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    智能電源在國內(nèi)加工高酸原油中的應(yīng)用

    2013-10-25 07:00:50鄭盟主
    石油化工腐蝕與防護 2013年4期
    關(guān)鍵詞:高酸中鹽脫鹽

    程 剛,鄭盟主,李 泓

    (長江(揚中)電脫鹽設(shè)備有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212200;2.遼寧石油化工大學,遼寧 撫順 113001)

    隨著原油的日趨劣質(zhì)化,越來越多的煉油廠開始加工高酸原油。該類原油具有密度大、黏度大、酸值高和殘?zhí)扛叩忍攸c,其中的環(huán)烷酸及其鹽類和重質(zhì)組分等在高壓電場的電脫鹽脫水過程中容易發(fā)生乳化[1-2],造成采用傳統(tǒng)電源電脫鹽設(shè)備的運行電流升高、操作不便,脫鹽后原油的含水量和含鹽較高。

    傳統(tǒng)電源通常指的是工作頻率為50 Hz、輸出為正弦波交流或經(jīng)整流后的直流高壓,其變壓器是一種在初級線圈中串聯(lián)了電抗器線圈、次級線圈產(chǎn)生的高壓采用檔位輸出的100%全阻抗變壓器。該類電源在輸出端電流較大時會產(chǎn)生很大的電能損耗;采用檔位調(diào)節(jié)輸出高壓,難以準確地調(diào)節(jié)到工藝所要求的電壓;工作頻率為一固定值,無法根據(jù)油水乳液的需要調(diào)節(jié)振蕩頻率。還有遇突發(fā)事故的反應(yīng)差,事故不能得到及時處理;輸出波形單一且無法調(diào)節(jié);不能適應(yīng)油水乳液分散、混合、聚結(jié)與沉降的動態(tài)處理過程等缺點[3]。

    為克服上述缺點,出現(xiàn)了智能調(diào)壓雙極性型、變頻單向脈沖型和變頻矩形波脈沖型智能電源[4-5]。該文旨在歸納智能電源在國內(nèi)煉油廠加工高酸原油及其處理乳化層中典型應(yīng)用。

    1 高酸原油及其乳化層中的應(yīng)用

    智能電源的主要功能是為電極板提供高電壓,在兩電極板間產(chǎn)生高壓靜電為油水分離提供外在驅(qū)動力。

    1.1 智能調(diào)壓雙極性型智能電源

    采用傳統(tǒng)電源的兩級交流電脫鹽工藝加工魯寧管輸劣質(zhì)高酸重質(zhì)原油,變壓器長期處于短路額定電流狀態(tài)運行,不僅能耗大,而且不能建立有效的高壓電場,導(dǎo)致脫鹽后原油含鹽較高,對后續(xù)裝置的腐蝕造成了嚴重影響。

    為滿足實際生產(chǎn)需求,對該電脫鹽工藝先后進行了兩次適應(yīng)性改造。第一次改造是在原來兩級交流電脫鹽工藝的基礎(chǔ)上增加一級智能調(diào)壓雙極性智能電源供電的電脫鹽罐,其余兩級不變。分別作為第二、三級電脫鹽工藝。第二次改造是將第二、三級電脫鹽罐的電源由傳統(tǒng)電源改為智能調(diào)壓雙極性電源。

    第一次和第二次改造后,脫鹽后原油中鹽的質(zhì)量濃度由14.8 mg/L分別降至5.6 mg/L和2.1 mg/L;加工每噸原油的電耗由1.20 kW·h分別降至0.70 kW·h和0.36 kW·h。

    1.2 變頻單向脈沖型智能電源

    采用變頻單向脈沖型智能電源的兩級電脫鹽技術(shù)處理酸值為 0.35 ~1.1 mgKOH/g、密度為0.86 ~0.89 g/cm3劣質(zhì)高酸重油。

    最優(yōu)操作工藝參數(shù)下電脫鹽設(shè)備的運行效果見表1。從表1可知,脫鹽后原油中鹽的質(zhì)量濃度和水的質(zhì)量分數(shù)的平均值分別為4.38 mg/L和0.26%。

    表1 電脫鹽設(shè)備的運行效果Table1 Operating results of desalting equiment

    1.3 變頻矩形波脈沖型智能電源

    采用變頻單向脈沖型智能電源的兩級電脫鹽技術(shù)處理酸值為 2.57 ~2.91 mgKOH/g、密度為0.93~0.97 g/cm3的渤海灣劣質(zhì)高酸重油。在加工過程中發(fā)現(xiàn),這類原油容易形成乳化層,且油水界面膜強度大難以破裂,導(dǎo)致運行電流增大,極板間不能建立有效的高壓電場,導(dǎo)致脫鹽后原油的含水和含鹽偏高。

    采用常規(guī)的破乳方式(如升高溫度和加入破乳劑等)未能將乳化層消除,為此對該電脫鹽裝置進行了消除乳化層的適應(yīng)性改造,即在電脫鹽罐的油水乳化層部位增加兩層水平格柵型金屬電極板,并與變頻脈沖矩形波交流電源連接,由此組合形成的變頻脈沖電脫鹽技術(shù)來處理該乳化層。

    裝置在最優(yōu)工藝條件下運行,其脫鹽后原油中鹽的質(zhì)量濃度見表2,電源變壓器的運行參數(shù)見表3和4。從表2可以看出,改造后脫鹽原油中鹽的質(zhì)量分數(shù)下降了30.6% ~71.7%。從表3~4可以看出,改造后一級電脫鹽罐工作頻率變壓器一次電流平均下降了2.9 A,輸出電壓由改造前的25 kV下降至20 kV,3臺變壓器運行功率合計下降78.3 kW。二級電脫鹽罐在輸出電壓檔位不變的情況下,一次電流平均下降了0.6 A,3臺變壓器功率合計下降16.5 kW??鄢齼膳_高頻變壓器運行功率9.2 kW,每小時可節(jié)電85.6 kW·h(約占原電脫系統(tǒng)電耗的20%),年運行時間按8400 h,電價按0.6 RMB ¥ /(kW·h)計算,每年可節(jié)約電力成本約43×104RMB¥。

    表2 改造前后脫鹽后原油中鹽的質(zhì)量濃度Table2 Salt mass concentration of treated crude oils before and after transformation

    表3 改造前后電脫鹽設(shè)備的變壓器運行參數(shù)Table3 Operating parameters of transformers before and after transformation

    表4 變頻脈沖電源的變壓器運行參數(shù)Table4 Operating parameters of high-frequency voltage transformer

    2 總結(jié)

    與傳統(tǒng)電源相比,采用智能雙極性型電源進行高酸原油的電場處理,脫鹽后原油中鹽的質(zhì)量濃度由14.8 mg/L降至2.1 mg/L,加工原油的電耗從1.20 kW·h/t降至 0.36 kW·h/t;采用變頻單向脈沖型智能電源電脫鹽工藝處理高酸原油,脫鹽后原油中水的質(zhì)量分數(shù)和鹽的質(zhì)量濃度分別為 0.26%和 4.38 mg/L。

    采用變頻脈沖矩形波智能電源處理高酸原油形成的乳化層,與未增加該設(shè)備前相比,脫鹽后原油中鹽的質(zhì)量分數(shù)下降了30.67% ~71.7%,每年可節(jié)約電力成本約43×104RMB¥。

    [1]滕天燦.高酸原油脫酸工藝研究進展[J].淮陰工學院學報,2009,18(3):77-80.

    [2]師麗娟,沈本賢,王恭群,等.北疆高酸原油直餾餾分脫酸前后油-水界面性質(zhì)的比較[J].華東理工大學大學學報(自然科學版),2009,35(2):192-196.

    [3]劉建春,楊衛(wèi)國,于躍,等.智能響應(yīng)電脫鹽脫水設(shè)備專用電源[P].中國,CN201553711U.2010-08-18.

    [4]趙忠杰,張忠良,王鳳巢,等.高頻脈沖原油電脫水裝置[P].中國,ZL01114971X.2004-10-20.

    [5]??“?,趙磊,劉倩倩.矩形波交流原油脫水電源[P].中國,CN101540557A.2009-09-23.

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