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      天鋼2000m3高爐提高噴煤比分析

      2013-10-23 09:12:26蘇慶杰
      天津冶金 2013年4期
      關(guān)鍵詞:焦比爐缸煤量

      蘇慶杰

      (天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,天津300301)

      1 引言

      天鋼2000 m3高爐設(shè)有3個(gè)鐵口,28個(gè)風(fēng)口,采用新日鐵外燃式熱風(fēng)爐,微孔碳磚-陶瓷杯綜合爐底、爐缸結(jié)構(gòu)。主要設(shè)計(jì)指標(biāo):高爐有效容積2000 m3,年平均利用系數(shù) 2.0 t/m3·d,焦比 370~400 kg/t Fe,煤比200 kg/t Fe,富氧率0.90%,綜燃比520 kg/t Fe,熱風(fēng)溫度1150~1200 ℃,爐頂壓力 0.2 MPa。

      2 噴煤影響因素

      針對(duì)目前原燃料價(jià)格上漲過(guò)快,煉鐵成本上升的現(xiàn)狀,各鋼鐵企業(yè)都積極采取措施降本增效。降低焦比,提高煤比就是其中一項(xiàng)重要措施。但是隨著噴煤比的不斷提高,煤粉燃燒率就受到一定限制,因此需要分析提高煤粉燃燒率的限制因素,采取相應(yīng)措施,提高利用率,從而提高煤粉置換比。

      當(dāng)1#高爐煤氣超過(guò)165 kg/t時(shí),燃料比反而升高,無(wú)法達(dá)到“提高煤比降低成本”的目的。針對(duì)以上情況,結(jié)合1#高爐現(xiàn)有條件,通過(guò)對(duì)影響噴煤的限制性環(huán)節(jié)原燃料條件、爐缸熱量以及高爐操作進(jìn)行分析。煤比升高燃料比趨勢(shì)見(jiàn)圖1。

      2.1 爐缸熱量

      高爐煉鐵爐缸必須保證充沛的熱量,才能使鐵礦石被還原,渣鐵順利進(jìn)行分離。通常我們生產(chǎn)上用風(fēng)口前焦炭的理論燃燒溫度來(lái)代表爐缸熱量是否充沛。根據(jù)理論計(jì)算和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),一般把理論燃燒溫度在2100~2300℃范圍內(nèi)視為正常值。需要采取保持爐缸溫度的具體辦法是:

      (1)風(fēng)溫因素。理論上風(fēng)溫提高100℃,爐缸溫度上升80℃,允許噴煤35 kg/t。1#高爐3座外燃式熱風(fēng)爐采取了雙預(yù)熱制度,預(yù)熱后煤氣和助燃空氣可以達(dá)到250℃,風(fēng)溫可以保證在1230℃以上,最高1260℃。

      (2)富氧率。根據(jù)計(jì)算富氧率每提高1%,風(fēng)口前焦炭的理論燃燒溫度大概將會(huì)上升40℃左右,允許噴煤15 kg/t。1#高爐受外圍限產(chǎn)影響,富氧率在2%左右,在國(guó)內(nèi)高爐中水平較低,一定程度上限制了噴煤量。

      (3)鼓風(fēng)濕度。理論上濕度降低1 g/m3,理論燃燒溫度升高6℃,允許噴煤4 kg/t。由于天津夏季空氣濕度較大,高爐沒(méi)有相應(yīng)的脫濕設(shè)備,濕度大消耗一定爐缸熱量,對(duì)噴煤有一定影響。

      2.2 提高煤粉燃燒率技術(shù)

      圖1 煤比升高燃料比趨勢(shì)圖

      煤粉噴入爐缸燃燒經(jīng)歷煤粉加熱分解、揮發(fā)分燃燒和結(jié)焦與殘焦燃燒3個(gè)階段,在高爐內(nèi)不能充分燃燒的煤粉將會(huì)隨著煤氣流向上運(yùn)動(dòng),部分進(jìn)入軟熔帶中使高爐壓差升高,部分逸出爐外,使高爐煤氣除塵灰中的含碳量增多或者燒損增大。所以說(shuō),除塵灰中燒損變大,說(shuō)明煤粉燃燒率變差,反之也成立。

      天鋼現(xiàn)階段采取的提高煤粉燃燒率的技術(shù)措施有以下幾個(gè)方面:

      (1)大噴煤的同時(shí)進(jìn)行富氧鼓風(fēng):富氧給風(fēng)口前焦炭燃燒提供了氧氣助燃劑,又提高了爐缸的溫度?,F(xiàn)階段天鋼煤比在160 kg/t的水平,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)富氧率應(yīng)在2%以上。如果噴煤比超過(guò)180 kg/t時(shí),富氧率應(yīng)該在3%以上。

      (2)較高熱風(fēng)溫度:由于使用了煤氣和助燃空氣雙預(yù)熱技術(shù),熱風(fēng)溫度在1220℃以上,并且持續(xù)穩(wěn)定。

      (3)提高爐頂煤氣壓力。提高爐頂壓力可以有效降低煤氣的流速,延長(zhǎng)煤粉在爐內(nèi)停留和燃燒的時(shí)間。天鋼爐頂壓力由原先的180 kPa提高到了195 kPa,有利于煤粉的充分燃燒。

      (4)在煤粉中添加助燃劑。在高爐噴煤中添加劑中含有Ba、Ca、Cr等多種稀土元素,不僅降低了煤粉表面的著火溫度,而且提高了煤粉中碳的活性,進(jìn)而提高噴煤燃燒效率,使天鋼突破了煤比超過(guò)160 kg/t,高爐壓差升高,燃料比也升高的瓶頸。

      (5)適當(dāng)提高煤粉的比表面積:我們要求煤粉粒度小于200目必須大于80%。煤粉粒度越細(xì),燃燒效果越好。

      2.3 天鋼采取的提高煤焦置換比技術(shù)

      (1)提高噴吹煤粉的質(zhì)量。天鋼使用的噴吹煤粉的品種較多,高爐要求煤粉固定碳含量要大于75%、灰分低于10%、含硫量低于0.8%。煤粉中含有K2O+Na2O總量要小于2.5 kg/t,由于K、Na在高爐內(nèi)會(huì)造成堿金屬循環(huán)和富集,造成高爐壓差升高和焦炭強(qiáng)度變差,從而限制了高爐噴煤量的提高。

      (2)用煙煤和無(wú)煙煤混合噴吹技術(shù)有利于提高煤焦置換比。無(wú)煙煤揮發(fā)性低,燃燒性差,但是發(fā)熱值高;煙煤揮發(fā)性高,燃燒性好,成本較無(wú)煙煤低,但是它的發(fā)熱值低。煙煤含水分較高,進(jìn)入風(fēng)口后將爆裂,很好地促進(jìn)煤粉的分解和燃燒?,F(xiàn)階段天鋼煙煤配比在60%,無(wú)煙煤配比為40%。

      (3)均勻噴吹技術(shù)。高爐所有28個(gè)風(fēng)口的噴煤流量要實(shí)現(xiàn)均勻和穩(wěn)定。高爐均勻噴吹煤粉,會(huì)使高爐每個(gè)風(fēng)口的鼓風(fēng)動(dòng)能一致,初始煤氣分布均勻穩(wěn)定,有利于高爐的順行和穩(wěn)定,最終實(shí)現(xiàn)煤焦置換比的提高。

      3 現(xiàn)有原燃料條件

      3.1 入爐品位

      煤氣阻力最大的地方為軟熔帶,入爐品位降低,渣量增加使煤氣阻力增加。1#高爐入爐品位在54%,渣比達(dá)到420 kg/t以上,爐內(nèi)透氣性變差,壓差升高。高爐入爐品味和壓差趨勢(shì)圖見(jiàn)圖2。

      圖2 高爐入爐品位和壓差趨勢(shì)圖

      3.2 焦炭的質(zhì)量

      焦炭的質(zhì)量決定了高爐的順行和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。焦炭在高爐內(nèi)有料柱骨架的作用。在高噴煤比、渣比高、焦層薄的條件下,焦炭的料柱骨架的作用就更加明顯了。焦炭的質(zhì)量決定了高爐順行水平,從而影響高爐噴煤比的提高。天鋼1#高爐使用3種焦炭。天鋼1#高爐焦炭使用情況見(jiàn)表1。

      可以看出,華鑫焦熱性能不好,但最近三煤氣焦質(zhì)量不穩(wěn)定,差時(shí)還不如華鑫熱性能好,水分和成分波動(dòng)大,煤比達(dá)到160 kg/t以上是困難的。

      3.3 鐵礦石的成分和冶金性能

      鐵礦石的鐵品位和堿度的波動(dòng)會(huì)造成渣量變化和渣系的波動(dòng),爐渣堿度的升高會(huì)導(dǎo)致黏度升高,加之渣量的增大會(huì)導(dǎo)致渣鐵流動(dòng)性下降,軟熔帶透氣性惡化,高爐壓差升高,焦比上升,也會(huì)限制了高爐的噴煤比水平的高低。鐵礦石的熔化性溫度、軟化溫度區(qū)間、熔滴特性和還原性是鐵礦石冶金性能好壞的重要指標(biāo)[1]。高爐燒結(jié)礦和球團(tuán)熱性能見(jiàn)表2。

      表1 天鋼1#高爐焦炭使用情況 /%

      表2 高爐燒結(jié)礦和球團(tuán)熱性能

      4 優(yōu)化高爐操作技術(shù)會(huì)有效地提高爐料透氣性,為大噴煤創(chuàng)造好的條件

      4.1 大礦批裝料

      高爐裝料采取大礦批裝料。在高強(qiáng)度冶煉下,保證了焦炭料層厚度在0.5 m以上,同時(shí)減少了爐內(nèi)下料次數(shù),使?fàn)t內(nèi)氣流穩(wěn)定,保證了軟熔帶焦炭的厚度和氣窗作用,使高爐透氣性好轉(zhuǎn),爐況穩(wěn)定。天鋼2000 m3高爐現(xiàn)在礦批47 t。

      4.2 合理的鼓風(fēng)動(dòng)能

      適宜的鼓風(fēng)動(dòng)能和合理的布料制度可以實(shí)現(xiàn)高爐內(nèi)初始煤氣流分布均勻,并且能夠吹透中心死料柱,保證了中心氣流的暢通。合理的鼓風(fēng)動(dòng)能使?fàn)t缸活躍和氣流穩(wěn)定,有利于煤粉在爐內(nèi)充分燃燒,減少未燃煤粉阻塞料柱透氣性。天鋼1#高爐風(fēng)口長(zhǎng)度由原來(lái)的470 mm逐步過(guò)渡到500 mm。特別是在大噴煤后,焦比降低,焦炭負(fù)荷增加,中心不易吹透,邊緣氣流發(fā)展,軟融帶根部位置較高且波動(dòng)大的情況下,就更加要發(fā)展中心,天鋼采取的就是增加風(fēng)口長(zhǎng)度、適當(dāng)縮小風(fēng)口面積、增大中心焦炭數(shù)量,加大邊緣負(fù)荷,焦礦層同時(shí)外移平鋪的方法,有利于穩(wěn)定邊緣氣流,開(kāi)放中心氣流,。經(jīng)過(guò)幾年的摸索,天鋼摸索出了原燃料惡化時(shí)自己的布料經(jīng)驗(yàn),即在爐喉形成了焦平臺(tái)+漏斗+中心焦的料面模型。富氧噴煤后爐頂十字測(cè)溫曲線見(jiàn)圖3。

      4.3 加強(qiáng)細(xì)節(jié)管理

      穩(wěn)定操作是提高噴煤比的基礎(chǔ)。要求工長(zhǎng)提前判斷爐況走向,穩(wěn)定爐溫堿度,每小時(shí)煤量調(diào)整只能調(diào)整一次且不超過(guò)2 t。通過(guò)加強(qiáng)細(xì)節(jié)管理,將爐況的不穩(wěn)定因素減少到最低,有利于噴煤量的提高。

      4.4 改造鐵口設(shè)備

      圖3 富氧噴煤后爐頂十字測(cè)溫曲線

      積極組織好爐前出鐵工作。在高煤比、渣量大、焦炭負(fù)荷重的條件下,爐缸透氣、透液性惡化,下部壓差不斷升高,及時(shí)出凈渣鐵顯得尤為重要。所以高爐積極組織好出鐵工作,建立了鐵口深度控制在2700~3000 mm、1 h不下渣及時(shí)打開(kāi)第二個(gè)鐵口重疊出鐵、積極改造鐵口設(shè)備保證一次性開(kāi)口成功率等考核嚴(yán)格的制度,確保了高爐及時(shí)出凈渣鐵,為高爐的穩(wěn)定和順行,大噴煤量創(chuàng)造了良好的外圍條件。

      5 小結(jié)

      天鋼的焦炭和煤粉都是外購(gòu)的,質(zhì)量不穩(wěn)定。特別是焦炭種類(lèi)多,灰分高在13%~14%,熱性能差。煤粉灰分也在10%以上,煤量超過(guò)165 kg/t后,大量未燃煤粉惡化爐缸的透氣性,爐內(nèi)壓差上升。

      在煤比超過(guò)165 kg/t后,出現(xiàn)焦比不降,燃料比反而升高的現(xiàn)象,主要原因是煤焦置換比下降。

      煤粉種類(lèi)多,灰分和發(fā)熱值變化大,加之配煤不準(zhǔn)確,導(dǎo)致工長(zhǎng)在操作煤量時(shí)熱滯后時(shí)間不能準(zhǔn)確把握。

      結(jié)合1#高爐現(xiàn)有情況,煤比不易超過(guò)165 kg/t。因?yàn)閷?shí)際的各種因素都造成煤粉燃燒率低,煤焦置換比達(dá)不到很好效果,也導(dǎo)致除塵灰燒損升高(60%以上),出現(xiàn)煤比高、焦比高、燃料比高的現(xiàn)狀。

      [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.

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