王寶明
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鋼廠,天津300301)
鋼鐵料消耗一般占轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)成本80%以上。降低鋼鐵料消耗不僅可以降低生產(chǎn)成本,而且有利于改善其它技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),是鋼鐵企業(yè)降低產(chǎn)品成本的有效手段之一;同時還可有效減少各類廢棄物的產(chǎn)生量,為開展清潔生產(chǎn)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造良好條件。天津鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱天鋼)多年來鋼鐵料消耗始終高于1080 kg/t鋼,與國內(nèi)領(lǐng)先水平1060 kg/t鋼以下的指標(biāo)相比存在較大的差距。為了盡快縮短差距,提高企業(yè)的市場競爭力,通過對影響鋼鐵料消耗的相關(guān)工序進(jìn)行定量的分析,找出了降低鋼鐵料消耗的對策。
鋼鐵料消耗是指每冶煉1 t鋼需要多少千克的鋼鐵料。鋼鐵料消耗的計算公式為:
鋼鐵料消耗(kg/t鋼)=入爐鋼鐵料量(生鐵+廢鋼鐵量)(kg)÷合格鋼坯量(t)
其中,生鐵包括冷生鐵、高爐鐵水、還原鐵;廢鋼鐵包括各種廢鋼、廢鐵等。
國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鋼鐵料消耗,是按入爐料計算,即廢鋼鐵量含外部采購和鋼廠內(nèi)部循環(huán)回收的廢鋼鐵量。實際企業(yè)計算時,煉鋼廠內(nèi)部循環(huán)回收的廢鋼都被扣除了。實際生產(chǎn)中,由于投入的含鐵物料鐵料量如燒結(jié)礦、生礦、合金等對鋼鐵料耗是有影響的,再加上理論計算與實際投入的鐵量之間的差異,各企業(yè)生產(chǎn)品種、原料質(zhì)量、工藝裝備、操作水平等均不同,各個企業(yè)的鋼鐵料消耗指標(biāo)相差較大。
通過對入爐鐵水脫硫扒渣處理工序的測試,脫硫扒渣工序鐵損為10 kg/t鋼,脫硫扒渣爐數(shù)占總生產(chǎn)爐數(shù)比例按5%計算,則扒渣總的鐵損為10×5%=0.5 kg/t鋼。合格入爐鐵水的鋼鐵料消耗為1000.5 kg/t鋼。
表1 轉(zhuǎn)爐冶煉工序化學(xué)燒損構(gòu)成表
(1)化學(xué)燒損(化學(xué)成分平均值計算)見表1。
天鋼煉鋼廠2012年1月鋼鐵料消耗及化學(xué)燒損的構(gòu)成見表2。
表2 鋼鐵料消耗及化學(xué)燒損的構(gòu)成表
(2)轉(zhuǎn)爐吹煉過程金屬損失。
①金屬Fe氧化損失
轉(zhuǎn)爐渣量約為120 kg/t鋼,渣中TFe為16%。
金屬Fe氧化損失合計:120 kg/t鋼×16%=19.2 kg/t鋼。
②渣中帶鐵(按20%計)
120 kg/t鋼×20%=24.0 kg/t鋼。
③噴濺造成的金屬損失量按0.6%計,影響鋼鐵料6.0 kg/t鋼。
④煙塵中金屬損失量按0.1%計,影響鋼鐵料1.0 kg/t鋼。
吹煉過程金屬損失合計為:19.2+24.0+6.0+1.0=50.2 kg/t鋼。
(1)~(2)轉(zhuǎn)爐煉鋼部分損失合計:51.6+50.2=101.8 kg/t鋼。
未加入合金前的噸合格鋼水的鋼鐵料消耗為:1000+101.8=1101.8 kg/t鋼。
(3)合金加入量增加的影響。
2012年1 月用合金量6649 t,產(chǎn)量372311 t,噸鋼消耗為17.9 kg。平均按80%回收進(jìn)入鋼水計算,影響鋼鐵料消耗平均為17.9×80%=14.3 kg/t鋼。
轉(zhuǎn)爐冶煉工序至加入合金后止,鋼水的鋼鐵料消耗平均為1101.8-14.3=1087.5 kg/t鋼。
(1)氧化鐵皮損失按0.3%計,則損失鋼鐵料3 kg/t鋼。
(2)切縫損失,平均按影響鋼鐵料1.2 kg/t鋼計算。
切頭、切尾、中間包及鋼包鑄余、回爐漏鋼等的損失,平均按影響鋼鐵料13.4 kg/t鋼計算。
(3)鑄坯質(zhì)量合格率的影響。
按平均99.90%計算,損失鋼鐵料消耗1 kg/t鋼。
連鑄及其它工序總損失為:3+1.2+13.4+1=18.6 kg/t鋼。
即噸合格坯鋼水鋼鐵料消耗為1018.6 kg/t鋼。
通過以上各工序的影響計算,噸合格鋼坯鋼鐵料消耗如下:
1000.5 ×1087.5×1018.6/1000/1000=1108.28 kg/t鋼。
實際結(jié)賬值為1082.98 kg/t鋼,相差25.3 kg/t鋼。
主要原因有:
(1)回收廢鋼的沖減。
切頭、切尾、中間包及鋼包鑄余、回爐漏鋼等回收的廢鋼5000 t,按80%回收,可沖減鋼鐵料消耗10.74 kg/t鋼;廢品可沖減鋼鐵料消耗1 kg/t鋼?;厥諒U鋼的沖減合計11.74 kg/t鋼。
(2)渣鋼加入的影響。
2012年1 月實際渣鋼加入量為5.1 kg/t鋼,按50%回收率計算,可減少鋼鐵料消耗2.57 kg/t鋼。
(3)高爐返礦的影響。
2012年1月高爐返礦實際加入量為29.76 kg/t鋼,含鐵品位按55%,回收率按50%計算,可減少鋼鐵料消耗8.14 kg/t鋼。
(4)加入磁選鐵的影響。
2012年1 月磁選鐵實際加入量為10.66 kg/t鋼,按20%回收率計算,可減少鋼鐵料消耗2.13 kg/t鋼。
以上因素可沖減總值為 11.74+2.57+8.14+2.13=24.58 kg/t鋼,接近上述的差值。高爐返礦中,另一部分變成了氧化鐵而進(jìn)入渣中,彌補(bǔ)了廢鋼回收率低的部分。
由以上計算看出,各個工序之間對鋼鐵料消耗的影響和工作重點是不一樣的。煉鋼工序在加入合金前影響為101.8 kg/t鋼,占80%以上。除了化學(xué)燒損(51.6 kg/t鋼)受鐵水原料影響以外,鋼渣中金屬損失(50.2 kg/t鋼)受操作的影響較大。主要有渣中氧化鐵、渣中帶鐵、噴濺損失等。
目前條件下,總渣量減少20 kg/t鋼,渣中氧化鐵降低2%,可降低鋼鐵料消耗5.2 kg/t鋼。
渣中帶鐵實際取樣值要高于20%,潛力較大,目前條件下,渣量降到100 kg/t鋼,如果能降5%,可降低鋼鐵料消耗9.0 kg/t鋼。
噴濺損失量每減少0.1%,可降低鋼鐵料消耗1 kg/t鋼。降低到0.4%以下,即可降低鋼鐵料消耗2.0 kg/t鋼以上。
通過增加高爐返礦及渣鋼用量20 kg左右,約降低鋼鐵料消耗6.0 kg/t鋼。
以上鋼鐵料降低潛力合計約為:
轉(zhuǎn)爐通過提高石灰質(zhì)量、留渣操作、提高吹煉前期溫度并增加前期高爐返礦用量、過程化透渣等技術(shù)措施,轉(zhuǎn)爐工序的石灰消耗由原來的60 kg/t鋼降到了目前的40 kg/t鋼,噸鋼降低20 kg。使轉(zhuǎn)爐渣量明顯降低,減少了爐渣中帶走的鐵量,降低了轉(zhuǎn)爐工序鋼鐵料消耗。
轉(zhuǎn)爐通過調(diào)整鐵水、廢鋼裝入比例,使鐵水量增大,達(dá)到增加轉(zhuǎn)爐熔池溫度的目的,為轉(zhuǎn)爐增加高爐返礦及渣鋼用量創(chuàng)造了條件。采用此措施后,高爐返礦及渣鋼用量提高到65 kg/t鋼左右,增加約20 kg/t鋼,降低了鋼鐵料消耗。
轉(zhuǎn)爐工序強(qiáng)化過程控制,減少吹煉過程的噴濺和返干,同時提高終點倒?fàn)t命中率,達(dá)到提高鋼水終點C含量,降低出鋼溫度的目的,進(jìn)而降低爐渣中的(FeO)含量。
轉(zhuǎn)爐煉鋼的過程控制和終點控制是影響鋼鐵料消耗的重要因素。因此,采取各種措施,提高煉鋼工的吹煉控制能力十分重要。要求煉鋼工在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,堅持以早化渣、化好渣、化透渣為原則,提高終點成分和溫度的控制能力,推行一次倒?fàn)t出鋼和高拉碳操作,減少后吹現(xiàn)象。通過強(qiáng)化管理、采取各類攻關(guān)、技術(shù)比武等措施,使煉鋼工控制水平明顯提高,噴濺率明顯降低,渣中TFe由原來的16%降低到14%,平均含量降低約2%。渣中帶鐵也降到了15%以下,降低了鋼鐵料消耗。
(1)轉(zhuǎn)爐裝準(zhǔn)出凈,同時,減少兌鐵過程灑鐵和終點倒?fàn)t倒鋼水。
(2)提高鑄坯質(zhì)量,降低各類生產(chǎn)事故,減少回爐鋼水量。
(3)強(qiáng)化生產(chǎn)組織水平,加強(qiáng)鋼水過程溫度的控制,減少在線鋼包周轉(zhuǎn)個數(shù)并提高鋼包烘烤質(zhì)量,保證紅包受鋼以減少鋼水過程溫度損失,為降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度創(chuàng)造條件。
通過對鋼鐵料消耗影響因素的定量分析,并實施相應(yīng)的對策后,鋼鐵料消耗指標(biāo)由2012年年初的1083 kg/t鋼降到了目前的1060 kg/t鋼以下,降低了23 kg/t鋼,取得了明顯的效果,達(dá)到了國內(nèi)的領(lǐng)先水平,獲得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
[1]何先慶.系統(tǒng)優(yōu)化降低鋼鐵料消耗[J].山西冶金,2009(5):26-27.