(jù)見表二。
表1 發(fā)電機出廠試驗數(shù)據(jù)
表2
使用儀器:日本公立5000V搖表ZC25B-3/7。
高壓直流發(fā)生器ZGS-80kv/3mA 蘇州華電。
從試驗數(shù)據(jù)可知該機U、W相試驗與制造廠家出廠試驗數(shù)據(jù)(表一)比較結(jié)果正常,但是V相在電壓升至50KV時,泄漏電流迅速上升至280μA,并且電壓自動掉了下來,降壓放電后,測量V相對UW相及地的絕緣電阻值為6.6MΩ,并沒有完全擊穿,因此首先懷疑發(fā)電機外部的出線套管以及相關(guān)部位臟污受潮。決定使用有機溶劑擦拭各相出線套管及引線等相關(guān)部位后重新進行試驗。
3.結(jié)束語
引起發(fā)電機泄漏電流異常的常見原因如表4所示,可供分析判斷時參考。
表3 引起泄漏電流異常的常見原因
泄漏電流和直流耐壓的試驗接線和測量方法是一致的,所加的電壓也一樣。但兩者側(cè)重考核的目的不一樣。直流耐壓主要考核發(fā)電機的絕緣強度如絕緣有無氣隙或損傷等。而泄漏電流主要是反應(yīng)線棒絕緣的整體有無受潮,有無劣化,也能反應(yīng)線棒端部表面的潔凈情況,通過泄漏電流的變化能更準確予以判斷。
【參考文獻】
[1]陳淼.300MW大容量發(fā)電機直流耐壓試驗和泄漏電流測試[J].四川電力技術(shù),2002(增):023-029.