趙士杰
[摘要]本論文主要研究某火電廠鍋爐四管泄漏的原因及防治措施。鍋爐是火力發(fā)電廠的主要設(shè)備,由于鍋爐系統(tǒng)參數(shù)變化多樣,介質(zhì)一直處于流動(dòng)狀態(tài),對各部受熱面的內(nèi)外沖刷必然導(dǎo)致管道的磨損,降低磨損速度,及早預(yù)防是電廠采取防磨的目的。在發(fā)電機(jī)組的非計(jì)劃停運(yùn)統(tǒng)計(jì)中,鍋爐四管泄漏占30%以上,不僅影響電廠的經(jīng)濟(jì)性,多次的啟停對鍋爐的壽命影響巨大,因此鍋爐四管泄漏的防治是電廠的重點(diǎn)工作。該論文從鍋爐水冷壁、再熱器、過熱器、省煤器四個(gè)重要受熱面各自材質(zhì)結(jié)構(gòu)及工作環(huán)境、運(yùn)行特點(diǎn)等方面著手,結(jié)合陡河電廠鍋爐運(yùn)行及檢修的實(shí)際情況,對造成“四管”泄漏的原因進(jìn)行全面分析,并制定了相應(yīng)的防范措施,實(shí)施后“四管”泄漏現(xiàn)象得到了有效控制,取得了艮好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。
[關(guān)鍵詞]鍋爐;泄漏;原因;預(yù)防
[中圖分類號(hào)]TM621 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1672-5158(2013)06-0382-01
1 引言
1.1 設(shè)備概況簡介
某火電廠共有6臺(tái)機(jī)組,配套鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-670/140-9型鍋爐。鍋爐“四管”分別指:省煤器、水冷壁、過熱器、再熱器,分別布置在爐膛區(qū)、豎井煙道區(qū)、尾部煙道區(qū)。鍋爐“四管”泄漏造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)問題十分突出。
首先這些設(shè)備由于內(nèi)部是高溫高壓或超高壓,亞臨界壓力的工質(zhì)汽、水在流動(dòng),使其承受很大的工作應(yīng)力和各種溫差應(yīng)力;外部是高溫的帶有固體顆?;蚋g性成分的煙氣在沖刷磨損或受吹灰介質(zhì)夾雜灰粒在吹損。因此客觀上承壓部件承受著磨損、吹損、腐蝕的損害。據(jù)上世紀(jì)九十年代統(tǒng)計(jì),鍋爐事故約占發(fā)電廠事故50%左右,承壓部件泄漏事故又占鍋爐事故60~75%左右。
1.2 本課題實(shí)施的背景及意義
目前,大容量鍋爐四管的泄漏問題愈加突出。鍋爐四管泄漏后的處理過程都比較長。從停爐消壓到進(jìn)入爐膛作業(yè),一般至少要12小時(shí)的時(shí)間;整個(gè)處理過程大約需要1至2天的時(shí)間,作為發(fā)電企業(yè),這是一筆較大的損失。另外,在過熱器、再熱器管道發(fā)生泄漏后如果不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或及時(shí)停爐處理,勢必會(huì)擴(kuò)大泄漏面積,導(dǎo)致大面積爆管,不僅增加了檢修工作量,而且要消耗大量價(jià)格昂貴的管材。
其實(shí),對于鍋爐受熱面,主要包括防磨和防爆兩方面的工作。關(guān)于防磨,相對要簡單一些,現(xiàn)場主要是金屬探傷并設(shè)置合理的防磨罩。在以往的受熱面檢查工作中,由于受爐膛內(nèi)架子的限制而無法實(shí)現(xiàn)全面檢查,近年來出現(xiàn)了搭設(shè)爐膛內(nèi)檢修平臺(tái)的新方法,就可以解決這個(gè)問題,從而能及時(shí)發(fā)現(xiàn)一些隱患,避免大的泄漏發(fā)生。而防爆,就略顯復(fù)雜了。分析研究鍋爐“四管”爆破的原因,進(jìn)而找到切實(shí)可行的預(yù)防措施,最大限度的減少鍋爐“四管”爆破,降低電廠的非計(jì)劃停運(yùn),提高發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具有重要的實(shí)際意義。
2 影響鍋爐受熱面壽命的因素
鍋爐四管泄漏問題一直是困擾鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的頭等問題,特別是尾部煙道內(nèi)部受熱面,長時(shí)間在煙氣沖刷情況下,隨著鍋爐運(yùn)行時(shí)間的推移,飛灰磨損、熱腐蝕、金屬疲勞等綜合因素的影響,導(dǎo)致其使用壽命不斷降低,根治四管泄漏也是非常困難的事情。但并不是不可避免的,可以采取一定的手段降低泄漏的發(fā)生率,比如采取防磨措施、調(diào)整燃燒工況、減少鍋爐冷熱次數(shù)等。通過查閱某火電廠以前關(guān)于“四管”泄漏的設(shè)備臺(tái)帳及防磨防爆檢查記錄,并結(jié)合有關(guān)防止“四管”泄漏的技術(shù)資料,我們對影響“四管”泄漏的原因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分類,認(rèn)為影響鍋爐“四管”泄漏的原因有以下幾方面,并且對各類原因進(jìn)行具體的分析討論:
2.1 受熱面材質(zhì)的因素
2.2 蒸汽參數(shù)控制
2.3 受熱面管道設(shè)計(jì)布置及其偏差
2.4 受熱面的高溫腐蝕
2.5 受熱面管道內(nèi)部循環(huán)
2.6 鍋爐煤質(zhì)對管道沖刷影響
2.7 受熱面積灰結(jié)焦
2.8 吹灰器吹損
2.9 管道應(yīng)力集中
2.10 機(jī)械損傷
3 某火電廠防止鍋爐“四管”泄漏的措施
由于鍋爐“四管”泄漏嚴(yán)重影響發(fā)電廠的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,作為發(fā)電廠生產(chǎn)管理部門都非常重視。雖然鍋爐“四管”泄漏原因較為復(fù)雜,但經(jīng)過長期的分析總結(jié),我們也逐步掌握了其中的大部分規(guī)律,在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中,嘗試著采取了一系列運(yùn)行和“防磨防爆”措施后,取得了比較滿意的成果。
3.1 加大金屬監(jiān)督力度
3.2 加強(qiáng)“防磨防爆”檢查
3.3 提高檢修質(zhì)量和工藝
3.4 加強(qiáng)吹灰器管理
3.5 提高受熱面材質(zhì),優(yōu)化受熱面結(jié)構(gòu)
3.6 控制好機(jī)組啟停和運(yùn)行的調(diào)整過程,防止參數(shù)超限
3.7 嚴(yán)格監(jiān)督主要檢修用材料的保管和使用過程
3.8 加強(qiáng)爐水化學(xué)監(jiān)督
3.9 繼續(xù)做好調(diào)研新技術(shù)、新設(shè)備的工作
3.10 其它工作
4 結(jié)論
“四管”泄漏是對發(fā)電廠鍋爐來說是很難完全避免的,但是通過采取預(yù)防措施卻可以最大限度地減少鍋爐“四管”泄漏。在掌握了“四管”泄漏的基本規(guī)律后,采取針對性的措施,可以大大提高鍋爐運(yùn)行的可靠性。某火電廠從鍋爐受熱面的檢查檢修、設(shè)備技術(shù)改進(jìn)、金屬監(jiān)督、鍋爐吹灰、運(yùn)行參數(shù)控制等方面著手進(jìn)行優(yōu)化管理,有效地降低了“四管”泄漏次數(shù)。目前鍋爐再熱器超溫現(xiàn)象得到了有效控制,因吹灰器原因造成管子吹損的問題也逐漸減少,尾部受熱面等部位的沖刷減薄情況得到明顯改善。
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