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      陳坑隧道洞口失穩(wěn)加固措施探討

      2013-09-08 03:32:28石定山
      中國建筑金屬結(jié)構(gòu) 2013年14期
      關(guān)鍵詞:大管棚管棚洞口

      石定山

      (龍巖廈蓉高速公路擴建工程管理有限公司,福建 龍巖 364000)

      陳坑隧道洞口失穩(wěn)加固措施探討

      石定山

      (龍巖廈蓉高速公路擴建工程管理有限公司,福建 龍巖 364000)

      針對陳坑隧道出口成洞面失穩(wěn)情況,分析隧道洞口段水文地質(zhì)條件、失穩(wěn)狀況及原因,通過采取地表注漿、施作洞內(nèi)管棚等措施加固不良地質(zhì)地段,并對加固處理效果進行了評價。

      隧道;洞口成洞面;地表注漿;管棚

      1 工程概況

      陳坑隧道為分離式雙洞,隧道右洞進口樁號YK133+502,出口樁號YK134+101,長599m;左洞進口樁號ZK133+493,出口樁號ZK134+116,長623m。隧道地處低山丘陵區(qū),隧道軸線方向為南西向,隧道區(qū)山體呈東西向展布,地勢較陡;表層覆蓋殘坡積土層,局部強風化變質(zhì)砂巖裸露,植被稍發(fā)育。進出洞口天然坡度為25o~30o,洞身山體坡度為20o~30o。下伏震旦系樓子壩組變質(zhì)砂巖及印支期侵入花崗巖。

      2 水文地質(zhì)條件

      隧道地表2.20~8.00m為坡積亞粘土,磚紅、黃色,稍濕-濕,硬塑。下伏變質(zhì)砂巖,地表下8.00~21.60m為強風化變質(zhì)砂巖,灰、褐灰、褐黃色,散體狀,風化程度高,巖芯為砂土狀,手捏即散,含風化碎屑及碎石。地表下21.60~59.90m為弱風化變質(zhì)砂巖,青灰、灰色,變質(zhì)砂巖變余結(jié)構(gòu),中厚層狀,稍有風化蝕變現(xiàn)象,巖石較堅硬,錘擊聲脆,裂隙較發(fā)育,巖芯為碎塊-中長柱狀,TCR=57%~90%,RQD=10%~61%,巖層產(chǎn)狀為:181°∠66°。存在一構(gòu)造破碎帶,灰白色、灰、灰綠色,巖石為變質(zhì)砂巖破碎成構(gòu)造角礫,由細小破碎物及構(gòu)造泥膠結(jié),膠結(jié)松散,錘擊易碎,厚度0.67~12.20m。

      隧道測區(qū)內(nèi)地下水類型主要為強風化層中的網(wǎng)狀孔隙裂隙潛水及基巖裂隙水,屬弱透水層,主要接受大氣降水補給,地下水富水性較差,水量不大,隧道左洞進、出洞口段和右洞進口段地下水水位低于路面設(shè)計標高,右洞出口段及左右洞洞身段地下水水位高于路面設(shè)計標高,地下水主要聚集在斷層破碎帶和基巖裂隙中。

      3 施工情況及地表開裂

      隧道右洞出口上方靠近截水溝地表出現(xiàn)多條裂縫,裂縫最長15m,裂縫寬最大約3cm,洞口初支侵入二襯5~10cm,說明洞口斜坡土體處于極限平衡狀態(tài)。該地段覆土較厚,為坡積亞粘土,含少量碎礫石,土層垂直厚度5~7m,下部為強風化變質(zhì)砂巖。洞口右側(cè)下方為花崗巖強風化層,花崗巖與變質(zhì)砂巖全斷層接觸,寬8~10m,帶內(nèi)巖石破碎,裂隙發(fā)育,洞口下方現(xiàn)有開挖坡體底部斷裂帶內(nèi)見地下水出露,并有構(gòu)造角礫巖呈土夾礫出現(xiàn),顏色為綠灰色,該斷裂與隧道小角度相交,對近洞口的圍巖穩(wěn)定影響較大。為確保成洞面及成洞面至截水溝范圍內(nèi)坡面土體的穩(wěn)定,需要采取加固處理措施。

      4 原因分析

      根據(jù)地表開裂范圍及特點,結(jié)合現(xiàn)場地形、地貌及水文地質(zhì)條件等因素綜合分析,隧道右洞出口地表開裂、初支侵入二襯的主要原因如下:

      斷裂破碎帶與隧道小角度相交,對近洞口的圍巖穩(wěn)定影響較大;隧道進出口地表覆蓋為全、強風化變質(zhì)砂巖,力學性質(zhì)復(fù)雜,同時因該段屬淺埋偏壓,地層應(yīng)力分布不均,難以實現(xiàn)安全進洞;原設(shè)計成洞面施作φ22mm錨桿群的設(shè)計主要起組合作用,對提高圍巖強度作用不大,不能有效提高圍巖穩(wěn)定性。

      通過分析,認為采取地表注漿及洞內(nèi)管棚相結(jié)合的措施方案能有效提高洞口段圍巖強度和地層的整體穩(wěn)定性。

      5 處理措施

      5.1 地表注漿

      地表注漿能改善土體的物理力學性能,提高土體強度和地層的整體穩(wěn)定性,降低地層的滲透性,從而起到防止地表裂縫發(fā)展,保證隧道開挖后地層的穩(wěn)定及后期運營安全。

      5.1.1 注漿方式

      采用鋼花管注漿法全孔一次性劈裂注漿方式,注漿孔按梅花型布置,間距2.5m,詳見圖1。鉆孔注漿深度5~20m,平均深度15.0m,地表設(shè)置錨網(wǎng)噴砼止?jié){盤,厚度不小于50cm。

      5.1.2 擴散半徑及注漿壓力

      通過現(xiàn)場注漿試驗,檢測設(shè)計擴散半徑1.5m范圍注漿效果確定注漿壓力(注漿壓力不小于3.0MPa)。

      5.1.3 注漿材料及配合比選取

      采用水泥單漿液和水泥-水玻璃雙漿液相結(jié)合注漿,材料配比根據(jù)現(xiàn)場試驗確定。主要考慮漿液初凝時間、抗壓強度、擴散性和注漿機械適宜性。水泥采用P.042.5R普通硅酸鹽水泥漿,水玻璃濃度35Be′,模數(shù)2.8。最終選取配比為:單液漿水灰比1:1,雙液漿水灰比0.8:1,水玻璃占水泥質(zhì)量15%。

      5.1.4 注漿量

      按下列公式進行估算:

      式中 Q—注漿量(m3);

      K1—漿液損失系數(shù),一般取值(1.05~1.1);

      R—漿液擴散半徑(m);

      H—注漿深度(m);

      η—巖土空隙率;

      K2—填充系數(shù)(小于1)。

      現(xiàn)場取值:K1=1.05、R=1.5m、H=1m、η=0.3、K2=0.85、Q=1.89m3。

      5.1.5 地表注漿施工情況

      地表注漿歷時3個月,共鉆造158孔,總計1580m,壓注1:1水泥漿液2712m3,水泥-水玻璃漿液171m3,竄孔14個,冒漿3處。

      5.2 洞內(nèi)大管棚

      為保證侵限地段換拱及溝谷段開挖施工安全,洞內(nèi)增設(shè)超前大管棚(見圖2、圖3)。

      圖2 大管棚橫斷面圖

      圖3 大管棚縱斷面圖

      5.2.1 管棚參數(shù)

      大管棚長度不小于35m,鋼管軸線與襯砌外緣夾角1.5°,環(huán)向間距30~35cm,共計41根,采用φ89mm×3.5mm無縫鋼管,每節(jié)長度4~6m,絲扣連接,為保證注漿效果均采用鋼花管,管上鉆注漿孔,孔徑10~16mm,孔間距15cm,呈梅花型布置,尾部留不鉆孔的止?jié){段110cm。

      5.2.2 導(dǎo)向墻參數(shù)

      采用C30砼澆筑,內(nèi)設(shè)I20工字鋼4榀;導(dǎo)向管采用φ150mm×5mm無縫鋼管,長2m,露出導(dǎo)向墻0.5m,以確保施工精度。

      5.2.3 導(dǎo)向墻拱腳

      設(shè)置4根φ89mm鎖腳鋼管,鋼管內(nèi)置2根φ22mm鋼筋,注漿結(jié)束后將鋼筋熱彎與導(dǎo)向墻中鋼架焊接牢固,防止導(dǎo)向墻下沉。

      5.2.4 注漿

      采用水泥漿液,水灰比為1:1(重量比),注漿壓力0.5~2.5MPa。

      5.2.5 管棚施工情況

      管棚施工耗時1個月,總計鉆孔1520m,最長鉆設(shè)41m,平均37.1m;注1:1水泥漿液120m3。

      6 施工效果評價

      現(xiàn)場鉆孔取芯顯示拱腰位置至拱頂以上8m范圍注漿效果明顯,結(jié)石率91%,巖體28d抗壓強度平均5.8MPa,達到預(yù)期效果。

      根據(jù)現(xiàn)場隧道開挖情況,管棚施工精度較高,管棚未侵入開挖凈空,距離開挖外輪廓5~20cm,且在施工中嚴格控制了超欠挖。所注漿液彌補了地表注漿在該段的不足,管棚四周均為水泥漿液包裹,漿液固結(jié)圍巖達率93%,擴散半徑0.3m,管棚施工取得了縱向成梁、環(huán)向成拱的效果。

      地表注漿與大管棚相結(jié)合加固措施,保證了隧道侵限段換拱安全,并成功穿越淺埋偏壓軟巖地段,在加固完成后的施工中隧道拱頂最大下沉量36.1mm,最大收斂12.7mm,最大下沉速率6.8mm/t,洞內(nèi)初支未出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,表明地表注漿與洞內(nèi)管棚綜合處理措施起到了很好的效果。

      7 結(jié)語

      我國南方因其獨特的氣候、地形地貌及水文地質(zhì)條件,對埋深淺、圍巖遇水易軟化的地質(zhì)地段,在隧道設(shè)計施工時,應(yīng)詳細調(diào)查地形條件及地表水發(fā)育情況,對于地表水發(fā)育地區(qū)應(yīng)提早處理,防止地表水入滲土體,引起巖土體結(jié)構(gòu)變差、礦物軟化、抗剪強度降低及自重增加,出現(xiàn)地表下沉變形現(xiàn)象。

      地表注漿為地表加固常用措施,其各參數(shù)的選擇均應(yīng)通過現(xiàn)場試驗確定。當注漿深度在10m范圍內(nèi)時采用鋼花管法全孔一次性注漿,操作較為簡單,并能取得較好的注漿效果;當注漿深度大于15m時,采用袖閥管法注漿能較好保證注漿效果。

      大管棚為隧道超前預(yù)支護中最有效的輔助工法之一,但其施工難度較大,成本較高,且工期長,在條件允許的情況下應(yīng)盡量采用其它輔助工法代替,如雙層小導(dǎo)管注漿等。

      [1]張虎.地表注漿在隧道工程中的應(yīng)用[J].公路,2006(3):37-40.

      [2]邊蘇城.地表注漿加固地層在極度淺埋隧道中的應(yīng)用[J].山西建筑,2007(9):12-13.

      [3]黃振鶴.隧道洞口滑坡、高邊坡治理技術(shù)[J].交通標準化,2005,157(9):78-80.

      U452.11

      A

      1671-3362(2013)07-0100-02

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